王杜娟 王 強 陳 勇 劉 洋 王 樂
(中國石油化工股份有限公司天津分公司,天津 300271)
某設(shè)備封頭人孔法蘭墊片安裝后失效,造成物料泄漏。該墊片制造標準執(zhí)行HG 20631-1997《鋼制管法蘭用纏繞式墊片》。
該墊片屬于帶內(nèi)外環(huán)形墊片,見圖1。送檢墊片外環(huán)完整,纏繞墊及內(nèi)環(huán)均斷裂。纏繞墊呈有規(guī)律性波浪形,與用于固定法蘭的螺栓間距相吻合,見圖2。墊片外環(huán)存在彎曲變形,表面有3條沿徑向擴展裂紋。
墊片內(nèi)環(huán)彎曲變形較明顯,部分環(huán)面上存在環(huán)狀凹槽,端面存在較多貫穿上下環(huán)面的裂紋,見圖3、圖4。
圖1 墊片的型式
圖2 送檢墊片
圖3 內(nèi)環(huán)靠近纏繞墊處凹槽
圖4 內(nèi)環(huán)外徑端面處裂紋
對失效墊片內(nèi)環(huán)厚度、內(nèi)環(huán)寬度、外環(huán)厚度、外環(huán)寬度,纏繞金屬絲厚度進行測量,數(shù)據(jù)見表1所示。
HG20631-1997《鋼制管法蘭用纏繞式墊片》中要求內(nèi)環(huán)及外環(huán)厚度為3.0-3.3mm,實測內(nèi)環(huán)厚度低于標準要求,纏繞金屬絲厚度符合標準要求偏差范圍。
實測外環(huán)最大外徑為6 9 6 m m,最小外徑為6 9 5 m m。圖紙?zhí)峁┑膲|片尺寸為Φ696.3×571.5×520.7×495.3×4.5mm(數(shù)值分別為:外環(huán)外徑、纏繞墊外徑、纏繞墊內(nèi)徑、內(nèi)環(huán)內(nèi)徑、纏繞墊厚度)。實測外環(huán)外徑與圖紙?zhí)峁┑臄?shù)值相近。
根據(jù)實測外環(huán)最大、最小外徑平均值減去外環(huán)寬度平均值計算外環(huán)內(nèi)徑,695.5-52.31×2=590.88mm,得出外環(huán)內(nèi)徑為590.88mm。對于D型纏繞墊片,圖紙?zhí)峁┑睦p繞墊外徑略大于外環(huán)內(nèi)徑,實際測量兩者的差值約2.5mm。綜合上述計算得出,實際纏繞墊外徑為590.88+2.5=593.38mm,比圖紙?zhí)峁├p繞墊片外環(huán)大21.88mm,嚴重偏離標準值。由于內(nèi)環(huán)已經(jīng)破裂,無法測量其內(nèi)外徑。
表1 墊片尺寸、厚度測量結(jié)果,mm
對失效墊片進行合金元素光譜材質(zhì)檢測,詳細見表2。廠方提供圖紙上要求墊片外環(huán)為Q235,內(nèi)環(huán)為304,纏繞墊金屬部分為304,非金屬部分為四氟。從檢測結(jié)果判斷,外環(huán)使用材料錯誤,內(nèi)環(huán)Cr含量偏低。
表2 光譜材質(zhì)檢測結(jié)果wt%
由宏觀檢驗可知,墊片外環(huán)彎曲變形情況說明安裝過程中存在不均勻的預(yù)緊力。纏繞墊有規(guī)律性的波浪形,存在與法蘭固定螺栓間擠壓的痕跡,說明存在兩種可能性:一是在安裝過程中,纏繞墊在過大預(yù)緊力的作用下變形產(chǎn)生;二是泄漏過程中,物料壓力使纏繞墊變形。墊片只在內(nèi)環(huán)的部分環(huán)面上有凹槽,凹槽是在預(yù)緊力大的部位產(chǎn)生,說明安裝過程中存在預(yù)緊力不均勻。內(nèi)環(huán)變形方向垂直于環(huán)面方向可推斷,其失效前已偏離人孔密封面,進入容器內(nèi)部。
由尺寸測量中纏繞墊外徑大于標準值21.88mm,可推斷以下兩種可能:一是如果內(nèi)環(huán)內(nèi)徑符合標準要求,則纏繞墊寬度將大于標準值10.94mm;二是如果纏繞墊寬度符合標準要求,則內(nèi)環(huán)內(nèi)徑將大于標準值21.88mm。綜合以上情況,可推斷纏繞墊寬度大于標準寬度10.94mm。
當纏繞墊寬度大于標準寬度,容易造成墊片剛度不足,預(yù)緊時便會產(chǎn)生壓縮超標,會使墊片產(chǎn)生大量屈服,回彈性能明顯降低,密封性能顯著下降。同時,墊片在安裝過程中存在著預(yù)緊力不均勻,部分螺栓預(yù)緊力過大。
在上述因素的作用下,最終造成了墊片在使用后短期內(nèi)出現(xiàn)泄漏失效。
纏繞墊寬度超標、安裝時預(yù)緊過大且不均勻是造成人孔法蘭墊片失效的主要原因。
(1)加強墊片購置時的質(zhì)量檢驗。
(2)現(xiàn)場安裝時,預(yù)緊力應(yīng)保持適度均勻。