黃田華,王洪艷,倪 月
(大化集團(tuán)有限責(zé)任公司,遼寧 大連 116308)
工業(yè)氯化銨應(yīng)用領(lǐng)域和行業(yè)較多,目前生產(chǎn)工業(yè)氯化銨執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB2946—2008,而很多行業(yè)要求高于該標(biāo)準(zhǔn)的高純精銨,因此很多生產(chǎn)廠家根據(jù)行業(yè)和用戶(hù)的要求制備精銨產(chǎn)品,并且分成更多的等級(jí),其產(chǎn)品價(jià)格由1 000~5 000元/t不等,其精銨產(chǎn)品分級(jí)為系列化,如電池、醫(yī)藥、食品、工業(yè)、低鉀鈉、水處理劑、飼料、分析純等,如低鉀、鈉精銨主要用于離子交換法的鎢、鉬生產(chǎn)工藝,也可用于電子、電鍍液、線路板等行業(yè)。因此我們根據(jù)聯(lián)堿工業(yè)氯化銨的生產(chǎn)規(guī)模和市場(chǎng)需求情況,以工業(yè)氯化銨及殘次品為原料,利用工業(yè)與農(nóng)業(yè)氯化銨系統(tǒng)設(shè)備提供的各項(xiàng)資源條件,附設(shè)精銨生產(chǎn)裝置,生產(chǎn)母液經(jīng)過(guò)處理達(dá)到封閉循環(huán),實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、低耗、無(wú)廢液排放的工藝新方法。
我公司擁有聯(lián)堿法工業(yè)氯化銨裝置和重結(jié)晶法工業(yè)氯化銨裝置,我們具多年的生產(chǎn)實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn),針對(duì)這兩項(xiàng)裝置運(yùn)行次品情況和處理總結(jié)。
我公司聯(lián)堿法工業(yè)氯化銨裝置生產(chǎn)運(yùn)行幾十年,其生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量波動(dòng)問(wèn)題,主要是結(jié)晶器設(shè)備輪換清洗,生產(chǎn)開(kāi)車(chē)和運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)不符合工業(yè)氯化銨國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB2946—2008的某一項(xiàng)的不合格品,因?yàn)檫@些不合格品做為農(nóng)業(yè)氯化銨銷(xiāo)售或者尋找用戶(hù)需要不同指標(biāo)而降價(jià)銷(xiāo)售。因?yàn)楣I(yè)氯化銨裝置的不合格品其氯化鈉含量大大低于農(nóng)業(yè)氯化銨,用做生產(chǎn)精銨的生產(chǎn)原料可以減少循環(huán)母液的膨脹率提高產(chǎn)品的收率。
我公司的重結(jié)晶法工業(yè)氯化銨裝置,采用溶解重結(jié)晶的方式,是以農(nóng)業(yè)氯化銨的干銨、濕銨、次品和掃地灰為原料,采用干銨、濕銨及次品配比方法,通過(guò)物料的兌比溶解及控制結(jié)晶溫度,在循環(huán)母液中采用加適量的氨水、碳酸氫銨、氯化鋇等措施,除去循環(huán)溶液中的Fe3+、Ca2+、Mg2+、等雜質(zhì),然后再通過(guò)凈化過(guò)濾處理,該方法減少了母液膨脹率,提高了產(chǎn)品的純度、白度和收率,其產(chǎn)品優(yōu)于聯(lián)堿生產(chǎn)的精銨,尤其是一些行業(yè)需要粉狀精銨產(chǎn)品,重結(jié)晶法精銨粒度小于聯(lián)堿法精銨,主要是出口銷(xiāo)售。
本文提出附建一項(xiàng)生產(chǎn)裝置采用工業(yè)氯化銨及次品為原料生產(chǎn)精銨,該裝置同時(shí)也可以農(nóng)業(yè)氯化銨的干銨、濕銨、次品和掃地灰為原料生產(chǎn)工業(yè)氯化銨,利用聯(lián)堿系統(tǒng)干銨爐的閃發(fā)蒸汽和冷凝水的溫度加熱和作為溶解母液,利用精銨循環(huán)母液溫度換熱達(dá)到熱平衡,一次熱母液降溫結(jié)晶后的濾液換熱或者是海水冷卻,定期對(duì)循環(huán)溶液采用冰機(jī)制冷的二次冷凍降溫方法移除循環(huán)溶液中的Fe3+、Ca2+、Mg2+等雜質(zhì),防止液相雜質(zhì)離子的積累,一次降溫至12~15℃生產(chǎn)精銨,再根據(jù)情況對(duì)分離母液進(jìn)行二次冷卻降溫使母液由12℃降至3~4℃后分離結(jié)晶為農(nóng)業(yè)氯化銨,這樣實(shí)現(xiàn)母液封閉循環(huán),利用聯(lián)堿系統(tǒng)熱母液清洗二次降溫設(shè)備的結(jié)疤,因?yàn)槎谓Y(jié)疤含雜質(zhì)很高,其清洗循環(huán)不能與精銨循環(huán)母液相混合。精銨循環(huán)母液系統(tǒng)可以用添加劑的方法除雜質(zhì),所以該裝置可以減少很多設(shè)備投資,母液經(jīng)過(guò)兩步降溫,再進(jìn)行過(guò)濾處理。
經(jīng)過(guò)水處理裝置處理的純水,用于洗滌精銨和制備飽和母液,然后經(jīng)過(guò)母液預(yù)熱進(jìn)入加料溶解工序,再經(jīng)過(guò)濾、降溫、結(jié)晶、洗滌分離、干燥工序后為高純精銨成品。分離母液貯桶根據(jù)母液監(jiān)測(cè)情況,定期采取二次冷凍降溫結(jié)晶,將分離結(jié)晶送入農(nóng)業(yè)氯化銨干燥系統(tǒng),二次冷卻母液再與結(jié)晶的熱母液間接換熱后進(jìn)入母液桶,母液循環(huán)預(yù)熱使用。
在聯(lián)堿精銨系統(tǒng)附建高純精銨系統(tǒng),既可以工業(yè)氯化銨及殘次品為原料,生產(chǎn)高純精銨,又可農(nóng)以業(yè)氯化銨及殘次品為原料生產(chǎn)工業(yè)氯化銨,分步結(jié)晶作業(yè)制備純度較高的產(chǎn)品。
預(yù)處理裝置采用0.52t生產(chǎn)線去離子純水系統(tǒng)對(duì)工業(yè)用水進(jìn)行處理。水預(yù)處理的目的主要是去除水中的懸浮物、膠體物質(zhì)和Ca2+、Mg2+等離子,通常采用混凝、沉淀、過(guò)濾工藝和軟化處理工藝進(jìn)行水的預(yù)處理。對(duì)循環(huán)母液中雜質(zhì)采用預(yù)處理器吸附和共沉淀作用,也可以采用離子法除去溶液中的Na+、K+,用離子交換法軟化硬水,目前使用得比較普遍。硬水軟化的方法還有很多,例如離子膜法、電滲析法等,去離子水用于精銨洗滌水和開(kāi)車(chē)制備飽和母液。循環(huán)母液也可以單獨(dú)進(jìn)行預(yù)處理。
精銨循環(huán)母液中存在的雜質(zhì)依次為Na+、Fe3+、Ca2+、Mg2+、K+、Pb2+、FeCl3等,在生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程需要監(jiān)測(cè)母液色澤和分析母液中Fe3+、含量情況,液相中<1.3tt,F(xiàn)e3+<5mg/l。及時(shí)采用定量添加劑處理雜質(zhì),如加BaCl2除母液中硫酸根,添加氨水及NH4HCO3除Ca2+、Mg2+等。
母液循環(huán)過(guò)程有時(shí)出現(xiàn)母液顏色偏黃色、棕色的現(xiàn)象,在這種條件下產(chǎn)品的色澤也不合格并含鐵高。加氨水同時(shí)可以降鐵,轉(zhuǎn)化成Fe(OH)2或在暴空條件下氧化為Fe(OH)3的沉淀物。處理后的母液要做好過(guò)濾雜質(zhì)的工序工作。生產(chǎn)過(guò)程中循環(huán)母液需要保持一些多余的自由氨,對(duì)除液相雜質(zhì)和產(chǎn)品的白度和純度有很多作用。生產(chǎn)過(guò)程做好檢查和調(diào)節(jié)母液色澤,確保母液封閉循環(huán),
精銨循環(huán)母液中硫酸根是主要的雜質(zhì),其在溶液中的化合物是以Na2SO4存在最多,根據(jù)母液中Fe3+、Ca2+、Mg2+、K+、Pb2+、FeCl3等雜質(zhì)情況,要保證母液封閉循環(huán),可以選擇不同添加劑除去雜質(zhì),如添加氨水、碳酸氫銨、氯化鋇、雙氧水、鹽酸等方法,使母液中雜質(zhì)轉(zhuǎn)化形成、OH-、Cl-、Cl-等金屬沉淀和重金屬Pb2+、AS2+絡(luò)合形成的沉淀物,再經(jīng)過(guò)濾處理。對(duì)添加劑的添加方法、濃度、質(zhì)量(根據(jù)母液雜質(zhì)離子情況)、位置、溫度、靜止時(shí)間、先后順序都有不同要求。
一次降溫至12~15℃生產(chǎn)精銨結(jié)晶,如果一次降溫低于12℃時(shí)其母液中雜質(zhì)也會(huì)出現(xiàn)高純精銨同時(shí)析出的情況,按照除Na2SO4及冷卻降溫需要在0℃以下,但是其設(shè)備結(jié)疤嚴(yán)重,采用加氯化鋇處理后的母液,再對(duì)分離母液二次冷卻降溫至3~4℃左右后分離結(jié)晶為農(nóng)業(yè)氯化銨,其農(nóng)業(yè)氯化銨可以送入聯(lián)堿農(nóng)銨系統(tǒng)包裝。通過(guò)這種方法移除系統(tǒng)硫酸根等雜質(zhì)和其它金屬沉淀,防止循環(huán)母液雜質(zhì)積累。其母液中雜質(zhì)離子的溶解度都是隨著溫度降低而減小。
二次冷卻設(shè)備其清洗結(jié)疤系統(tǒng),利用聯(lián)堿系統(tǒng)熱母液清洗,不與精銨循環(huán)母液系統(tǒng)發(fā)生混合,也可以采用酸洗方法解決結(jié)垢。其中二次冷卻作業(yè)是間歇式的作業(yè),根據(jù)母液貯量和成分的雜質(zhì)決定開(kāi)車(chē)降溫時(shí)間。
注:成本與使用原料情況有很大關(guān)系,本文未計(jì)入冷卻后的副產(chǎn)農(nóng)業(yè)氯化銨。農(nóng)業(yè)氯化銨價(jià)格波動(dòng)情況對(duì)工業(yè)氯化銨影響較大。
新的生產(chǎn)工藝路線,工藝流程及設(shè)備資源的綜合運(yùn)用,采取循環(huán)母液處理和與聯(lián)堿資源結(jié)合的新方法,增加了確保產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)保方面的措施,既充分利用聯(lián)堿廠內(nèi)的設(shè)備、余熱、添加劑、冷凍的條件,又可以滿(mǎn)足運(yùn)行過(guò)程的熱平衡,比單獨(dú)建立精銨生產(chǎn)裝置的設(shè)備投資少,實(shí)現(xiàn)精銨的循環(huán)母液封閉循環(huán),添加劑氨取自聯(lián)堿生產(chǎn)系統(tǒng),在有碳酸氫銨生產(chǎn)系統(tǒng)的廠家,也可以利用少量母液直接補(bǔ)充的方法,其操作簡(jiǎn)單,成本低,無(wú)三廢排放,采用冷凍法增加的消耗用于生產(chǎn)農(nóng)業(yè)氯化銨,經(jīng)過(guò)熱平衡的合理利用,在生產(chǎn)過(guò)程中聯(lián)堿母液收縮時(shí)也可以將貯桶濾液送入系統(tǒng)。運(yùn)行成本大大降低,其產(chǎn)品質(zhì)量可根據(jù)用戶(hù)的需求和分析情況進(jìn)行分等級(jí)的包裝與銷(xiāo)售。增加生產(chǎn)高純精銨系統(tǒng)與工業(yè)級(jí)精銨配套生產(chǎn)可以取得一舉兩得的綜合利用效果,其雙產(chǎn)品收率和收益高于其它方法的工藝路線。
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