何文波
(湖南華電長沙發(fā)電有限公司,長沙 410203)
某電廠一期工程2×600 MW超臨界機組#1,#2汽輪機為引進日立技術生產制造的N600-24.2/566/566型超臨界壓力汽輪機。汽輪機抗燃(EH)油站采用HPU-V150/B型汽輪機EH油站系統(tǒng),工作介質為磷酸酯EH油,EH油再生裝置由硅藻土過濾器和精密過濾器(即波紋纖維過濾器)組成。
自2011年以來,#1機組EH油油質雖在合格范圍內,但含水量及酸值呈逐年上升趨勢,在2013年12月進行的例行檢測中發(fā)現(xiàn)#1機組EH油酸值超標,由11月月檢酸值0.121 mg/g(以KOH的質量濃度計,下同)上升至0.320 mg/g。2013年度#1機組EH油油質分析見表1。
表1 2013年度 #1機組EH油油質分析
EH油屬于三芳基磷酸酯抗燃油,工業(yè)制取三芳基磷酸酯通采常用酚類(或醇類)為原料,一般將酚和POCl3以3∶1的質量比投料進行反應制得成品磷酸酯。三芳基磷酸酯是酯類,故在一定條件下易水解產生酸;由于其結構含有大量烴類分子,故在一定條件下可發(fā)生烴類自由基的連鎖反應而產生酸。
酯類在酸、堿及鹽催化條件下易水解,磷酸酯水解是自動催化降解的過程,即水解產物加速水解的進程。當水存在于以磷酸酯為主要成分的EH油中時,會慢慢地與磷酸酯反應,形成醇和二烷基酯酸或二芳基酯酸,這種酸性組分催化其他的磷酸酯水解,加速了磷酸酯的水解,從而導致酸值不斷升高。
有關試驗結果表明,磷酸酯EH油的劣化發(fā)生在芳環(huán)上的烴類取代基上,磷酸酯EH油的劣化機制可以用烴類鏈鎖反應來分析。 R ∶H鍵受光、熱或催化劑的作用而斷裂,生成帶有未成對電子的游離基R·和H·,這些游離基具有較高的能量,化學性質非?;顫?,游離基R·先與O2作用,后又與烴RH作用,最后除生成ROOH外,還生成新的烴游離基ROO·,所生成的R·又可按照上述方式繼續(xù)與O2和RH作用。這樣自動連續(xù)進行下去,就形成了氧化反應鏈,不斷產生酸性成分,從而導致酸值升高。
根據(jù)EH油酸值升高的原因分析可知,EH油含水量偏高導致磷酸酯水解與局部過熱發(fā)生烴類連鎖反應是EH油油質劣化酸值升高的2個根本原因。通過排除法可以最終確認#1機組EH油酸值升高的主要原因。
EH油站配有電加熱設備,當油箱溫度≤32 ℃時,聯(lián)鎖投運EH油加熱器;當油箱溫度≥37 ℃時,聯(lián)鎖停運EH油加熱器。因12月份環(huán)境溫度下降,油溫下降時會投入電加熱設備。發(fā)現(xiàn)酸值超標時將電加熱設備停電,用紅外線成像儀測量整個EH油系統(tǒng)并未發(fā)現(xiàn)有局部過熱點存在。電加熱設備停運24 h后化驗EH油酸值仍在上升,但往年冬季投入電加熱設備時未發(fā)生此現(xiàn)象,初步判斷酸值上升并非局部過熱造成。因停運電加熱設備后EH油溫度低于30 ℃,為避免油溫過低損壞設備,重新將電加熱設備送電投入聯(lián)鎖自動。
EH油化驗結果表明,含水量雖合格但接近1 000 mg/L,且從年初開始呈逐漸上升趨勢,磷酸酯水解導致酸值升高的可能性很大。
發(fā)現(xiàn)酸值升高后立即投入了EH油再生裝置,但收效甚微,經(jīng)檢查確認再生裝置濾芯將近1年沒有更換過。2013-12-17,將硅藻土過濾器和精密過濾器全部更換后投入再生裝置,酸值開始緩慢下降。2013-12-30,經(jīng)混油試驗合格后投入西安熱工研究院有限公司生產的KZTZ-2型EH油在線再生脫水凈化裝置。2013-12-31,酸值降至0.15 mg/g的合格值,具體數(shù)值見表2。
表2 EH油酸值超標處置過程中酸值跟蹤 mg/g
由以上處置措施及處置效果可以推測,#1機組EH油中含水量雖合格,但接近合格限值的邊緣且長期偏高,導致磷酸酯發(fā)生水解,酯的水解反應為吸熱反應,電加熱設備的投入雖然沒有使烴類氧化,但加速了磷酸酯的水解,酸性產物增加又進一步加速水解進程。硅藻土吸附酸性物質的能力有限,加之維護不到位使再生效果變差,酸值超限后雖然更換了新濾芯,但吸附緩慢,很難將超標的酸性物質吸收至合格,同時硅藻土過濾器不具備吸附水的功能,不能抑制水解。而采用KZTZ-2型EH油在線再生脫水凈化裝置濾油后,其極性分子吸附劑吸酸速度是硅藻土11.3倍,同時還配有脫水器,可以除水,在除酸的同時進一步抑制磷酸酯水解,故而對消除水解型酸值過高有良好效果。
為驗證上述推測,2014-01-09,化驗#1機組EH油酸值為0.113 mg/g,含水量62.2 mg/L,停運KZTZ-2型油凈化裝置,保留EH油箱電加熱聯(lián)鎖自動投入,觀察油質變化情況,油質跟蹤情況見表3。在將EH油中的水濾除至不足100 mg/L的情況下保持油箱電加熱隨油溫自動投入,經(jīng)過1個月運行,#1機組EH油酸值穩(wěn)定保持在合格范圍內。進一步檢查發(fā)現(xiàn),#1機組EH油箱呼吸器沒有配備干燥劑。綜合上述分析,認為外部空氣中的水通過油箱呼吸器進入EH油箱內部接觸EH油,從而進入EH油中使含水量逐步升高,最終導致磷酸酯水解,是此次EH油酸值升高的主要原因。
表3 酸值合格后停運濾油裝置EH油酸值跟蹤
(1)在EH油箱呼吸器沒有配備干燥劑的情況下,外部空氣中的水可以進入EH油中,使含水量逐步升高導致磷酸酯水解。
(2)硅藻土過濾器不能去除EH油中的水,EH油含水量偏高時應采用具有除水功能的外置濾油器除水,否則將導致EH油發(fā)生水解,在達到一定條件時,水解加速,酸值很快上升。
(3)EH油箱電加熱設備投入時,即使不存在局部過熱導致EH油劣化的風險,但酯的水解反應是吸熱反應,電加熱設備的投入會加速EH油水解,尤其在EH油含水量偏高時。
(4)要做好EH油站的日常維護,定期更換再生裝置濾芯,EH油箱呼吸器應配備干燥劑并及時檢查更換,確保EH油保持較低的含水量。
參考文獻:
[1]汪紅梅.磷酸酯抗燃油劣化機理的研究[J].長沙電力學院學報:自然科學版,2003,18(3):80-82.
[2]全兆宣,李燁峰.抗燃油在線再生處理新技術[J].熱力發(fā)電,2003(10):86-89.
[3]薛來,張萍,楊延,等.用抗水解劑預防抗燃油酸值上升[J].華東電力,1999(12):46-47.
[4]吳景峰,葉寶娟,徐仁軍.抗燃油酸值升高的原因分析及預防措施[J].華電技術,2008,30,(11):53-54.
[5]馬巖昕.高壓抗燃油酸值升高的原因排查及處理[J].電力安全技術,2011,13(11):10-12.