黃東生
摘 要:本文通過對低溫立式多級離心泵常見的密封套磨損,密封泄漏故障進行分析,針對密封套與泵軸的同軸度偏差過大,提出了專門的解決方法。
關鍵詞:低溫立式多級離心泵;密封套;泵軸;同軸度
1、前言
我公司空分裝置重點特護設備P201液氧泵為低溫立式多級離心泵,其相關參數(shù)為轉速3600r/min,入口壓力0.341MPa,出口壓力10.617MPa,流量51.33m?/h。該泵的主要工藝用途為是將高純度液氧加壓后送至氧蒸發(fā)器,在氧蒸發(fā)器中復熱后送至煤氣化爐燃燒使用。
2、主要故障及分析
P201液氧泵驅動方式為電機驅動,其主要構成部件為轉子組件、滾動軸承、軸承懸架、帶球軸承的DUB襯套密封,泵殼體等,泵的吸入口方向與軸垂直。泵輸送介質為高壓液氧,防止液氧泄漏,密封形式采用干氣密封。干氣密封是通過密封氣在密封套與泵軸的配合間隙中起到密封作用,如果密封套與泵軸的配合間隙超過標準值,密封氣就會泄漏導致密封壓力降低,進而密封失效,泵內的高壓液氧就會沿著泵軸噴射泄露,輕則凍壞附近的設備,重則遇明火發(fā)生爆炸事故。
在裝置日常運行過程中,P201液氧泵多次出現(xiàn)密封氣壓力偏低,密封處泄漏的故障,經(jīng)過故障統(tǒng)計分析,主要原因為密封套磨損之后與泵軸之間的配合間隙增大??赡茉斐擅芊馓啄p的原因有軸承損壞,泵在運行時徑向跳動量過大、密封套與泵軸的同軸度偏差過大等。通過分析,泵在正常運行期間,密封套與泵軸的的同軸度偏差過大是導致密封套的磨損的主要原因,致使其與軸配合間隙過大,進而密封氣壓力偏低無法起到密封作用,介質從密封處泄漏。
3、處理措施
綜上所述,要延長密封套的試用壽命,除了保證軸承的良好運行及減小泵軸的徑向跳動之外,就必須確保密封套與泵軸的同軸度在合理的范圍之內。由于液氧泵是立式離心泵,密封套是裝在泵體最上端的引射法蘭上,所在的位置空間很上,無法直接用磁力表座和百分表進行找正。為了解決同軸度偏差過大的難題,經(jīng)過對設備結構的認真研究,觀察設備在現(xiàn)場位置的局限性,以及借鑒其他設備的找正工具,最終設計出了一套專用于立式多級泵找正的工具,并經(jīng)過幾次現(xiàn)場使用,又進行了改進,對于確保密封套與泵軸的同軸度效果十分明顯。
找正工具在現(xiàn)場的使用中,由于密封套是鑲在泵上端的引射法蘭里的,所以不好直接測量密封套與泵軸的同軸度,經(jīng)過在現(xiàn)場的測量與計算,找出了在引射法蘭上方的軸承座與密封套同心,可以將軸承座做為測量密封套與泵軸同軸度的參照點。如果同軸度偏差過大,就對引射法蘭進行水平方向的調整,經(jīng)過實際操作將密封套與泵軸的同軸度控制在0.03mm以內。液氧泵長期的運行證明,將密封套與軸的同軸度能控制在0.03mm以內,密封套的使用壽命可提高一倍,密封氣壓力保持良好,沒有外泄。
4、總結
通過制作專用的立式多級泵找正工具,提高密封套與泵軸的同軸度的精度,消除密封套與泵軸接觸配合面的磨損,提高了密封使用壽命降低了設備的維修頻率,保證了空分的長周期平穩(wěn)運行。endprint