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福寶山隧道涌水突石施工處理技術(shù)

2014-10-20 17:42:04鄧明高
科技資訊 2014年3期
關(guān)鍵詞:隧道

鄧明高

摘 要:福寶山隧道DK254+983~DK261+207段因涌水突石造成隧道塌腔,通過詳細的技術(shù)分析,針對不同區(qū)段具體情況采用有效措施進行治理,成功進行了涌水突石災(zāi)害處理,實現(xiàn)安全、快速施工,可供類似工程參考。

關(guān)鍵詞:隧道 涌水突石 塌腔 迂回施工

中圖分類號:U45 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)01(c)-0070-02

1 工程概況

渝利鐵路福寶山隧道位于湖北省利川市境內(nèi),隧道穿越地層巖性主要為砂巖、頁巖夾煤線及泥巖夾泥灰?guī)r、泥質(zhì)灰?guī)r、頁巖,巖質(zhì)較軟,暴露后易風(fēng)化,遇水后易軟化。具有向斜為儲水構(gòu)造,在其軸部含水量豐富,設(shè)計預(yù)測隧道正常涌水量為8978 m3/d,預(yù)測隧道最大涌水量為32900 m3/d。主要不良地質(zhì)為涌水、膨脹巖、順層、瓦斯。該隧道為本標段控制工程,也是全線重難點控制工程之一。

2011年4月22日,福寶山隧道(通過DK259+016處斜井)施工至DK257+578處,掌子面出現(xiàn)大涌水,實測最大涌水量達51700 m3/d。隧道涌水水位上漲高度最高達到12 m,正洞被淹約700 m,斜井被淹約260 m。至4月30日18:00,洞內(nèi)的積水全部抽排至洞外,暴露掌子面被洞渣及涌出的塌腔體覆蓋,線左拱腰處附近出現(xiàn)一股急涌水,掌子面涌水量約30000 m3/d;塌腔體為小塊狀塊石,直徑約3~10 cm,夾碎顆粒及粉塵物。5月9日,掌子面上前方露出一大的塌腔,經(jīng)超前水平鉆孔探測溶腔最大高度達23 m,縱向長度15 m,寬16 m,溶腔側(cè)壁圍巖破碎,有掉塊現(xiàn)象。

經(jīng)現(xiàn)場踏勘,開挖揭示巖性為三疊系中統(tǒng)巴東組第三段(T2b3)地層,為灰~深灰色薄層狀泥灰?guī)r夾薄層頁巖,受福寶山向斜影響,傾角較緩,節(jié)理裂隙發(fā)育;在較大涌水發(fā)生之前,掌子面的拱頂及左邊墻有基巖裂隙水呈滴狀、線狀滲出,水量較小;2011年4月22日下午施工至DK257+578處,掌子面出現(xiàn)較大涌水,最大涌水量達51700 m3/d,主要為靜態(tài)儲量,其余為動態(tài)儲量;經(jīng)TSP檢測及超前鉆孔揭示,該段圍巖較破碎,圍巖自穩(wěn)能力較差,初步探明破碎帶長度為60 m。經(jīng)綜合分析,造成本次隧道涌水突石的主要原因是隧道穿越圍巖構(gòu)造極破碎富水帶,圍巖自穩(wěn)能力較差。

2 涌水突石處理方案

根據(jù)現(xiàn)場情況,經(jīng)現(xiàn)場踏勘和超前地質(zhì)預(yù)報分析,遵循“以梳為主,堵排結(jié)合、因地制宜、綜合治理”的原則,制定了“先采用迂回導(dǎo)坑避繞正洞富水帶,待正洞掌子面水量減少,施工條件具備后再進行正洞施工”的處理方案,并按如下流程組織施工:相鄰初支變形段處理→塌方段掌子面加強處理→迂回導(dǎo)坑施工→坍方段正洞施工,分段處理。

2.1 掌子面相鄰初支變形段的處理

與塌方掌子面DK257+578相鄰的DK257+600~+578段設(shè)計為Ⅳ級圍巖,巖性為T2b2泥巖夾砂巖、頁巖,襯砌類型為Ⅳ級圍巖復(fù)合式襯砌。由于突泥造成該初支拱頂沉降量較大且已侵限,存在施工安全隱患。處理措施為以下幾方面:

(1)圍巖級別維持原設(shè)計Ⅳ級不變。

(2)拱部180°范圍內(nèi)架設(shè)工18型鋼鋼架進行臨時支撐,臨時鋼架1m/榀。

(3)拱部180°范圍采用Φ42小導(dǎo)管徑向注漿加固,小導(dǎo)管單根長3.5 m,換縱間距1.2 m×1.2 m,梅花形布置,漿液采用水泥凈漿,加固后鑿除已侵限部分。

(4)采用Ⅳ級Ⅰ型復(fù)合襯砌,采用I18型鋼鋼架進行加強支護,鋼架1 m/榀。

2.2 DK257+578~+572坍塌段掌子面處理

該段原設(shè)計為IV級圍巖,開挖揭示巖性為三疊系中統(tǒng)巴東組第三段(T2b3)地層,為灰~深灰色薄層狀泥灰?guī)r夾薄層頁巖。在DK257+578掌子面上前方露出一大的溶腔,溶腔最大高度達23 m,縱向長度15 m,寬16 m,溶腔側(cè)壁圍巖破碎,有掉塊現(xiàn)象。采取處理措施如下:

(1)圍巖級別由IV級變更為V級。

(2)對掌子面采用φ89大管棚支護,管棚單根長15 m,打設(shè)范圍為拱部140°,環(huán)向間距0.4 m。

(3)采用V級Ⅱ型加強復(fù)合式襯砌,加強支護采用全環(huán)工20b型鋼鋼架,鋼架0.6 m/榀,上臺階拱部初期支護鋼架外設(shè)置第二層工20b型鋼鋼架形成加強護拱,內(nèi)外層鋼架噴C25砼厚度合計50 cm。

(4)在初期支護鋼架鋪設(shè)過程中,于外側(cè)鋼架上鋪設(shè)一層6 mm厚鋼板,并預(yù)留后期泵送砼通道,待初期支護強度達到設(shè)計要求后,泵送C20砼回填拱頂空腔,形成護拱,護拱厚2 m。

2.3 DK257+608~+458段迂回導(dǎo)坑施工

坍塌段掌子面開挖揭示為灰~深灰色薄層狀泥灰?guī)r夾薄層頁巖,巖層為:N17°E/12°S,受福寶山向斜影響,傾角較緩,節(jié)理裂隙十分發(fā)育,且拱部上方突發(fā)大量填充物涌出,存在區(qū)域構(gòu)造、地下水、圍巖特性、工期等不利影響。經(jīng)綜合分析,隧道穿越構(gòu)造破碎的富水帶,當前掌子面涌水量大,初期支護施工困難,拱部易坍塌,存在極大的安全隱患,為了探明前方地質(zhì)情況和為正洞富水帶泄水,同時確保施工確工期,決定在平行于線路方向左側(cè)設(shè)一迂回導(dǎo)坑,迂回導(dǎo)坑與正洞相交與DK257+608,與正洞凈間距10 m,其長度暫定為100 m。

迂回導(dǎo)坑斷面參照V級單車道錨噴襯砌施工,支護按拱墻I16工字鋼間距1.0 m/榀施作,拱部采用Ф42小導(dǎo)管作超前支護,環(huán)向間距0.4 m,縱向2 m,每根長3 m。為解決正洞拱部水量較大的問題,導(dǎo)坑截水面應(yīng)盡可能靠近拱部,并增設(shè)一定數(shù)量的截水孔,以確保泄水效果。

根據(jù)現(xiàn)場實際地址情況,于DK257+466

處拐向正洞,和正洞相交于DK257+458。

2.4 DK257+572~+470坍塌段正洞處理

按照邊施工、邊核實的原則,逐段對DK257+572~+470段實際地質(zhì)情況進行了核實,制定了有針對性的施工措施,確?,F(xiàn)場施工與工程結(jié)構(gòu)安全。

2.4.1 DK257+572~+560段處理措施

該段原設(shè)計為IV級圍巖,巖性為T2b2泥巖夾砂巖、頁巖;開挖揭示巖性為三疊系中統(tǒng)巴東組第三段(T2b3)地層,掌子面為灰~深灰色薄層狀泥灰?guī)r夾薄層頁巖,巖層產(chǎn)狀為:N17°E/12°S,受福寶山向斜影響,傾角較緩,節(jié)理裂隙發(fā)育?,F(xiàn)場測試DK257+572掌子面涌水量約12000 m3/d,涌水呈散狀流出,拱部較大,采取處理措施為以下幾方面:

(1)先迂回導(dǎo)坑超前正洞施工,在正洞掌子面水量減少,具備施工條件后再進行正洞施工。

(2)清除突出填充物,出量共計約6200 m3。

(3)拱部輪廓線以外采用中空φ60自進式錨桿進行支護,錨桿環(huán)向間距0.3 m,長度15 m,打設(shè)范圍為拱部打設(shè)范圍為拱部140°。

(4)由IV級圍巖變更為V級圍巖,二襯采用V級Ⅱ型加強復(fù)合式襯砌,加強支護采用全環(huán)I20鋼架0.6 m/榀,上臺階范圍在鋼架外設(shè)置第二層I20b鋼架形成加強護拱,間距0.6 m/榀,內(nèi)外層鋼拱架噴C25砼厚度合計50 cm。

(5)上臺階采用φ75鋼管進行臨時支撐,間距1.2 m,掌子面打設(shè)3~5個排水鉆孔。初期支護后采用φ42小導(dǎo)管對拱部圍巖進行徑向注漿,間距1 m(環(huán))×1 m(縱),取消拱部中空錨桿,護拱達設(shè)計強度后泵C20混凝土形成溶腔結(jié)構(gòu)保護層,厚度為2 m,再在外層注1 m厚水泥砂漿作為緩沖層。

(6)中臺階開挖:左右側(cè)錯開進行,采用拉槽方式開挖,以減少對圍巖的擾動。并及時接長鋼架,鋼架連接牢固,并在連接處施作鎖腳錨管,鎖腳錨管不少于4根,長度不小于4 m,傾角控制在45°左右,布置在鋼架兩側(cè),與鋼架焊接牢固。及時噴射混凝土進行封閉。

(7)下臺階開挖:左右側(cè)錯開進行,采用拉槽方式開挖,以減少對圍巖的擾動。并及時接長鋼架,鋼架連接牢固,并在連接處施作鎖腳錨管,鎖腳錨管不少于4根,長度不小于4 m,傾角控制在45°左右,布置在鋼架兩側(cè),與鋼架焊接牢固。及時噴射混凝土進行封閉。

(8)仰拱施工:每環(huán)開挖長度嚴格控制在3 m以內(nèi),開挖到位后立即對仰拱底進行噴混凝土封閉并連接仰拱鋼架。并及時施工仰拱混凝土。防止仰拱開挖引起邊墻部位支護失穩(wěn)。

(9)排水施工:加密環(huán)向排水盲管,間距3~5 m,對集中用水點采用排水盲管直接引至隧道側(cè)溝。

(10)加快后續(xù)工序施工,及時進行二襯施工,做到“緊襯砌”。

2.4.2 DK257+560~+530段處理措施

(1)圍巖級別由IV級變更為V級。

(2)采用V級Ⅱ型加強復(fù)合式襯砌,加強支護采用全環(huán)工20b型鋼鋼架,鋼架0.6 m/榀,上臺階范圍在鋼架外側(cè)設(shè)置第二層工20b型鋼鋼架加強形成護拱,內(nèi)外層鋼架噴C25砼厚度合計50 m,上臺階采用Ф75鋼管進行臨時支持,間距1.2 m,掌子面打設(shè)3~5個排水孔。初期支護后采用Ф42小導(dǎo)管對拱部圍巖徑向注漿加固兼堵水,小導(dǎo)管換縱向間距1.2 m×1.2 m,單根長3.5 m,并取消拱部系統(tǒng)錨桿。

(3)拱部開挖輪廓線以外打設(shè)T60自進式錨桿加強支護,錨桿環(huán)向間距0.3 m,單根長12 m,打設(shè)范圍為拱部140°,取消拱部超前小導(dǎo)管,縱向10 m一環(huán)。

(4)環(huán)向盲溝縱向間距加密至5 m一環(huán),對集中出水點采用盲管直接引至隧道側(cè)溝。

2.4.3 DK257+530~+470段處理措施

(1)圍巖級別由IV級變更為V級。

(2)采用V級I型加強復(fù)合式襯砌,加強支護采用全環(huán)工20b型鋼鋼架,鋼架0.6 m/榀。

(3)采用雙層Ф42小導(dǎo)管超前支護,小導(dǎo)管單根長3 m,環(huán)縱向間距0.4 m×1.2 m。DK257+530處拱部開挖輪廓線以外打設(shè)T60自進式錨桿加強支護,錨桿環(huán)向間距0.3 m,單根長12 m,打設(shè)范圍為拱部140°,縱向10 m一環(huán)。

2.4.4 DK257+455~+450段仰拱涌水處理

隧道施工至DK257+455~DK257+450段中心水溝附近時,仰拱出現(xiàn)比較集中的出水點,范圍約為直經(jīng)為5 m左右的圓形。地下水從路肩溢出,且具有一定承壓性,實測涌水量約12000 m3/d,水量大小的變化并不明顯,基本在8000~12000 m3/d的范圍內(nèi)。設(shè)計在隧道仰拱面勘探結(jié)果顯示,在2~12.5 m范圍內(nèi),巖體較破碎,局部有空溶洞及一類異常區(qū),12.5 m以下巖體較完整。根據(jù)分析研究采取處理措施如下。

根據(jù)鉆孔揭示,對溶洞采用泵送C25細石砼填充方式處理,先利用已有鉆孔采用Ф89鋼管深入到仰拱底溶洞內(nèi),并從鋼管泵送C25細石砼充填該溶洞,待泵送砼將溶洞充填飽滿后,采用砼封堵鉆孔。

3 現(xiàn)場實施及效果

2011年6月23日,迂回導(dǎo)坑掌子面施工至對應(yīng)正洞里程DK257+508,根據(jù)掌子面圍巖地質(zhì)及涌水量情況,導(dǎo)坑需繼續(xù)發(fā)揮超前截水及超前探測的作用,決定延長泄水洞長度,暫定50 m。

2011年7月4日,迂回導(dǎo)坑掌子面施工至對應(yīng)正洞里程DK257+466,根據(jù)掌子面地質(zhì)情況顯示,迂回導(dǎo)坑已具備拐入正洞施工條件,停止向前掘進,開始拐向正洞,和正洞相交于DK257+458。

根據(jù)綜合超前地質(zhì)預(yù)報,結(jié)合現(xiàn)場施工揭示情況,采用迂回導(dǎo)坑超前正洞施工,達到了為正洞探明前方地質(zhì)情況和為正洞富水帶泄水的目標,為正洞施工創(chuàng)造了有利條件。通過采取掌子面打設(shè)3~5個排水孔進行集中排水,拱部開挖輪廓線以外打設(shè)φ89大管棚或中空φ60自進式錨桿或φ42小導(dǎo)管進行超前支護,上臺階拱部采用雙層鋼架護拱加強、初期支護后采用φ42小導(dǎo)管對拱部圍巖徑向注漿加固,加密環(huán)向盲管對涌水進行集中引排等處理措施,DK257+578~DK257+458段涌水突石段實現(xiàn)安全、快速施工。同時,通過加強隧道進口和斜井兩個工作面的施工組織,本隧道于同年9月3日實現(xiàn)全隧貫通,確保了該隧道的節(jié)點工期目標及施工安全。

4 結(jié)論與建議

經(jīng)過現(xiàn)場實踐,在涌水突石災(zāi)害易發(fā)地區(qū),我們認為應(yīng)注重注意以下幾點。

(1)嚴格隧道施工階段的風(fēng)險管理,尤其是根據(jù)初步設(shè)計結(jié)合現(xiàn)場查勘事前做好風(fēng)險評估,災(zāi)害預(yù)警及應(yīng)急預(yù)演。

(2)將“隧道超前地質(zhì)預(yù)報”和“隧道監(jiān)控量測”納入隧道施工工序管理,為信息化施工提供保障。

(3)加強施工動態(tài)管理,施工過程中,需建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理、施工等各方,實事求是地逐段核實,及時進行動態(tài)設(shè)計。在處理過程中,一般10~20 m組織一次四方現(xiàn)場核實。

(4)遵循“以梳為主,堵排結(jié)合、因地制宜、綜合治理”及“管超前、嚴注漿、短進行、弱爆破、勤量測、早封閉”的原則,選擇適合的隧道防坍施工技術(shù)方案。

(5)確保風(fēng)險控制與防范措施落實到掌子面,嚴格堅持“五不開挖”原則,即:不探明地質(zhì)情況不準開挖;不確定施工方案不準開挖;不做好監(jiān)控量測不準開挖;防護措施不到位不準開挖;地質(zhì)情況發(fā)生重大變化不準開挖。

(6)推行項目標準化管理,切實加強現(xiàn)場管理與過程控制,嚴格執(zhí)行工序質(zhì)量控制“三檢”制度,確保隧道注漿、支護、排水、安全步距等工序質(zhì)量安全管理可控。

(7)加強溝通,及時反饋信息。地質(zhì)預(yù)測預(yù)報或施工過程中發(fā)生較大地質(zhì)變化時,必須及時將情況反饋到業(yè)主、設(shè)計和監(jiān)理等單位,不得擅自處理,避免處理不當留下安全隱患或引安全質(zhì)量發(fā)事故。

參考文獻

[1] TZ204-2008鐵路隧道工程施工技術(shù)指南[S].

[2] 馮衛(wèi)星,況勇,陳建軍.隧道坍方案例分析[M].成都:西安交通大學(xué)出版社,2002.

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