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無擾切換技術(shù)在電廠引風(fēng)機高壓變頻器中的應(yīng)用

2014-06-26 00:52:34顧力光徐衛(wèi)青
電氣傳動自動化 2014年1期
關(guān)鍵詞:鎖相投切工頻

顧力光,李 巍,徐衛(wèi)青

(1.華電鐵嶺發(fā)電有限公司,遼寧 鐵嶺 112000;2.華電卓資發(fā)電有限公司,內(nèi)蒙古 卓資 012300;3.國電南京自動化股份公司,江蘇 南京 210023)

1 引言

鍋爐引風(fēng)機是發(fā)電廠的主要用電負荷之一,屬于耗電大戶,俗有“電老虎”之稱,僅引風(fēng)機耗電量就約占到全部廠用電量的25%,如引風(fēng)機采用工頻運行。為了維護鍋爐爐膛負壓及正常燃燒,通常采用傳統(tǒng)的手動調(diào)節(jié)引風(fēng)機入口靜葉開度的方式進行風(fēng)量調(diào)節(jié)。正常運行中,某電廠#5機組引風(fēng)機風(fēng)門擋板的開度約為40%~60%,節(jié)流損失很大。高壓變頻器作為一種有效的調(diào)速工具,具有無可比擬的優(yōu)勢:①調(diào)速效率高,屬于高效調(diào)節(jié)方式;②調(diào)速范圍寬,一般可達20:1(50~2.5Hz);③自動控制程度高,能作高精度運行,把轉(zhuǎn)速波動率控制在0.5%~1%之間;④電機啟動電流小,延長電機壽命。

但高壓變頻器是由電力電子器件組成的復(fù)雜系統(tǒng),因環(huán)境、器件老化等原因不可避免發(fā)生各類故障,常用的故障處理方法是主動降低機組負荷,通過爐膛投小油穩(wěn)定爐壓,單側(cè)停止故障變頻器后,進入工頻運行,檢修恢復(fù)后再次降低負荷,停止工頻側(cè)將變頻器再次投入運行,需要反復(fù)停機,不僅影響負荷,而且造成巨大的經(jīng)濟損失,本文提出一種無擾切換技術(shù),可以在不影響負荷情況下實現(xiàn)變頻、工頻之間的無擾切換,具有很高的應(yīng)用價值。

2 項目介紹

某電廠有2臺660MW亞臨界機組,此次改造為4套4500kW引風(fēng)機,具體參數(shù)如下。

表1 引風(fēng)機參數(shù)表

電廠要求,變頻改造完成后,引風(fēng)機在變頻運行中具備在不擾動負荷情況下進行“變頻運行方式”和“工頻運行方式”雙向切換功能[1]。此次變頻改造采用ASD6000U-5000級聯(lián)變頻器,通過增加同步投切柜,可以實現(xiàn)變頻與工頻之間無擾動切換。

3 無擾切換技術(shù)原理

高壓變頻無擾切換系統(tǒng)主回路原理圖如圖1所示。

圖1 同步投切系統(tǒng)一次回路

高壓變頻同步切換系統(tǒng)主回路由切換開關(guān)QF1、QF2、QF3、高壓變頻器、并網(wǎng)電抗器L以及控制系統(tǒng)組成。其中控制系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)采集、分析計算、脈沖處理、控制報警、輸入輸出鎖相等功能。工頻切換激活時,QF1閉合,電機直接接入電網(wǎng)吸收有功和無功功率,同時變頻器加速升頻至50Hz,控制系統(tǒng)檢測電網(wǎng)電壓和變頻器的輸出電壓,通過比較并調(diào)節(jié)使兩個幅值和相位完全一致后,QF2閉合,變頻器帶上負荷,經(jīng)過200ms延時將QF3斷開,電機進入變頻運行。同理變頻向工頻切換時,同步切換系統(tǒng)通過檢測電網(wǎng)電壓和級聯(lián)型變頻器的輸出電壓,通過比較并調(diào)節(jié)使兩個幅值和相位完全一致后,鎖相成功后閉合QF3,QF3合閘后200ms延時高壓變頻封脈沖停止,同時分斷QF1和QF2,完成切換過程。

4 鎖相原理

無擾切換能否成功的關(guān)鍵在于切換瞬間變頻輸出電壓與工頻電壓幅值、頻率、相位是否一致,采用鎖相環(huán)則可保證切換時滿足上述條件。變頻器中的鎖相環(huán)[2]主要包含鑒相器PD、環(huán)路濾波器LF以及壓控振蕩器VCO三個基本部件,如圖2所示。

圖2 基本鎖相環(huán)組成

其特點為鎖相環(huán)工作原理為鑒相器檢測輸入信號與反饋信號質(zhì)檢的相位偏差,利用相位偏差產(chǎn)生控制信號,從而減少或消除相位偏差。PD對輸入信號ui(t)和反饋信號uf(t)的相位作比較、運算處理,得到誤差信號ud(t)。誤差信號ud(t)經(jīng)線性低通網(wǎng)絡(luò)LF得到控制信號uc(t);VCO是一個電壓/頻率變換裝置,它的輸出信號u0(t)的頻率ωv(t)隨uc(t)變化,一般可以表示成線性關(guān)系。經(jīng)過線性化處理,假設(shè)輸入為固定頻率信號:

經(jīng)過分析計算得到輸入信號ui(t)和輸出信號u0(t)的相位差θe(t)為:

式中:Δω0=ωi-ω0為輸入信號頻率與VCO固有頻率之差,稱為環(huán)路固有頻差;K為線性常數(shù),與鎖相環(huán)結(jié)構(gòu)有關(guān);θc(t)為起始相差。

當Δω0=0時,由式(2)得

式(3)、(4)分別表示環(huán)路相差和頻差的變化規(guī)律。dθe(t)/dt為瞬時頻差??梢姡斴斎胄盘栴l率與VCO固有頻率相等時,環(huán)路可消除起始偏差。由式(2)進一步分析,當輸入信號頻率與VCO固有頻率不相等時,環(huán)路可以消除固有頻差,但仍存在一定相差。若LF的直流增益K足夠大時,相差也能消除。

5 技術(shù)問題

5.1 設(shè)計中技術(shù)難點

(1)電壓相位跟蹤

在高壓變頻器拖動電動機負載運行時,跟蹤電網(wǎng)相位,控制系統(tǒng)需要控制相位跟蹤的速度。高壓變頻器控制系統(tǒng)采用經(jīng)過鎖相得到電網(wǎng)電壓角度和高壓變頻器輸出電壓角度;兩角度差值經(jīng)過PI調(diào)節(jié)得到變頻器需要輸出的頻率步長,在50Hz的基礎(chǔ)上加上這個步長作為變頻器輸出的頻率。當變頻器電壓相位滯后于電網(wǎng)相位時,變頻器拖動電機加速追趕電網(wǎng),變頻器對電機做功;當變頻器電壓相位超前于電網(wǎng)相位時,變頻器拖動電機制動跟蹤電網(wǎng)相位,變頻器從電機吸收功率。如此反復(fù),直到電網(wǎng)的相位和變頻器的相位完全一致,如果相位跟蹤得過快,會造成變頻器功率振蕩,影響電動機運行負載。為了保證變頻器在跟蹤電網(wǎng)相位時不產(chǎn)生功率振蕩,PI調(diào)節(jié)器的輸出限幅要很小,但是如果PI調(diào)節(jié)器的輸出限幅值設(shè)置過小,變頻器將無法跟蹤電網(wǎng)電壓相位。此時設(shè)置一個合適的限幅值來保證變頻器即不產(chǎn)生功率振蕩,又能使變頻器跟蹤到電網(wǎng)的頻率就非常有必要。

(2)鎖相角補償

整流側(cè)產(chǎn)生的諧波電流必然對并網(wǎng)側(cè)電壓產(chǎn)生影響。在對并網(wǎng)側(cè)電壓進行濾波的同時,在鎖相環(huán)的q軸反饋環(huán)節(jié)采用低通濾波器濾除高次諧波分量,增加系統(tǒng)的可靠性。由于濾波環(huán)節(jié)將使鎖相角度產(chǎn)生延時,造成系統(tǒng)控制產(chǎn)生延時,增加了不穩(wěn)定因素。為了減小角度延時,在鎖相輸出角度上對延時進行補償,確保了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,如圖3所示。

圖3 軟件鎖相原理圖

在電網(wǎng)側(cè)電壓存在諧波的情況下,軟件鎖相環(huán)的直流環(huán)節(jié)引入低通濾波器,以提高軟件鎖相環(huán)抗干擾能力,同時為了減小濾波環(huán)節(jié)造成的延時,對鎖相角度進行補償。

(3)投切過程變頻器相位選擇

當變頻器鎖相成功后,由于有PI調(diào)節(jié)器存在,變頻器的相位在電網(wǎng)的左右進行微小振蕩,當投切點選在變頻器滯后于電網(wǎng)的點進行切換,變頻器將從電網(wǎng)吸收有功功率,導(dǎo)致電網(wǎng)變頻器直流電壓升高,直流電壓升高導(dǎo)致變頻器輸出電壓升高,變頻器電壓升高的同時向電網(wǎng)發(fā)送感性無功功率,感性電流逐漸增加可能會導(dǎo)致過流保護動作。為了保證切換過程的成功,投切點選擇在變頻器相位略超前于電網(wǎng)相位點。此時,變頻器向電網(wǎng)輸出少量有功功率,不會觸發(fā)保護動作而造成故障停機。

5.2 應(yīng)用中技術(shù)問題

頻工切換中,當旁路開關(guān)合閘后存在一個QF3合閘后,變頻器出線斷路器QF2同時合閘問題,此時變頻器停機后要迅速分閘QF2,因為變頻器出線電抗器的阻攔作用只有約1s,否則會出現(xiàn)變頻器倒灌電問題,毀壞變頻器。出現(xiàn)這種情況,應(yīng)立即分開旁路QF3,同時頻工切換程序退出,變頻器飛車啟動加速至50Hz,選擇合適時機單側(cè)停機,檢查出線開關(guān)QF2無法分斷原因。

工頻投切中,鎖相成功,QF2已經(jīng)閉合,QF3分斷命令發(fā)出后,檢測QF3狀態(tài),800ms后仍處于合位,則繼續(xù)保持鎖相,進行頻工投切,停止變頻器運行,將變頻器再次倒入工頻運行狀態(tài)。

同步投切過程中,變頻器發(fā)生重故障,無法順利進行頻工投切,會導(dǎo)致電機停止運行。鑒于此問題,在DCS中增加變頻器重故障檢測點,當同步投切過程中出現(xiàn)變頻器重故障信號時,則發(fā)命令直接分斷QF1、QF2斷路器,同時關(guān)閉風(fēng)機擋板,根據(jù)機組負荷和母管風(fēng)壓選擇適當延遲時間發(fā)命令閉合QF3,進行工頻獨立運行。

6 投切流程

圖4 工頻投切流程圖

變頻器的同步切換按照運行方式可分為工頻投切和頻工投切,分別如圖4、圖5所示。工頻投切:電動機在工頻運行時,變頻器先空載運行并跟蹤電網(wǎng)至鎖相,并網(wǎng)后將電動機從工頻切出,投入變頻運行。頻工投切:先由變頻器拖動電機運行,當變頻器的輸出頻率、幅值、相位都與電網(wǎng)相符時,并網(wǎng)后將電動機從變頻切出,投入電網(wǎng)運行。

圖5 頻工投切流程圖

7 實驗驗證

在一次機組發(fā)電啟動中,引風(fēng)機使用變頻方式啟動,當機組負荷運行至540MW,兩側(cè)風(fēng)機變頻器運行頻率為46Hz,風(fēng)機擋板開度100%,變頻器輸出電流(電機電流)為330A,將變頻器自動調(diào)頻改為手動,逐漸增大運行頻率,減小擋板開度,保持風(fēng)壓基本不變。當頻率升至50Hz時,點擊“自動頻工投切”按鈕,通過PLC執(zhí)行一系列動作,變頻器鎖相成功后,自動切換至工頻運行。待兩側(cè)二次風(fēng)機均切換至工頻運行一段時間后,保持機組負荷基本不變,擋板開度不變,點擊“自動工頻投切”按鈕,通過PLC執(zhí)行一系列動作,變頻器鎖相成功后,自動由工頻切換至變頻運行,逐漸增大擋板開度至100%,降低運行頻率至滿足自動調(diào)頻要求,如圖6、7所示。整個過程中二次風(fēng)壓沒有波動,切換電流峰值亦在正常范圍內(nèi),同步投切正常成功。

圖6 鎖相前頻工電壓對比

圖7 鎖相后頻工電壓對比

8 結(jié)束語

經(jīng)過試驗結(jié)果驗證,變頻器同步投切技術(shù)能較好的解決火電廠重要輔機變頻改造后的連續(xù)運行問題。當變頻器出現(xiàn)運行報警,則使用頻工投切功能將變頻運行自動投切至工頻運行,當變頻器檢修完畢,調(diào)試正常,則使用工頻投切功能將工頻運行自動投切為變頻運行,節(jié)約廠用電,取消了切換中的燃油及負荷損失,經(jīng)濟效益明顯。

[1]張雪平.鎖相技術(shù)在變頻調(diào)速系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].化工自動化及儀表,2005,32(1):79-80.

[2]黃良沛,羅忠誠.利用鎖相技術(shù)實現(xiàn)大功率電機變頻轉(zhuǎn)工頻的研究[J].電氣應(yīng)用,2005,24(2):23-25.

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