張 茜,倪 彬,任洪起
(天津堿廠煤化工事業(yè)部,天津 300452)
天津堿廠煤氣化項目采用SHELL干粉煤加壓技術,單爐日投煤量2 000t。原料煤經破機磨成煤粉(90%<100μm),由高壓氮氣送到氣化爐煤燒嘴,與氧氣及蒸汽在氣化爐高溫加壓條件下發(fā)生碳的氧化及各種轉化反應。
在磨煤系統(tǒng)中石灰石的添加是一項重要的工序。原料煤中加入適量的石灰石可以降低其灰熔點,以利于氣化爐的液態(tài)排渣。因此,石灰石的按比例定量添加在保證上述反應過程穩(wěn)定性上至關重要。在天津堿廠煤氣化裝置生產過程中,由于石灰石添加量不穩(wěn)定導致石灰石系統(tǒng)頻繁跳車,不能按正確的比例與稱重給煤機的給煤量添加到磨煤機中,進而導致氣化爐堵渣而數次停車,嚴重影響煤氣化裝置生產的穩(wěn)定性和經濟性。
石灰石系統(tǒng)中來自石灰石儲倉V-1103的石灰石粉進入石灰石計量倉(03V-1104A/B),經計量與原料煤輸送量按一定比例(比值可由DCS手動設定)由石灰石螺旋輸送機(位號:03X-1107A/B)送入石灰石旋轉給料機(位號:03X-1108A/B),再經石灰石噴射器(位號:03X-1109A/B)采用氣力輸送方式用氮氣將石灰石粉輸送至磨煤機。其中石灰石計量倉(位號:03V-1104A/B)及石灰石螺旋輸送機(位號:03X-1107A/B)組成一套失重秤系統(tǒng),用于石灰石的計量和輸送,是整個石灰石計量輸送系統(tǒng)的核心。該工藝過程如圖1所示。
石灰石系統(tǒng)根據稱重給煤機的流量按照人工設定的比例(或串級控制),均勻準確地向磨煤機輸送石灰石粉,因此精確的計量給料,準確控制用于氣力輸送氮氣的壓力和流量,并能使計量給料系統(tǒng)和氣力輸送系統(tǒng)互不影響,是該系統(tǒng)能達到上述功能要求的關鍵技術設計和工程設施要點。
石灰石的控制系統(tǒng)由西門子PLC控制系統(tǒng)和EMC的ModWeigh變重秤系統(tǒng)組成。德國西門子(SIEMENS)公司生產的可編程序控制器在我國的應用相當廣泛,在冶金、化工、印刷生產線等領域都有應用。西門子(SIEMENS)公司的PLC產品包括LOGO、S7-200、S7-300、S7-400、工業(yè)網絡、HMI人機界面、工業(yè)軟件等。西門子S7系列PLC體積小、速 度快、標準化,具有網絡通信能力,功能更強,可靠性更高。
石灰石系統(tǒng)采用西門子高性能S7-300系列PLC的可編程控制器。S7-300是模塊化小型PLC系統(tǒng),能滿足中等性能要求的應用。各種單獨的模塊之間可進行廣泛組合構成不同要求的系統(tǒng)。S7-300PLC采用模塊化結構,具備高速(0.6~0.1μs)的指令運算速度;用浮點數運算比較有效地實現了更為復雜的算術運算;一個帶標準用戶接口的軟件工具方便用戶給所有模塊進行參數賦值;方便的人機界面服務已經集成在S7-300操作系統(tǒng)內,人機對話的編程要求大大減少。S7-300操作系統(tǒng)自動地處理數據的傳送;CPU的智能化的診斷系統(tǒng)連續(xù)監(jiān)控系統(tǒng)的功能是否正常、記錄錯誤和特殊系統(tǒng)事件(例如:超時,模塊更換,等等);具備強大的通信功能,S7-300PLC可通過編程軟件Step7的用戶界面提供通信組態(tài)功能,這使得組態(tài)非常容易、簡單。
圖1 石灰石系統(tǒng)工藝流程圖
EMC具有獨立自主品牌“莫得威”系列工業(yè)用連續(xù)稱重系統(tǒng)。其系列產品秉承模塊系統(tǒng)設計理念,應用數字技術,為用戶提供高精確度,低成本,且簡單易用的工業(yè)稱重解決方案。“莫得威”數字稱重控制儀采用先進的按鍵控制標定技術,與傳統(tǒng)秤體標定方法相比更簡單,準確,并可以與多達10個稱重傳感器進行連接??刂苾x結合了高穩(wěn)定性,高精確度的特性為一體,系統(tǒng)總體精確度高于0.01%。
首先當系統(tǒng)運行時,螺旋轉動,物料從計量倉中排出。稱重儀表不停地動態(tài)檢測計量倉中物料的重量,通過采集單位時間中的重量的減少量即得實際給料量,與設定的給料量進行對比得到誤差值,再通過自適應閉環(huán)控制算法變頻調整給料電機的轉速,這樣始終使給料流量保持與設定值相對穩(wěn)定一致。當計量倉中物料重量達到稱重儀表的重量下限設定值時,稱重儀表發(fā)出自動補料信號,通知上儲料倉快速補料,其間,螺旋的轉速固定在一個轉速,不做調整。當計量倉中物料重量達到稱重儀表的重量上限設定值時,關閉補料信號,重新恢復調節(jié)控制。
該控制系統(tǒng)具備遠程聯鎖開/停車功能和就地開/停車功能,并設置遠程/就地選擇開關(且能輸出其狀態(tài))。當轉換開關切換到就地時,遠程操作無效;當轉換開關切換到遠程時,就地可以緊急停車。能夠輸出相應的運行信號、報警信號和并滿足就地控制的所有要求。
石灰石系統(tǒng)在天津堿廠煤氣化裝置試車過程中總體運行平穩(wěn),基本能夠滿足正常生產的需要。石灰石不能以稱重給煤機的給煤量按正確的比例添加到磨煤機中,煤粉灰熔點不均勻的問題逐漸暴露出來。
石灰石系統(tǒng)緊急停車的主要問題來自于稱重儀表計算的流量值不準確。該流量值在系統(tǒng)穩(wěn)定進料的過程中出現大幅度波動,且長時間低于最小值,ModWeigh變重秤系統(tǒng)會輸出故障信號。該故障信號進入PLC可編程邏輯控制器中,程序的聯鎖保護系統(tǒng)會引起石灰石系統(tǒng)的跳車,進而導致磨煤機緊急跳車。
石灰石流量的不穩(wěn)定和嚴重失真對煤氣化裝置的穩(wěn)定運行造成了很大的負面影響。石灰石流量是根據單位時間中的重量的減少量而計算得來。由于石灰石系統(tǒng)流量計算是通過ModWeigh變重秤系統(tǒng)高度集成的控制器計算得來,流量信號的可處理性和校驗性較差。針對這一問題,我廠儀表技術人員對石灰石稱重儀表系統(tǒng)進行了一系列的改進。
將計量倉的稱重信號引入DCS顯示,使中控室能看到計量倉的實時重量值。由于該設備運行環(huán)境惡劣,外部因素對稱重值有一定的影響。通過霍尼韋爾的DCS系統(tǒng)首先對有毛刺的重量信號進行濾波處理,然后再計算單位時間內重量的減少量,從而得到實時流量F=ΔW/ΔT。該流量值在計量倉正常下料期間為石灰石的瞬時流量。但是在計量倉補料期間,由于重量值會增加,所以實時流量為負值。針對補料期間出現的這一情況,對流量計算做了進一步修正。當ΔW<0時,將流量值給一個固定值。同時,變重秤系統(tǒng)輸出的故障信號加1min的延時跳車,避免假信號引起的誤跳車。此種方法可估算出瞬時流量,較于變重秤系統(tǒng)計算的流量值明顯趨于穩(wěn)定,而且能基本滿足工藝生產要求。
隨著煤氣化裝置的高負荷、長周期穩(wěn)定運行,對裝置的自動化程度和精細化管理的要求也越來越高,這就要求對石灰石的計量和穩(wěn)定有了更高的要求。由稱重信號通過DCS計算出來的瞬時流量已經不能滿足生產的要求,經研究決定我廠2#爐使用SWR生產的SolidFlow微波固體流量測量儀。它由傳感器和中央處理單元兩部分組成。
SolidFlow微波固體流量測量儀的傳感器采用先進的微波技術,專門適用于金屬管道內固體物料流量的測量。通過傳感器和管道之間電磁場的耦合,產生一個測量場。測量場的微波能量被固體顆粒反射回來并被傳感器接收,中央處理單元對這些信號的頻率和振幅進行處理。傳感器的功能就像顆粒累計器,記錄每單位時間內流動的物料顆粒數量。根據多普勒原理,僅流動的顆粒能被測量,堆積的顆粒不被測量。
經過標定,SWR流量計在實際工況中的歷史曲線如圖2所示,其中平穩(wěn)的曲線是SWR流量計的歷史趨勢。
圖2 微波固體流量測量儀與稱重計算測量值的歷史曲線
為了驗證我廠2#爐使用的SolidFlow微波固體流量測量儀的數據是否準確,利用DCS系統(tǒng)的累計模塊對該流量值進行累計。經計算,在計量倉一個補料周期內,稱重值的減少量與微波固體測量累計值是相同的,這說明改造后的石灰石流量信號能夠準確、穩(wěn)定的反映出實際流量,可利用該流量值進行與給煤量的比例控制。
經過一段時間的投用和觀察證明,改造后的石灰石系統(tǒng)具有運行穩(wěn)定、精確度高、可靠性強等優(yōu)點。改造效果良好,徹底改變了石灰石系統(tǒng)頻繁故障,影響磨煤機及煤氣化系統(tǒng)正常穩(wěn)定運行的不良工況。并且能夠滿足給煤量與石灰石量通過人工設定比例進行調節(jié)控制,使工藝人員進一步對石灰石的配比進行精確控制,達到促使煤氣化裝置降低消耗,提高效益,長周期穩(wěn)定運行的目的。