摘 要:高壓汽包爐運行中為防止鍋爐結(jié)垢,加入磷酸鹽處理的應(yīng)用已相當(dāng)廣泛,當(dāng)鍋爐運行不穩(wěn)定、負(fù)荷發(fā)生異常變化時,爐水的水質(zhì)會出現(xiàn)嚴(yán)重的不合格,使汽包及爐管腐蝕、爆管等,嚴(yán)重影響鍋爐的安全運行。因此,探討高壓汽包爐運行中爐水水質(zhì)出現(xiàn)異常并在最短的時間內(nèi)予以消除,以免由于爐水水質(zhì)不合格而引起蒸汽品質(zhì)不合格,從而影響機組的安全運行是文章研究的重點。研究結(jié)果表明,高壓爐水加磷酸鹽處理,輔助加氫氧化鈉的處理來調(diào)整鍋爐水質(zhì),能快速消除爐水水質(zhì)的異常情況,是保證機組正常運行不留后患的重要手段之一。
關(guān)鍵詞:加藥處理;調(diào)整水質(zhì);磷酸鹽;氫氧化鈉
引言
高壓汽包爐在運行時,隨著高溫高壓蒸汽的不斷產(chǎn)生,爐水不斷進(jìn)行濃縮,為防止在汽包鍋爐中產(chǎn)生鈣鎂等垢,除了保證給水水質(zhì)外,通常還需要在鍋爐水中投加磷酸鹽,使隨給水進(jìn)入鍋內(nèi)的鈣鎂離子在鍋內(nèi)不生成鈣鎂水垢而形成水渣,隨鍋爐排污排除。但在大量的生產(chǎn)實踐中會發(fā)現(xiàn),只加磷酸鹽處理高壓汽包爐爐水,當(dāng)鍋爐負(fù)荷短期內(nèi)變化大時,經(jīng)常會出現(xiàn)一些異常,且異常出現(xiàn)后用傳統(tǒng)的調(diào)整水質(zhì)的方法短期內(nèi)很難調(diào)整合格,這些異常處理不好會造成鍋爐結(jié)垢,影響鍋爐的安全運行。
1 機組狀況
我單位是由2×6MW的機組,鍋爐為循環(huán)硫化床鍋爐,蒸發(fā)量為240t/h的汽包鍋爐,汽包的壓力為10Mpa,爐水的外處理是原水經(jīng)多介質(zhì)過濾器過濾后進(jìn)入反滲透,經(jīng)混床深度除去陰陽離子后作為補充水,用氨水調(diào)節(jié)PH值在8.8~9.2后送入除氧器進(jìn)行熱力除氧,通過加聯(lián)氨進(jìn)一步除去殘余氧后作為給水送入鍋爐的汽包中。為進(jìn)一步消除隨給水帶入汽包中的殘余硬度,對爐水加入磷酸三鈉,使鈣鎂離子形成松軟水渣等,通過調(diào)整連續(xù)排污、定期排污的排污量,維持汽包內(nèi)水離子的相對平衡,防止鍋爐汽包、爐管等結(jié)垢。鍋爐正常運行時各項指標(biāo)見表一(正常值),此時蒸汽品質(zhì)優(yōu)良,既能滿足高壓機組汽輪機蒸汽品質(zhì)的各項指標(biāo)要求,又能滿足低磷排放的環(huán)保要求。
2 防垢的原理
向汽包內(nèi)加入磷酸鹽溶液,使鍋爐水中經(jīng)常維持一定量的磷酸根離子。由于鍋爐水處在沸騰條件下,而且它的堿性較強(PH:9-10)。因此爐水中的鈣離子與磷酸根會發(fā)生下列反應(yīng):
10Ca+6PO43-+2OH-→Ca10(OH)2(PO4)6(堿式磷酸鈣)
生成的堿式磷酸鈣是一種松軟的水渣,易隨鍋爐排污除去,且不會粘附在鍋內(nèi)轉(zhuǎn)變成水垢。隨給水進(jìn)入汽包的Mg2+量常常是較少的,在沸騰的堿性鍋爐水中,它會和隨給水帶入的SiO32-發(fā)生下列反應(yīng):
3Mg+2SiO32-+2OH-+H2O→3MgO.2SiO2.2H2O↓(蛇紋石)
此反應(yīng)生成的蛇紋石呈水渣形態(tài),易隨鍋爐水的排污除去。
但是當(dāng)鍋爐水中PO43-過多時,有可能生成Mg3(PO4)2。由于Mg3(PO4)2在高溫水中的溶解度非常小,能粘附在爐管內(nèi)形成二次水垢。這種二次水垢是一種導(dǎo)熱性很差的松軟水垢且不易排污除去。因此,爐水加藥要嚴(yán)格控制的PO43-含量。
3 生產(chǎn)中常出現(xiàn)的異常情況及危害
由于我廠機組配套的鍋爐是循環(huán)硫化床,以燒劣質(zhì)煤為主要原料,鍋爐運行不穩(wěn)定,造成機組負(fù)荷波動較大,極大地影響了爐水水質(zhì)控制,現(xiàn)場檢測的數(shù)據(jù)往往會出現(xiàn)以下情況。爐水PH值降低,磷酸鹽降低直至測不到磷酸根。PH值一直在下降,最后鍋爐水質(zhì)呈酸性,對鍋爐形成了酸性腐蝕。其酸性腐蝕原理如下:
在高溫下(>300℃),爐水水質(zhì)呈酸性,造成Fe→Fe2++2e
2H++2e→2H→H2
生成的氫氣受到沉積物的阻礙,不能很快擴散到汽水混合物區(qū)域,因此,促使金屬管壁和沉積物之間積累起多量氫,這些氫有一部分可能擴散到金屬內(nèi)部和碳鋼中的碳化鐵(滲碳體)發(fā)生下列反應(yīng)
Fe3C+2H2→3Fe+CH4
因而造成碳鋼脫碳,金相組織受到破壞,并且由于反應(yīng)產(chǎn)物CH4會在金屬內(nèi)部產(chǎn)生壓力,使金屬組織中逐漸產(chǎn)生裂紋,大大影響鍋爐的安全運行。
異常指標(biāo)見表1。
查鍋爐運行DCS曲線數(shù)據(jù),從2:00~2:15鍋爐的蒸發(fā)量從170t/h突然上升至240t/h,隨后蒸發(fā)量基本穩(wěn)定在220t/h~240t/h之間(正常運行允許的波動范圍),由于鍋爐的蒸發(fā)量在短短的15分鐘內(nèi)急劇變化,導(dǎo)致爐水水質(zhì)工況出現(xiàn)上述情況發(fā)生,爐水的PH、磷酸根不斷下降。為了把爐水調(diào)整合格,立即啟動加藥設(shè)備,向爐內(nèi)加磷酸三鈉溶液,發(fā)現(xiàn)爐水的電導(dǎo)急劇上升,但改變不了磷酸根的下降趨勢,同時對鍋爐進(jìn)行排污調(diào)整,從多年的運行情況看,采用這樣正常的處理方式,效果不好,最少也要經(jīng)過8-20小時或更長時間,才能恢復(fù)正常。
4 異常情況下采取的應(yīng)急措施
用磷酸鹽-PH協(xié)調(diào)控制方法會大大降低調(diào)整時間。立即停止向爐水內(nèi)加磷酸三鈉,向爐水內(nèi)加10%的氫氧化鈉溶液,先調(diào)整爐水的PH,運行二十至三十分鐘后排污,再開始加入氫氧化鈉溶液,如此反復(fù)幾次,爐水在3-5小時內(nèi)能合格。調(diào)整時爐內(nèi)水質(zhì)變化情況如下表2。
表2
從表2可以看出,當(dāng)高壓爐水出現(xiàn)表一的異常狀況時,采用磷酸鹽-PH協(xié)調(diào)處理,可以短時間內(nèi)消除爐水的異常,盡快維護(hù)鍋爐的安全運行。
5 結(jié)束語
汽包爐的加磷酸鹽處理,防止鍋爐結(jié)垢,目前是我國中高壓爐普遍采用的爐內(nèi)化學(xué)處理方法,在今后一段時間還會被廣泛采用。多年來的實踐證明:為確保鍋爐的正常運行必須采取以下措施:鍋爐的運行負(fù)荷要相對穩(wěn)定;用磷酸三鈉——氫氧化鈉協(xié)調(diào)處理爐水水質(zhì)適用范圍更廣,可以避免鍋爐的酸性腐蝕;用氫氧化鈉稀溶液來協(xié)調(diào)處理鍋爐水質(zhì),爐水的PH控制在9~10的范圍內(nèi)即可,要加強PH的監(jiān)督,防止對鍋爐造成堿性腐蝕。
目前,高壓汽包鍋爐在我國多個行業(yè)廣泛應(yīng)用,如造紙業(yè)、化工、電力等,隨著鍋爐參數(shù)的不斷升高,對鍋爐的安全運行有了更高的要求,做好爐內(nèi)加藥處理,有效防止鍋爐的結(jié)垢、腐蝕等,顯得尤為迫切。為提高生產(chǎn)經(jīng)濟效益和滿足安全生產(chǎn)要求,做好爐外水處理和爐內(nèi)水處理工作,是消除水汽品質(zhì)不良對設(shè)備材質(zhì)的危害,延長設(shè)備使用壽命,降低成本,減輕維護(hù)負(fù)擔(dān)的一項很重要的工作。探討快速消除爐水水質(zhì)異常方法,探討最佳水質(zhì)調(diào)整途徑,是今后發(fā)展的目標(biāo)。
作者簡介:喬金枝(1966,2-),女,籍貫:河南省焦作市,現(xiàn)職稱:工程師,學(xué)歷:本科,研究方向:水質(zhì)加藥凈化處理、循環(huán)水處理、爐內(nèi)加藥處理,膜應(yīng)用技術(shù)等。