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(中國石油天然氣股份有限公司烏魯木齊石化公司,新疆 烏魯木齊 830019)
我公司化肥廠二化肥裝置采用布朗流程。脫氧槽(V-29)的脫鹽水由鍋爐給水泵(P-14)分別送往一段爐(H-1)及鍋爐水預(yù)熱器(E-11),送往H-1的爐水獲取熱量后進入汽包(V-7);送往E-11的爐水經(jīng)過加熱后與鍋爐水自循環(huán)泵(P-1)出口混合。V-7中的爐水通過P-1送到四個廢熱鍋爐E-8及E-42,43,53吸收余熱。V-7液面上方的蒸汽再兩次通過H-1加熱,最終得到高壓蒸汽,送合成,為合成氣壓縮機CT-2做功。
空氣加入二段爐(R-1)中與可燃氣體反應(yīng),為轉(zhuǎn)化反應(yīng)提供熱量,多余的熱量由E-8提供給爐水;合成反應(yīng)放出的熱量由E-42,43,53傳遞給爐水。一段爐的熱量來源是三種氣體的燃燒,分別是凈化工段廢氣,合成弛放氣,還有界區(qū)來的天然氣。高壓蒸汽熱量來源如圖1所示。
2014年4月裝置在經(jīng)歷了一個冬天的停工之后開車。開車過程中主要數(shù)據(jù)如圖2。20:38工藝氣系統(tǒng)壓力(PC-131)為2.398 MPa,高壓蒸汽(PC-172)的壓力為12.36 MPa,空氣量(FC-105)為62.09 km3/h。為了維持裝置的氨產(chǎn)量,系統(tǒng)負荷一直維持在95%,但工藝氣系統(tǒng)放空閥PC-131一直有放空。與此同時,H-1多個測點處于超溫狀態(tài),也就是說H-1的熱負荷不能再提高。此種情況下,我們試用增加空氣量的辦法,來調(diào)節(jié)應(yīng)對。
圖1 高壓蒸汽熱量來源簡圖
圖2 開工過程中主要的數(shù)據(jù)
從圖中我們可以清楚地看到從21:08開始,隨著空氣量提高到63 km3/h,高壓蒸汽壓力逐漸提高到了12.40 MPa以上,系統(tǒng)壓力逐漸下降到了3.7 MPa以下,從而使系統(tǒng)放空閥實現(xiàn)了關(guān)閉。整個過程中,只改變了空氣量,其他的熱量都沒有發(fā)生變化。
在二段爐(R-1)中進行的燃燒反應(yīng)主要有:
這三個燃燒反應(yīng)為以下兩個反應(yīng)提供熱量。
在操作過程中,通過空氣量的增加實現(xiàn)了高壓蒸汽壓力的上漲,增加了合成氣壓縮機(C-2)的驅(qū)動力。我覺得主要是這樣的過程,在R-1頂部的燃燒反應(yīng)中以H2與空氣中的O2反應(yīng)速率最快,要比其他兩個反應(yīng)的速率快103~104。所以,R-1頂部多加入的O2優(yōu)先與H2反應(yīng)放出熱量。一方面,H2的燃燒反應(yīng)是強放熱反應(yīng),不但滿足烷烴的轉(zhuǎn)化反應(yīng)需求,而且多余的熱量可以提高R-1的出口工藝氣溫度,將熱量傳給高壓蒸汽。另一方面,隨著在R-1中H2耗量的增加,進入到合成塔中的H2少了,所以,減輕了合成工段的負荷。因此,通過提高空氣量的優(yōu)化操作實現(xiàn)了系統(tǒng)放空閥的關(guān)閉。
通過開車過程中的優(yōu)化操作可以看出,因為在停車過程中對H-1的Ni催化劑進行了鈍化處理,在開車過程中H-1內(nèi)進行的轉(zhuǎn)化反應(yīng)并沒有在催化劑活性完全恢復(fù)時速率快,H-1內(nèi)的吸熱轉(zhuǎn)化反應(yīng)一定程度上轉(zhuǎn)移到了R-1內(nèi)。通過R-1內(nèi)加入過量的空氣,使空氣中的O2與H2燃燒,一方面為高壓蒸汽提供了熱量,另一方面也降低了合成工段的負荷。從而,實現(xiàn)了工藝氣系統(tǒng)放空閥的關(guān)閉。