張海亮
(上海電氣凱士比核電泵閥有限公司,上海 201306)
太倉(cāng)港環(huán)保發(fā)電有限公司從我公司購(gòu)買(mǎi)的NLT500-570×4S冷凝泵002#泵,于2008年8月31日交用戶使用,在一年后泵軸發(fā)生斷裂,斷后形貌及斷口位置見(jiàn)圖1、圖2所示。
圖1 斷后形貌一
圖2 斷后形貌二
公司要求我部門(mén)對(duì)泵軸斷裂產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析,找出產(chǎn)生該問(wèn)題的癥結(jié),以防止再次出現(xiàn)類(lèi)似問(wèn)題,為此,筆者進(jìn)行了下列工作:
1.理化分析;
2.金相分析;
3.宏觀斷口分析;
4.斷口位置分析。
從該斷軸B面斷口半根軸上沿軸向方向切取1片20mm和1片120 mm長(zhǎng)的本體材料,分別作為金相試樣、力學(xué)性能和化學(xué)成分分析試樣。取樣位置詳見(jiàn)圖3所示。
圖3 取樣位置
化學(xué)成分用直讀式光譜儀直接測(cè)出,數(shù)據(jù)見(jiàn)表1??梢?jiàn)斷軸化學(xué)成分分析結(jié)果符合GB/T 3077-1999標(biāo)準(zhǔn)。
表1 斷軸本體(化學(xué)成分/%)
斷軸本體取樣,制備2根拉伸試樣、3只沖擊試樣,拉伸試驗(yàn)和沖擊試驗(yàn)GB228-2009和GB229-2007標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,GB231.1-2002標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行硬度試驗(yàn)。測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表2。
表2 斷軸本體取樣力學(xué)性能
斷軸力學(xué)性能試驗(yàn)結(jié)果:其屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度太低,硬度偏高。故該泵軸材料42CrMo不符合GB/T 3077-1999標(biāo)準(zhǔn)。
近B面斷口沿軸向20mm處切取的金相試樣,試樣經(jīng)4%硝酸酒精溶液侵蝕后獲得的100倍及500倍金相組織見(jiàn)圖4和圖5。
圖4 金相組織100X
圖5 金相組織500X
金相試樣經(jīng)顯微鏡放大100倍和500倍觀察結(jié)果及結(jié)論如下:
夾雜物:約0.5級(jí);
金相組織:回火索氏體+回火馬氏體+屈氏體
屈氏體含量約為35%左右,呈網(wǎng)狀分布,且金相組織也偏粗。
該泵軸材料42CrMo鍛件調(diào)質(zhì) (淬火+高溫回火)狀態(tài)的金相組織不能接受,其熱處理存在問(wèn)題。
對(duì)該泵軸A、B面斷口進(jìn)行清洗后所觀察到的宏觀斷口形貌見(jiàn)圖6、圖7。宏觀斷口包含3個(gè)區(qū),即:裂紋起始區(qū)、裂紋擴(kuò)展區(qū)和最后重力破壞瞬時(shí)斷裂區(qū)。
圖中白色部分是由于泵軸運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中突然發(fā)生斷裂,斷軸還沒(méi)有停止轉(zhuǎn)運(yùn),A、B斷面相互碰撞擠壓造成的痕跡。
從A、B面斷口形貌可以明顯地看出,該泵軸在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中長(zhǎng)期受到交變載荷作用,產(chǎn)生疲勞裂縫致使泵軸發(fā)生斷裂,且疲勞裂紋起始于泵軸臺(tái)階處的工藝退刀槽表面向內(nèi)部擴(kuò)展。疲勞破斷區(qū)的面積約占總面積的80%,而瞬時(shí)破斷區(qū)僅占20%左右。在疲勞破斷區(qū)中可見(jiàn)清晰的海灘紋 (疲勞弧線)痕跡,而在瞬時(shí)破斷區(qū)中可見(jiàn)粗晶狀痕跡,詳見(jiàn)圖8。
圖8 疲勞斷口
該泵軸斷口位置距軸端 (裝聯(lián)軸器一端)1858mm位于工藝退刀槽處,見(jiàn)圖9、圖10。斷口距槽壁最大約2.5mm斷口距槽壁最小約0.5mm
由于該軸工藝退刀槽破壞,其實(shí)際結(jié)構(gòu)形狀尺寸難以測(cè)量,但大致情況如下,見(jiàn)圖11所示。
從圖中可以看出工藝退刀槽圓弧底與二側(cè)面連接不良,形成尖角或R過(guò)渡過(guò)小,在此處應(yīng)力較集中;且工藝退刀槽加工不光滑,存在刀具車(chē)削痕跡;又由于退刀槽是材料力學(xué)危險(xiǎn)截面,所以該泵軸退刀槽處就容易發(fā)生斷裂。
圖9 斷口位置A面
圖10 斷口位置B面
圖11 工藝退刀槽結(jié)構(gòu)形狀
綜合以上分析,太倉(cāng)港環(huán)保發(fā)電有限公司NLT500-570×4S002#冷凝泵,泵軸發(fā)生斷裂是由以下三方面因素所致:
該泵軸的42CrMo鍛件化學(xué)成分雖然符合要求,但熱處理有問(wèn)題,其金相組織不正常,且存在大量呈網(wǎng)狀分布的屈氏體,組織也偏粗,這使材料力學(xué)性能大幅度下降,其抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度與標(biāo)準(zhǔn)相比分別下降約 26%和 35%(下降 280和 320Mpa),不符合泵軸設(shè)計(jì)要求,從而大大降低了該泵軸的承載能力及抗疲勞能力。
冷凝泵在運(yùn)行過(guò)程中,泵軸長(zhǎng)期受到交變載荷作用,出現(xiàn)疲勞裂縫,且疲勞裂紋起始于泵軸臺(tái)階處的工藝退刀槽表面向內(nèi)部延伸,直到發(fā)生重力瞬時(shí)斷裂。
由于退刀槽圓弧底與槽壁連接存在尖角或R過(guò)渡過(guò)小,以及槽形不夠光滑,留有刀具車(chē)削痕跡,比較粗糙,形成應(yīng)力集中,且退刀槽是該泵軸的危險(xiǎn)截面,故工藝退刀槽是本次斷裂的一個(gè)誘發(fā)因素。
由于以上三個(gè)方面因素的疊加,導(dǎo)致了該泵軸的本次斷裂。
應(yīng)該改進(jìn)該泵軸的熱處理工藝,使其力學(xué)性能和金相組織符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)加大工藝退刀槽的R,使之光滑過(guò)渡,并提高退刀槽光潔度,減少應(yīng)力集中。
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