賈紅軍
(中國(guó)石化南陽(yáng)石蠟精細(xì)化工廠,河南南陽(yáng) 473132)
南陽(yáng)石蠟精細(xì)化工廠(以下簡(jiǎn)稱精蠟廠)酮苯裝置冷凍系統(tǒng),來自液氨儲(chǔ)罐中的液氨進(jìn)入氨壓機(jī)過冷,經(jīng)節(jié)流減壓后進(jìn)入氨冷套管吸收原料油、溶劑的熱量而蒸發(fā)氣化,氨蒸發(fā)氣體經(jīng)過氨壓機(jī)變成高壓、高溫的氨氣,再進(jìn)入空冷降溫冷凝成液氨后進(jìn)入氨儲(chǔ)罐中偱環(huán)使用??绽涫钦麄€(gè)循環(huán)過程中將高溫氨氣降溫、冷凝成液氨的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。2011年精蠟廠對(duì)酮苯裝置進(jìn)行工藝技術(shù)改造,優(yōu)化酮苯裝置冷凍站系統(tǒng)流程,將輕酮裝置原干濕聯(lián)合空冷更換為表面蒸發(fā)式空冷器,新采用的蒸發(fā)冷凝式空冷換熱效率高,冷凝盤管抗腐能力強(qiáng),大大降低了裝置能耗。
酮苯裝置冷凍系統(tǒng)原有兩組干濕聯(lián)合空冷,為干空冷 E3401A-E、濕空冷 E3402A-E,分別于1997年10月和2003年11月投用。春秋冬季,冷凍系統(tǒng)高壓壓力為1.0~1.2 MPa,液氨冷凝溫度25~32℃運(yùn)行效果較好,但在夏季7~9月份,環(huán)境溫度較高,冷量損失大,冷凍系統(tǒng)高壓壓力已接近安全閥定壓,液氨冷凝溫度在38~40℃,夏季只能降量處理。由于空冷設(shè)備本體的設(shè)計(jì)缺陷,存在噴淋水噴不到管束內(nèi)、管束外結(jié)垢嚴(yán)重、腐蝕穿孔管線多等缺點(diǎn),檢修頻繁達(dá)每季二次,水損失較大。另外空冷器密閉效果差,水霧飄散至框架、框架上其它容器,造成設(shè)備銹蝕十分嚴(yán)重。
南陽(yáng)精蠟廠酮苯裝置冷凍系統(tǒng)擔(dān)負(fù)著為酮苯裝置與蠟成型裝置供冷的工藝重任,兩裝置按夏季最苛刻工況下,需要用氨量18 t/h,根據(jù)壓縮機(jī)的制冷量與功率,計(jì)算空冷的熱負(fù)荷,如表1所示。
表1 空冷熱負(fù)荷計(jì)算表
由計(jì)算數(shù)據(jù)可看出,酮苯脫蠟裝置冷凍系統(tǒng)制冷量在5 000 kW以上,是煉油裝置里的耗電大戶,制冷系統(tǒng)的蒸發(fā)溫度在-30~-25℃。制冷系統(tǒng)采用氨介質(zhì),制冷系統(tǒng)多有不凝性氣體產(chǎn)生。這就需要選用節(jié)能高效且能解決不凝氣問題的空冷。根據(jù)國(guó)內(nèi)外空冷的情況,對(duì)比各類型空氣冷卻器優(yōu)缺點(diǎn),見表2。
綜合設(shè)備性能、投資、運(yùn)營(yíng)成本、壽命周期等方面,選擇2組蒸發(fā)冷凝式空冷ATC-1561E。
酮苯裝置表面蒸發(fā)式空冷自2011年投用后,在滿足工藝生產(chǎn)、降低檢維修、節(jié)能降耗方面凸顯了新型節(jié)能設(shè)備的優(yōu)越性,但在設(shè)計(jì)上存在的問題也開始暴露出來。針對(duì)問題,精蠟廠收集裝置運(yùn)行數(shù)據(jù),結(jié)合使用現(xiàn)狀,對(duì)蒸發(fā)式空冷進(jìn)行了技術(shù)改造。
表2 各類型空氣冷卻器優(yōu)缺點(diǎn)
由于使用新鮮水,南陽(yáng)本地水質(zhì)硬度和堿度都非常高,結(jié)垢現(xiàn)象越來越嚴(yán)重,換水頻繁。為了解決結(jié)垢問題,車間與廠家技術(shù)人員交流,根據(jù)該廠提供的兩種水質(zhì),在水處理方面逐漸摸索,采用2∶8的比例進(jìn)行供水,即20%除鹽水配80%新鮮水。同時(shí)每周一、周四兩次化驗(yàn)分析空冷供水pH值、堿度、硬度、總鐵、電導(dǎo)率等指標(biāo)。
表3 表面蒸發(fā)式空冷供水水質(zhì)
空冷管束結(jié)垢脫落,下部水盤頻繁清垢難度大。原空冷設(shè)計(jì)中每?jī)山M空冷相互連接,因每組水盤有連通口,在對(duì)一臺(tái)空冷清垢時(shí),必須將同組的另一臺(tái)空冷的水盤內(nèi)的水放掉才能進(jìn)行作業(yè),既浪費(fèi)水又影響了同組另一臺(tái)空冷的降溫效果。為了解決相互影響問題,制作并安裝了空冷兩水盤間通水口堵板。
空冷水盤水位控制裝置不靈敏,出現(xiàn)缺水或溢流。為了解決水位控制裝置時(shí)不方便觀察的問題,將每臺(tái)水位控制裝置旁邊的格柵拆除,這樣方便了觀察,但同時(shí)也將大量的灰塵吸入水盤,陽(yáng)光照到水體,使水質(zhì)變差;且風(fēng)速風(fēng)向的改變,又造成從上方噴射下來的水流改變方向,造成下落的水體串入隔壁水盤或從打開的格柵處飄飛出去,使飄逸率超設(shè)計(jì)值0.001%;為解決這一新問題,在每組的兩臺(tái)空冷中間加設(shè)1 mm不銹鋼隔板,隔板的增設(shè)徹底解決了兩臺(tái)空冷之間的相互影響問題,兩組空冷共計(jì)增加隔板19.3 m2;將操作人員習(xí)慣拆除的每臺(tái)水位控制裝置旁邊的格柵改造成百葉窗,即可起到遮光作用,可控制避免機(jī)組內(nèi)水藻生成,確保換熱的穩(wěn)定性,也便于觀察水位。
通過完善改進(jìn)設(shè)計(jì)后,提高了表面蒸發(fā)式空冷在酮苯裝置氨冷系統(tǒng)中的適應(yīng)性。目前,蒸發(fā)式空冷器換熱效率高,特別是夏季,冷凍系統(tǒng)的背壓穩(wěn)定在1.2 MPa左右,降低了壓縮比。在節(jié)電節(jié)水、設(shè)備維護(hù)、操作使用等方面表現(xiàn)突出,改造前后裝置運(yùn)行數(shù)據(jù)對(duì)比詳見表4。
表4 改造前后裝置運(yùn)行數(shù)據(jù)對(duì)比
表面蒸發(fā)式空冷在南陽(yáng)石蠟精細(xì)化工廠酮苯裝置的投用,節(jié)能降耗效果明顯,工藝穩(wěn)定,降低了設(shè)備檢維修費(fèi)用,產(chǎn)品質(zhì)量得到保證,經(jīng)濟(jì)效益顯著,在同類裝置具有良好的應(yīng)用推廣價(jià)值。