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可編程控制器在倒角機(jī)中的應(yīng)用分析

2014-06-26 10:06呂玉波
新媒體研究 2014年10期
關(guān)鍵詞:總線監(jiān)控信號

呂玉波

摘 要 主要闡述棒材倒角機(jī)的設(shè)計控制原理以及西門子S7系列可編程控制器在倒角機(jī)系統(tǒng)的應(yīng)用情況。

關(guān)鍵詞 西門子SIMATIC S7-300;可編程控制器;倒角機(jī)

中圖分類號:TM571 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)10-0096-01

大型車間是特鋼事業(yè)部重要的棒材成材車間,在過去幾十年間棒材成材切割后留有毛刺,一直是影響產(chǎn)品外觀形象及質(zhì)量檔次的重要問題,傳統(tǒng)的人工修磨工藝技術(shù),雖然一定程度上能夠起到改善的作用,但一直不能徹底解決。為此,我廠自行開發(fā)研制了集自動上輥,自動車削,自動記數(shù),自動齊頭,自動打捆為一體的倒角機(jī)。為適應(yīng)現(xiàn)場自動控制的要求,采用了西門子公司先進(jìn)的s7系列可編程控制器。

1 設(shè)計方案

系統(tǒng)控制原理:倒角機(jī)在棒材生產(chǎn)線中能夠完成自動上輥,自動車削,自動記數(shù),,自動齊頭,自動打捆等動作,自動控制系統(tǒng)相應(yīng)的基本功能包括:①提供倒角機(jī)(車床)所需電源及完成相應(yīng)電氣動作;②控制液壓傳動系統(tǒng),完成相應(yīng)動作;③檢測相應(yīng)工藝狀況及參數(shù);④完成自動連鎖動作控制;⑤完成顯示操作、記錄、報警等功能。工藝流程原理如圖1所示。

圖1 棒材倒角機(jī)工藝流程原理

棒材倒角機(jī)的各種動作主要是由液壓傳動系統(tǒng)和電機(jī)實現(xiàn)的,自動控制系統(tǒng)中,由根據(jù)預(yù)先編制好的程序指令,輸出各種動作來控制液壓閥或電機(jī)及車床,以實現(xiàn)不同的動作功能,同時從現(xiàn)場采集各種狀態(tài)參數(shù),以實時監(jiān)控倒角機(jī)的運行。

2 系統(tǒng)的組成

2.1 系統(tǒng)基本結(jié)構(gòu)

根據(jù)自動控制的要求,我們選用了SIMATIC S7-300可編程控制器模塊化設(shè)計結(jié)構(gòu),使各種獨立的模塊之間可以進(jìn)行廣泛的組合,易于擴(kuò)展。整個控制系統(tǒng)主要由六部分組成:現(xiàn)場一次檢測元件和執(zhí)行機(jī)構(gòu),現(xiàn)場總線I/O,操作機(jī)構(gòu),CPU,上位機(jī)和應(yīng)用程序。

一次檢測元件和執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要完成對現(xiàn)場數(shù)據(jù)的采集和對倒角機(jī)動作的直接控制;現(xiàn)場總線I/O接收一次元件采集到的數(shù)據(jù),傳送至CPU進(jìn)行處理,并根據(jù)CPU的處理結(jié)果輸出控制信號控制執(zhí)行機(jī)構(gòu);操作機(jī)構(gòu)根據(jù)現(xiàn)場要求給出功能指令;CPU對各種數(shù)據(jù)進(jìn)行計算處理,并輸出控制信號;上位機(jī)完成畫面監(jiān)控;應(yīng)用程序用來實現(xiàn)CPU和上位機(jī)的功能。

2.2 系統(tǒng)各部分組成

1)檢測環(huán)節(jié)。現(xiàn)場檢測元件(傳感器,限位開關(guān),光電開關(guān)等)、對各項工藝參數(shù)(壓力、溫度、液位、電流、電壓等等)和定位位置等進(jìn)行檢測采集,作為系統(tǒng)控制和故障診斷的依據(jù)。

2)操作機(jī)構(gòu)。通過操作臺或監(jiān)控畫面上的控制鈕給出功能指令,傳至CPU,CPU進(jìn)行計算處理后,輸出控制信號給執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

3)控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)。接收CPU的控制信號,由24V電磁閥控制液壓油路,完成撥鋼,加持,收集齊頭等動作;由電機(jī)完成滾道運送,車床車削等功能。

4)CPU。CPU是整個控制系統(tǒng)的核心部件,選用CPU315-2DP,1塊,它具有大型的程序存儲容量,并有PROFIBUS-DP主/從接口,可以配制成分布的自動化結(jié)構(gòu),易于今后的系統(tǒng)擴(kuò)展。智能化的診斷功能連續(xù)監(jiān)控系統(tǒng)工作是否正常,并記錄錯誤和特殊系統(tǒng)事件,對I/O所采集到的各種信號數(shù)據(jù)進(jìn)行計算處理,給上位機(jī)提供數(shù)據(jù)并接受上位機(jī)的操作指令,同時輸出控制信號給I/O來控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)完成不同的動作。

5)工藝監(jiān)控。監(jiān)控功能由工控機(jī)帶顯示器來實現(xiàn),監(jiān)控畫面采用西門子PLC配套編程軟件WINCC5.1進(jìn)行編制,主要包括倒角機(jī)整體工藝畫面和動作控制畫面,可以方便地監(jiān)控所有的工藝參數(shù)和運行狀態(tài),并可以直接在畫面上控制倒角機(jī)的各個動作。

6)應(yīng)用程序。應(yīng)用程序采用西門子PLC配套編程軟件STEP7 5.1進(jìn)行編制,程序編寫過程如下:對系統(tǒng)進(jìn)行硬件配置;設(shè)置變量表;編寫子程序;最后編寫主程序,根據(jù)工藝要求實現(xiàn)對棒材倒角機(jī)的手動和自動控制過程。

3 系統(tǒng)特點

1)運行穩(wěn)定可靠,兼容性強(qiáng)。自動控制系統(tǒng)的設(shè)計采用了先進(jìn)的現(xiàn)場總線技術(shù),現(xiàn)場總線I/O采用德國圖爾克I/O模塊,與西門子CPU以及配套的編程軟件兼容通用,防護(hù)等級高,每一個I/O點都有自診斷功能,能夠適應(yīng)現(xiàn)場惡劣的環(huán)境。

2)節(jié)約電纜,減小施工量?,F(xiàn)場I/O模塊全部安裝在現(xiàn)場,檢測、控制和執(zhí)行機(jī)構(gòu)的信號直接連接到現(xiàn)場I/O模塊,只需一根總線和一根電源線即可把所有現(xiàn)場模塊與控制室中的CPU連接起來,實現(xiàn)整個系統(tǒng)的通信和控制功能。改變了過去所有現(xiàn)場信號都通過電纜連接到控制室PLC的控制方式,節(jié)約了大量電纜,并避免了因遠(yuǎn)距離敷設(shè)大量電纜而增加的施工量。

3)系統(tǒng)維護(hù)簡單方便。設(shè)計選型合理,系統(tǒng)的穩(wěn)定性高,故障率低。每個信號點都具有自診斷功能,通過故障指示燈即可快速判斷故障點,及時排除故障。遠(yuǎn)距離敷設(shè)電纜的減少,幾乎避免了以往常因電纜引發(fā)的故障,使系統(tǒng)維護(hù)工作變得更加簡單方便。

4 效果與效益

倒角機(jī)操作簡便、靈活、安全可靠、自動化程度高,具有國內(nèi)領(lǐng)先水平,SIMATIC S7可編程控制器控制設(shè)備性能穩(wěn)定,維護(hù)方便,既降低了維護(hù)人員的勞動強(qiáng)度,又保證了生產(chǎn)的穩(wěn)定暢行,收到了很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

參考文獻(xiàn)

[1]段然.可編程控制技術(shù)在采樣機(jī)控制系統(tǒng)中的應(yīng)用研究[D].西北工業(yè)大學(xué),2001.endprint

摘 要 主要闡述棒材倒角機(jī)的設(shè)計控制原理以及西門子S7系列可編程控制器在倒角機(jī)系統(tǒng)的應(yīng)用情況。

關(guān)鍵詞 西門子SIMATIC S7-300;可編程控制器;倒角機(jī)

中圖分類號:TM571 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)10-0096-01

大型車間是特鋼事業(yè)部重要的棒材成材車間,在過去幾十年間棒材成材切割后留有毛刺,一直是影響產(chǎn)品外觀形象及質(zhì)量檔次的重要問題,傳統(tǒng)的人工修磨工藝技術(shù),雖然一定程度上能夠起到改善的作用,但一直不能徹底解決。為此,我廠自行開發(fā)研制了集自動上輥,自動車削,自動記數(shù),自動齊頭,自動打捆為一體的倒角機(jī)。為適應(yīng)現(xiàn)場自動控制的要求,采用了西門子公司先進(jìn)的s7系列可編程控制器。

1 設(shè)計方案

系統(tǒng)控制原理:倒角機(jī)在棒材生產(chǎn)線中能夠完成自動上輥,自動車削,自動記數(shù),,自動齊頭,自動打捆等動作,自動控制系統(tǒng)相應(yīng)的基本功能包括:①提供倒角機(jī)(車床)所需電源及完成相應(yīng)電氣動作;②控制液壓傳動系統(tǒng),完成相應(yīng)動作;③檢測相應(yīng)工藝狀況及參數(shù);④完成自動連鎖動作控制;⑤完成顯示操作、記錄、報警等功能。工藝流程原理如圖1所示。

圖1 棒材倒角機(jī)工藝流程原理

棒材倒角機(jī)的各種動作主要是由液壓傳動系統(tǒng)和電機(jī)實現(xiàn)的,自動控制系統(tǒng)中,由根據(jù)預(yù)先編制好的程序指令,輸出各種動作來控制液壓閥或電機(jī)及車床,以實現(xiàn)不同的動作功能,同時從現(xiàn)場采集各種狀態(tài)參數(shù),以實時監(jiān)控倒角機(jī)的運行。

2 系統(tǒng)的組成

2.1 系統(tǒng)基本結(jié)構(gòu)

根據(jù)自動控制的要求,我們選用了SIMATIC S7-300可編程控制器模塊化設(shè)計結(jié)構(gòu),使各種獨立的模塊之間可以進(jìn)行廣泛的組合,易于擴(kuò)展。整個控制系統(tǒng)主要由六部分組成:現(xiàn)場一次檢測元件和執(zhí)行機(jī)構(gòu),現(xiàn)場總線I/O,操作機(jī)構(gòu),CPU,上位機(jī)和應(yīng)用程序。

一次檢測元件和執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要完成對現(xiàn)場數(shù)據(jù)的采集和對倒角機(jī)動作的直接控制;現(xiàn)場總線I/O接收一次元件采集到的數(shù)據(jù),傳送至CPU進(jìn)行處理,并根據(jù)CPU的處理結(jié)果輸出控制信號控制執(zhí)行機(jī)構(gòu);操作機(jī)構(gòu)根據(jù)現(xiàn)場要求給出功能指令;CPU對各種數(shù)據(jù)進(jìn)行計算處理,并輸出控制信號;上位機(jī)完成畫面監(jiān)控;應(yīng)用程序用來實現(xiàn)CPU和上位機(jī)的功能。

2.2 系統(tǒng)各部分組成

1)檢測環(huán)節(jié)?,F(xiàn)場檢測元件(傳感器,限位開關(guān),光電開關(guān)等)、對各項工藝參數(shù)(壓力、溫度、液位、電流、電壓等等)和定位位置等進(jìn)行檢測采集,作為系統(tǒng)控制和故障診斷的依據(jù)。

2)操作機(jī)構(gòu)。通過操作臺或監(jiān)控畫面上的控制鈕給出功能指令,傳至CPU,CPU進(jìn)行計算處理后,輸出控制信號給執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

3)控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)。接收CPU的控制信號,由24V電磁閥控制液壓油路,完成撥鋼,加持,收集齊頭等動作;由電機(jī)完成滾道運送,車床車削等功能。

4)CPU。CPU是整個控制系統(tǒng)的核心部件,選用CPU315-2DP,1塊,它具有大型的程序存儲容量,并有PROFIBUS-DP主/從接口,可以配制成分布的自動化結(jié)構(gòu),易于今后的系統(tǒng)擴(kuò)展。智能化的診斷功能連續(xù)監(jiān)控系統(tǒng)工作是否正常,并記錄錯誤和特殊系統(tǒng)事件,對I/O所采集到的各種信號數(shù)據(jù)進(jìn)行計算處理,給上位機(jī)提供數(shù)據(jù)并接受上位機(jī)的操作指令,同時輸出控制信號給I/O來控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)完成不同的動作。

5)工藝監(jiān)控。監(jiān)控功能由工控機(jī)帶顯示器來實現(xiàn),監(jiān)控畫面采用西門子PLC配套編程軟件WINCC5.1進(jìn)行編制,主要包括倒角機(jī)整體工藝畫面和動作控制畫面,可以方便地監(jiān)控所有的工藝參數(shù)和運行狀態(tài),并可以直接在畫面上控制倒角機(jī)的各個動作。

6)應(yīng)用程序。應(yīng)用程序采用西門子PLC配套編程軟件STEP7 5.1進(jìn)行編制,程序編寫過程如下:對系統(tǒng)進(jìn)行硬件配置;設(shè)置變量表;編寫子程序;最后編寫主程序,根據(jù)工藝要求實現(xiàn)對棒材倒角機(jī)的手動和自動控制過程。

3 系統(tǒng)特點

1)運行穩(wěn)定可靠,兼容性強(qiáng)。自動控制系統(tǒng)的設(shè)計采用了先進(jìn)的現(xiàn)場總線技術(shù),現(xiàn)場總線I/O采用德國圖爾克I/O模塊,與西門子CPU以及配套的編程軟件兼容通用,防護(hù)等級高,每一個I/O點都有自診斷功能,能夠適應(yīng)現(xiàn)場惡劣的環(huán)境。

2)節(jié)約電纜,減小施工量。現(xiàn)場I/O模塊全部安裝在現(xiàn)場,檢測、控制和執(zhí)行機(jī)構(gòu)的信號直接連接到現(xiàn)場I/O模塊,只需一根總線和一根電源線即可把所有現(xiàn)場模塊與控制室中的CPU連接起來,實現(xiàn)整個系統(tǒng)的通信和控制功能。改變了過去所有現(xiàn)場信號都通過電纜連接到控制室PLC的控制方式,節(jié)約了大量電纜,并避免了因遠(yuǎn)距離敷設(shè)大量電纜而增加的施工量。

3)系統(tǒng)維護(hù)簡單方便。設(shè)計選型合理,系統(tǒng)的穩(wěn)定性高,故障率低。每個信號點都具有自診斷功能,通過故障指示燈即可快速判斷故障點,及時排除故障。遠(yuǎn)距離敷設(shè)電纜的減少,幾乎避免了以往常因電纜引發(fā)的故障,使系統(tǒng)維護(hù)工作變得更加簡單方便。

4 效果與效益

倒角機(jī)操作簡便、靈活、安全可靠、自動化程度高,具有國內(nèi)領(lǐng)先水平,SIMATIC S7可編程控制器控制設(shè)備性能穩(wěn)定,維護(hù)方便,既降低了維護(hù)人員的勞動強(qiáng)度,又保證了生產(chǎn)的穩(wěn)定暢行,收到了很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

參考文獻(xiàn)

[1]段然.可編程控制技術(shù)在采樣機(jī)控制系統(tǒng)中的應(yīng)用研究[D].西北工業(yè)大學(xué),2001.endprint

摘 要 主要闡述棒材倒角機(jī)的設(shè)計控制原理以及西門子S7系列可編程控制器在倒角機(jī)系統(tǒng)的應(yīng)用情況。

關(guān)鍵詞 西門子SIMATIC S7-300;可編程控制器;倒角機(jī)

中圖分類號:TM571 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)10-0096-01

大型車間是特鋼事業(yè)部重要的棒材成材車間,在過去幾十年間棒材成材切割后留有毛刺,一直是影響產(chǎn)品外觀形象及質(zhì)量檔次的重要問題,傳統(tǒng)的人工修磨工藝技術(shù),雖然一定程度上能夠起到改善的作用,但一直不能徹底解決。為此,我廠自行開發(fā)研制了集自動上輥,自動車削,自動記數(shù),自動齊頭,自動打捆為一體的倒角機(jī)。為適應(yīng)現(xiàn)場自動控制的要求,采用了西門子公司先進(jìn)的s7系列可編程控制器。

1 設(shè)計方案

系統(tǒng)控制原理:倒角機(jī)在棒材生產(chǎn)線中能夠完成自動上輥,自動車削,自動記數(shù),,自動齊頭,自動打捆等動作,自動控制系統(tǒng)相應(yīng)的基本功能包括:①提供倒角機(jī)(車床)所需電源及完成相應(yīng)電氣動作;②控制液壓傳動系統(tǒng),完成相應(yīng)動作;③檢測相應(yīng)工藝狀況及參數(shù);④完成自動連鎖動作控制;⑤完成顯示操作、記錄、報警等功能。工藝流程原理如圖1所示。

圖1 棒材倒角機(jī)工藝流程原理

棒材倒角機(jī)的各種動作主要是由液壓傳動系統(tǒng)和電機(jī)實現(xiàn)的,自動控制系統(tǒng)中,由根據(jù)預(yù)先編制好的程序指令,輸出各種動作來控制液壓閥或電機(jī)及車床,以實現(xiàn)不同的動作功能,同時從現(xiàn)場采集各種狀態(tài)參數(shù),以實時監(jiān)控倒角機(jī)的運行。

2 系統(tǒng)的組成

2.1 系統(tǒng)基本結(jié)構(gòu)

根據(jù)自動控制的要求,我們選用了SIMATIC S7-300可編程控制器模塊化設(shè)計結(jié)構(gòu),使各種獨立的模塊之間可以進(jìn)行廣泛的組合,易于擴(kuò)展。整個控制系統(tǒng)主要由六部分組成:現(xiàn)場一次檢測元件和執(zhí)行機(jī)構(gòu),現(xiàn)場總線I/O,操作機(jī)構(gòu),CPU,上位機(jī)和應(yīng)用程序。

一次檢測元件和執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要完成對現(xiàn)場數(shù)據(jù)的采集和對倒角機(jī)動作的直接控制;現(xiàn)場總線I/O接收一次元件采集到的數(shù)據(jù),傳送至CPU進(jìn)行處理,并根據(jù)CPU的處理結(jié)果輸出控制信號控制執(zhí)行機(jī)構(gòu);操作機(jī)構(gòu)根據(jù)現(xiàn)場要求給出功能指令;CPU對各種數(shù)據(jù)進(jìn)行計算處理,并輸出控制信號;上位機(jī)完成畫面監(jiān)控;應(yīng)用程序用來實現(xiàn)CPU和上位機(jī)的功能。

2.2 系統(tǒng)各部分組成

1)檢測環(huán)節(jié)?,F(xiàn)場檢測元件(傳感器,限位開關(guān),光電開關(guān)等)、對各項工藝參數(shù)(壓力、溫度、液位、電流、電壓等等)和定位位置等進(jìn)行檢測采集,作為系統(tǒng)控制和故障診斷的依據(jù)。

2)操作機(jī)構(gòu)。通過操作臺或監(jiān)控畫面上的控制鈕給出功能指令,傳至CPU,CPU進(jìn)行計算處理后,輸出控制信號給執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

3)控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)。接收CPU的控制信號,由24V電磁閥控制液壓油路,完成撥鋼,加持,收集齊頭等動作;由電機(jī)完成滾道運送,車床車削等功能。

4)CPU。CPU是整個控制系統(tǒng)的核心部件,選用CPU315-2DP,1塊,它具有大型的程序存儲容量,并有PROFIBUS-DP主/從接口,可以配制成分布的自動化結(jié)構(gòu),易于今后的系統(tǒng)擴(kuò)展。智能化的診斷功能連續(xù)監(jiān)控系統(tǒng)工作是否正常,并記錄錯誤和特殊系統(tǒng)事件,對I/O所采集到的各種信號數(shù)據(jù)進(jìn)行計算處理,給上位機(jī)提供數(shù)據(jù)并接受上位機(jī)的操作指令,同時輸出控制信號給I/O來控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)完成不同的動作。

5)工藝監(jiān)控。監(jiān)控功能由工控機(jī)帶顯示器來實現(xiàn),監(jiān)控畫面采用西門子PLC配套編程軟件WINCC5.1進(jìn)行編制,主要包括倒角機(jī)整體工藝畫面和動作控制畫面,可以方便地監(jiān)控所有的工藝參數(shù)和運行狀態(tài),并可以直接在畫面上控制倒角機(jī)的各個動作。

6)應(yīng)用程序。應(yīng)用程序采用西門子PLC配套編程軟件STEP7 5.1進(jìn)行編制,程序編寫過程如下:對系統(tǒng)進(jìn)行硬件配置;設(shè)置變量表;編寫子程序;最后編寫主程序,根據(jù)工藝要求實現(xiàn)對棒材倒角機(jī)的手動和自動控制過程。

3 系統(tǒng)特點

1)運行穩(wěn)定可靠,兼容性強(qiáng)。自動控制系統(tǒng)的設(shè)計采用了先進(jìn)的現(xiàn)場總線技術(shù),現(xiàn)場總線I/O采用德國圖爾克I/O模塊,與西門子CPU以及配套的編程軟件兼容通用,防護(hù)等級高,每一個I/O點都有自診斷功能,能夠適應(yīng)現(xiàn)場惡劣的環(huán)境。

2)節(jié)約電纜,減小施工量?,F(xiàn)場I/O模塊全部安裝在現(xiàn)場,檢測、控制和執(zhí)行機(jī)構(gòu)的信號直接連接到現(xiàn)場I/O模塊,只需一根總線和一根電源線即可把所有現(xiàn)場模塊與控制室中的CPU連接起來,實現(xiàn)整個系統(tǒng)的通信和控制功能。改變了過去所有現(xiàn)場信號都通過電纜連接到控制室PLC的控制方式,節(jié)約了大量電纜,并避免了因遠(yuǎn)距離敷設(shè)大量電纜而增加的施工量。

3)系統(tǒng)維護(hù)簡單方便。設(shè)計選型合理,系統(tǒng)的穩(wěn)定性高,故障率低。每個信號點都具有自診斷功能,通過故障指示燈即可快速判斷故障點,及時排除故障。遠(yuǎn)距離敷設(shè)電纜的減少,幾乎避免了以往常因電纜引發(fā)的故障,使系統(tǒng)維護(hù)工作變得更加簡單方便。

4 效果與效益

倒角機(jī)操作簡便、靈活、安全可靠、自動化程度高,具有國內(nèi)領(lǐng)先水平,SIMATIC S7可編程控制器控制設(shè)備性能穩(wěn)定,維護(hù)方便,既降低了維護(hù)人員的勞動強(qiáng)度,又保證了生產(chǎn)的穩(wěn)定暢行,收到了很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

參考文獻(xiàn)

[1]段然.可編程控制技術(shù)在采樣機(jī)控制系統(tǒng)中的應(yīng)用研究[D].西北工業(yè)大學(xué),2001.endprint

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