趙立剛等
摘要:本文基于棒材連軋主減速機的工作原理對減速機產(chǎn)生振動信號的機理,以及減速機的故障特點進行研究分析,由于不同的故障引起的不同形式的振動,從減速機外部的傳感器獲取的振動信號對故障特征信息進行分析,進而為診斷減速機的故障提供參考依據(jù)。
關(guān)鍵詞:減速機 齒輪 振動測試 故障診斷
0 引言
石鋼公司軋鋼廠大棒線全線由達涅利公司設(shè)計,2004年6月投產(chǎn)運行至今。其設(shè)備工藝流程為:加熱爐-軋機(粗軋-中軋-精軋)-冷床-鋸-成品收集,其中軋機設(shè)備作為軋鋼工序的核心部分,對整個工序產(chǎn)能發(fā)揮起決定性作用。軋機設(shè)備按照工藝順序分為粗軋、中軋、精軋三個部分。在軋鋼設(shè)備中,減速機作為最主要的動力傳輸裝置,其機器故障通常是由振動造成的,整條生產(chǎn)線的工作狀況往往受到減速機運行狀態(tài)的影響和制約。對于減速機來說,其故障主要出現(xiàn)在軸承和齒輪部位。因此,在減速機出現(xiàn)發(fā)生故障時,需要對減速機的齒輪進行重點分析。在運行過程中,由于齒輪間的正常磨損與疲勞,以及制造、裝配精度比較差等原因,在一定程度上容易造成齒輪發(fā)生故障。齒輪作為一種高度復(fù)雜的成形零件,在機械加工過程中,與其它零件相比,無論是制造,還是裝配精度,齒輪的機械加工都比較低。隨著現(xiàn)代機械的廣泛應(yīng)用,對齒輪的傳動提出新的要求:一方面在高速、重載等條件下要求齒輪能夠正常工作;另一方面要求齒輪的工作性能具有更高的平穩(wěn)性和可靠性,以及結(jié)構(gòu)緊湊等,在這種情況下,進一步增加了引發(fā)齒輪發(fā)生故障的因素。根據(jù)國外研究資料統(tǒng)計結(jié)果顯示,在旋轉(zhuǎn)機械故障中,齒輪失效占10.3%。因此, 需要不斷提高齒輪傳動的可靠性,同時定期對機械設(shè)備中的齒輪進行監(jiān)測,進而在一定程度上確保機械設(shè)備安全、平穩(wěn)地運行。
1 故障蹤跡分析和監(jiān)測點的布置
1.1 減速機故障蹤跡分析[1]
在石鋼公司軋鋼廠,大棒工序生產(chǎn)線粗軋機組安裝的減速機機組總共5個,自2014年1月份以來,在工作過程中,2號減速機組的振動比較大,進而對軋機的正常運行產(chǎn)生嚴(yán)重的影響。我們初步分析了減速機振動的來源,如圖1所示,通過分析可知造成減速機產(chǎn)生振動異常的因素是:①軋機,即負(fù)載傳來的振動;②減速機的齒輪嚙合和軸承損壞;③電機和減速機之間的聯(lián)軸器不對中,及同軸度誤差超標(biāo)等。
1.2 傳感器監(jiān)測點布置
為了對齒輪機的故障原因進行準(zhǔn)確定位,需要對減速機系統(tǒng)的振動加速度進行相應(yīng)的測試,其傳動簡圖,以及布置的加速度傳感器測點,如圖2所示,在高速軸Ⅱ上布置1測點傳感器,在低速軸Ⅴ上布置2測點傳感器,同時測量水平方向的振動情況。測試參數(shù)為:采樣頻率、分析頻率分別為5120Hz、2000Hz,采樣點數(shù)為2048。
1.3 測試儀器介紹
HY-106B測振儀是一種便攜式振動測量設(shè)備,借助這種測量設(shè)備,通常情況下,能夠?qū)φ駝拥募铀俣?、烈度(速度)等進行直接的測量,這種測量儀器具有較寬的測量范圍,并且具有最大值保持功能,同時這種設(shè)備有相應(yīng)的處理軟件,能夠?qū)λ鶞y數(shù)據(jù)進行分析。對于HY-106B振動信號分析儀來說,一般具有8通道,經(jīng)過相應(yīng)的擴展處理,其最大有32個通道,能夠?qū)ξ⑿≌駝?、超強振動等實施測量,其儲存的測點數(shù)據(jù)可以超過1000組,該設(shè)備能夠?qū)π畔⑦M行管理,同時與微機實現(xiàn)通信,進而在一定程度上能夠?qū)ΜF(xiàn)場進行相應(yīng)的監(jiān)測,借助處理軟件,能夠?qū)顟B(tài)、趨勢等進行監(jiān)測和分析。
2 測試結(jié)果與故障排除
在減速機Ⅱ軸(高速)上設(shè)置振動加速度傳感器,其振動加速度時域圖如圖3所示。在減速機Ⅱ軸(高速) 設(shè)置振動加速度傳感器,其振動加速度頻譜圖如圖4所示。在減速機Ⅴ軸(低速)上設(shè)置振動加速度傳感器,其振動加速度時域圖如圖5所示。在減速機Ⅴ軸(低速)上設(shè)置振動加速度傳感器,其振動加速度頻譜圖如圖6所示。
通過分析,可知測點1的振動加速度為0.5g,并且有上升的趨勢,明顯超出正常范圍,為進一步查明故障原因,通過頻譜對測點1、2進行分析。通過對時域波形圖進行分析可知,高速軸(測點1)的時域振動波形存在沖擊信號,如圖3所示,脈沖間隔0.073s,頻率值13.7Hz。低速軸(測點2)振動波形比較正常,如圖5所示。通過對減速機各測點頻譜圖進行深入分析,可以看出,無論是高速軸,還是低速軸都存在連續(xù)低分量,如圖4、圖6所示。通過上述分析,在齒輪嚙合沖擊方面,高速軸(Ⅱ軸)比較大,低速軸(Ⅴ軸)相對好一些??梢?,齒輪嚙合是減速機振動的主要振源,由軸承故障造成的振動相對較小,結(jié)合前面的分析可以進一步判定高速軸齒輪出現(xiàn)問題。隨即決定打開減速機東側(cè)觀察孔檢查,發(fā)現(xiàn)Ⅱ軸錐齒輪斷齒一條,長度約為齒長的2/3,相鄰齒同樣位置亦有裂紋(見圖7)。
診斷結(jié)果與實際故障相符,在隨后的故障處理時我們更換了該錐齒輪,更換完畢后試車時再次對同一部位進行測量時,測點1,2的振動幅度明顯降低,2#減速機的振動明顯減小,機組運行恢復(fù)正常。
3 結(jié)束語
振動監(jiān)測判斷減速機故障狀態(tài)是精密點檢參與故障診斷技術(shù)中一次成功的實踐。本次2#減速機案例使我們深刻地意識到設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測工作開展的必要性與重要性。由于實施了有效的振動監(jiān)測,對減速機設(shè)備狀況進行有效的診斷分析,同時進行了預(yù)防和維修,進而在一定程度上避免了故障的進一步惡化,為棒材正常生產(chǎn)奠定基礎(chǔ)。本次案例為以后的PMS監(jiān)測工作積累了寶貴的經(jīng)驗。
參考文獻:
[1]鐘秉林,黃仁.機械故障診斷學(xué)[M].北京:機械工業(yè)出版社,1997.
[2]易良榘.簡易振動診斷現(xiàn)場實用技術(shù)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2003.
[3]何正嘉.機械設(shè)備非平穩(wěn)信號的故障診斷原理及應(yīng)用[M].北京:高等教育出版社,2001.
[4]黃永強.陳樹勛.機械振動理論[M].北京:機械工業(yè)出版社,1996.
作者簡介:
趙立剛(1982-),男,河北石家莊人,河北鋼鐵集團石鋼公司,助理工程師,研究方向:設(shè)備運行管理。
劉瑞落(1982-),男,河北石家莊人,河北鋼鐵集團石鋼公司,助理工程師,研究方向:設(shè)備運行管理。endprint
摘要:本文基于棒材連軋主減速機的工作原理對減速機產(chǎn)生振動信號的機理,以及減速機的故障特點進行研究分析,由于不同的故障引起的不同形式的振動,從減速機外部的傳感器獲取的振動信號對故障特征信息進行分析,進而為診斷減速機的故障提供參考依據(jù)。
關(guān)鍵詞:減速機 齒輪 振動測試 故障診斷
0 引言
石鋼公司軋鋼廠大棒線全線由達涅利公司設(shè)計,2004年6月投產(chǎn)運行至今。其設(shè)備工藝流程為:加熱爐-軋機(粗軋-中軋-精軋)-冷床-鋸-成品收集,其中軋機設(shè)備作為軋鋼工序的核心部分,對整個工序產(chǎn)能發(fā)揮起決定性作用。軋機設(shè)備按照工藝順序分為粗軋、中軋、精軋三個部分。在軋鋼設(shè)備中,減速機作為最主要的動力傳輸裝置,其機器故障通常是由振動造成的,整條生產(chǎn)線的工作狀況往往受到減速機運行狀態(tài)的影響和制約。對于減速機來說,其故障主要出現(xiàn)在軸承和齒輪部位。因此,在減速機出現(xiàn)發(fā)生故障時,需要對減速機的齒輪進行重點分析。在運行過程中,由于齒輪間的正常磨損與疲勞,以及制造、裝配精度比較差等原因,在一定程度上容易造成齒輪發(fā)生故障。齒輪作為一種高度復(fù)雜的成形零件,在機械加工過程中,與其它零件相比,無論是制造,還是裝配精度,齒輪的機械加工都比較低。隨著現(xiàn)代機械的廣泛應(yīng)用,對齒輪的傳動提出新的要求:一方面在高速、重載等條件下要求齒輪能夠正常工作;另一方面要求齒輪的工作性能具有更高的平穩(wěn)性和可靠性,以及結(jié)構(gòu)緊湊等,在這種情況下,進一步增加了引發(fā)齒輪發(fā)生故障的因素。根據(jù)國外研究資料統(tǒng)計結(jié)果顯示,在旋轉(zhuǎn)機械故障中,齒輪失效占10.3%。因此, 需要不斷提高齒輪傳動的可靠性,同時定期對機械設(shè)備中的齒輪進行監(jiān)測,進而在一定程度上確保機械設(shè)備安全、平穩(wěn)地運行。
1 故障蹤跡分析和監(jiān)測點的布置
1.1 減速機故障蹤跡分析[1]
在石鋼公司軋鋼廠,大棒工序生產(chǎn)線粗軋機組安裝的減速機機組總共5個,自2014年1月份以來,在工作過程中,2號減速機組的振動比較大,進而對軋機的正常運行產(chǎn)生嚴(yán)重的影響。我們初步分析了減速機振動的來源,如圖1所示,通過分析可知造成減速機產(chǎn)生振動異常的因素是:①軋機,即負(fù)載傳來的振動;②減速機的齒輪嚙合和軸承損壞;③電機和減速機之間的聯(lián)軸器不對中,及同軸度誤差超標(biāo)等。
1.2 傳感器監(jiān)測點布置
為了對齒輪機的故障原因進行準(zhǔn)確定位,需要對減速機系統(tǒng)的振動加速度進行相應(yīng)的測試,其傳動簡圖,以及布置的加速度傳感器測點,如圖2所示,在高速軸Ⅱ上布置1測點傳感器,在低速軸Ⅴ上布置2測點傳感器,同時測量水平方向的振動情況。測試參數(shù)為:采樣頻率、分析頻率分別為5120Hz、2000Hz,采樣點數(shù)為2048。
1.3 測試儀器介紹
HY-106B測振儀是一種便攜式振動測量設(shè)備,借助這種測量設(shè)備,通常情況下,能夠?qū)φ駝拥募铀俣?、烈度(速度)等進行直接的測量,這種測量儀器具有較寬的測量范圍,并且具有最大值保持功能,同時這種設(shè)備有相應(yīng)的處理軟件,能夠?qū)λ鶞y數(shù)據(jù)進行分析。對于HY-106B振動信號分析儀來說,一般具有8通道,經(jīng)過相應(yīng)的擴展處理,其最大有32個通道,能夠?qū)ξ⑿≌駝印⒊瑥娬駝拥葘嵤y量,其儲存的測點數(shù)據(jù)可以超過1000組,該設(shè)備能夠?qū)π畔⑦M行管理,同時與微機實現(xiàn)通信,進而在一定程度上能夠?qū)ΜF(xiàn)場進行相應(yīng)的監(jiān)測,借助處理軟件,能夠?qū)顟B(tài)、趨勢等進行監(jiān)測和分析。
2 測試結(jié)果與故障排除
在減速機Ⅱ軸(高速)上設(shè)置振動加速度傳感器,其振動加速度時域圖如圖3所示。在減速機Ⅱ軸(高速) 設(shè)置振動加速度傳感器,其振動加速度頻譜圖如圖4所示。在減速機Ⅴ軸(低速)上設(shè)置振動加速度傳感器,其振動加速度時域圖如圖5所示。在減速機Ⅴ軸(低速)上設(shè)置振動加速度傳感器,其振動加速度頻譜圖如圖6所示。
通過分析,可知測點1的振動加速度為0.5g,并且有上升的趨勢,明顯超出正常范圍,為進一步查明故障原因,通過頻譜對測點1、2進行分析。通過對時域波形圖進行分析可知,高速軸(測點1)的時域振動波形存在沖擊信號,如圖3所示,脈沖間隔0.073s,頻率值13.7Hz。低速軸(測點2)振動波形比較正常,如圖5所示。通過對減速機各測點頻譜圖進行深入分析,可以看出,無論是高速軸,還是低速軸都存在連續(xù)低分量,如圖4、圖6所示。通過上述分析,在齒輪嚙合沖擊方面,高速軸(Ⅱ軸)比較大,低速軸(Ⅴ軸)相對好一些??梢?,齒輪嚙合是減速機振動的主要振源,由軸承故障造成的振動相對較小,結(jié)合前面的分析可以進一步判定高速軸齒輪出現(xiàn)問題。隨即決定打開減速機東側(cè)觀察孔檢查,發(fā)現(xiàn)Ⅱ軸錐齒輪斷齒一條,長度約為齒長的2/3,相鄰齒同樣位置亦有裂紋(見圖7)。
診斷結(jié)果與實際故障相符,在隨后的故障處理時我們更換了該錐齒輪,更換完畢后試車時再次對同一部位進行測量時,測點1,2的振動幅度明顯降低,2#減速機的振動明顯減小,機組運行恢復(fù)正常。
3 結(jié)束語
振動監(jiān)測判斷減速機故障狀態(tài)是精密點檢參與故障診斷技術(shù)中一次成功的實踐。本次2#減速機案例使我們深刻地意識到設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測工作開展的必要性與重要性。由于實施了有效的振動監(jiān)測,對減速機設(shè)備狀況進行有效的診斷分析,同時進行了預(yù)防和維修,進而在一定程度上避免了故障的進一步惡化,為棒材正常生產(chǎn)奠定基礎(chǔ)。本次案例為以后的PMS監(jiān)測工作積累了寶貴的經(jīng)驗。
參考文獻:
[1]鐘秉林,黃仁.機械故障診斷學(xué)[M].北京:機械工業(yè)出版社,1997.
[2]易良榘.簡易振動診斷現(xiàn)場實用技術(shù)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2003.
[3]何正嘉.機械設(shè)備非平穩(wěn)信號的故障診斷原理及應(yīng)用[M].北京:高等教育出版社,2001.
[4]黃永強.陳樹勛.機械振動理論[M].北京:機械工業(yè)出版社,1996.
作者簡介:
趙立剛(1982-),男,河北石家莊人,河北鋼鐵集團石鋼公司,助理工程師,研究方向:設(shè)備運行管理。
劉瑞落(1982-),男,河北石家莊人,河北鋼鐵集團石鋼公司,助理工程師,研究方向:設(shè)備運行管理。endprint
摘要:本文基于棒材連軋主減速機的工作原理對減速機產(chǎn)生振動信號的機理,以及減速機的故障特點進行研究分析,由于不同的故障引起的不同形式的振動,從減速機外部的傳感器獲取的振動信號對故障特征信息進行分析,進而為診斷減速機的故障提供參考依據(jù)。
關(guān)鍵詞:減速機 齒輪 振動測試 故障診斷
0 引言
石鋼公司軋鋼廠大棒線全線由達涅利公司設(shè)計,2004年6月投產(chǎn)運行至今。其設(shè)備工藝流程為:加熱爐-軋機(粗軋-中軋-精軋)-冷床-鋸-成品收集,其中軋機設(shè)備作為軋鋼工序的核心部分,對整個工序產(chǎn)能發(fā)揮起決定性作用。軋機設(shè)備按照工藝順序分為粗軋、中軋、精軋三個部分。在軋鋼設(shè)備中,減速機作為最主要的動力傳輸裝置,其機器故障通常是由振動造成的,整條生產(chǎn)線的工作狀況往往受到減速機運行狀態(tài)的影響和制約。對于減速機來說,其故障主要出現(xiàn)在軸承和齒輪部位。因此,在減速機出現(xiàn)發(fā)生故障時,需要對減速機的齒輪進行重點分析。在運行過程中,由于齒輪間的正常磨損與疲勞,以及制造、裝配精度比較差等原因,在一定程度上容易造成齒輪發(fā)生故障。齒輪作為一種高度復(fù)雜的成形零件,在機械加工過程中,與其它零件相比,無論是制造,還是裝配精度,齒輪的機械加工都比較低。隨著現(xiàn)代機械的廣泛應(yīng)用,對齒輪的傳動提出新的要求:一方面在高速、重載等條件下要求齒輪能夠正常工作;另一方面要求齒輪的工作性能具有更高的平穩(wěn)性和可靠性,以及結(jié)構(gòu)緊湊等,在這種情況下,進一步增加了引發(fā)齒輪發(fā)生故障的因素。根據(jù)國外研究資料統(tǒng)計結(jié)果顯示,在旋轉(zhuǎn)機械故障中,齒輪失效占10.3%。因此, 需要不斷提高齒輪傳動的可靠性,同時定期對機械設(shè)備中的齒輪進行監(jiān)測,進而在一定程度上確保機械設(shè)備安全、平穩(wěn)地運行。
1 故障蹤跡分析和監(jiān)測點的布置
1.1 減速機故障蹤跡分析[1]
在石鋼公司軋鋼廠,大棒工序生產(chǎn)線粗軋機組安裝的減速機機組總共5個,自2014年1月份以來,在工作過程中,2號減速機組的振動比較大,進而對軋機的正常運行產(chǎn)生嚴(yán)重的影響。我們初步分析了減速機振動的來源,如圖1所示,通過分析可知造成減速機產(chǎn)生振動異常的因素是:①軋機,即負(fù)載傳來的振動;②減速機的齒輪嚙合和軸承損壞;③電機和減速機之間的聯(lián)軸器不對中,及同軸度誤差超標(biāo)等。
1.2 傳感器監(jiān)測點布置
為了對齒輪機的故障原因進行準(zhǔn)確定位,需要對減速機系統(tǒng)的振動加速度進行相應(yīng)的測試,其傳動簡圖,以及布置的加速度傳感器測點,如圖2所示,在高速軸Ⅱ上布置1測點傳感器,在低速軸Ⅴ上布置2測點傳感器,同時測量水平方向的振動情況。測試參數(shù)為:采樣頻率、分析頻率分別為5120Hz、2000Hz,采樣點數(shù)為2048。
1.3 測試儀器介紹
HY-106B測振儀是一種便攜式振動測量設(shè)備,借助這種測量設(shè)備,通常情況下,能夠?qū)φ駝拥募铀俣?、烈度(速度)等進行直接的測量,這種測量儀器具有較寬的測量范圍,并且具有最大值保持功能,同時這種設(shè)備有相應(yīng)的處理軟件,能夠?qū)λ鶞y數(shù)據(jù)進行分析。對于HY-106B振動信號分析儀來說,一般具有8通道,經(jīng)過相應(yīng)的擴展處理,其最大有32個通道,能夠?qū)ξ⑿≌駝印⒊瑥娬駝拥葘嵤y量,其儲存的測點數(shù)據(jù)可以超過1000組,該設(shè)備能夠?qū)π畔⑦M行管理,同時與微機實現(xiàn)通信,進而在一定程度上能夠?qū)ΜF(xiàn)場進行相應(yīng)的監(jiān)測,借助處理軟件,能夠?qū)顟B(tài)、趨勢等進行監(jiān)測和分析。
2 測試結(jié)果與故障排除
在減速機Ⅱ軸(高速)上設(shè)置振動加速度傳感器,其振動加速度時域圖如圖3所示。在減速機Ⅱ軸(高速) 設(shè)置振動加速度傳感器,其振動加速度頻譜圖如圖4所示。在減速機Ⅴ軸(低速)上設(shè)置振動加速度傳感器,其振動加速度時域圖如圖5所示。在減速機Ⅴ軸(低速)上設(shè)置振動加速度傳感器,其振動加速度頻譜圖如圖6所示。
通過分析,可知測點1的振動加速度為0.5g,并且有上升的趨勢,明顯超出正常范圍,為進一步查明故障原因,通過頻譜對測點1、2進行分析。通過對時域波形圖進行分析可知,高速軸(測點1)的時域振動波形存在沖擊信號,如圖3所示,脈沖間隔0.073s,頻率值13.7Hz。低速軸(測點2)振動波形比較正常,如圖5所示。通過對減速機各測點頻譜圖進行深入分析,可以看出,無論是高速軸,還是低速軸都存在連續(xù)低分量,如圖4、圖6所示。通過上述分析,在齒輪嚙合沖擊方面,高速軸(Ⅱ軸)比較大,低速軸(Ⅴ軸)相對好一些??梢?,齒輪嚙合是減速機振動的主要振源,由軸承故障造成的振動相對較小,結(jié)合前面的分析可以進一步判定高速軸齒輪出現(xiàn)問題。隨即決定打開減速機東側(cè)觀察孔檢查,發(fā)現(xiàn)Ⅱ軸錐齒輪斷齒一條,長度約為齒長的2/3,相鄰齒同樣位置亦有裂紋(見圖7)。
診斷結(jié)果與實際故障相符,在隨后的故障處理時我們更換了該錐齒輪,更換完畢后試車時再次對同一部位進行測量時,測點1,2的振動幅度明顯降低,2#減速機的振動明顯減小,機組運行恢復(fù)正常。
3 結(jié)束語
振動監(jiān)測判斷減速機故障狀態(tài)是精密點檢參與故障診斷技術(shù)中一次成功的實踐。本次2#減速機案例使我們深刻地意識到設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測工作開展的必要性與重要性。由于實施了有效的振動監(jiān)測,對減速機設(shè)備狀況進行有效的診斷分析,同時進行了預(yù)防和維修,進而在一定程度上避免了故障的進一步惡化,為棒材正常生產(chǎn)奠定基礎(chǔ)。本次案例為以后的PMS監(jiān)測工作積累了寶貴的經(jīng)驗。
參考文獻:
[1]鐘秉林,黃仁.機械故障診斷學(xué)[M].北京:機械工業(yè)出版社,1997.
[2]易良榘.簡易振動診斷現(xiàn)場實用技術(shù)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2003.
[3]何正嘉.機械設(shè)備非平穩(wěn)信號的故障診斷原理及應(yīng)用[M].北京:高等教育出版社,2001.
[4]黃永強.陳樹勛.機械振動理論[M].北京:機械工業(yè)出版社,1996.
作者簡介:
趙立剛(1982-),男,河北石家莊人,河北鋼鐵集團石鋼公司,助理工程師,研究方向:設(shè)備運行管理。
劉瑞落(1982-),男,河北石家莊人,河北鋼鐵集團石鋼公司,助理工程師,研究方向:設(shè)備運行管理。endprint