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蒸汽轉(zhuǎn)化爐對流段熱效率低的原因分析

2014-06-26 12:06:50
化工設(shè)計(jì)通訊 2014年6期
關(guān)鍵詞:盤管熱效率對流

(中海石油建滔化工有限公司,海南 東方 572600)

中海石油建滔化工有限公司甲醇裝置由DPT設(shè)計(jì),采用低壓甲醇合成技術(shù)[1],以天然氣為原料,設(shè)計(jì)日產(chǎn)2 500 t精甲醇。裝置投產(chǎn)至今已經(jīng)超過3 a,生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)蒸汽轉(zhuǎn)化爐對流段熱效率沒達(dá)預(yù)期的效果,部分換熱盤管存在超溫現(xiàn)象,部分工藝氣經(jīng)盤管加熱后無法達(dá)到設(shè)計(jì)溫度,為保護(hù)超溫盤管,裝置必須減負(fù)荷運(yùn)行,影響了產(chǎn)量?,F(xiàn)對蒸汽轉(zhuǎn)化爐對流段熱效率低的原因作一分析,并尋求相應(yīng)的改進(jìn)措施。

圖1 轉(zhuǎn)化系統(tǒng)流程簡圖

1 蒸汽轉(zhuǎn)化爐介紹

本裝置蒸汽轉(zhuǎn)化爐采用頂燒式,輻射段爐膛內(nèi)共有448根轉(zhuǎn)化管,分成8排,每排56根;共有144個(gè)燒嘴,分成9排,每排16個(gè)。對流段煙道氣入口處有8個(gè)輔助燒嘴,輔助燒嘴后共有8組換熱器。E303/2和E303/1為高壓蒸汽過熱盤管,轉(zhuǎn)化氣廢熱鍋爐產(chǎn)生的高壓蒸汽流經(jīng)兩組盤管加熱至510 ℃進(jìn)入高壓蒸汽管網(wǎng);E304為天然氣脫硫加熱器,將原料氣加熱至365 ℃,然后送往脫硫系統(tǒng),將硫脫除到10×10-9以下;脫硫系統(tǒng)出來的原料氣與蒸汽混合后,經(jīng)E303/2和E303/1加熱至575 ℃,然后進(jìn)入預(yù)轉(zhuǎn)化爐,高碳烴轉(zhuǎn)化為輕組分;從預(yù)轉(zhuǎn)化爐出來的工藝氣流經(jīng)E302/2和E302/1加熱至630 ℃,然后送入蒸汽轉(zhuǎn)化爐生成甲醇合成氣。E305為燃燒空氣加熱器,空氣被加熱至379 ℃,然后送往燒嘴。轉(zhuǎn)化系統(tǒng)流程示意如圖1。

2 蒸汽轉(zhuǎn)化爐對流段存在的問題

對流段熱效率較差,與設(shè)計(jì)工況不符。主要表現(xiàn)為對流段出口的排煙溫度偏高、E304和E305進(jìn)口的煙氣溫度偏高、預(yù)轉(zhuǎn)化爐入口工藝氣溫度偏低、蒸汽轉(zhuǎn)化爐入口工藝氣溫度偏低。對流段排煙溫度高造成E305超溫、引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速高和振動(dòng)大、透平軸頭泵安全閥頻繁啟跳等問題,影響了設(shè)備的安全運(yùn)行;為保護(hù)設(shè)備,裝置必須減負(fù)荷運(yùn)行,影響了產(chǎn)量。預(yù)轉(zhuǎn)化爐入口和蒸汽轉(zhuǎn)化爐入口工藝氣溫度偏低,造成蒸汽轉(zhuǎn)化爐的燃?xì)庥昧吭黾?,增加了能耗?/p>

3 轉(zhuǎn)化爐對流段熱效率差的原因分析

3.1 煙氣偏流的影響

煙氣偏流一般是指煙氣的流量、成分和溫度分布不均。其中,煙氣溫度分布不均是造成對流傳熱效率下降的重要原因。將對流段各組換熱器溫度的實(shí)際操作值與設(shè)計(jì)值進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)換熱效率表現(xiàn)最差的主要是E303/2。據(jù)對流段的結(jié)構(gòu),我們檢測了E303/2前后不同高度下的煙氣溫度,見表1。

表1 E303/2前后不同位置煙氣溫度情況

注:測溫位置是指測溫點(diǎn)與對流段底部的距離。

測溫從對流段頂部開始,往下依次測量,E303/2前后各測了2組數(shù)據(jù)(東側(cè)、西側(cè))。序號(hào)1對應(yīng)的溫度偏低,這是因?yàn)閷α鞫螢樨?fù)壓,在測量過程中冷空氣進(jìn)入造成的;序號(hào)10對應(yīng)的溫度也不準(zhǔn),因?yàn)闇y量時(shí)接觸到了保溫模塊;而序號(hào)2~9對應(yīng)的溫度偏差很小,表明E303/2前后的煙氣溫度分布很均勻, E303/2換熱效率差不是由煙氣溫度分布不均造成的。

3.2 過剩空氣的影響

在實(shí)際的燃燒過程中,由于燒嘴結(jié)構(gòu)造成的空氣和燃料混合不均和轉(zhuǎn)化爐爐體的漏氣等因素,實(shí)際進(jìn)入的空氣量比理論空氣量要多,實(shí)際空氣量與理論空氣量的比值稱為過剩空氣系數(shù)。過??諝庀禂?shù)過小,則燃燒不完全,浪費(fèi)燃料,甚至造成二次燃燒;過??諝庀禂?shù)大,可以使燃料完全燃燒;過??諝庀禂?shù)過大,則會(huì)使煙氣攜帶的熱量增多,降低轉(zhuǎn)化爐的熱效率,造成對流段出口煙氣溫度上漲。本裝置過??諝庀禂?shù)設(shè)計(jì)值約1.09,而實(shí)際值比設(shè)計(jì)值稍高,對對流段熱效率有一定的影響,但不會(huì)是造成對流段熱效率低的主要原因。

3.3 粉塵的影響

轉(zhuǎn)化爐運(yùn)行一段時(shí)間后,對流段換熱盤管的翅片上會(huì)出現(xiàn)一層粉塵,這些粉塵會(huì)影響傳熱效果,也會(huì)造成對流段的阻力增加,必須提高引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速才能維持轉(zhuǎn)化爐爐膛正常的負(fù)壓。這些粉塵主要源自轉(zhuǎn)化爐耐火材料的粉化[2,3],以及燒嘴處燃燒不充分和轉(zhuǎn)化管表面的氧化層脫落。本裝置轉(zhuǎn)化爐燒嘴處燃燒并不很充分,煙氣中含有較多的粉塵,經(jīng)常會(huì)在輻射段轉(zhuǎn)化管上形成非常明顯的附著物,導(dǎo)致轉(zhuǎn)化管形成亮斑,粉塵隨煙氣進(jìn)入對流段后又附著在換熱盤管翅片上,影響傳熱效率。另外,由于本裝置過剩空氣系數(shù)控制稍高,煙氣中氧含量較高,煙氣側(cè)高溫爐管表面被氧化,爐管表面形成一層脆性的氧化物,這層氧化物與母體的熱膨脹系數(shù)不一樣,很容易脫落[4]。在檢修期間對對流段換熱盤管進(jìn)行清理,能顯著改善對流段的熱效率,每次清理后對流段的排煙溫度能降低約5 ℃,運(yùn)行約3個(gè)月后恢復(fù)到原狀。通過計(jì)算,此舉大約能節(jié)省280 km3的燃料天然氣。

3.4 預(yù)轉(zhuǎn)化催化劑活性的影響

原料氣在預(yù)轉(zhuǎn)化爐中發(fā)生吸熱反應(yīng),將高碳烴轉(zhuǎn)化為輕組分,能夠降低下游蒸汽轉(zhuǎn)化爐的負(fù)荷。在預(yù)轉(zhuǎn)化催化劑使用初期,預(yù)轉(zhuǎn)化爐的溫降為60~80 ℃;隨著催化劑使用時(shí)間的增加,溫降將逐漸減小,這就意味著預(yù)轉(zhuǎn)化爐出口工藝氣溫度會(huì)逐漸上漲,則對流段的煙氣溫度會(huì)逐漸上

漲,此時(shí)裝置必須進(jìn)行調(diào)整,否則會(huì)造成對流段排煙溫度更高、E305出口超溫更嚴(yán)重。在實(shí)際生產(chǎn)中,隨著預(yù)轉(zhuǎn)化爐溫降的減小,裝置的負(fù)荷也在跟著降低,對本裝置而言,預(yù)轉(zhuǎn)化催化劑的活性也是影響對流段熱效率的重要因素。

3.5 換熱盤管換熱面積不足的影響

通過對對流段的溫度情況進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)E303/2入口煙氣溫度與設(shè)計(jì)值一致時(shí),E303/2出口工藝氣溫度偏低,而出口煙氣溫度則偏高,這表明 E303/2的換熱能力不夠。通過設(shè)計(jì)院模擬仿真,最終確認(rèn)E303/2換熱面積不足,造成其出口煙氣溫度比設(shè)計(jì)溫度高40~50 ℃,這是造成所有問題的最主要原因。如果增加E303/2換熱面積,將轉(zhuǎn)化爐入口工藝氣溫度提至設(shè)計(jì)值,通過模擬計(jì)算,裝置能夠節(jié)能6~8 MW;同時(shí),也能解決E303/2換熱面積不足造成的設(shè)備方面的問題,裝置能夠滿負(fù)荷運(yùn)行。

4 結(jié) 語

通過分析發(fā)現(xiàn),預(yù)轉(zhuǎn)化爐入口加熱器E303/2換熱面積不足,是造成蒸汽轉(zhuǎn)化爐對流段熱效率低的最主要原因。對此,公司將進(jìn)行項(xiàng)目改造,改造后的節(jié)能增產(chǎn)效果將十分顯著。另外,根據(jù)對其他影響因素的分析,通過清理對流段換熱盤管上的粉塵、適當(dāng)降低過??諝庀禂?shù)、及時(shí)更換預(yù)轉(zhuǎn)化催化劑等手段也能有效提高蒸汽轉(zhuǎn)化爐對流段的熱效率。

參考文獻(xiàn):

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[4]杜燈華.過剩空氣系數(shù)a對管式加熱爐的影響[J].化工設(shè)備和管道,2004,41(5):48~49.

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