劉慶勝,周琳琳
(中國(guó)石化青島液化天然氣有限責(zé)任公司,山東 青島266400)
液化天然氣(LNG)接收站內(nèi)由于儲(chǔ)罐、設(shè)備及循環(huán)管線的外界熱量侵入等原因,會(huì)產(chǎn)生大量的蒸發(fā)氣(BOG),對(duì)系統(tǒng)的安全運(yùn)行造成不利影響[1]。目前,LNG接收站的BOG回收工藝可以分為直接加壓至高壓外輸氣管網(wǎng)和BOG再冷凝兩種。直接加壓的方式適合外輸管網(wǎng)壓力較?。?~3MPa)的接收站;對(duì)于高壓力的管網(wǎng),直接加壓BOG外輸能耗太高,因而國(guó)內(nèi)的接收站皆采用BOG再冷凝工藝[2]。
BOG再冷凝工藝的主要設(shè)備包括BOG壓縮機(jī)和再冷凝器,再冷凝器主要功能:提供足夠的BOG與LNG接觸空間,并保證足夠的接觸時(shí)間,利用過冷的LNG將BOG冷凝;作為高壓泵的入口緩沖罐,保證高壓泵的入口壓力穩(wěn)定[3]。再冷凝器作為BOG回收系統(tǒng)的核心設(shè)備,在接收站工藝中承擔(dān)著承上啟下作用,確保其穩(wěn)定運(yùn)行是目前LNG接收站普遍存在的難題[4]。
山東LNG接收站建于青島董家口港,一期接收能力為3Mt/a,供氣能力為4.5×1010m3/a,站內(nèi)設(shè)有4臺(tái)1.6×105m3儲(chǔ)罐、2臺(tái)BOG壓縮機(jī)、1臺(tái)BOG冷換器、1臺(tái)再冷凝器。BOG回收系統(tǒng)如圖1所示。儲(chǔ)罐及管道、設(shè)備等產(chǎn)生的BOG輸送至BOG總管,通過BOG總管送入壓縮機(jī)加壓至0.87MPa,升溫至52℃,加壓后的BOG由高壓泵加壓后的過冷LNG在BOG冷換器中降溫至-80℃,然后與罐內(nèi)低壓泵輸出的LNG與再冷凝器中混合降溫,液化成LNG后在再冷凝器底部與低壓泵輸出的另1股LNG匯合,經(jīng)高壓泵加壓至汽化器外輸。
山東LNG接收站再冷凝器的主要控制參數(shù)有:流量控制,即控制冷凝BOG所需LNG的量;液位控制,即控制再冷凝器內(nèi)LNG的液位LT;壓力控制,即控制再冷凝器頂部、底部壓力和高壓泵吸入口飽和蒸氣壓。山東LNG項(xiàng)目再冷凝器控制系統(tǒng)如圖2所示。
BOG再冷凝工藝的核心參數(shù)為冷凝BOG所需LNG與BOG的質(zhì)量比[5],質(zhì)量比計(jì)算經(jīng)驗(yàn)公式[3]為
式中:qV1——通過再冷凝器的LNG體積流量,m3/h;qV2——進(jìn)入再冷 凝器的標(biāo)準(zhǔn)體積流 量,m3/h;T1——BOG 氣 體的溫度,℃;T2——BOG氣體的露點(diǎn)溫度,℃;p——再冷凝器頂部壓力,MPa;R——比例常數(shù);A,B——常數(shù)。
圖1 山東LNG項(xiàng)目BOG回收系統(tǒng)
注:虛線——BOG管線;實(shí)線——LNG管線
圖2 山東LNG接收站再冷凝器控制系統(tǒng)示意
從式(1)可以看出,影響質(zhì)量比的主要因數(shù)為BOG氣體的溫度及再冷凝器頂部壓力。當(dāng)BOG氣體溫度恒定時(shí),隨著再冷凝器頂部壓力的增大,BOG氣體露點(diǎn)溫度升高,使BOG氣體更容易被液化,從而使質(zhì)量比降低。當(dāng)再冷凝器頂部壓力恒定時(shí),隨著BOG氣體溫度的升高,質(zhì)量比也會(huì)增加,因?yàn)楫?dāng)BOG氣體溫度升高時(shí),為降低BOG氣體溫度所需的LNG量就會(huì)增加。
再冷凝器的流量控制為串級(jí)控制系統(tǒng),F(xiàn)Y0002A通過采集FT0002,TT0007,PT0007的信號(hào),計(jì)算進(jìn)入再冷凝器的標(biāo)準(zhǔn)工況下的BOG量;FY0002B根據(jù)FY0002A的計(jì)算結(jié)果、TT0007所測(cè)BOG氣體的溫度、PT0008所測(cè)再冷凝器的壓力,計(jì)算出冷凝BOG所需LNG的量,作為給定值送入FIC0001;FT0001所測(cè)的LNG流量作為反饋值送入FIC0001,給定值和反饋值產(chǎn)生偏差信號(hào)控制FV0001的開度,從而控制進(jìn)入再冷凝器的LNG量。
在實(shí)際運(yùn)行中,再冷凝器液位過高時(shí)會(huì)導(dǎo)致LNG進(jìn)入到BOG系統(tǒng),液位過低時(shí)會(huì)導(dǎo)致高壓泵抽空,故再冷凝器液位是至關(guān)重要的控制參數(shù)。當(dāng)液位低時(shí),通過串級(jí)控制 LIC0101,F(xiàn)Y0101,PY0101A降低BOG壓縮機(jī)能力,以減少BOG進(jìn)入再冷凝器的量,降低再冷凝器底部壓力。當(dāng)PT0102檢測(cè)到壓力降低時(shí),增加旁路閥門PV0102A和PV0102B開度,減少再冷凝器輸入至高壓泵LNG量,提升再冷凝器液位。當(dāng)液位高時(shí),通過LIC0101打開LV0004,將高壓天然氣(NG)充入再冷凝器,增大再冷凝器壓力,減小旁路閥門開度,增加再冷凝器輸入至高壓泵LNG的量,從而降低再冷凝器液位。
1)控制再冷凝器頂部、底部壓力。再冷凝器底部壓力控制通過PV0102A和PV0102B分程控制,保持再冷凝器底部壓力穩(wěn)定,從而保證高壓泵入口壓力及再冷凝器液位的穩(wěn)定。頂部壓力通過高壓控制器PIC0008進(jìn)行控制,當(dāng)頂部壓力超高時(shí),開啟閥門PV0008,將BOG放空以減少再冷凝器頂部壓力。
2)控制高壓泵吸入口飽和蒸氣壓差。當(dāng)外輸較少時(shí),再冷凝器的平穩(wěn)控制是LNG接收站安全平穩(wěn)運(yùn)行的關(guān)鍵。如果流量過小會(huì)導(dǎo)致高壓泵吸入口溫度過高,同時(shí)飽和蒸氣壓差減小使得高壓泵運(yùn)行不穩(wěn)定[6]。當(dāng)再冷凝器旁路流量低于流量設(shè)定值時(shí),通過控制器FIC0101及低選器FY0101來控制降低BOG壓縮機(jī)負(fù)荷,從而使進(jìn)入再冷凝器的BOG量減少,需要冷凝BOG所需的LNG量相應(yīng)減少,再冷凝器出口熱態(tài)LNG減少,再冷凝器旁路冷態(tài)LNG量相應(yīng)增加,高壓泵入口LNG溫度降低,飽和蒸氣壓差升高。
在卸船時(shí),由于預(yù)冷卸料臂產(chǎn)生的天然氣會(huì)推動(dòng)氣相返回管道中常溫的天然氣進(jìn)入再冷凝器氣相空間,導(dǎo)致進(jìn)入再冷凝器的BOG溫度升至50℃;在卸料過程中,由于岸上向船艙返氣,儲(chǔ)罐中溫度較低的BOG進(jìn)入BOG管網(wǎng),使得進(jìn)入再冷凝器的溫度降低至-30℃。進(jìn)入再冷凝器BOG溫度的變化會(huì)引起再冷凝器氣相空間溫度變化,極易造成再冷凝器液位波動(dòng)[7]。同理,在槽車裝車時(shí),會(huì)引起部分BOG從槽車回到LNG儲(chǔ)罐,特別是冷車過程中會(huì)產(chǎn)生大量的高溫BOG,引起B(yǎng)OG系統(tǒng)溫度上升,導(dǎo)致BOG再冷凝器溫度不穩(wěn)定[8]。
為此,該LNG項(xiàng)目在BOG進(jìn)入再冷凝器前引入BOG冷換器環(huán)節(jié),用經(jīng)過高壓泵后的過冷LNG對(duì)BOG進(jìn)行冷卻。如圖2所示,通過TT0007檢測(cè)進(jìn)入再冷凝器BOG的溫度信號(hào),送入TC0010用來控制閥門TV0010的開度,控制高壓泵進(jìn)入冷換器的LNG量,使進(jìn)入再冷凝器的BOG溫度穩(wěn)定在-80℃,有效地降低了BOG溫度波動(dòng)對(duì)再冷凝器的影響。
壓縮機(jī)負(fù)荷調(diào)整會(huì)導(dǎo)致進(jìn)入再冷凝器BOG量的大幅變化[9]。由于控制進(jìn)入再冷凝器LNG量的調(diào)節(jié)閥PV0102A/B具有一定的滯后性,壓縮機(jī)的負(fù)荷增加會(huì)導(dǎo)致多余的BOG無法及時(shí)冷凝,使再冷凝器壓力過高,液位下降;壓縮機(jī)負(fù)荷減少會(huì)導(dǎo)致BOG過度冷凝,使得再冷凝器壓力降低,液位升高。針對(duì)該問題,可在實(shí)際操作中,當(dāng)儲(chǔ)罐壓力較低時(shí)不啟動(dòng)壓縮機(jī),當(dāng)儲(chǔ)罐壓力較高時(shí),直接將壓縮機(jī)啟動(dòng)至100%,從而避免壓縮機(jī)階躍性調(diào)整對(duì)再冷凝器的影響,同時(shí)降低了壓縮機(jī)運(yùn)行引起的損耗,避免壓縮機(jī)因?yàn)闇囟冗^高而停車。
在啟泵時(shí),高壓泵吸入端壓力下降,由于再冷凝器旁路控制閥門PV0102A/B的自動(dòng)調(diào)節(jié)存在滯后,導(dǎo)致再冷凝器底部壓力下降,液位下降;在停泵時(shí),會(huì)導(dǎo)致再冷凝器底部壓力上升,液位上升。同理,接收站內(nèi)多輛槽車同時(shí)裝車,交叉啟停,也會(huì)導(dǎo)致低壓輸出總管壓力波動(dòng)較大,影響再冷凝器平穩(wěn)控制[10]。針對(duì)該問題,可在實(shí)際操作過程中,啟泵時(shí)將再冷凝器液位調(diào)至最高,停泵時(shí)將再冷凝器液位調(diào)至最低,盡量減少泵的啟停對(duì)再冷凝器液位的影響。
BOG回收系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,是LNG接收站操作時(shí)必須重點(diǎn)考慮的關(guān)鍵問題之一,然而國(guó)內(nèi)已建LNG接收站再冷凝器因控制回路復(fù)雜、干擾因素多,導(dǎo)致操作不穩(wěn)定。通過對(duì)山東LNG接收站再冷凝器流量、液位、壓力控制系統(tǒng)的分析研究,并對(duì)接收站操作過程中的BOG管網(wǎng)溫度變化、BOG壓縮機(jī)負(fù)荷變化、高壓泵的啟停導(dǎo)致低壓管網(wǎng)壓力波動(dòng)對(duì)再冷凝器的干擾進(jìn)行了分析,筆者提出了具體的解決辦法。
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