楊開國 張 麗
(中國鋁業(yè)山東分公司, 山東 淄博 255051)
設備節(jié)能
低溫多效橫管蒸發(fā)器在氧化鋁生產中的應用
楊開國 張 麗
(中國鋁業(yè)山東分公司, 山東 淄博 255051)
對比了傳統(tǒng)蒸發(fā)器和低溫多效橫管蒸發(fā)器的特點,詳細介紹了低溫多效橫管蒸發(fā)器在某氧化鋁廠氧化鋁生產中的建設規(guī)模、工藝參數(shù)、工藝及物料流程及主要設備和節(jié)能效果。
MVR系統(tǒng); 低溫多效; 蒸發(fā)器
換熱設備被冶金、化工以及其他工業(yè)廣泛使用。它適用于冷卻、冷凝、加熱、蒸發(fā)和廢熱回收等多個方面。作為換熱設備的一種,蒸發(fā)器在氧化鋁生產中使用廣泛。蒸發(fā)器能耗在氧化鋁生產成本中約占5%左右,故探討在一定工況條件下經濟有效的蒸發(fā)系統(tǒng)以降低氧化鋁生產能耗,有利于提高企業(yè)的經濟效益和社會效益。
1.1 單效和多效蒸發(fā)器
傳統(tǒng)蒸發(fā)器按效數(shù)可分為單效和多效兩種。單效蒸發(fā)器由立管式加熱器、蒸發(fā)器、冷凝器、真空系統(tǒng)及管道閥門等組成,其中真空系統(tǒng)可采用水力噴射器或真空泵。該設備適用于小批量、多品種的熱敏性物料低溫真空濃縮蒸發(fā),其特點是:采用真空濃縮流程;回收能力大,蒸發(fā)速度快,濃縮比可達1∶3,清洗方便,操作簡單;占地面積小。
多效蒸發(fā)器是將兩個或兩個以上單效蒸發(fā)器串聯(lián)在一起組成的。串聯(lián)的方式又分為并流、逆流、平流三種,其特點是:一次蒸汽多次利用,蒸汽消耗量低;設備緊湊占地面積小;蒸發(fā)速度快,受熱時間短,不易結垢,便于清洗;利用真空蒸發(fā)可滿足熱敏性物料的濃縮要求;無跑料現(xiàn)象,產品得率高。
1.2 循環(huán)型和單程型蒸發(fā)器
傳統(tǒng)蒸發(fā)器按溶液在蒸發(fā)器中的運動狀況又可分為循環(huán)型和單程型。
循環(huán)型蒸發(fā)器是指沸騰溶液在加熱室中循環(huán)流動,多次通過加熱表面,如中央循環(huán)管式、懸筐式、外熱式、列文式和強制循環(huán)式等。
單程型蒸發(fā)器是指沸騰溶液在加熱室中一次通過加熱表面,不作循環(huán)流動,即行排出濃縮液,如升膜式、降膜式、攪拌薄膜式和離心薄膜式等。
2.1 低溫多效橫管蒸發(fā)器組成
2.1.1 MVR系統(tǒng)
MVR系統(tǒng)的基本原理是利用壓縮機壓縮蒸發(fā)器中原本需要用冷卻水冷凝的二次蒸汽,經壓縮機壓縮后提高其壓力和飽和溫度,使其與料液產生一定傳熱溫差后再送入蒸發(fā)器作為熱源來加熱料液,二次蒸汽的潛熱得到了充分利用,達到了節(jié)能目的。
蒸汽機壓縮機選用羅茨式壓縮機,其具備以下優(yōu)點:一是壓縮比高,穩(wěn)定可靠;二是轉數(shù)遠低于離心式壓縮機,故機械損耗小,使用壽命長,維修量低。
2.1.2 低溫多效(MED)橫管降膜蒸發(fā)器
低溫多效橫管降膜蒸發(fā)器是在國際先進的海水淡化技術基礎上再創(chuàng)新的成果。每效溫差僅為2.5~3℃,是傳統(tǒng)的豎管降膜蒸發(fā)器(相同面積下每效溫差7~9℃)的1/3,同用溫升為10℃的蒸汽壓縮機,傳統(tǒng)豎管降膜蒸發(fā)器只能做一效循環(huán),而低溫多效橫管降膜蒸發(fā)器可以做三效循環(huán),其蒸發(fā)量為前者3倍,而同樣蒸發(fā)量時,其蒸汽壓縮機的排量只是前者的1/3,故其電力消耗也只有前者1/3。因此,此項工藝為降低系統(tǒng)每噸蒸發(fā)量電耗至25 kW·h提供了有力技術支撐。
2.2 低溫多效橫管蒸發(fā)器優(yōu)點
低溫多效蒸發(fā)器具以下優(yōu)點:
(1)節(jié)能效果顯著,比傳統(tǒng)蒸發(fā)器可節(jié)約標準煤85%以上。
(2)無需蒸汽加熱,只需適當電能就能維持蒸發(fā)。
(3)加熱器同時又是二次蒸汽的冷凝器,所以無需額外冷凝器,而且無需循環(huán)冷卻水。
(4)占地面積小,操作人員少,配套的公用工程項目少。
(5)操作穩(wěn)定可靠,全系統(tǒng)可進行組態(tài)控制,高度自動化。
(6)在40~100 ℃范圍內任意設定蒸發(fā)溫度,特別適合有熱敏性質的物料濃縮或結晶;在低溫蒸發(fā)狀態(tài)下無需冷卻水,節(jié)省投資。
3.1 建設規(guī)模和工藝參數(shù)
設計進料處理量52 m3/h,蒸發(fā)量50 m3/h,出料濃度200 g/L(以Na2O計),蒸發(fā)溫度59~68 ℃,出料溫度65 ℃,二次蒸汽溫度59 ℃,二次蒸汽增壓后溫度68 ℃,傳統(tǒng)溫差9 ℃,蒸汽壓縮機軸功率670 kW,各原料泵、出料泵、冷凝水抽出泵、真空泵總功率220 kW,其他用電功率30 kW。
此項目中,蒸發(fā)母液的主要溶質為Na2CO3,來料溫度為80 ℃,濃度為14.2 g/L(以Na2O計為8.3 g/L),要求濃縮至200 g/L(以Na2O計),總蒸發(fā)量為50 m3/h。在本工藝中,蒸發(fā)過程中無結晶,無機械雜質析出,pH值為10.68。
由于最終濃縮液中無晶體析出,綜合考慮物料的特性、能耗、占地面積以及工藝的復雜程度等因素,該項目擬采用MVR系統(tǒng)耦合降膜蒸發(fā)器組成蒸發(fā)濃縮單元。
3.2 蒸發(fā)流程
本系統(tǒng)由國際先進的低溫多效與機械蒸汽再壓縮復合工藝(MED+MVR)系統(tǒng)、自控系統(tǒng)等構成,工藝流程見圖1,簡述如下:
(1) 80 ℃的蒸發(fā)母液首先從原料罐經原料泵泵入三效蒸發(fā)、冷凝器。蒸發(fā)器內的負壓會造成閃蒸效應,有少量低溫蒸汽逸出,經蒸汽壓縮機壓縮,使蒸汽溫度上升為一效的入口溫度。通過一效的換熱管將潛熱交與二效進來的濃縮液使之汽化,產生二次蒸汽,一次蒸汽自身冷凝成水。
(2) 一效的二次蒸汽又作為二效的一次蒸汽,通過二效的換熱管將潛熱交與三效進來的濃縮液使之汽化,產生二次蒸汽,二效的一次蒸汽冷凝成水。
(3) 二效的二次蒸汽又作為三效的一次蒸汽,通過三效的換熱管將潛熱交與原料泵進來的原料液使之汽化,產生二次蒸汽,再被蒸汽壓縮機壓縮升溫,如此循環(huán)。濃縮液經三次濃縮后再經出料泵排出,達到200 g/L的產品濃度要求。
設備啟動系統(tǒng)需30 min左右達到熱平衡。過程中通過控制各濃縮液加壓泵的流量,可以方便地控制蒸發(fā)量和蒸發(fā)速度,精確調整產品液濃度,使之達到設計要求。系統(tǒng)的壓力、溫度、液位、流量及密度均可自動控制,操作過程可靠簡便。
圖例:①、②、③—Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ效蒸發(fā)器 ④—換熱器 ⑤—真空泵 ⑥—壓縮機 ⑧—出料泵 ⑨—冷凝水泵 —進料泵 、—換熱器 、—過料泵圖1 低溫多效橫管蒸發(fā)器工藝流程圖
3.3 物料流程
由于采用低溫多效橫管降膜蒸發(fā)器,全系統(tǒng)工作溫度為59~68 ℃,原料液無需預熱,可直接泵入系統(tǒng)蒸發(fā)(考慮維持系統(tǒng)的穩(wěn)定性和原料液溫度的穩(wěn)定,增加一個電加熱物料儲罐做為備用,其交換效率在96%以上)。
每效二次蒸汽由捕沫器除沫后進入下一效做為一次蒸汽,三效的二次蒸汽由蒸汽壓縮機壓縮后送至一效蒸發(fā)器通過換熱管釋放潛熱,各效的冷凝液通過冷凝水泵排出,也可根據(jù)需要通過板式換熱器回收余熱。
3.4 主要設備
3.4.1 換熱器
采用鈦合金TA2材質,強度高,耐腐蝕,可確保30年不換管;采用國際先進的彈性接口工藝;殼體與管板材質為SUS316L。
3.4.2 真空系統(tǒng)
本系統(tǒng)在負壓狀態(tài)下運行,真空度由真空泵維持。真空系統(tǒng)選用水環(huán)真空泵加汽液分離器,具有吸氣均勻、工作平穩(wěn)可靠、操作簡單、維修方便等特點。為保證真空泵抽出的是不凝氣,必須在抽氣前對抽氣口的氣體進行充分冷凝,因此系統(tǒng)只消耗少量的常溫冷卻水。
3.4.3 自動控制系統(tǒng)
自動控制系統(tǒng)由DCS自動化系統(tǒng)、操作員/工程師站及通信系統(tǒng)組成,采用了工業(yè)以太網通信連接方法?;赪INCC監(jiān)控的網絡系統(tǒng)的集成方案可根據(jù)用戶的生產需求非常方便地進行擴展。WINCC運行在WindowsNT操作系統(tǒng)下,可非常方便地通過網絡采用視窗化的界面監(jiān)視、控制當前的生產過程、采集歷史數(shù)據(jù)、打印數(shù)據(jù)報表,并且可以進行系統(tǒng)組態(tài)控制。同時現(xiàn)場所有溫度、壓力、流量、液位、密度及狀態(tài)信號可以通過SIMATICS7的輸入模塊進行數(shù)據(jù)采集,經過運算處理后,通過SIMATICS7輸出模塊將信號傳送到執(zhí)行機構,從而完成開關聯(lián)動和報警控制。
3.4.4 現(xiàn)場參數(shù)的測量設備
溫度測量:現(xiàn)場顯示采用雙金屬溫度計,其它采用Pt100鉑熱電阻溫度計;
壓力測量:現(xiàn)場顯示采用不銹鋼壓力表,壓力變送器選用1151系列變送器;
流量測量:物料流量的測量采用電磁流量計;
液位測量:液位測量采用差壓變送器、液位變送器、玻璃管液位計;
密度測量:密度測量采用質量流量計;
執(zhí)行器:采用氣動薄膜調節(jié)閥、氣動蝶閥、球閥;
電源:儀表用電AC220 V、+5%、-10%(單相),由低壓配電室直接供給,與廠房照明、動力電源分開;
氣源:儀表用壓縮空氣壓力為0.6±0.1 MPa,露點應比環(huán)境溫度下限值低;
接地:儀表工作接地應單獨設置,接地電阻不大于4 Ω;儀表盤及PLC控制柜的保護接地可與低壓電氣設備的接地網相連,接地電阻不大于10 Ω。
4.1 節(jié)能效益
低溫多效橫管蒸發(fā)器蒸發(fā)負荷為50 t/h,能源消耗量見表1。
表1 MVR蒸發(fā)器能源消耗
同等蒸發(fā)負荷的五效降膜管式蒸發(fā)器,能源消耗量見表2。
表2 五效降膜管式蒸發(fā)器能源消耗
按蒸汽0.108 6 tce/t、電1.229 tce/萬kW·h、冷卻水0.142 9 kgce/m3,年運行時間8 000 h計算,低溫多效橫管蒸發(fā)器與五效降膜管式蒸發(fā)器年能源消耗見表3,其節(jié)能率達到93.55%。
4.2 環(huán)保效益
五效降膜管式蒸發(fā)器年耗標準煤:
表3 低溫多效橫管蒸發(fā)器與五效降膜管式蒸發(fā)器年能源消耗
200×1.229+12×0.108 6×10 000+560×0.142 9÷1 000×10 000=14 078 tce
低溫多效橫管蒸發(fā)器年耗標準煤:
736×1.229+2×0.142 9÷1 000×10 000=907.4 tce
該項目年實現(xiàn)節(jié)能量:14 078-907.4=13 170.6 tce
參考國家發(fā)改委推薦計算1 t標準煤排放CO22.62 t、SO28.5 kg、氮氧化物7.4 kg,該項目年減排CO234 507 t、SO2112 t、氮氧化物97 t。
在氧化鋁生產實踐中低溫多效橫管蒸發(fā)器與傳統(tǒng)蒸發(fā)器相比,工藝更加先進。該系統(tǒng)實現(xiàn)了系統(tǒng)自動化控制、蒸發(fā)溫度可控,而且減少了投資,大幅降低了能耗,不僅提高了企業(yè)的經濟效益,而且減少了污染,取得了一定的社會效益。
但低溫多效橫管蒸發(fā)器目前僅在制藥行業(yè)應用較多,但其產能偏低。國內蒸發(fā)器制造廠家還無法制造蒸發(fā)產能更大的低溫多效橫管蒸發(fā)器,故應該加大研發(fā)力度,早日實現(xiàn)其國產化。
[1] 《管殼式換熱器》 GB151—1999.
[2] 《化工裝置設備布置設計規(guī)定》 HG/T 20546—2009.
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Application of Low-temperature Multi-effect Evaporator in Alumina Production
YANG Kai-guo, ZHANG Li
This paper compares the characteristics of traditional evaporator and low-temperature multi-effect evaporator, and introduces the application of the low-temperature multi-effect evaporator in an alumina plant in details, such as evaporator capacity, process parameters, process and mass flow, main equipment and energy saving effect.
MVR system; Low-temperature multi-effect; evaporator
2013-11-26
楊開國(1972—),男,湖南醴陵人,大學本科,工程師,能源管理師,主要從事節(jié)能管理工作。
TF821
B
1008-5122(2014)03-0017-04