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數(shù)控車床回轉(zhuǎn)刀架電氣故障檢修

2014-09-26 15:28:22程國(guó)仙
職業(yè)·下旬 2014年8期
關(guān)鍵詞:電氣故障數(shù)控車床檢修

程國(guó)仙

摘 要:本文主要介紹了在數(shù)控機(jī)床維修課程中,如何對(duì)與GSK988T數(shù)控車床相適應(yīng)的四工位回轉(zhuǎn)式刀架進(jìn)行電氣故障檢修,通過(guò)列舉日常教學(xué)過(guò)程中出現(xiàn)的與之相關(guān)的電氣故障排除的案例,結(jié)合學(xué)生所學(xué)的PLC知識(shí),運(yùn)用數(shù)控系統(tǒng)自身的系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)視功能對(duì)刀架進(jìn)行相應(yīng)的故障檢測(cè)分析。

關(guān)鍵詞:數(shù)控車床 回轉(zhuǎn)式刀架 電氣故障 檢修 PLC狀態(tài)

一、問(wèn)題的提出

在數(shù)控機(jī)床維修課程教學(xué)過(guò)程中,如果一味地運(yùn)用原始的檢測(cè)手段進(jìn)行故障檢修,就會(huì)耗費(fèi)較長(zhǎng)的時(shí)間。因此利用數(shù)控系統(tǒng)自身的狀態(tài)監(jiān)測(cè)功能可以有效地提升數(shù)控機(jī)床維修效率。在數(shù)控車床常見故障中,數(shù)控車床刀架的故障占數(shù)控車床故障比例較高。

數(shù)控車床換刀一般的過(guò)程是:換刀電動(dòng)機(jī)接到換刀信號(hào)后,通過(guò)蝸輪蝸桿減速帶動(dòng)刀架旋轉(zhuǎn),由發(fā)訊盤上的霍爾元件發(fā)出刀位信號(hào),數(shù)控系統(tǒng)再利用這個(gè)信號(hào)與目標(biāo)值進(jìn)行比較以判斷刀具是否到位。刀具換位后,電動(dòng)機(jī)反轉(zhuǎn)鎖緊刀架。

那么能否根據(jù)對(duì)數(shù)控機(jī)床輸入輸出信號(hào)的監(jiān)測(cè)對(duì)數(shù)控車床刀架進(jìn)行相應(yīng)的檢修呢?

二、刀架故障情況初步判斷方法

1.問(wèn)

在接到維修要求時(shí),應(yīng)仔細(xì)聆聽操作工反映的現(xiàn)象,對(duì)產(chǎn)生疑問(wèn)的地方,應(yīng)詢問(wèn)清楚,以便排除人為因素造成的問(wèn)題。

2.聽

先讓刀架分別在手動(dòng)和自動(dòng)的模式下運(yùn)行,現(xiàn)場(chǎng)聆聽刀架運(yùn)轉(zhuǎn)聲音,以便觀察是否存在異常噪聲。

3.看

(1)看刀架運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程是否正常。

(2)觀察被加工零件的精度以及零件表面切屑痕跡,以便判斷刀架是否鎖緊,重復(fù)定位是否良好。

4.轉(zhuǎn)

對(duì)有故障的刀架,不要急于拆卸,可用手工方式轉(zhuǎn)動(dòng)刀架。對(duì)于四工位刀架,其蝸桿端部都有一個(gè)6mm內(nèi)六角孔,可以先拆除該處一顆密封螺釘,再用六角扳手或螺釘旋具轉(zhuǎn)動(dòng)蝸桿,使刀架進(jìn)行轉(zhuǎn)位、鎖緊。

三、運(yùn)用數(shù)控系統(tǒng)面板進(jìn)行刀架運(yùn)行的監(jiān)視

在通常情況下,數(shù)控系統(tǒng)內(nèi)部程序都不會(huì)出現(xiàn)丟失或人為更改的情況,因此在檢修時(shí),我們可以對(duì)PLC程序監(jiān)視檢查外部輸入輸出信號(hào)的有無(wú),但PLC程序比較長(zhǎng),無(wú)法在同一界面上對(duì)不同信號(hào)進(jìn)行監(jiān)視。因此,對(duì)于較多信號(hào)點(diǎn)的程序,我們可以不用逐行查看系統(tǒng)PLC程序,而可以直接根據(jù)數(shù)控系統(tǒng)說(shuō)明書找到與刀架相關(guān)的輸入輸出信號(hào),這樣就可以快捷地實(shí)現(xiàn)對(duì)運(yùn)動(dòng)部件信號(hào)的檢測(cè)。

在GSK988T數(shù)控車床刀架中,使用的信號(hào)分別為:X1.7對(duì)應(yīng)1號(hào)刀位信號(hào)、X2.0對(duì)應(yīng)1號(hào)刀位信號(hào)、X2.1對(duì)應(yīng)1號(hào)刀位信號(hào)、X2.1對(duì)應(yīng)1號(hào)刀位信號(hào),輸出信號(hào)為:Y1.6對(duì)于刀架正轉(zhuǎn)啟停信號(hào)、Y1.7對(duì)于刀架反轉(zhuǎn)啟停信號(hào)。

在進(jìn)行信號(hào)的檢測(cè)時(shí),我們可以根據(jù)數(shù)控車床輸入接口信號(hào)和輸出接口信號(hào)的接線圖(圖1、圖2)進(jìn)行檢測(cè)。

圖1 GSK988T輸入接口信號(hào) 圖2 GSK988T輸出接口信號(hào)

數(shù)控車床工作時(shí)換刀形式有兩種,一種為手動(dòng)模式,用手動(dòng)操作按順序更換刀具;另一種是在手動(dòng)數(shù)據(jù)輸入或自動(dòng)模式下進(jìn)行的自動(dòng)換刀,可以按順序更換,也可以進(jìn)行跳躍式更換。這兩種模式都有相對(duì)應(yīng)的PLC換刀程序進(jìn)行控制,它可以由數(shù)控系統(tǒng)界面:系統(tǒng)→梯形圖→監(jiān)視→選擇對(duì)應(yīng)的梯形圖進(jìn)入,進(jìn)行監(jiān)視。但是由于程序較長(zhǎng),一個(gè)界面通常無(wú)法進(jìn)行良好的監(jiān)視,因此不便于監(jiān)測(cè)。但在熟悉了系統(tǒng)刀架換刀過(guò)程及在換刀過(guò)程中所需要用到的相關(guān)信號(hào)后,操作者就可以直接在PLC狀態(tài)界面下進(jìn)行監(jiān)視,由系統(tǒng)→梯形圖→PLC狀態(tài)→X、Y、F、G進(jìn)入到相應(yīng)界面。

四、運(yùn)用數(shù)控系統(tǒng)監(jiān)視PLC狀態(tài)的功能處理與刀架相關(guān)的幾個(gè)故障

1.刀架旋轉(zhuǎn)不停后中斷

故障現(xiàn)象:刀架在手動(dòng)模式下給出換刀指令后旋轉(zhuǎn)10秒后停止,系統(tǒng)出現(xiàn)刀具無(wú)法找到和換刀超時(shí)的故障報(bào)警。

故障分析:故障原因有可能是下一把刀的信號(hào)出現(xiàn)丟失,導(dǎo)致系統(tǒng)無(wú)法搜索到刀位信號(hào)。

故障排除:在手動(dòng)數(shù)據(jù)輸入或在自動(dòng)模式下,直接執(zhí)行尋找換刀之前的刀位,在換刀完成后,再執(zhí)行之前的手動(dòng)模式換刀操作。同時(shí),觀察GSK988T數(shù)控系統(tǒng)的輸入輸出信號(hào),發(fā)現(xiàn)下一把刀具沒有信號(hào)反饋,當(dāng)前刀具X1.7和另外兩個(gè)刀位信號(hào)都有反饋,而X2.0的信號(hào)沒有反饋,因此輸出信號(hào)只有Y1.6刀架正轉(zhuǎn)有動(dòng)作,而刀架反轉(zhuǎn)信號(hào)Y1.7始終沒有動(dòng)作。通過(guò)檢測(cè)發(fā)訊盤信號(hào),發(fā)現(xiàn)與X2.0信號(hào)相連的刀位信號(hào)線出現(xiàn)斷路。在線路連接好之后,重新執(zhí)行相應(yīng)操作,刀架恢復(fù)正常。但有時(shí)也存在發(fā)訊盤上對(duì)應(yīng)刀位信號(hào)的霍爾元件出現(xiàn)問(wèn)題的情況,我們?cè)诶萌f(wàn)用表對(duì)霍爾元件進(jìn)行檢測(cè)后發(fā)現(xiàn),發(fā)訊元件失效,經(jīng)更換后換刀恢復(fù)正常。

2.換刀啟動(dòng)到下一刀位后中斷

故障現(xiàn)象:刀架在手動(dòng)模式下給出換刀指令后,旋轉(zhuǎn)到下一刀位后停止,沒有反轉(zhuǎn)鎖緊刀架的動(dòng)作。在10秒鐘后,系統(tǒng)出現(xiàn)刀具無(wú)法找到和換刀超時(shí)的故障報(bào)警。

故障分析:此故障有可能是由于刀架的反轉(zhuǎn)鎖緊信號(hào)給出后沒有執(zhí)行的原因。

故障排除:在手動(dòng)數(shù)據(jù)輸入或在自動(dòng)模式下直接執(zhí)行尋找換刀之前的刀位。同時(shí)觀察GSK988T數(shù)控系統(tǒng)的輸入輸出信號(hào),發(fā)現(xiàn)當(dāng)前刀具X1.7和下一把刀具信號(hào)都有反饋,刀架輸出信號(hào)Y1.6刀架正轉(zhuǎn)有動(dòng)作,刀架反轉(zhuǎn)信號(hào)Y1.7也有動(dòng)作。通過(guò)檢測(cè)發(fā)現(xiàn),與刀架反轉(zhuǎn)信號(hào)Y1.7相連的中間繼電器線圈觸頭位置出現(xiàn)嚴(yán)重腐蝕,繼電器未能動(dòng)作,從而無(wú)法執(zhí)行反轉(zhuǎn)動(dòng)作。在修復(fù)觸頭后,刀架恢復(fù)正常。

3.刀架不能正轉(zhuǎn)啟動(dòng)換刀

故障現(xiàn)象:無(wú)論是在手動(dòng)模式下,還是在手動(dòng)數(shù)據(jù)輸入或自動(dòng)模式下進(jìn)行刀架換刀,刀架不能夠旋轉(zhuǎn)換刀。

故障分析:故障原因有可能是在刀架正轉(zhuǎn)信號(hào)給出后沒有執(zhí)行。

故障排除:通過(guò)監(jiān)視PLC狀態(tài),我們發(fā)現(xiàn)在復(fù)位后重新執(zhí)行換刀時(shí),輸出信號(hào)Y1.6有信號(hào)發(fā)出,而且此時(shí)與該信號(hào)相接的中間繼電器得電動(dòng)作,但是驅(qū)動(dòng)刀架正轉(zhuǎn)的接觸器沒有動(dòng)作。經(jīng)過(guò)檢測(cè)發(fā)現(xiàn),與該接觸器相連的線路被老鼠咬壞,出現(xiàn)斷路。經(jīng)修復(fù)后,刀架恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

五、刀架其他常見電氣故障發(fā)生原因及排除方法

1.電動(dòng)機(jī)故障

(1)故障現(xiàn)象:換刀一開始出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。

故障分析:三相電源線相序接反。

故障排除:立即切斷電源,調(diào)整三相電源相序。

(2)故障現(xiàn)象:刀架接觸器吸合時(shí)出現(xiàn)噪音,不能吸合。

故障分析:電壓過(guò)低。

故障排除:待電源電壓正常后,再使用或提供穩(wěn)壓電源。

(3)故障現(xiàn)象:正轉(zhuǎn)時(shí)接觸器有動(dòng)作,但電動(dòng)機(jī)不轉(zhuǎn)。

故障分析:電動(dòng)機(jī)損壞或是電動(dòng)機(jī)的驅(qū)動(dòng)線出現(xiàn)斷線現(xiàn)象。

故障排除:更換電動(dòng)機(jī)或修復(fù)斷路點(diǎn)。

2.刀架換刀完成后出現(xiàn)松動(dòng),刀架鎖不緊

故障分析:系統(tǒng)反鎖時(shí)間不夠長(zhǎng)。

故障排除:調(diào)整系統(tǒng)反鎖時(shí)間參數(shù)即可(新刀架反鎖時(shí)間t=1.2s)。

參考文獻(xiàn):

[1]李元博.數(shù)控車床立式四方刀架故障維修[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào),2013(17).

[2]談治國(guó).數(shù)控車床四工位刀架的維修[J].金屬加工(冷加工),2010(5).

(作者單位:廣東省機(jī)械高級(jí)技工學(xué)校)endprint

摘 要:本文主要介紹了在數(shù)控機(jī)床維修課程中,如何對(duì)與GSK988T數(shù)控車床相適應(yīng)的四工位回轉(zhuǎn)式刀架進(jìn)行電氣故障檢修,通過(guò)列舉日常教學(xué)過(guò)程中出現(xiàn)的與之相關(guān)的電氣故障排除的案例,結(jié)合學(xué)生所學(xué)的PLC知識(shí),運(yùn)用數(shù)控系統(tǒng)自身的系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)視功能對(duì)刀架進(jìn)行相應(yīng)的故障檢測(cè)分析。

關(guān)鍵詞:數(shù)控車床 回轉(zhuǎn)式刀架 電氣故障 檢修 PLC狀態(tài)

一、問(wèn)題的提出

在數(shù)控機(jī)床維修課程教學(xué)過(guò)程中,如果一味地運(yùn)用原始的檢測(cè)手段進(jìn)行故障檢修,就會(huì)耗費(fèi)較長(zhǎng)的時(shí)間。因此利用數(shù)控系統(tǒng)自身的狀態(tài)監(jiān)測(cè)功能可以有效地提升數(shù)控機(jī)床維修效率。在數(shù)控車床常見故障中,數(shù)控車床刀架的故障占數(shù)控車床故障比例較高。

數(shù)控車床換刀一般的過(guò)程是:換刀電動(dòng)機(jī)接到換刀信號(hào)后,通過(guò)蝸輪蝸桿減速帶動(dòng)刀架旋轉(zhuǎn),由發(fā)訊盤上的霍爾元件發(fā)出刀位信號(hào),數(shù)控系統(tǒng)再利用這個(gè)信號(hào)與目標(biāo)值進(jìn)行比較以判斷刀具是否到位。刀具換位后,電動(dòng)機(jī)反轉(zhuǎn)鎖緊刀架。

那么能否根據(jù)對(duì)數(shù)控機(jī)床輸入輸出信號(hào)的監(jiān)測(cè)對(duì)數(shù)控車床刀架進(jìn)行相應(yīng)的檢修呢?

二、刀架故障情況初步判斷方法

1.問(wèn)

在接到維修要求時(shí),應(yīng)仔細(xì)聆聽操作工反映的現(xiàn)象,對(duì)產(chǎn)生疑問(wèn)的地方,應(yīng)詢問(wèn)清楚,以便排除人為因素造成的問(wèn)題。

2.聽

先讓刀架分別在手動(dòng)和自動(dòng)的模式下運(yùn)行,現(xiàn)場(chǎng)聆聽刀架運(yùn)轉(zhuǎn)聲音,以便觀察是否存在異常噪聲。

3.看

(1)看刀架運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程是否正常。

(2)觀察被加工零件的精度以及零件表面切屑痕跡,以便判斷刀架是否鎖緊,重復(fù)定位是否良好。

4.轉(zhuǎn)

對(duì)有故障的刀架,不要急于拆卸,可用手工方式轉(zhuǎn)動(dòng)刀架。對(duì)于四工位刀架,其蝸桿端部都有一個(gè)6mm內(nèi)六角孔,可以先拆除該處一顆密封螺釘,再用六角扳手或螺釘旋具轉(zhuǎn)動(dòng)蝸桿,使刀架進(jìn)行轉(zhuǎn)位、鎖緊。

三、運(yùn)用數(shù)控系統(tǒng)面板進(jìn)行刀架運(yùn)行的監(jiān)視

在通常情況下,數(shù)控系統(tǒng)內(nèi)部程序都不會(huì)出現(xiàn)丟失或人為更改的情況,因此在檢修時(shí),我們可以對(duì)PLC程序監(jiān)視檢查外部輸入輸出信號(hào)的有無(wú),但PLC程序比較長(zhǎng),無(wú)法在同一界面上對(duì)不同信號(hào)進(jìn)行監(jiān)視。因此,對(duì)于較多信號(hào)點(diǎn)的程序,我們可以不用逐行查看系統(tǒng)PLC程序,而可以直接根據(jù)數(shù)控系統(tǒng)說(shuō)明書找到與刀架相關(guān)的輸入輸出信號(hào),這樣就可以快捷地實(shí)現(xiàn)對(duì)運(yùn)動(dòng)部件信號(hào)的檢測(cè)。

在GSK988T數(shù)控車床刀架中,使用的信號(hào)分別為:X1.7對(duì)應(yīng)1號(hào)刀位信號(hào)、X2.0對(duì)應(yīng)1號(hào)刀位信號(hào)、X2.1對(duì)應(yīng)1號(hào)刀位信號(hào)、X2.1對(duì)應(yīng)1號(hào)刀位信號(hào),輸出信號(hào)為:Y1.6對(duì)于刀架正轉(zhuǎn)啟停信號(hào)、Y1.7對(duì)于刀架反轉(zhuǎn)啟停信號(hào)。

在進(jìn)行信號(hào)的檢測(cè)時(shí),我們可以根據(jù)數(shù)控車床輸入接口信號(hào)和輸出接口信號(hào)的接線圖(圖1、圖2)進(jìn)行檢測(cè)。

圖1 GSK988T輸入接口信號(hào) 圖2 GSK988T輸出接口信號(hào)

數(shù)控車床工作時(shí)換刀形式有兩種,一種為手動(dòng)模式,用手動(dòng)操作按順序更換刀具;另一種是在手動(dòng)數(shù)據(jù)輸入或自動(dòng)模式下進(jìn)行的自動(dòng)換刀,可以按順序更換,也可以進(jìn)行跳躍式更換。這兩種模式都有相對(duì)應(yīng)的PLC換刀程序進(jìn)行控制,它可以由數(shù)控系統(tǒng)界面:系統(tǒng)→梯形圖→監(jiān)視→選擇對(duì)應(yīng)的梯形圖進(jìn)入,進(jìn)行監(jiān)視。但是由于程序較長(zhǎng),一個(gè)界面通常無(wú)法進(jìn)行良好的監(jiān)視,因此不便于監(jiān)測(cè)。但在熟悉了系統(tǒng)刀架換刀過(guò)程及在換刀過(guò)程中所需要用到的相關(guān)信號(hào)后,操作者就可以直接在PLC狀態(tài)界面下進(jìn)行監(jiān)視,由系統(tǒng)→梯形圖→PLC狀態(tài)→X、Y、F、G進(jìn)入到相應(yīng)界面。

四、運(yùn)用數(shù)控系統(tǒng)監(jiān)視PLC狀態(tài)的功能處理與刀架相關(guān)的幾個(gè)故障

1.刀架旋轉(zhuǎn)不停后中斷

故障現(xiàn)象:刀架在手動(dòng)模式下給出換刀指令后旋轉(zhuǎn)10秒后停止,系統(tǒng)出現(xiàn)刀具無(wú)法找到和換刀超時(shí)的故障報(bào)警。

故障分析:故障原因有可能是下一把刀的信號(hào)出現(xiàn)丟失,導(dǎo)致系統(tǒng)無(wú)法搜索到刀位信號(hào)。

故障排除:在手動(dòng)數(shù)據(jù)輸入或在自動(dòng)模式下,直接執(zhí)行尋找換刀之前的刀位,在換刀完成后,再執(zhí)行之前的手動(dòng)模式換刀操作。同時(shí),觀察GSK988T數(shù)控系統(tǒng)的輸入輸出信號(hào),發(fā)現(xiàn)下一把刀具沒有信號(hào)反饋,當(dāng)前刀具X1.7和另外兩個(gè)刀位信號(hào)都有反饋,而X2.0的信號(hào)沒有反饋,因此輸出信號(hào)只有Y1.6刀架正轉(zhuǎn)有動(dòng)作,而刀架反轉(zhuǎn)信號(hào)Y1.7始終沒有動(dòng)作。通過(guò)檢測(cè)發(fā)訊盤信號(hào),發(fā)現(xiàn)與X2.0信號(hào)相連的刀位信號(hào)線出現(xiàn)斷路。在線路連接好之后,重新執(zhí)行相應(yīng)操作,刀架恢復(fù)正常。但有時(shí)也存在發(fā)訊盤上對(duì)應(yīng)刀位信號(hào)的霍爾元件出現(xiàn)問(wèn)題的情況,我們?cè)诶萌f(wàn)用表對(duì)霍爾元件進(jìn)行檢測(cè)后發(fā)現(xiàn),發(fā)訊元件失效,經(jīng)更換后換刀恢復(fù)正常。

2.換刀啟動(dòng)到下一刀位后中斷

故障現(xiàn)象:刀架在手動(dòng)模式下給出換刀指令后,旋轉(zhuǎn)到下一刀位后停止,沒有反轉(zhuǎn)鎖緊刀架的動(dòng)作。在10秒鐘后,系統(tǒng)出現(xiàn)刀具無(wú)法找到和換刀超時(shí)的故障報(bào)警。

故障分析:此故障有可能是由于刀架的反轉(zhuǎn)鎖緊信號(hào)給出后沒有執(zhí)行的原因。

故障排除:在手動(dòng)數(shù)據(jù)輸入或在自動(dòng)模式下直接執(zhí)行尋找換刀之前的刀位。同時(shí)觀察GSK988T數(shù)控系統(tǒng)的輸入輸出信號(hào),發(fā)現(xiàn)當(dāng)前刀具X1.7和下一把刀具信號(hào)都有反饋,刀架輸出信號(hào)Y1.6刀架正轉(zhuǎn)有動(dòng)作,刀架反轉(zhuǎn)信號(hào)Y1.7也有動(dòng)作。通過(guò)檢測(cè)發(fā)現(xiàn),與刀架反轉(zhuǎn)信號(hào)Y1.7相連的中間繼電器線圈觸頭位置出現(xiàn)嚴(yán)重腐蝕,繼電器未能動(dòng)作,從而無(wú)法執(zhí)行反轉(zhuǎn)動(dòng)作。在修復(fù)觸頭后,刀架恢復(fù)正常。

3.刀架不能正轉(zhuǎn)啟動(dòng)換刀

故障現(xiàn)象:無(wú)論是在手動(dòng)模式下,還是在手動(dòng)數(shù)據(jù)輸入或自動(dòng)模式下進(jìn)行刀架換刀,刀架不能夠旋轉(zhuǎn)換刀。

故障分析:故障原因有可能是在刀架正轉(zhuǎn)信號(hào)給出后沒有執(zhí)行。

故障排除:通過(guò)監(jiān)視PLC狀態(tài),我們發(fā)現(xiàn)在復(fù)位后重新執(zhí)行換刀時(shí),輸出信號(hào)Y1.6有信號(hào)發(fā)出,而且此時(shí)與該信號(hào)相接的中間繼電器得電動(dòng)作,但是驅(qū)動(dòng)刀架正轉(zhuǎn)的接觸器沒有動(dòng)作。經(jīng)過(guò)檢測(cè)發(fā)現(xiàn),與該接觸器相連的線路被老鼠咬壞,出現(xiàn)斷路。經(jīng)修復(fù)后,刀架恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

五、刀架其他常見電氣故障發(fā)生原因及排除方法

1.電動(dòng)機(jī)故障

(1)故障現(xiàn)象:換刀一開始出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。

故障分析:三相電源線相序接反。

故障排除:立即切斷電源,調(diào)整三相電源相序。

(2)故障現(xiàn)象:刀架接觸器吸合時(shí)出現(xiàn)噪音,不能吸合。

故障分析:電壓過(guò)低。

故障排除:待電源電壓正常后,再使用或提供穩(wěn)壓電源。

(3)故障現(xiàn)象:正轉(zhuǎn)時(shí)接觸器有動(dòng)作,但電動(dòng)機(jī)不轉(zhuǎn)。

故障分析:電動(dòng)機(jī)損壞或是電動(dòng)機(jī)的驅(qū)動(dòng)線出現(xiàn)斷線現(xiàn)象。

故障排除:更換電動(dòng)機(jī)或修復(fù)斷路點(diǎn)。

2.刀架換刀完成后出現(xiàn)松動(dòng),刀架鎖不緊

故障分析:系統(tǒng)反鎖時(shí)間不夠長(zhǎng)。

故障排除:調(diào)整系統(tǒng)反鎖時(shí)間參數(shù)即可(新刀架反鎖時(shí)間t=1.2s)。

參考文獻(xiàn):

[1]李元博.數(shù)控車床立式四方刀架故障維修[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào),2013(17).

[2]談治國(guó).數(shù)控車床四工位刀架的維修[J].金屬加工(冷加工),2010(5).

(作者單位:廣東省機(jī)械高級(jí)技工學(xué)校)endprint

摘 要:本文主要介紹了在數(shù)控機(jī)床維修課程中,如何對(duì)與GSK988T數(shù)控車床相適應(yīng)的四工位回轉(zhuǎn)式刀架進(jìn)行電氣故障檢修,通過(guò)列舉日常教學(xué)過(guò)程中出現(xiàn)的與之相關(guān)的電氣故障排除的案例,結(jié)合學(xué)生所學(xué)的PLC知識(shí),運(yùn)用數(shù)控系統(tǒng)自身的系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)視功能對(duì)刀架進(jìn)行相應(yīng)的故障檢測(cè)分析。

關(guān)鍵詞:數(shù)控車床 回轉(zhuǎn)式刀架 電氣故障 檢修 PLC狀態(tài)

一、問(wèn)題的提出

在數(shù)控機(jī)床維修課程教學(xué)過(guò)程中,如果一味地運(yùn)用原始的檢測(cè)手段進(jìn)行故障檢修,就會(huì)耗費(fèi)較長(zhǎng)的時(shí)間。因此利用數(shù)控系統(tǒng)自身的狀態(tài)監(jiān)測(cè)功能可以有效地提升數(shù)控機(jī)床維修效率。在數(shù)控車床常見故障中,數(shù)控車床刀架的故障占數(shù)控車床故障比例較高。

數(shù)控車床換刀一般的過(guò)程是:換刀電動(dòng)機(jī)接到換刀信號(hào)后,通過(guò)蝸輪蝸桿減速帶動(dòng)刀架旋轉(zhuǎn),由發(fā)訊盤上的霍爾元件發(fā)出刀位信號(hào),數(shù)控系統(tǒng)再利用這個(gè)信號(hào)與目標(biāo)值進(jìn)行比較以判斷刀具是否到位。刀具換位后,電動(dòng)機(jī)反轉(zhuǎn)鎖緊刀架。

那么能否根據(jù)對(duì)數(shù)控機(jī)床輸入輸出信號(hào)的監(jiān)測(cè)對(duì)數(shù)控車床刀架進(jìn)行相應(yīng)的檢修呢?

二、刀架故障情況初步判斷方法

1.問(wèn)

在接到維修要求時(shí),應(yīng)仔細(xì)聆聽操作工反映的現(xiàn)象,對(duì)產(chǎn)生疑問(wèn)的地方,應(yīng)詢問(wèn)清楚,以便排除人為因素造成的問(wèn)題。

2.聽

先讓刀架分別在手動(dòng)和自動(dòng)的模式下運(yùn)行,現(xiàn)場(chǎng)聆聽刀架運(yùn)轉(zhuǎn)聲音,以便觀察是否存在異常噪聲。

3.看

(1)看刀架運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程是否正常。

(2)觀察被加工零件的精度以及零件表面切屑痕跡,以便判斷刀架是否鎖緊,重復(fù)定位是否良好。

4.轉(zhuǎn)

對(duì)有故障的刀架,不要急于拆卸,可用手工方式轉(zhuǎn)動(dòng)刀架。對(duì)于四工位刀架,其蝸桿端部都有一個(gè)6mm內(nèi)六角孔,可以先拆除該處一顆密封螺釘,再用六角扳手或螺釘旋具轉(zhuǎn)動(dòng)蝸桿,使刀架進(jìn)行轉(zhuǎn)位、鎖緊。

三、運(yùn)用數(shù)控系統(tǒng)面板進(jìn)行刀架運(yùn)行的監(jiān)視

在通常情況下,數(shù)控系統(tǒng)內(nèi)部程序都不會(huì)出現(xiàn)丟失或人為更改的情況,因此在檢修時(shí),我們可以對(duì)PLC程序監(jiān)視檢查外部輸入輸出信號(hào)的有無(wú),但PLC程序比較長(zhǎng),無(wú)法在同一界面上對(duì)不同信號(hào)進(jìn)行監(jiān)視。因此,對(duì)于較多信號(hào)點(diǎn)的程序,我們可以不用逐行查看系統(tǒng)PLC程序,而可以直接根據(jù)數(shù)控系統(tǒng)說(shuō)明書找到與刀架相關(guān)的輸入輸出信號(hào),這樣就可以快捷地實(shí)現(xiàn)對(duì)運(yùn)動(dòng)部件信號(hào)的檢測(cè)。

在GSK988T數(shù)控車床刀架中,使用的信號(hào)分別為:X1.7對(duì)應(yīng)1號(hào)刀位信號(hào)、X2.0對(duì)應(yīng)1號(hào)刀位信號(hào)、X2.1對(duì)應(yīng)1號(hào)刀位信號(hào)、X2.1對(duì)應(yīng)1號(hào)刀位信號(hào),輸出信號(hào)為:Y1.6對(duì)于刀架正轉(zhuǎn)啟停信號(hào)、Y1.7對(duì)于刀架反轉(zhuǎn)啟停信號(hào)。

在進(jìn)行信號(hào)的檢測(cè)時(shí),我們可以根據(jù)數(shù)控車床輸入接口信號(hào)和輸出接口信號(hào)的接線圖(圖1、圖2)進(jìn)行檢測(cè)。

圖1 GSK988T輸入接口信號(hào) 圖2 GSK988T輸出接口信號(hào)

數(shù)控車床工作時(shí)換刀形式有兩種,一種為手動(dòng)模式,用手動(dòng)操作按順序更換刀具;另一種是在手動(dòng)數(shù)據(jù)輸入或自動(dòng)模式下進(jìn)行的自動(dòng)換刀,可以按順序更換,也可以進(jìn)行跳躍式更換。這兩種模式都有相對(duì)應(yīng)的PLC換刀程序進(jìn)行控制,它可以由數(shù)控系統(tǒng)界面:系統(tǒng)→梯形圖→監(jiān)視→選擇對(duì)應(yīng)的梯形圖進(jìn)入,進(jìn)行監(jiān)視。但是由于程序較長(zhǎng),一個(gè)界面通常無(wú)法進(jìn)行良好的監(jiān)視,因此不便于監(jiān)測(cè)。但在熟悉了系統(tǒng)刀架換刀過(guò)程及在換刀過(guò)程中所需要用到的相關(guān)信號(hào)后,操作者就可以直接在PLC狀態(tài)界面下進(jìn)行監(jiān)視,由系統(tǒng)→梯形圖→PLC狀態(tài)→X、Y、F、G進(jìn)入到相應(yīng)界面。

四、運(yùn)用數(shù)控系統(tǒng)監(jiān)視PLC狀態(tài)的功能處理與刀架相關(guān)的幾個(gè)故障

1.刀架旋轉(zhuǎn)不停后中斷

故障現(xiàn)象:刀架在手動(dòng)模式下給出換刀指令后旋轉(zhuǎn)10秒后停止,系統(tǒng)出現(xiàn)刀具無(wú)法找到和換刀超時(shí)的故障報(bào)警。

故障分析:故障原因有可能是下一把刀的信號(hào)出現(xiàn)丟失,導(dǎo)致系統(tǒng)無(wú)法搜索到刀位信號(hào)。

故障排除:在手動(dòng)數(shù)據(jù)輸入或在自動(dòng)模式下,直接執(zhí)行尋找換刀之前的刀位,在換刀完成后,再執(zhí)行之前的手動(dòng)模式換刀操作。同時(shí),觀察GSK988T數(shù)控系統(tǒng)的輸入輸出信號(hào),發(fā)現(xiàn)下一把刀具沒有信號(hào)反饋,當(dāng)前刀具X1.7和另外兩個(gè)刀位信號(hào)都有反饋,而X2.0的信號(hào)沒有反饋,因此輸出信號(hào)只有Y1.6刀架正轉(zhuǎn)有動(dòng)作,而刀架反轉(zhuǎn)信號(hào)Y1.7始終沒有動(dòng)作。通過(guò)檢測(cè)發(fā)訊盤信號(hào),發(fā)現(xiàn)與X2.0信號(hào)相連的刀位信號(hào)線出現(xiàn)斷路。在線路連接好之后,重新執(zhí)行相應(yīng)操作,刀架恢復(fù)正常。但有時(shí)也存在發(fā)訊盤上對(duì)應(yīng)刀位信號(hào)的霍爾元件出現(xiàn)問(wèn)題的情況,我們?cè)诶萌f(wàn)用表對(duì)霍爾元件進(jìn)行檢測(cè)后發(fā)現(xiàn),發(fā)訊元件失效,經(jīng)更換后換刀恢復(fù)正常。

2.換刀啟動(dòng)到下一刀位后中斷

故障現(xiàn)象:刀架在手動(dòng)模式下給出換刀指令后,旋轉(zhuǎn)到下一刀位后停止,沒有反轉(zhuǎn)鎖緊刀架的動(dòng)作。在10秒鐘后,系統(tǒng)出現(xiàn)刀具無(wú)法找到和換刀超時(shí)的故障報(bào)警。

故障分析:此故障有可能是由于刀架的反轉(zhuǎn)鎖緊信號(hào)給出后沒有執(zhí)行的原因。

故障排除:在手動(dòng)數(shù)據(jù)輸入或在自動(dòng)模式下直接執(zhí)行尋找換刀之前的刀位。同時(shí)觀察GSK988T數(shù)控系統(tǒng)的輸入輸出信號(hào),發(fā)現(xiàn)當(dāng)前刀具X1.7和下一把刀具信號(hào)都有反饋,刀架輸出信號(hào)Y1.6刀架正轉(zhuǎn)有動(dòng)作,刀架反轉(zhuǎn)信號(hào)Y1.7也有動(dòng)作。通過(guò)檢測(cè)發(fā)現(xiàn),與刀架反轉(zhuǎn)信號(hào)Y1.7相連的中間繼電器線圈觸頭位置出現(xiàn)嚴(yán)重腐蝕,繼電器未能動(dòng)作,從而無(wú)法執(zhí)行反轉(zhuǎn)動(dòng)作。在修復(fù)觸頭后,刀架恢復(fù)正常。

3.刀架不能正轉(zhuǎn)啟動(dòng)換刀

故障現(xiàn)象:無(wú)論是在手動(dòng)模式下,還是在手動(dòng)數(shù)據(jù)輸入或自動(dòng)模式下進(jìn)行刀架換刀,刀架不能夠旋轉(zhuǎn)換刀。

故障分析:故障原因有可能是在刀架正轉(zhuǎn)信號(hào)給出后沒有執(zhí)行。

故障排除:通過(guò)監(jiān)視PLC狀態(tài),我們發(fā)現(xiàn)在復(fù)位后重新執(zhí)行換刀時(shí),輸出信號(hào)Y1.6有信號(hào)發(fā)出,而且此時(shí)與該信號(hào)相接的中間繼電器得電動(dòng)作,但是驅(qū)動(dòng)刀架正轉(zhuǎn)的接觸器沒有動(dòng)作。經(jīng)過(guò)檢測(cè)發(fā)現(xiàn),與該接觸器相連的線路被老鼠咬壞,出現(xiàn)斷路。經(jīng)修復(fù)后,刀架恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

五、刀架其他常見電氣故障發(fā)生原因及排除方法

1.電動(dòng)機(jī)故障

(1)故障現(xiàn)象:換刀一開始出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。

故障分析:三相電源線相序接反。

故障排除:立即切斷電源,調(diào)整三相電源相序。

(2)故障現(xiàn)象:刀架接觸器吸合時(shí)出現(xiàn)噪音,不能吸合。

故障分析:電壓過(guò)低。

故障排除:待電源電壓正常后,再使用或提供穩(wěn)壓電源。

(3)故障現(xiàn)象:正轉(zhuǎn)時(shí)接觸器有動(dòng)作,但電動(dòng)機(jī)不轉(zhuǎn)。

故障分析:電動(dòng)機(jī)損壞或是電動(dòng)機(jī)的驅(qū)動(dòng)線出現(xiàn)斷線現(xiàn)象。

故障排除:更換電動(dòng)機(jī)或修復(fù)斷路點(diǎn)。

2.刀架換刀完成后出現(xiàn)松動(dòng),刀架鎖不緊

故障分析:系統(tǒng)反鎖時(shí)間不夠長(zhǎng)。

故障排除:調(diào)整系統(tǒng)反鎖時(shí)間參數(shù)即可(新刀架反鎖時(shí)間t=1.2s)。

參考文獻(xiàn):

[1]李元博.數(shù)控車床立式四方刀架故障維修[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào),2013(17).

[2]談治國(guó).數(shù)控車床四工位刀架的維修[J].金屬加工(冷加工),2010(5).

(作者單位:廣東省機(jī)械高級(jí)技工學(xué)校)endprint

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