劉莉
他和他的團隊持之以恒、堅定不移的堅持,終成就大氣藏的先遣“偵察兵”,而被每一個后來的油氣探索者記住
2014年2月10日新華社、《人民日報》同時發(fā)表新聞,中國最大規(guī)模單體海相整裝氣藏在四川盆地發(fā)現,經國土資源部審定,安岳氣田磨溪區(qū)塊寒武系龍王廟組新增天然氣探明地質儲量4403.85億立方米,是目前我國發(fā)現的單體規(guī)模最大的特大型海相碳酸鹽巖整裝氣藏,將為川氣出川和全國氣網提供更為充足穩(wěn)定的資源,開啟西南地區(qū)乃至全國天然氣市場新格局。這個令石油人無比興奮的大發(fā)現,凝聚了西南油氣田分公司勘探開發(fā)研究院副總地質師宋家榮幾十年太多的心血。
已過天命之年的宋家榮必須要老花眼鏡才可以看清楚電腦了,“幸好是現在發(fā)現了龍王廟組大氣藏哦,要不我真的要死不瞑目了?!边@位勘研院副總地質師,不僅因為是中石油集團公司高級技術專家,曾經獲得過分公司勞模、優(yōu)秀共產黨員等稱號在院內出名,還因為是恢復高考后第一批地質研究生中幽默風趣一“帥哥”名聲遠播。老帥哥宋家榮從電腦中展示他研究龍王廟組成果的時候,心中真誠地充滿了自豪,他一點都不掩飾地說:“能參與此大發(fā)現,此生足矣!”
50年太滄桑
“我必須要擺點龍王廟組所在的這個古隆起的龍門陣給你聽。在這個古隆起上,前一個氣藏大發(fā)現距今已經是50年了,50年啊!人生能有幾個50年哦?我親眼見多少油氣勘探開發(fā)專家是帶著遺憾離去的?!彼渭覙s的開場白充滿了歲月的滄桑。
他拿出一本翻閱得脫了線泛黃的四川盆地地層分化書說:“這本出版于1979年的地質書,今天來看依然準確率很高,是我工作幾十年的必須工具,老一輩地質學家真的是偉大?!彼鐢导艺浒阒v述起了在古隆起的找氣史,1964年地質學家經歷過24年的探索后,新中國成立后的第一批老地質學家在四川盆地發(fā)現了我國首個最古老的大氣田——威遠震旦系氣田,地質儲量超4000億立方米,為四川盆地成為我國天然氣基地奠定了基礎,之后石油人信心百倍在這里開始了大面積繼續(xù)找氣。
之后的幾年,對盆地周邊的類似威遠的面積較大、埋藏較淺的地面背斜開展鉆探工作,結果鉆井5口全部產水,勘探失利。
這些工作卻為在1972年發(fā)現樂山-龍女寺加里東期的古隆起埋下了伏筆,通過對這個古隆起的不斷研究,地質學家認為這個中心在成都—資陽—樂山—蘆山之間的古隆起具有良好的形成石油天然氣的條件,是四川盆地內油氣富集的有利區(qū)帶,而且古隆起的范圍大,面積達6萬多平方千米,勘探潛力巨大。
之后的20年,地質家真切體驗到了四川盆地地質條件的復雜,理論上18萬平方公里的四川盆地,從8.5億年前就開始形成的含油氣層系多達24層,是地球上最完美的“油氣盆子”,可謂滿盆含氣,但實際上在盆地找氣的過程卻是比蜀道難還難,先是圍繞古隆起及其外圍大型構造圈閉,鉆探了5口井,僅在古隆起軸部的鉆井獲小氣,勘探效果不理想。1990年在古隆起發(fā)現了資陽古圈閉,部署7口探井,初期完成的資1井、資3井喜獲工業(yè)氣流,人們?yōu)橹徽?,但?996年底,資陽古圈閉的7口探井全部完鉆,獲工業(yè)氣井3井、干井1口、水井3口,勘探效果仍不盡人意。1998年針對古隆起又先后部署鉆探了4口井,僅兩口井獲得小產量天然氣0.25-0.7萬方/天,勘探效果差,令人沮喪。
油氣都到哪里去了?面對這么好油氣儲藏條件的四川盆地,在這里孜孜不倦探索了幾十年的油氣勘探專家們陷入深深的思索,自然地對古隆起的含油氣性認識發(fā)生了較大的分歧。對古隆起的勘探分為了“主放派”和“主戰(zhàn)派”兩個陣營,不斷的爭論加之當時的制度和鉆探條件所限,2000-2005年期間,古隆起的勘探工作以地質研究和地震勘探為主,沒有再繼續(xù)打新井。
風險勘探依然曲折
2004年底,中國石油天然氣股份有限公司通過了《中國石油天然氣股份有限公司石油天然氣風險勘探項目管理辦法》,2005年初挑選了資源基礎好、具有戰(zhàn)略性、全局性和前瞻性的重大目標進行風險勘探。
“股份公司這個風險勘探制度是地質家實現多年夙愿的最好手段,要知道打一口的費用不是個小數目,都是上億,對我這樣的主戰(zhàn)分子來說,這個制度是天大的喜訊,就好比探險家有了足夠裝備和后援,從此沒了顧慮只有勇往直前的動力。對古隆起我從來沒有失去希望,有生之年在古隆起找到大氣藏,是我最大的愿望,所以我主動承擔起了勘研院風險勘探項目的牽頭人責任?!?/p>
西南油氣田分公司的風險勘探由勘探開發(fā)研究院負責,宋家榮一直擔任研究院風險勘探項目負責人,他帶領項目組科研人員先后完成了大量風險探井的論證工作。2006年他通過對古隆起再次進行深入系統(tǒng)的研究、對已鉆探井進行仔細分析,向公司提出將古隆起下古生界—震旦系列為四川盆地重要的勘探后備領域,重點探索寒武系龍王廟組、洗象池組和震旦系燈影組的含油氣性。同年11月,磨溪1井開鉆,2007年12月因在二疊系長興組發(fā)現生物灘儲層獲高產工業(yè)氣流49.48萬方/天,磨溪1井提前完井,未能鉆到再深處的龍王廟組。2008年2月寶龍1井鉆達寒武系滄浪鋪組,由于此地龍王廟組儲層差,僅獲微氣,與發(fā)現失之交臂。2010年4月漢深1井完鉆,震旦系燈影組測試產水,分析是保存條件差,風險勘探遭遇失利。然而,長達4年的風險井失利,油氣勘探科技人員又產生了認識上的分歧,也許磨溪1井獲高產氣流只是一個偶然的個案,從理論推斷,構造部位比磨溪地區(qū)要高的威遠氣田是底水氣藏。位于古隆起最高處,高出磨溪地區(qū)近2000米的資陽古圈閉氣藏也產水,位于古隆起核心部位的漢深1井還是產水不產氣,處于構造較低部位的磨溪—高石梯難道不會被水淹沒嗎?該如何評價古隆起的含油氣性?是水多還是氣多?是堅定信心還是放棄?這是宋家榮反復思考和必須要面對的問題。
載入史冊的兩口風險井
在油氣勘探的道路上,是沒有失敗井的。漢深1井雖然失利了,但來自這個古隆起核心深處的鉆井第一手資料給了宋家榮團隊極大的幫助,宋家榮堅信再繼續(xù)深入細致的研究工作,很快就能看穿復雜的古隆起的真面目,最終能找出大氣田。隨著認識的深化,宋家榮和他的團隊作出從地表看磨溪—高石梯地區(qū)雖然是處于古隆起低部位,但在漫長的地質史上一直穩(wěn)定地處于構造高部位,肯定是油氣富集區(qū)帶的判斷。并找出資陽、威遠氣田產水的原因,最后得出結論:在古隆起的磨溪—高石梯地區(qū)有好儲層,且構造圈閉面積大,達875平方千米,勘探潛力巨大。
又經過3年多的風險勘探研究,股份公司決定先行實施螺觀1井和高石1井,待獲鉆探成果再實施磨溪8井。
高石1井于2010年8月20日開鉆,主探震旦系,兼探寒武系,2011年7月12日對震旦系燈影組三層測試,累計獲氣產量達138.25萬方/天,表明高石1井獲得重大發(fā)現,是威遠氣田發(fā)現后歷經半個世紀以來又一重大突破,對下古生界—震旦系的勘探起到了至關重要的推動作用。
隨即股份公司和分公司及時進行部署調整,決定加快磨溪8井鉆井,2012年9月磨溪8井龍王廟組取得歷史性突破,測試在龍王廟組獲得氣產量190.68萬方/天,在燈影組獲得氣產量18.36萬方/天,如此震撼人心的產量,拉開了磨溪—高石梯特大氣田發(fā)現的序幕。
高石1井和磨溪8井因為是我國最大整裝氣藏磨溪——龍王廟組特大氣藏的發(fā)現井,注定要載入石油史冊。宋家榮和他的團隊也將因為在四川盆地古隆起持之以恒、堅定不移的堅持,終成就大氣藏的先遣“偵察兵”,而被每一個后來的油氣探索者記住。
責任編輯 吳軍濤