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轉(zhuǎn)爐二次除塵系統(tǒng)升級改造的選擇與運行實踐

2014-08-02 08:19劉希文
中國科技縱橫 2014年10期

劉希文

【摘 要】 唐鋼長材部在轉(zhuǎn)爐二次除塵系統(tǒng)改造中,摒棄了通常采用的增加過濾面積,降低過濾風(fēng)速的改造方法,將核心的濾料更換為高效低阻力的覆膜濾料,從而大大降低了改造成本,改造后的粉塵的排放量控制在了很低的水平,風(fēng)機系統(tǒng)能耗也大大降低。

【關(guān)鍵詞】 轉(zhuǎn)爐 二次除塵 深層過濾 表面過濾

1 引言

隨著京津冀及周邊霧霾天氣的頻繁發(fā)生,國家及地方政府對環(huán)保提出了更高的要求,為了達到《煉鋼工業(yè)大氣污染物排放標準》特別排放限值,唐鋼擬對線材部55噸轉(zhuǎn)爐二次除塵系統(tǒng)進行除塵改造,而如何改造是面臨的重要課題。為了達到盡量投資少,對生產(chǎn)影響小,改造效果好的目的,我公司對轉(zhuǎn)爐二次除塵系統(tǒng)改造方案進行了深入調(diào)查研究,選擇了一種切實可行的改造方案。

2 改造方案的選擇

目前《煉鋼工業(yè)大氣污染物排放標準》特別排放限值:粉塵排放濃度為15mg/m3,而現(xiàn)有轉(zhuǎn)爐二次除塵系統(tǒng)布袋除塵后的粉塵排放濃度只能達到30mg/m3左右;要達到粉塵排放濃度15mg/m3,常用的改造方法主要有兩種,一是對布袋除塵器進行擴容改造,增加布袋除塵器的過濾面積,降低過濾風(fēng)速;二是布袋除塵器的過濾面積不變,將濾料更換為透氣性能好、除塵效率高的高性能濾料。經(jīng)過深入研究分析,最終在綜合了兩個方案優(yōu)缺點的基礎(chǔ)上,選擇采用更換為高效的過濾材料的改造方案。改造方案的選擇主要考慮了以下幾方面的因素:

(1)增加過濾面積需要增加布袋除塵器的過濾室。如果在原有除塵器上增加過濾面積,必須安排較長的停爐施工時間,對轉(zhuǎn)爐正常生產(chǎn)影響較大;而且現(xiàn)場場地狹窄,施工難度大,甚至無增加過濾室的有效空間;增加過濾室和過濾面積的一次性投資較大。

(2)增加布袋除塵器的過濾面積雖然可以降低過濾風(fēng)速,減少粉塵穿過濾袋的幾率,提高除塵器的除塵效率,但是過濾風(fēng)速選擇多大合適,沒有成功的借鑒經(jīng)驗;如果過濾風(fēng)速選擇偏大,仍有達不到特別排放限值的可能;仍然需要尋找一種高效的布袋除塵器濾料。

(3)如果能夠找到一種在現(xiàn)有的布袋除塵器過濾面積不變的情況下,在過濾風(fēng)速較高的情況下能夠長期穩(wěn)定達到特別排放限值要求的過濾材料,就可以做到改造時間短,不需要增加占地面積,對生產(chǎn)無影響的問題。因此,尋找高性能布袋除塵器濾料就成了本次改造能否成功的關(guān)鍵。

3 除塵器濾料選擇

在確定了改造方案后,選擇何種濾袋就成了決定改造成敗關(guān)鍵的一步。目前市場上常用的濾料有普通非覆膜濾料和覆膜濾料兩種。普通非覆膜濾料由于其纖維間的孔隙較大,其自身很難起到很好的粉塵過濾效果。其過濾過程通常是最初接觸濾料的粉塵一部分穿透濾料,還有一部分滯留在濾料的表層,滯留在濾料表層的粉塵逐漸形成一層初始粉塵層,使得濾料的孔隙減少而提高過濾效率,這就是所謂的“深層過濾”。而每次清灰則又破壞了這層用于過濾的初始粉塵層,造成每次清灰后排放的粉塵濃度有明顯波動。(如圖1)隨著過濾的進行,粉塵會順氣流壓力不斷滲入濾料,一部分滯留在濾料內(nèi),另一部分灰穿透濾料,尤其是對于粒徑較小的細微粉塵穿透率非常大,所以采用普通濾料,在較高過濾風(fēng)速下,很難達到《煉鋼工業(yè)大氣污染物排放標準》(GB 28664-2012)特別排放限值要求。而覆膜濾料是指在普通濾料的基礎(chǔ)上壓覆上一層膨體聚四氟乙烯(ePTFE)薄膜,如下圖2。ePTFE是一種高分子聚合物,具有不粘灰、憎水和化學(xué)性能穩(wěn)定等特點。ePTFE薄膜的纖維組織極為細密,粉塵能被阻擋在這層薄膜之外,使含塵氣體經(jīng)過濾料后的粉塵排放量接近于零,能有效過濾PM2.5等細粉塵。這種過濾通常被稱之為“表面過濾”。

由于膨體聚四氟乙烯(ePTFE)薄膜本身具有不粘灰、憎水和化學(xué)性能穩(wěn)定等特點,使薄膜濾料具有了極佳的清灰性能,可降低清灰強度,減輕濾料的磨損,使濾袋的使用壽命大大延長,而且能保證過濾阻力始終保持在很低的水平。由于濾料阻力較低,確幾乎恒定不變,使得除塵系統(tǒng)處理氣流量始終保持在較高的水平。通過對國內(nèi)成功應(yīng)用薄膜濾料的相關(guān)案例進行現(xiàn)場考察,分析研究,最終決定選用美國戈爾公司生產(chǎn)的Gore覆膜濾料。

4 改造后的運行效果

我們首先對3#轉(zhuǎn)爐二次除塵進行了改造,并跟蹤監(jiān)測其除塵效果。在對除塵器進行了一些簡單的整改后,不影響轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)的情況下,將脈沖布袋除塵濾袋更換為戈爾覆膜濾袋。2013年9月改造完成后開始投入運行后,到現(xiàn)在已經(jīng)穩(wěn)定運行了半年多的時間。目前除塵系統(tǒng)運行效果良好,實測的粉塵排放濃度7.0~9.8 mg/m3,遠低于特別排放限值要求的15mg/m3的標準。

按照3#轉(zhuǎn)爐二次除塵風(fēng)機高速運行風(fēng)量55萬m3/h,壓差降低600Pa,低速運行30萬m3/h,壓差降低300Pa,高速和低速運行時間1:2,每年運行時間 按8000小時計算,通過上述公式(工況溫度下空氣密度系數(shù)取為1kg/m3),可以計算出3#轉(zhuǎn)爐二次除塵改造后,每年風(fēng)機節(jié)電達到47.22萬度,按照每度電0.62元計算,年節(jié)電費用29.3萬元。此外,清灰壓力降低,清灰周期延長,不但節(jié)約了壓縮氮氣的能耗,還減少了清灰時對濾袋的損傷,延長了濾袋的使用壽命。改造前后運行效果情況對比見表1。

5 結(jié)語

通過長材部轉(zhuǎn)爐二次除塵升級改造的成功實踐,摸索出了對轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)無影響,一次性投資較小的既節(jié)能又能達到很好除塵效果的除塵升級改造方法,為鋼鐵企業(yè)除塵升級改造起到一定的指導(dǎo)作用,具有推廣價值。

參考文獻:

[1]劉小峰.PM2.5及其工業(yè)源頭控制技術(shù).《環(huán)保產(chǎn)業(yè)》,2011.9.

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