姚承帥遼興油氣開發(fā)公司采油作業(yè)三區(qū)中心一站 遼寧盤錦 124010
歐力區(qū)塊油井洗井介質(zhì)主要是本井液、蒸汽和熱水,洗井費(fèi)用每年在52200元,由于歐15-15、歐氣3洗井閥漏,損失洗井液一半以上,洗井清蠟效果不明顯,蒸汽洗井頻率高,費(fèi)用貴。歐15-15在2012年10月的自身洗井過程發(fā)現(xiàn)排量和溫度達(dá)不到要求,因此將歐力區(qū)塊自身洗井流程進(jìn)行改造,達(dá)到延長熱洗周期并降低洗井費(fèi)用的目標(biāo)。
影響自身熱洗實(shí)施的原因:1.熱洗溫度達(dá)不到90度;2.流程改造問題(流程改造設(shè)計(jì)合理與否,管線,閥門來源)3.設(shè)備問題,泵的參數(shù)問題。
對(duì)2011年、2012年熱洗施工方案進(jìn)行調(diào)查,方案設(shè)計(jì)要求現(xiàn)場熱洗溫度達(dá)到90度以上。大罐原油溫度大概在50度左右,溫度達(dá)不到90度,不能及時(shí)熔化井筒中的蠟,將會(huì)增加抽油桿上下運(yùn)動(dòng)中的阻力,使抽油機(jī)載荷不斷增大,甚至使游動(dòng)閥和固定閥結(jié)蠟,造成泵漏失,影響產(chǎn)量。
解決辦法:歐15-15井場有閑置水套爐,歐氣3套壓1.3MPa,可以將歐氣3的套管氣接入閑置水套爐,歐15-15井平時(shí)套壓在1MPa,如果歐氣3自身洗井就用歐15-15的套管氣。這2口井的套管氣與水套爐連通,通過閘門控制。2013年2月21日在歐15-15初次洗共用本井液48.44方,返液14.66方,洗井用時(shí)9個(gè)小時(shí),洗前電流44/28A,洗后29/29A,洗井前日產(chǎn)油1.83t,洗后日產(chǎn)油2.58t,洗井前含水58.9%,洗后含水50%,洗井前載荷87.58KN/41.13KN,洗井后油井載荷83.27KN/45.78KN,洗井前動(dòng)液面1997m,洗后動(dòng)液面1910m,綜上結(jié)果看,洗井效果比較明顯,洗井后日產(chǎn)油小幅上升。
1.流程改造設(shè)計(jì)合理問題
為了制定最優(yōu)流程改造線路,保證達(dá)到油井自身熱洗要求,并且井場內(nèi)流程管線走向整齊,閥門利用最少,不影響井場規(guī)格化標(biāo)準(zhǔn)的前提下,利用15天時(shí)間,對(duì)細(xì)節(jié)問題流程走向、添加過濾裝置、閥門安裝位置進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。
2.流程管線、閥門來源、數(shù)量問題
流程改造管線大概需要200米2寸半油管,11個(gè)閥門控制。為此我們利用井上回收的廢舊閥門和閑置油管進(jìn)行篩選,使流程改造可以達(dá)到現(xiàn)場施工要求。
歐力注水站院內(nèi)有5口油井,歐17-15、歐17-16高含水地質(zhì)關(guān)井,歐16-16大修后待復(fù)產(chǎn),歐15-15和歐氣3正常生產(chǎn)。歐15-15和歐氣3正常情況下套壓在1.2MPa左右,沉沒度低于150m,泵的充滿系數(shù)下降,液面越深,沉沒壓力與流壓低,原油脫氣吸收大量熱量,井筒溫度下降,結(jié)蠟點(diǎn)下移,液面接近泵吸入口處,原油在地層提前脫氣,采出液在泵吸入部分及泵內(nèi)析蠟,井筒、油套環(huán)形空間及周圍地層形成低溫場,熱洗液與低溫場熱量交換損失大,大排量的洗井容易卡井,并且排量一大,熱洗溫度達(dá)不到熔蠟溫度,如果熱洗的溫度達(dá)不到熔蠟溫度,熱洗效果效果不佳。流程改造中離心油泵是核心,會(huì)影響了洗井時(shí)的清蠟效果。
1.解決辦法
通過查找資料、對(duì)比分析,現(xiàn)場試驗(yàn),最終找到合適的泵型,選用小排量離心泵洗井,由于排量小,可以控制在1方-2方每小時(shí),洗井過程中,配合深井抽油泵的抽吸作用減輕了常規(guī)洗井所表現(xiàn)的強(qiáng)制循環(huán)現(xiàn)象,壓井作用大大減輕,常規(guī)的熱洗由于洗井排量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于泵的抽吸能力,洗井過程中的壓井作用明顯,洗井后影響產(chǎn)量現(xiàn)象突出,而小排量洗井的壓井作用最弱,洗井后對(duì)產(chǎn)量的影響較小,由于小排量洗井的洗井時(shí)間比常規(guī)洗井時(shí)間長,每次洗井大約9小時(shí),洗井介質(zhì)是本井液,無排水期,洗井后對(duì)產(chǎn)量的影響小,含水波動(dòng)小,更占優(yōu)勢(shì)。
通過對(duì)現(xiàn)場實(shí)施的自身熱洗井進(jìn)行檢查驗(yàn)證,歐力站內(nèi)自身熱洗清蠟技術(shù)相當(dāng)于為油井安裝了地下“清道夫”。既保證油井正常清蠟,又可減少洗井費(fèi)用,同時(shí)操作簡單,可以說是三管齊下。
共投入費(fèi)用3.1512萬元,分別為:
1.使用離心油泵費(fèi)用:2.1512萬元;
2.流程管線焊接費(fèi)用:成本投入1萬元;
截止2013年12月4日,歐15-15單井洗井周期期延長至68天。2012年歐力區(qū)塊共熱洗17井次,費(fèi)用52200元,2013年強(qiáng)洗2井次,熱洗費(fèi)用2×1800井/次=3600元,自身熱洗5井次,節(jié)約洗井費(fèi)用9000元,為作業(yè)區(qū)共節(jié)約洗井費(fèi)用48600元。
我們采取的流程改造自身熱洗清蠟技術(shù),即保證了油井正常清蠟,延長洗井周期,又減少了洗井費(fèi)用,為作業(yè)區(qū)的采油管理節(jié)約了大量的人力、物力和財(cái)力,作業(yè)區(qū)已經(jīng)形成了歐力油井自身熱洗清蠟制度,初步形成標(biāo)準(zhǔn),且為作業(yè)區(qū)于樓、黃金帶油井集中的區(qū)塊進(jìn)行油井自身熱洗清蠟提供了實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)支持。
[1]鄒艷霞,采油工藝技術(shù).北京:石油工業(yè)出版社.
[2]羅英俊,萬仁溥,采油技術(shù)手冊(cè).北京:石油工業(yè)出版社.