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林達(dá)均溫型甲醇合成反應(yīng)器應(yīng)用總結(jié)

2014-08-30 08:44:04,,,,
化工設(shè)計(jì)通訊 2014年2期
關(guān)鍵詞:林達(dá)氣量反應(yīng)器

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(杭州林達(dá)化工技術(shù)工程有限公司,浙江 杭州 310012)

呼倫貝爾東能化工有限公司是由東方希望集團(tuán)在內(nèi)蒙古投資興建的大型煤化工企業(yè),一期200 kt/a甲醇項(xiàng)目由武漢江漢化工有限公司設(shè)計(jì),于2009年4月下旬順利投產(chǎn);其中,甲醇合成工序經(jīng)過反復(fù)考察和論證,決定采用技術(shù)成熟、性價(jià)比較高、供貨周期短且具有國(guó)內(nèi)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的杭州林達(dá)化工技術(shù)工程有限公司的均溫型甲醇合成專利技術(shù),其技術(shù)核心為大型均溫型甲醇合成反應(yīng)器,該反應(yīng)器直徑為3 000 mm,催化劑的裝填量為47 m3。

1 工藝路線簡(jiǎn)介

呼倫貝爾東能化工有限公司甲醇項(xiàng)目是國(guó)內(nèi)首套采用恩德粉煤氣化工藝生產(chǎn)甲醇的項(xiàng)目(以褐煤為原料),主要包括恩德粉煤氣化、常壓栲膠脫硫、耐硫變換及中溫水解、加壓脫硫、變壓吸附脫碳、干法精脫硫以及低壓甲醇合成、氫回收等工藝,公用工程配套3臺(tái)75 t/h煤粉鍋爐、25 000 m3/h的空分裝置及循環(huán)水系統(tǒng)等。

裝置的設(shè)計(jì)條件如下:

生產(chǎn)能力 日產(chǎn)精甲醇不低于600 t

凈化氣量 66 000 m3/h

凈化氣成分 H265.06%,CO 27.82%,CO23.23%,N21.06%,CH42.83%,總硫≤0.1×10-6

合成氣總量 428 200 m3/h

循環(huán)氣量 362 200 m3/h

合成系統(tǒng)操作壓力 7.9 MPa(G)

2 催化劑的升溫還原

甲醇合成催化劑采用的是丹麥托普索公司最新型號(hào)的銅基催化劑MK121。據(jù)外方技術(shù)人員的要求,裝填前我們對(duì)反應(yīng)器進(jìn)行了嚴(yán)格的化學(xué)清洗,清除掉反應(yīng)器內(nèi)壁的銹跡和氧化物等雜質(zhì),干燥后由三方專業(yè)人員共同檢查確認(rèn),保證反應(yīng)器符合催化劑裝填條件。催化劑的裝填嚴(yán)格按照林達(dá)公司提供的裝填方案進(jìn)行,控制裝填速度,保證催化劑裝填均勻,裝填過程的每一環(huán)節(jié)均由林達(dá)公司技術(shù)人員把關(guān)。

2009年4月20日11:00甲醇合成塔開始按計(jì)劃升溫,21日9:00合成塔入口溫度TI03203由50 ℃升到186.3 ℃,TI03210達(dá)到171.2~176.5 ℃,氣量控制在57 000 m3/h,系統(tǒng)壓力控制在1.2~1.5 MPa,升溫階段結(jié)束(升溫速率不高于8.4 ℃/h)。在此階段,因催化劑制造工藝與國(guó)內(nèi)催化劑存在差異,僅有少量的水分從分離器排出;外方人員不要求對(duì)出水量進(jìn)行測(cè)量。恒溫1 h后,經(jīng)外方人員同意,開始轉(zhuǎn)入催化劑還原階段,初始配氫濃度控制在0.15%~0.5%,5 h后氫氣穿透催化劑層,熱點(diǎn)溫度維持在196 ℃,16:17配氫量逐步提至1.9%,進(jìn)入主期還原階段;氫濃度控制在1.0%~1.9%之間,維持21 h,催化劑層床熱點(diǎn)溫度穩(wěn)定在193.5 ℃,溫度不再上漲,而且開始下降。22日14:00將配氫濃度提至2.0%以上,進(jìn)入還原末期。至22日23:00配氫濃度提至5%,氣量維持在60 000~80 000 m3/h,熱點(diǎn)溫度195.3 ℃(不再上漲),且開始下降,分析合成塔入口、出口氫氣濃度基本相等,確認(rèn)催化劑還原結(jié)束,導(dǎo)入凈化氣進(jìn)入低負(fù)荷生產(chǎn)階段。

此次催化劑升溫還原共耗時(shí)60 h,其中催化劑升溫耗時(shí)23 h,還原耗時(shí)37 h。因當(dāng)時(shí)室外氣溫為-20 ℃,初始升溫速率控制比較低,升溫時(shí)間有所延長(zhǎng);外方人員提供了在線氫濃度檢測(cè)儀器,配氫過程以及氫濃度的控制上都十分順利。

3 運(yùn)行情況

東能化工甲醇裝置投運(yùn)之初運(yùn)行狀況并不理想,由于甲醇凈化氣成分和設(shè)計(jì)指標(biāo)出入比較大,造成合成氣、循環(huán)氣成分以及氫碳比等關(guān)鍵指標(biāo)嚴(yán)重偏離,加之新建廠操作人員缺乏操作經(jīng)驗(yàn),多次發(fā)生過催化層溫度波動(dòng)甚至偏溫的情況,甲醇產(chǎn)量也沒能達(dá)到預(yù)期。表1為2010年11月份氣化滿負(fù)荷情況下合成系統(tǒng)的一組數(shù)據(jù)。

表1 合成系統(tǒng)工藝氣組分情況%(V)

注:凈化氣量64 500 m3/h,合成氣量450 500 m3/h,循環(huán)氣量384 600 m3/h;操作壓力7.6 MPa(G);精甲醇產(chǎn)量550 t/d。

通過對(duì)整個(gè)裝置的運(yùn)行情況及相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析,我們認(rèn)為導(dǎo)致工藝指標(biāo)嚴(yán)重偏離的原因如下。

(1)恩德煤粉氣化工藝受原料煤質(zhì)量和氣化溫度限制,原料氣中有效成分偏低,惰性氣體甲烷的含量偏高,對(duì)甲醇產(chǎn)量影響較大。

(2)脫碳采用的是變壓吸附工藝,在氮?dú)鉀_洗和逆放過程中,造成氮?dú)獾膸?,增加了凈化氣中氮?dú)獾暮俊?/p>

(3)合成氣中的甲烷和氮?dú)夂科撸瑢?duì)甲醇合成反應(yīng)影響較大,造成循環(huán)氣流量偏高,壓縮機(jī)負(fù)荷偏高。

(4)變壓吸附的程控閥存在關(guān)閉不嚴(yán)的情況,凈化氣串漏,導(dǎo)致凈化氣隨逆放氣放空,造成有效氣的損失,同樣對(duì)甲醇產(chǎn)量造成影響。

(5)合成氣惰性氣含量偏高,造成去氫回收裝置的弛放氣量偏高,加之氫回收裝置設(shè)計(jì)不合理,部分膜發(fā)生斷絲的情況,造成氫回收率低。

(6)生產(chǎn)過程中,加減負(fù)荷過快,造成氣體成分變化較大,導(dǎo)致床層溫度波動(dòng),以致發(fā)生偏溫現(xiàn)象;或局部催化劑裝填不均,氣流分布不均導(dǎo)致偏溫。

針對(duì)上述問題,我們采取了一系列的措施進(jìn)行整改。首先,經(jīng)過多方考察和論證,將恩德爐的操作溫度提高了近10 ℃,使得原料氣中有效氣H2+CO含量提高了3%左右,甲烷含量降低了0.5%;對(duì)變壓吸附的程控閥進(jìn)行了修理和更換,最大程度杜絕凈化氣串漏及放空損失;對(duì)氫回收裝置進(jìn)行了重新設(shè)計(jì)并更換,使氫的收率由原來的63%提高到91%,弛放氣量也由原來的11 500 m3/h降至7 320 m3/h,減少了有效氣的損失;不斷地總結(jié)操作經(jīng)驗(yàn),合理調(diào)度,加減量盡量做到少量、緩慢、平穩(wěn),避免催化劑床層溫度的波動(dòng)和氣體成分的大幅變化。

通過以上措施,精甲醇的產(chǎn)量得到了大幅度的提升。表2為2012年10月份氣化滿負(fù)荷情況下合成系統(tǒng)的一組數(shù)據(jù)。

表2 改進(jìn)后合成系統(tǒng)工藝氣組分情況%(V)

注:凈化氣量66 000 m3/h,合成氣量421 000 m3/h,循環(huán)氣量355 000 m3/h;操作壓力為7.8 MPa(G);精甲醇產(chǎn)量600 t/d。

4 結(jié) 語(yǔ)

通過一系列的改進(jìn),呼倫貝爾東能化工有限公司甲醇裝置實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行。生產(chǎn)實(shí)踐表明,林達(dá)均溫型甲醇合成反應(yīng)器具有操作彈性大、溫度分布均勻、運(yùn)行平穩(wěn)等特點(diǎn)。目前,精甲醇產(chǎn)量在590~600 t/d,創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

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