溫曉紅,崔紹波
(華電國(guó)際鄒縣發(fā)電廠,山東 鄒城 273522)
華電國(guó)際鄒縣發(fā)電廠#7,#8 1 000 MW機(jī)組的循環(huán)冷卻水補(bǔ)水為地表水(微山湖)和城市中水,凝汽器管材為不銹鋼管。2臺(tái)機(jī)組循環(huán)冷卻水處理全部為敞開式循環(huán)水冷卻系統(tǒng),試驗(yàn)前水質(zhì)指標(biāo)主要控制標(biāo)準(zhǔn)為:pH值,8.2~8.7;全堿度,≤4.8 mmol/L;濃縮倍率,≤4.0;不結(jié)垢系數(shù),ΔA≤0.2。另外,還對(duì)濁度、Cl-的質(zhì)量濃度、總磷、硬度以及鈣硬度等項(xiàng)目指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。
水質(zhì)處理主要以加入硫酸和阻垢緩蝕劑的方法來達(dá)到水質(zhì)穩(wěn)定處理的目的,以保證循環(huán)水系統(tǒng)不發(fā)生腐蝕、結(jié)垢等傾向。
原三期2臺(tái)600 MW機(jī)組循環(huán)冷卻水均采用山東某公司生產(chǎn)的阻垢緩蝕劑進(jìn)行水質(zhì)穩(wěn)定處理,取得了良好的效果。但四期工程2臺(tái)機(jī)組循環(huán)水補(bǔ)水水源發(fā)生改變,由單一水源方式改為2種水源相結(jié)合的方式,因此補(bǔ)水水質(zhì)變得復(fù)雜,給現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、調(diào)整帶來一定困難。為了解2種水源作為補(bǔ)充水時(shí)加藥量的變化及水質(zhì)指標(biāo)對(duì)凝汽器管材的影響,利用動(dòng)態(tài)模擬試驗(yàn)裝置,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)水水樣進(jìn)行了試驗(yàn)分析。
根據(jù)正常情況下每臺(tái)機(jī)組涼水塔2種水源補(bǔ)水量的比例,選取2種代表性的水樣配比作為動(dòng)態(tài)模擬試驗(yàn)的試驗(yàn)用水。2種水樣各元素對(duì)比見表1。
表1 2種水樣各元素對(duì)比
水質(zhì)穩(wěn)定劑理化性能指標(biāo)是檢驗(yàn)水質(zhì)優(yōu)劣的最基本標(biāo)準(zhǔn)。依照DL/T 806—2013《火力發(fā)電廠循環(huán)冷卻水用緩蝕阻垢劑》的規(guī)定,該試驗(yàn)首先對(duì)水質(zhì)穩(wěn)定劑的外觀,磷酸鹽(以PO43-計(jì))、亞磷酸鹽(以PO33-計(jì))、正磷酸鹽(以PO43-計(jì))以及固體質(zhì)量分?jǐn)?shù),pH值(1%水溶液),密度(20 ℃)等項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè),結(jié)果見表2。
表2 水質(zhì)穩(wěn)定劑檢測(cè)結(jié)果
從表2可以看出:藥品的所有理化性能指標(biāo)均符合DL/T 806—2013《火力發(fā)電廠循環(huán)冷卻水用緩蝕阻垢劑》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,屬合格產(chǎn)品。
試驗(yàn)采用WKMZ-II型智能動(dòng)態(tài)模擬試驗(yàn)裝置。儀器主要參數(shù)為:蒸汽溫度,(100±0.5) ℃;試驗(yàn)管長(zhǎng)度,680 mm;有效傳熱長(zhǎng)度,500 mm;進(jìn)口溫度控制范圍,(30±0.5)~(35±0.5)℃;流量可調(diào)范圍,100~1 000 L/h;污垢熱阻測(cè)量范圍,0~3.44×10-4(m2·K)/W;進(jìn)出口溫差,8~12 ℃;循環(huán)水流速,0.6~1.5 m/s;冷卻塔最大冷卻幅度,10~12 ℃。
依據(jù)HG/T 2160—2008《冷卻水動(dòng)態(tài)模擬實(shí)驗(yàn)方法》進(jìn)行試驗(yàn)。
(1)向#1水箱注入150 kg地表水,加900 mg藥劑;向#1補(bǔ)水箱注入130 kg地表水,加780 mg藥劑。
(2)向#2水箱注入150 kg地表水和中水的混合水,加900 mg藥劑;向#2補(bǔ)水箱注入130 kg地表水和中水的混合水,加780 mg藥劑。
(3)按照試驗(yàn)操作程序啟動(dòng)裝置,在試驗(yàn)過程中不排污,邊濃縮邊自動(dòng)補(bǔ)水,補(bǔ)水箱中的水用完后重新添加水和藥劑。運(yùn)行過程中定時(shí)檢測(cè)循環(huán)水中Cl-的濃度、Ca2+的質(zhì)量濃度以及堿度和pH值,并通過加硫酸的方法將堿度控制在3.5~4.8 mmol/L。求出換熱管熱阻值后清零(此時(shí)換熱管為零熱阻),再次出現(xiàn)的熱阻為污垢熱阻,這時(shí)可停止補(bǔ)加試驗(yàn)用水,對(duì)循環(huán)水進(jìn)行全面分析(包括硬度、堿度、電導(dǎo)率、pH值、Ca2+的質(zhì)量濃度以及Cl-的濃度)。試驗(yàn)結(jié)束后,取出#1,#2不銹鋼試驗(yàn)管觀察內(nèi)部結(jié)垢情況。
參照GB/T 50050—2007《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計(jì)規(guī)范》,在試驗(yàn)過程中計(jì)算不結(jié)垢系數(shù)ΔA和ΔB,并保證ΔA≤0.2,ΔB≤0.5。當(dāng)試驗(yàn)結(jié)束時(shí)取出試管或試片,觀察換熱管內(nèi)部表面的沉積和腐蝕情況,對(duì)阻垢腐蝕試驗(yàn)做出直觀評(píng)價(jià)。
ΔA=KCl--KCa2+≤0.2 ,
(1)
(2)
Ca2+的質(zhì)量濃度、Cl-的濃度、硬度、堿度、電導(dǎo)率以及pH值等試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表3。
表3 阻垢試驗(yàn)結(jié)果分析
從表3可以看出:#1地表水試驗(yàn)后,Ca2+的極限質(zhì)量濃度為302.62 mg/L(15.10 mmol/L),極限硬度為28 mmol/L,堿度控制在4.6 mmol/L以下,pH值為8.80。
#2混合水(地表水∶中水=1∶2)試驗(yàn)后,Ca2+的極限質(zhì)量濃度為460.6 mg/L(22.98 mmol/L),極限硬度為41.20 mmol/L,堿度為4.0 mmol/L,pH值為8.60。
采用RCC-1型腐蝕試驗(yàn)儀。試驗(yàn)溫度(45±1)℃,試片線速度(0.35±0.02) m/s,試液體積與試片面積比30 mL/cm2,試片(管)端與液面距離應(yīng)大于2 cm,對(duì)每個(gè)試驗(yàn)條件應(yīng)進(jìn)行平行試驗(yàn),試驗(yàn)時(shí)間120 h。
(1)首先在試杯中加入適量試驗(yàn)用水,在試杯外壁與液面同一水平處劃上刻度線。將試杯置于恒溫水浴試驗(yàn)裝置中,待試液達(dá)到指定溫度時(shí),掛入試片。注意使每個(gè)掛片(管)均不能與其他試樣及試杯壁發(fā)生碰撞。啟動(dòng)電動(dòng)機(jī),使試片(管)按一定速度轉(zhuǎn)動(dòng)并開始計(jì)時(shí)。
(2)試驗(yàn)過程中令試液自然蒸發(fā),每隔4 h補(bǔ)加一次除鹽水,使其液面保持在刻度線處,使試液濃度維持恒定。當(dāng)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間達(dá)到指定值時(shí),停止試片轉(zhuǎn)動(dòng),取出試片并進(jìn)行外觀觀察。對(duì)試片進(jìn)行清洗處理,置于干燥器中4 h后稱重,計(jì)算試片(管)的腐蝕速率。
(3)腐蝕速率B的測(cè)定,以年腐蝕率計(jì)(mm/a),計(jì)算公式為
B=Km/(Atρ),
(3)
式中:K為腐蝕常數(shù),K=8.76×104;m為試樣質(zhì)量變化,g;A為試樣面積,cm2;t為試驗(yàn)時(shí)間,120 h;ρ為金屬密度,g/cm3。
腐蝕試驗(yàn)結(jié)果見表4。
表4 #1, #2試驗(yàn)水樣腐蝕試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比
試驗(yàn)結(jié)束后對(duì)掛片的表面情況進(jìn)行觀察。在試液中,TP304不銹鋼管表面均未發(fā)生明顯變化,試管表面光潔如初,試液清澈透明,其平均腐蝕速率為0.000 45 mm/a,符合GB/T 50050 — 2007《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計(jì)規(guī)范》中對(duì)銅和不銹鋼設(shè)備平均腐蝕速率宜小于0.005 mm/a的要求。
(1)在試驗(yàn)水質(zhì)條件下(地表水),對(duì)于#7,#8機(jī)組循環(huán)冷卻水的補(bǔ)水加入6 mg/L的試驗(yàn)用水質(zhì)穩(wěn)定劑,極限濃縮倍率可控制在5.45,極限硬度28.03 mmol/L,極限堿度4.5 mmol/L。工業(yè)運(yùn)行實(shí)際控制濃縮倍率在4.60以下(5.45×85%),硬度和堿度分別控制在25.00 mmol/L和4.50 mmol/L以下,可以達(dá)到理想的阻垢效果。
(2)在試驗(yàn)水質(zhì)條件(地表水∶城市中水=1∶2)下,其極限濃縮倍率為5.0,極限硬度41.00 mmol/L,極限堿度4.0 mmol/L。運(yùn)行中實(shí)際濃縮倍率應(yīng)控制在4.30以下,硬度和堿度分別控制在35.00 mmol/L和4.00 mmol/L以下。
(3)當(dāng)循環(huán)冷卻水(地表水、地表水+城市中水)濃縮倍率為4.0~5.0時(shí),其對(duì)TP304不銹鋼管的旋轉(zhuǎn)掛片腐蝕速率為0.000 45 mm/a,符合GB/T 50050—2007《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計(jì)規(guī)范》中規(guī)定的不銹鋼及銅合金平均腐蝕速率應(yīng)該小于0.005 mm/a的標(biāo)準(zhǔn)。
(4)實(shí)際運(yùn)行中可適當(dāng)提高循環(huán)水中阻垢緩蝕劑加藥量,使循環(huán)水中總磷的質(zhì)量濃度控制在4 mg/L左右,堿度控制在3.5~4.0 mmol/L之間,效果會(huì)更好。
(5)運(yùn)行中應(yīng)注意保持循環(huán)水系統(tǒng)的清潔和凝汽器管材的暢通、無污堵,防止一切雜物進(jìn)入循環(huán)水系統(tǒng);保證膠球系統(tǒng)的良好運(yùn)行,防止粘泥等發(fā)生沉積。
(6)分別取試驗(yàn)前后5個(gè)月Fe3+的平均質(zhì)量濃度進(jìn)行對(duì)比分析,其中#7塔由194.15 μg/L下降至105.68 μg/L,降低45.57%;#8塔由216.26 μg/L下降至117.72 μg/L,降低45.56%,說明循環(huán)冷卻水的緩蝕能力增強(qiáng)明顯。
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