徐青龍 張露
(1 重慶交通大學(xué);2 重慶長安汽車公司汽車工程研究總院)
汽車座椅升降機構(gòu)用來調(diào)節(jié)汽車座椅高度和角度,能提高乘員舒適性,并給駕駛者提供最佳視線,讓不同身材的人都能看清前方路況,保證行車安全[1]。汽車座椅連接部件的設(shè)計在很大程度上影響座椅本身的安全性能,在汽車行駛或發(fā)生碰撞過程中,如果連接部件先于座椅失效,可能會造成座椅骨架的斷裂及調(diào)節(jié)機構(gòu)失靈等問題,此時駕駛員的生命安全將受到極大威脅[2]。文章著重介紹了某款汽車座椅高度調(diào)節(jié)器核心構(gòu)件——銷柱的再次設(shè)計,使得與銷柱配合的棘爪在Y 向無移動,并通過加注油脂的措施有效防止核心件內(nèi)部產(chǎn)生銹蝕,從而解決高調(diào)失效的問題。
汽車座椅高調(diào)器是實現(xiàn)座椅在高度方向上的調(diào)節(jié),以滿足不同身高的乘客乘座的舒適性,保證汽車行駛過程中的安全性,其結(jié)構(gòu)分解圖,如圖1 所示。其原理為:外滑槽蓋在高調(diào)手柄的帶動下做上下往復(fù)運動,當(dāng)提拉(推)手柄時,外滑槽蓋做逆時針(順時針)轉(zhuǎn)動(垂直于外滑槽蓋方向看過去),此時鉚接在外滑槽蓋上的緊固鉚釘撥動高調(diào)內(nèi)部的撥片,撥片進(jìn)一步撥動齒輪,做順時針(逆時針)旋轉(zhuǎn),最終通過齒輪的逆時針轉(zhuǎn)動帶動座椅齒板完成座椅的高度調(diào)節(jié),當(dāng)釋放高調(diào)手柄時,手柄會在曲簧的彈力下回復(fù)到初始位置,高調(diào)內(nèi)部通過滾子及棘輪利用摩擦力完成自鎖。
2011年10月某款汽車駕駛員座椅第1 次出現(xiàn)高調(diào)失效的問題,高調(diào)核心件總成示意圖,如圖2 所示,失效現(xiàn)象為:調(diào)節(jié)高調(diào)手柄,座墊無升降。經(jīng)將問題座椅高調(diào)器核心件拆卸后發(fā)現(xiàn)連接棘爪的銷柱在Y 向有竄動,如圖3 所示,產(chǎn)生了一定的位移,導(dǎo)致棘爪無法正常工作,從而導(dǎo)致高調(diào)失效。
2012年8月售后問題中出現(xiàn)經(jīng)過整改后的高調(diào)失效座椅,操作調(diào)整手柄時內(nèi)側(cè)齒輪不跟轉(zhuǎn)。經(jīng)拆解座椅后發(fā)現(xiàn)問題原因是棘爪與銷柱之間生銹,如圖4 所示,該區(qū)域附近的焊接在焊接時油脂在焊接高溫下蒸發(fā),導(dǎo)致該區(qū)域表面成分破壞后生銹。
由此可見,銷柱的結(jié)構(gòu)及性能是保證高度調(diào)節(jié)器正常工作的關(guān)鍵。
高調(diào)器核心件原有結(jié)構(gòu),如圖3 所示。由于銷柱在Y 向無較穩(wěn)固支撐,故在高調(diào)器工作一段時間后,銷柱在Y 向發(fā)生竄動,棘爪掉落,致使高調(diào)器無法將力矩傳出,四連桿機構(gòu)無升降動作,從而導(dǎo)致高調(diào)器失效。
針對此問題,為了限制銷柱在Y 方向的竄動,在銷柱外表面增加焊點,如圖5 所示,以防止銷柱在Y 向產(chǎn)生竄動。但是由于點焊在高溫下將高調(diào)器核心構(gòu)件表面油脂蒸發(fā),點焊區(qū)域附近表面成分被破壞,導(dǎo)致高調(diào)器內(nèi)部發(fā)生銹蝕,棘爪無法轉(zhuǎn)動,中斷了力矩的傳遞,導(dǎo)致高調(diào)器無法正常工作。
通過以上分析可知,原有的銷柱結(jié)構(gòu)容易產(chǎn)生沿銷柱軸向的竄動,施加焊點后銷柱外表面產(chǎn)生銹蝕,以上都會導(dǎo)致高調(diào)器在工作過程中失效。為了避免銷柱在軸向上產(chǎn)生竄動,防止銷柱和棘爪接觸面產(chǎn)生銹蝕,重新對高調(diào)器的核心構(gòu)件——銷柱進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,如圖6 所示,優(yōu)化設(shè)計的銷柱經(jīng)沖壓而成。由圖6 可知,新設(shè)計的銷柱可有效防止在其軸向上的竄動,在銷柱與棘爪接觸面加注油脂,防止表面產(chǎn)生銹蝕,經(jīng)優(yōu)化設(shè)計后的銷柱不需要施焊防止其竄動,加注的油脂不會蒸發(fā),可有效地防止高調(diào)失效。
重新設(shè)計后的高調(diào)器的核心構(gòu)件順利完成座椅疲勞耐久試驗3 萬個循環(huán)(1 個循環(huán)為:座椅從最低位置調(diào)到最高位置),改進(jìn)設(shè)計后的銷柱應(yīng)力-應(yīng)變曲線與改進(jìn)前一致,誤差≤0.08%,試驗表明整改效果良好。
通過對高調(diào)器內(nèi)部銷柱的優(yōu)化設(shè)計,解決了原有設(shè)計的缺陷,既阻止了銷柱在Y 向產(chǎn)生竄動,又防止了核心件內(nèi)部產(chǎn)生銹蝕。通過本次結(jié)構(gòu)優(yōu)化認(rèn)識到以下幾點不足及今后工作方向:
1)為了減輕事故發(fā)生時對乘員的傷害程度,盡可能避免座椅結(jié)構(gòu)破壞和功能失效情況的發(fā)生,在今后項目的座椅開發(fā)過程中,除了對座椅進(jìn)行舒適性、結(jié)構(gòu)簡化及輕量化設(shè)計外,應(yīng)著重考慮座椅的安全性設(shè)計,加強對座椅靜強度、沖擊強度以及疲勞強度等方面的分析;
2)目前一些汽車自主企業(yè)在座椅高調(diào)、調(diào)角器、座椅加熱和通風(fēng)等核心件的性能及試驗要求等方面處于空白階段,產(chǎn)品研發(fā)中心應(yīng)在最短時間內(nèi)完善此方面的資料,從而為后續(xù)產(chǎn)品開發(fā)提供更多成熟的座椅配置選擇;
3)產(chǎn)品部門在進(jìn)行質(zhì)量整改的時候,除了審核供應(yīng)商提出的整改措施外,更應(yīng)全面考慮工藝改變對產(chǎn)品造成的其他影響,綜合整個生產(chǎn)工藝、運輸及裝配等各個環(huán)節(jié)對產(chǎn)品造成的影響;
4)除了制造和裝配工藝外,還應(yīng)該考慮運輸方式(海運、陸運)寄包裝方式等對產(chǎn)品造成的影響。