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如何降低催化裝置干氣中的氮含量

2014-10-21 20:02朱偉
山東工業(yè)技術(shù) 2014年24期
關(guān)鍵詞:氮?dú)?/a>降低措施

摘 要:對(duì)催化裂化裝置干氣中氮?dú)夂科叩脑蜻M(jìn)行了深入的分析;對(duì)氮?dú)夂扛叩默F(xiàn)象、存在的問(wèn)題進(jìn)行了深入分析,指出了產(chǎn)生問(wèn)題的原因,并提出處理措施和解決問(wèn)題的辦法。

關(guān)鍵詞:降低;干氣;氮?dú)?;措?/p>

1 前言

山東石大科技集團(tuán)催化裂化裝置為兩段提升管蠟油催化裂化裝置,裝置的加工能力為18萬(wàn)噸/年。穩(wěn)定崗位的任務(wù)就是將氣壓機(jī)來(lái)的壓縮富氣和分餾來(lái)的粗汽油進(jìn)一步分離為干氣、液化氣和穩(wěn)定汽油,并把液化氣、干氣進(jìn)行脫硫,穩(wěn)定汽油進(jìn)行預(yù)堿洗,生產(chǎn)出合格產(chǎn)品,保證干氣系統(tǒng)的壓力平衡,保持高低壓瓦斯線火炬線的暢通,保證火炬長(zhǎng)明燈正常燃燒。

2 存在的問(wèn)題

裝置檢修開(kāi)工運(yùn)行一段時(shí)間以后,取樣分析發(fā)現(xiàn)干氣中的氮?dú)夂恐饾u增加,含量最高將近50%。干氣中的氮?dú)夂渴谴呋b置穩(wěn)定崗位安全生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié),氮?dú)夂扛咭自斐苫鹁嫦纾绊懛€(wěn)定崗位的平穩(wěn)操作,使吸收穩(wěn)定系統(tǒng)負(fù)荷加大,氣壓機(jī)負(fù)荷加大,存在嚴(yán)重安全隱患。

3 原因分析

3.1 沉降器汽提段串風(fēng)

造成沉降器串風(fēng)的主要原因是錐體密封反吹松動(dòng)腐蝕泄露或反吹管斷裂,因再生煙氣中含有一定成分的SO2、NOx等腐蝕物質(zhì),在高溫的環(huán)境下容易對(duì)反吹管產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂,造成煙氣由再生器串入沉降器。我們對(duì)再生器的煙氣的主要成分和微量極性氣體組分進(jìn)行分析,分析結(jié)果見(jiàn)下表1:

分析結(jié)果顯示再生器煙氣中存在一定量的SO2和NOx,煙氣中的SO2轉(zhuǎn)化SO3后易造成煙氣酸露點(diǎn)腐蝕,而NOx極易溶于水,NO3-是極易引發(fā)低碳鋼,低合金剛材料產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕的敏感陰離子,在一定條件就可以造成應(yīng)力腐蝕破裂。

3.2 反吹松動(dòng)管材質(zhì)符合國(guó)標(biāo)要求

錐體密封采用的反吹松動(dòng)管是304不銹鋼管,在硬度和耐磨性方面比較好,但抗晶間腐蝕性能稍差一些。我們對(duì)失效的304不銹鋼反吹松動(dòng)管的材質(zhì)進(jìn)行化驗(yàn)分析,材質(zhì)符合國(guó)標(biāo)技術(shù)要求。現(xiàn)場(chǎng)反吹松動(dòng)304不銹鋼管化學(xué)成份分析如下表2所示:

我們使用的管材分析結(jié)果表明304不銹鋼管材質(zhì)滿足國(guó)標(biāo)的要求。

3.3 反吹松動(dòng)設(shè)計(jì)不合理

由于錐體密封松動(dòng)必須穿過(guò)再生器的稀相段,再生器內(nèi)部溫度較高,因此在設(shè)計(jì)時(shí)必須考慮到反吹松動(dòng)管的膨脹量,避免出現(xiàn)應(yīng)力拉裂的現(xiàn)象。由于原松動(dòng)設(shè)計(jì)時(shí)拐彎少、彎頭半徑較小,吸收膨脹量少,存在較大的應(yīng)力。

4 處理措施

4.1 反吹松動(dòng)管材質(zhì)由304升級(jí)為316L。

反吹松動(dòng)管所處的環(huán)境既要有一定的耐高溫、耐磨性能,同時(shí)還需要具有抗應(yīng)力腐蝕的特征。而316L比304的含碳量更低,同時(shí)含有合金元素Mo,因此它的抗晶間腐蝕和高溫蠕變的性能更優(yōu)良。通過(guò)綜合比較,我們認(rèn)為將材質(zhì)由304升級(jí)為316L效果更好。

4.2 反吹松動(dòng)管現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)更合理

由于錐體密封反吹松動(dòng)設(shè)計(jì)共有3個(gè),且每根反吹管的長(zhǎng)度在20m以上,因此存在較大的應(yīng)力,在高溫腐蝕環(huán)境下容易發(fā)生應(yīng)力腐蝕斷裂。車(chē)間技術(shù)人員在檢修施工前對(duì)反吹松動(dòng)管的進(jìn)行重新布置,一方面增加反吹松動(dòng)管在再生器內(nèi)的拐彎次數(shù),另一方面采用大曲率半徑彎頭,盡可能地吸收高溫環(huán)境帶來(lái)的膨脹量,減少應(yīng)力的存在。

5 改造情況

裝置停工檢修期間我們對(duì)汽提段錐體密封反吹松動(dòng)管進(jìn)行了改造,將反吹管材質(zhì)由304全部更換為316L,并將普通彎頭更換為大曲率半徑彎頭,同時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)增加反吹管在再生器內(nèi)的拐彎次數(shù),使裝置操作更加平穩(wěn)。

6 效果分析

裝置經(jīng)過(guò)改造后,反吹松動(dòng)蒸汽更加均勻,汽提效果較改造前更好。反吹松動(dòng)管使用一個(gè)檢修周期不出現(xiàn)腐蝕穿孔或斷裂失效的情況,同時(shí)干氣中的氮?dú)夂坑忻黠@的降低,并能長(zhǎng)期穩(wěn)定在一定的范圍內(nèi),沒(méi)有出現(xiàn)大的波動(dòng)。改造前、后干氣組成分析數(shù)據(jù)見(jiàn)下表3:

7 結(jié)論

汽提段錐體密封反吹松動(dòng)經(jīng)過(guò)改造后,提高了汽提段催化劑的汽提效果,穩(wěn)定崗位操作更加平穩(wěn),干氣中的氮?dú)夂勘容^穩(wěn)定,消除了安全隱患,保證了裝置的安全平穩(wěn)生產(chǎn)。

參考文獻(xiàn):

[1]龔宏,金桂蘭.應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂及其對(duì)策[J].石油化工腐蝕與防護(hù),1999(10).

[2]孫家孔.石油化工裝置設(shè)備腐蝕與防護(hù)手冊(cè)[J].中國(guó)石化出版社,1996(03).

作者簡(jiǎn)介:朱偉(1979—),男,山東東營(yíng)人,在職研究生學(xué)歷,工程師。

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