左朝軍,楊源停
(新疆八鋼佳域工貿(mào)總公司)
八鋼公司500TPD環(huán)形套筒窯有四座,一期工程1#窯、2#窯于2008年9月點(diǎn)火生產(chǎn);二期工程3#窯、4#窯于2009年8月點(diǎn)火生產(chǎn),該活性石灰環(huán)形套筒窯工程是在消化移植德國(guó)貝肯巴赫環(huán)形套筒窯工藝設(shè)備技術(shù)的基礎(chǔ)上施工建造,主要供應(yīng)八鋼煉鋼系統(tǒng)所需的鈍化石灰。一期系統(tǒng)目前已運(yùn)行約6年,二期系統(tǒng)已運(yùn)行5年。按國(guó)內(nèi)同類型窯四年進(jìn)入大修期,為滿足煉鋼廠對(duì)石灰需求量的日益增長(zhǎng)和對(duì)高活性低燒失高鈣石灰的要求,在2012年~2013年對(duì)1#窯、2#窯和3#窯套筒窯拱橋、內(nèi)套筒、噴射器渦流室局部耐材以及附屬設(shè)備進(jìn)行改造,目前除4#窯自2014年7月開始為期56天的大修外,其余三座套筒窯運(yùn)行都比較穩(wěn)定,滿足了煉鋼廠對(duì)高品質(zhì)鈍化石灰及活性石灰的穩(wěn)定供應(yīng)。
在生產(chǎn)實(shí)踐中,要生產(chǎn)出高質(zhì)量的石灰,除了擁有高性能的設(shè)備外,還必須具備科學(xué)合理的操作技術(shù)以及對(duì)異常狀況的判斷及處理。煅燒高質(zhì)量石灰的必備條件是保持窯內(nèi)的熱工穩(wěn)定。套筒窯在操作維護(hù)管理上進(jìn)行了優(yōu)化與提高,形成了一套獨(dú)特的自主管理模式,使之達(dá)到提高500TPD環(huán)行套筒窯設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率,穩(wěn)定煅燒工藝的目的。
根據(jù)石灰生產(chǎn)工藝特點(diǎn),影響套筒窯耐材壽命的因素主要有:機(jī)械破損、化學(xué)侵蝕和高溫?zé)嵴稹C(jī)械破損主要指固體顆粒的磨損和高溫氣體的沖刷?;瘜W(xué)侵蝕主要發(fā)生在石灰窯內(nèi),表現(xiàn)為石灰石在焙燒過程中產(chǎn)生的堿度較高的CaO對(duì)耐材的侵蝕。高溫?zé)嵴鹬饕獊碓从谔淄哺G內(nèi)劇烈的溫度波動(dòng),熱震產(chǎn)生的破壞現(xiàn)象有開裂、失性等現(xiàn)象。因此,在操作管理上要有針對(duì)性技術(shù)措施。
1#窯2012年大修時(shí)為節(jié)省維修費(fèi)用只更換了12座拱橋耐材,燃燒室及內(nèi)套筒耐材都未更換。運(yùn)行1年后發(fā)現(xiàn)下排1#燃燒室頂部靠近大墻處局部有掉磚現(xiàn)象,面積大概有0.5m2,隨后發(fā)現(xiàn)掉磚部位窯筒體油漆脫色,且影響到大墻部位耐材,溫度范圍在250~390℃。從燒嘴孔觀察,判斷原因是燃燒室頂部工作層鎂鋁尖晶石磚脫落,且影響到大墻接縫處保溫層透火出現(xiàn)高溫,未停窯只能零時(shí)用壓縮空氣管吹掃冷卻高溫筒體,防止繼續(xù)擴(kuò)大。15天后確定利用24h定修時(shí)間,用噴涂料搶修處理:先在燃燒室掉磚部位用裝25mm鉆頭沖擊鉆打孔,插入長(zhǎng)度200mm Y型不銹鋼錨固件固定,用噴涂機(jī)從燒嘴處將鉻剛玉噴涂料噴在掉磚部位,達(dá)到正常厚度后點(diǎn)火烘窯,正常煅燒溫度后,將筒體錨固件的孔用泥漿料封住,經(jīng)連續(xù)測(cè)溫,溫度基本控制在120℃以內(nèi),達(dá)到了預(yù)期要求。
1#套筒窯在生產(chǎn)過程中,在燃燒室與窯殼的交接面處的煅燒區(qū)域常有高溫油漆剝落現(xiàn)象,有些燃燒室外表溫度高時(shí)有發(fā)紅癥狀,里面的耐材掉落。分析認(rèn)為,造成發(fā)紅的原因是1#窯燃燒室區(qū)域內(nèi)部的保溫磚因劇烈熱震產(chǎn)生了裂縫,高溫?zé)煔膺M(jìn)入縫隙,造成了鋼殼發(fā)紅現(xiàn)象,影響了燃燒室的正常工作。采取壓漿補(bǔ)縫的維護(hù)手段。用與內(nèi)襯相接近的耐火材料作為壓入填充劑。在施工過程中,控制好灌漿機(jī)的出口壓力,避免工作層的坍陷,短時(shí)間內(nèi)完成整個(gè)施工過程,并且能夠在線不停機(jī)施工,通過壓漿造襯,能夠把燃燒室發(fā)紅部位的溫度降下來,監(jiān)測(cè)溫度基本可控制在150℃以下,維持正常的生產(chǎn)。
套筒窯正常煅燒燃燒室溫度范圍應(yīng)在1100℃~1250℃,若溫度突然升高,多數(shù)因出灰抽屜有瘤塊或燃燒室物料有結(jié)瘤發(fā)生。窯操工應(yīng)立即到上下排燃燒室觀察料子翻滾情況,若觀察到燃燒室料子發(fā)亮,且單側(cè)或兩側(cè)料子不翻滾,并檢查出灰抽屜是否有瘤塊。處理措施:
(1)若燃燒室料子已不翻滾且發(fā)亮(測(cè)溫槍測(cè)溫在1300℃以上),必須立即熄火,自然冷卻5~10分鐘后,通知電工將熱電偶撤出約100mm,將燒嘴拔下觀察。若出灰抽屜有瘤塊先處理出灰抽屜瘤塊,然后處理燃燒室結(jié)瘤,用釬子先處理燃燒室底部瘤塊,后處理側(cè)面瘤塊,處理期間嚴(yán)禁頻繁動(dòng)出灰抽屜。
(2)確認(rèn)燃燒室料子開始走料后立即點(diǎn)火(嚴(yán)禁長(zhǎng)時(shí)間不點(diǎn)火走生料),若走料較慢可將煤氣量控制到計(jì)算量的一半,每2小時(shí)觀察一次,根據(jù)燃燒室走料情況及燃燒室溫度按50~100m3/h加煤氣,直到達(dá)到正常煅燒煤氣量為止。
循環(huán)氣體是反應(yīng)窯內(nèi)石灰煅燒綜合狀況最準(zhǔn)確的參數(shù),跟臺(tái)產(chǎn)、熱耗、煤氣流量、助燃風(fēng)、冷卻風(fēng)、負(fù)壓狀況都有關(guān)系。一般循環(huán)氣體溫度控制在700~900℃。
引起循環(huán)氣體溫度上升的原因和異常時(shí)采取的措施:(1)石灰的冷卻空氣量不夠,會(huì)造成循環(huán)氣體的溫度上升。應(yīng)將石灰的冷卻空氣量控制在5000~6000m3/h。
(2)卸料的時(shí)間間隔太長(zhǎng),也會(huì)引起循環(huán)氣體的溫度上升。應(yīng)調(diào)整卸料的時(shí)間間隔,加快卸料的速度,間隔時(shí)間控制在1h內(nèi),窯底倉小于1m,出灰溫度控制在180℃以內(nèi)。
(3)下部燃燒室溫度偏高,引起循環(huán)氣體的溫度上升。應(yīng)減少下部燃燒室的煤氣量,下上排煤氣比由1.8調(diào)整為1.6,根據(jù)計(jì)算量調(diào)整各燃燒室溫度。
(4)進(jìn)換熱器廢氣溫度700℃以上,出預(yù)熱器驅(qū)動(dòng)風(fēng)溫升高450℃以上,以調(diào)整進(jìn)換熱器的廢氣閥開度約30%,進(jìn)換熱器流量控制在8000m3/h。
(5)驅(qū)動(dòng)風(fēng)機(jī)頻率過低,帶走的風(fēng)量少,引起局部高溫。增加其驅(qū)動(dòng)頻率讓風(fēng)把熱量帶走,驅(qū)動(dòng)風(fēng)流量控制在5000~9000 m3/h。
(1)出灰抽屜有瘤塊。窯操及時(shí)將瘤塊捅掉打碎,以免長(zhǎng)時(shí)間卡料影響上下燃燒室下料速度,導(dǎo)致結(jié)瘤擴(kuò)大化。
(2)在450t/h產(chǎn)量下,若出灰間隔超過1.5h,窯底倉快滿,盡快出灰。
(3)下燃燒室拱橋處有瘤塊。相應(yīng)部位冷卻空氣量減少,溫度升高,下料速度減慢,必須立即減煤氣、降溫、捅瘤塊,否則長(zhǎng)時(shí)間高溫會(huì)把上下拱橋及上拱橋以上料子燒結(jié)瘤,將各燃燒煤氣減半,溫度控制在950℃以內(nèi)。
(4)冷卻空氣閥開度過小或主排頻率低。適當(dāng)增大冷卻風(fēng)開度或增加主排頻率,冷卻風(fēng)量控制在3500~5000 m3/h。
驅(qū)動(dòng)空氣的預(yù)熱溫度應(yīng)在350~450℃;上限不能超過500℃。
引起驅(qū)動(dòng)空氣溫度升高的主要原因及處理方法:(1)進(jìn)入換熱氣廢氣溫度過高(超過700℃),造成驅(qū)動(dòng)空氣預(yù)熱溫度上升(超過450℃)。具體措施是適當(dāng)關(guān)小廢氣進(jìn)換熱器的進(jìn)口閥,一般控制在30%~50%。(2)檢查驅(qū)動(dòng)風(fēng)機(jī)的壓力情況,如驅(qū)動(dòng)風(fēng)機(jī)壓力偏小而引起驅(qū)動(dòng)預(yù)熱空氣溫度上升,及時(shí)調(diào)整驅(qū)動(dòng)風(fēng)機(jī)的壓力,每天450t產(chǎn)量時(shí)驅(qū)動(dòng)壓力控制在32kPa。
窯頂溫度一般控制在小于250℃,超過280℃必須采取停窯措施。
引起窯頂溫度升高的主要原因及處理方法:(1)進(jìn)換熱器廢氣量過少,廢氣溫度偏低,進(jìn)換熱器廢氣溫度應(yīng)在550~750℃,適當(dāng)開大進(jìn)換熱器廢氣閥門開度(控制到80%)。若開大閥門無效,可能是進(jìn)換熱器廢氣總管處結(jié)瘤堵塞,需停窯清理積料。
(2)若進(jìn)換熱器廢氣總管確認(rèn)暢通,全開進(jìn)換熱器廢氣閥,進(jìn)換熱器廢氣溫度變化不大,閥門全開和全關(guān)時(shí),進(jìn)換熱器溫度小于100℃時(shí),判斷為導(dǎo)流帽堵塞,需要中修停窯處理導(dǎo)流帽結(jié)瘤。
(3)長(zhǎng)時(shí)間未加料或稱重量過少,窯頂料位下降或者加料過多料面到達(dá)探尺位置(窯頂料位小于2.5m),自動(dòng)加料停止。處理措施:開始加料或加稱重,加高料面,反之及時(shí)減稱重,拉低料面。
(4)上下排煤氣比設(shè)置不合理,上排煤氣量過多。應(yīng)調(diào)整下上排煤氣比,可將煤氣比由1.6調(diào)整為1.8,適當(dāng)加大下排煤氣量。
驅(qū)動(dòng)風(fēng)壓力正常范圍在28~32kPa。異常狀況的判斷及處理措施:(1)若驅(qū)動(dòng)風(fēng)在正常生產(chǎn)時(shí),突然下降,若調(diào)至自動(dòng)驅(qū)動(dòng)風(fēng)機(jī)頻率會(huì)達(dá)到最大值,一般大于48Hz,電流直線上升,此時(shí)處理措施是驅(qū)動(dòng)風(fēng)機(jī)打手動(dòng),立即檢查驅(qū)動(dòng)風(fēng)管路是否有漏風(fēng)。在套筒窯的驅(qū)動(dòng)風(fēng)機(jī)消音器處及進(jìn)換熱器法蘭處出現(xiàn)過此種故障。
(2)若驅(qū)動(dòng)風(fēng)在正常生產(chǎn)時(shí),壓力逐步下降,每天生產(chǎn)450t產(chǎn)量時(shí),驅(qū)動(dòng)壓力應(yīng)大于30kPa,且檢查驅(qū)動(dòng)風(fēng)管路處沒有漏風(fēng)現(xiàn)象,驅(qū)動(dòng)風(fēng)機(jī)頻率會(huì)增大,正常頻率應(yīng)小于45Hz。若達(dá)到48Hz以上,基本可以判斷為換熱器內(nèi)部漏風(fēng)。處理措施是利用定修時(shí)間打開換熱器頂蓋檢查管束及管板封頭處是否有漏風(fēng),若管束漏風(fēng),可將相應(yīng)管子上部封堵,若管板封頭處漏風(fēng),可用石墨盤根封堵加卡環(huán)固定的臨時(shí)處理措施。
(3)若驅(qū)動(dòng)風(fēng)壓力異常升高,燃燒室溫度出現(xiàn)報(bào)警(>1300℃),且伴隨出灰抽屜料有夾生,此種現(xiàn)象多為噴射器管路積灰堵塞造成,個(gè)別也有噴射器閥門未全部打開造成(多發(fā)生在定修完點(diǎn)窯時(shí)),因此必須停窯拆下噴射器清理積灰。
影響煅燒最直接的設(shè)備是熱值儀,高爐煤氣和焦?fàn)t煤氣配比準(zhǔn)確性,直接由熱值儀反饋到各窯,熱值測(cè)量的準(zhǔn)確與否直接影響各窯熱耗調(diào)整及煅燒質(zhì)量,因此規(guī)定一般2周需用標(biāo)氣對(duì)熱值儀校驗(yàn),若發(fā)現(xiàn)熱值儀失準(zhǔn),必須以循環(huán)氣溫度趨勢(shì)來控制各窯熱耗,確保煅燒正常。
開窯連鎖條件中要求壓縮空氣壓力大于0.3MPa,否則速切閥就會(huì)切斷各窯燃燒室煤氣。在新疆最易出現(xiàn)故障的時(shí)間是冬天和春季。2014年1月就出現(xiàn)多次壓縮空氣總管壓力低停窯事故,經(jīng)分析是冬季空氣濕度大、溫度低造成壓縮空氣總管路內(nèi)結(jié)冰所致。
處理措施:在壓縮空氣管路低點(diǎn)和末端加裝排水閥排水,減少空壓機(jī)干燥機(jī)排水間隔和更換干燥劑防止失效等手段。
一些操作管理、設(shè)備管理,優(yōu)化操作參數(shù)等工藝技術(shù)措施在套筒窯實(shí)施后,能提前預(yù)判煅燒及設(shè)備故障,極大提高了崗位操作人員及生產(chǎn)管理人員的處理異常狀況的能力,大幅度降低了停窯、生燒、結(jié)瘤等較大生產(chǎn)事故的發(fā)生。通過實(shí)踐形成了一套獨(dú)特的自主管理模式。2014年1#窯6、7月中修50天,2#、3#窯全年設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)到98%以上。套筒窯穩(wěn)定煅燒工藝,滿足了煉鋼廠對(duì)高品質(zhì)鈍化石灰及活性石灰的需求。
[1]茅新東.淺談延長(zhǎng)套筒窯耐材壽命的措施與方法.中國(guó)石灰工業(yè)技術(shù)交流與合作大會(huì)論文資料匯編,2006,11.