王竹青
(甘肅省引大入秦工程管理局,甘肅永登 730300)
引大入秦工程總干渠盤道嶺隧洞長15.732km,隧洞圍巖巖性軟弱、地下水豐富,圍巖主要為中細砂巖,成巖性差,膠結不良易風化,遇水軟化并崩解。施工中根據不同洞段的地層巖性、地質條件和地下涌水狀況,采用了全斷面法、短臺階法、插板法、管棚法等多種施工方法。初期支護采用噴混凝土、掛鋼筋網、錨桿、鋼插板等多種手段控制圍巖變形;二次襯砌采用混凝土和鋼筋混凝土兩種襯砌形式。隧洞建成后,二次襯砌現澆混凝土產生了較大范圍縱斜向裂縫,當時采取了回填灌漿、增補3m和6m預應力系統(tǒng)錨桿、局部洞段增設鋼拱架,以增強襯砌結構的整體承載能力;同時對裂縫進行封縫修補,防滲止水。
盤道嶺隧洞輸水運行十幾年來,通過普查測量和變形觀測,對6110條裂縫(縱向縫2713條,環(huán)向縫3397條)和隧洞變形情況進行了觀測監(jiān)視。定點觀測的裂縫40條,包括:縱向縫38條,環(huán)向縫2條。其中:縱向縫最大縫寬δ=8.16mm,δ≥1mm的裂縫10條,0.25mm≤δ<1mm的裂縫20條,δ<0.25mm的8條;環(huán)向縫:δ為0.48mm、0.56mm。
樁號CH79+435~79+475段長40m,地質巖性為桔紅、桔黃、淡黃、灰白色厚層砂巖,含礫砂巖,礫質砂巖;泥質砂巖和砂質泥巖夾薄層灰藍色細砂巖,淡黃、灰白色砂巖,含礫砂巖、礫質砂巖,以泥質為主的鈣泥質膠結結構疏松、強度低,遇水易軟化崩解,以層狀結構為主,有地下水出露。1996年、1999年分別進行了處理。2000年在79+447左側1.2m處建立了定點觀測點,經2000~2009年連續(xù)觀測,裂縫一直處在微變化狀態(tài),從2000年時的1.2mm發(fā)展至2009年時的2.94mm。目前該段隧洞左右側墻縱斜向裂縫分布密集,大部分裂縫再次開裂,滲水量較大,析出結晶物多,右側墻襯砌混凝土有向隧洞內隆起趨勢,存在較大安全隱患。
樁號CH85+091~85+113.6段長22.6m,地質巖性為褐紅色厚層砂質泥巖夾灰藍色薄層細砂巖,局部地段夾淡黃色厚層砂巖或含礫砂巖,砂巖、含礫砂巖的膠結物以泥質為主,結構疏松,強度低。結構類型以層狀結構為主。2000年在CH85+094右側1.8m處和CH85+096左側1.8m處建立裂縫定點觀測點,經2000~2009年連續(xù)觀測,裂縫一直處在微變化狀態(tài),CH85+094右側1.8m處裂縫從2000年時的4mm發(fā)展至2009年時的5.85mm,CH85+096左側1.8m處裂縫從2000年時的3.8mm發(fā)展至2009年時的8.66mm,存在較大安全隱患。
采用6m長邁式注漿鉆進錨桿及回填灌漿加強圍巖的穩(wěn)定性。CH79+435~79+475段長40m和樁號CH85+091~85+113.6長22.6m段,原則上沿裂縫方向布孔,垂直裂縫向間距1.5m(距裂縫0.75m),平行裂縫向間距2.0m,共222根(其中40m長段142根,22.6m長段80根),基本是梅花形布置。錨桿布置示意圖如下。
加固斷面圖(單位:mm)
裂縫用新型材料CN2000進行封堵。
邁式注漿鉆進錨桿集鉆、注、錨于一體,是一種先進的錨固體系,能夠保證復雜地質(軟巖、土層、斷裂帶等)條件下的注漿效果。在抗彎、抗剪和表面粘結等方面明顯優(yōu)于截面相同的常規(guī)砂漿錨桿,可以任意切割、連接、施加預應力和釋放荷載,并可作注漿管使用,所需的機具設備、材料,沒有特殊要求,工藝簡單,具有很大的應用價值。邁式注漿鉆進錨桿由桿體(中空全螺紋桿件)、連接套、一次性鉆頭、拱形墊板、螺母組成。注漿時錨桿尾部可加設橡膠止水漿塞。鉆進時,錨桿尾部通過連接套加設釬尾(釬尾外形與普通鉆桿相同)。
a.自帶鉆頭,可自行鉆進。邁式錨桿兼有鉆桿和錨桿兩種功能,取消了退鉆桿插錨桿的工序,可避免因坍孔而導致返工的現象。
b.錨桿桿體可延續(xù)接長,具有多種規(guī)格,使用方便。盤道嶺隧洞險段加固采用6m長、R25N型自進式錨桿,用連接套接長(桿體外表面為國際標準波形螺紋),鉆進時鉆入一段接長一段,優(yōu)點是拆裝方便、抗剪力強。
c.與相同截面積的實心桿相比,中空桿有更大的抗拉、抗彎及表面粘結力。
d.錨桿中空,可通過錨桿對地層注漿。通過空腹及中空鉆頭,從錨桿前端溢出,由里向外進行注漿,可保證完全充填錨桿周圍空隙,固結巖體,充分保證注漿及錨固質量。
e.錨桿配有拱形墊板及螺母,可對地層施加預應力。
f.可利用一般的鉆孔機械鉆進,如:手持風鉆。
由于該錨桿三位一體的功能,使得它在各類圍巖條件下施工時,不需采取套管護壁、預注漿等特殊措施也能形成錨孔,砂漿可以將錨桿體全長包裹,避免了銹蝕,并保證錨固與注漿效果。
采用YGZ100導軌式獨立回轉風鉆混合循環(huán)清水鉆進。
因隧洞地下水含有大量的硫酸根離子,對混凝土腐蝕大,因此,采用高抗硫酸鹽水泥。
該工程灌漿壓力采用0.2MPa。
采用純壓式全孔一次灌漿法,漿液通過桿體中孔灌入。錨桿沿洞體裂縫分為上下二排,每排分二序灌漿。CH79+435~79+475段,在隧洞左右兩側沿裂縫上下布置兩排,共142孔,其中Ⅰ序孔72個,單位注入量10.48kg/m,Ⅱ序孔70個,單位注入量9.65kg/m;CH85+091~85+113.6段,在隧洞左右兩側沿裂縫上下布置兩排,共80孔,其中Ⅰ序孔40個,單位注漿量9.40kg/m,Ⅱ序孔40個,單位注漿量8.69kg/m。
該工程灌漿漿液水灰比采用0.8∶1,0.5∶1兩個比級。
為保證錨桿錨固質量,如果0.8∶1漿液耗漿量很小,后續(xù)灌漿可直接采用0.5∶1水灰比。當0.8∶1漿液注入量已達300L以上,或當注入率大于30L/min時,應改為濃度較高一級的水灰比。
該工程各灌漿段的結束條件為:在該灌漿段最大設計壓力下,當注入率不大于1L/min后,繼續(xù)灌注10min,可結束灌漿。灌漿結束后,應迅速封堵桿尾中孔,以防漿液外溢。
兩險段共打錨桿222根,在79+435~79+475段79+441左、79+655.6右、79+468左3處取一組,在85+091~85+113.6段85+101右、85+104右、85+111左3處取一組,共6根錨桿進行拉拔試驗,設計拉拔力62kN,現場平均拉拔力為68.3kN和70.9kN,錨桿牢固,未有松動現象。
2011年9月加固后,經過兩年的運行觀察、觀測,該洞段裂縫基本穩(wěn)定,沒有發(fā)生進一步微變;封堵裂縫完好,無滲水、析出現象;達到工程除險加固預期目標,為工程后續(xù)加固除險進行了有益探索。