商永強
【摘 要】隨著我國社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展,用電需求也呈現(xiàn)出了不斷上升的增長態(tài)勢,在這樣的條件下強化用電供給能力就限制至關(guān)重要。本文簡要敘述了“低溫省煤器”的特點及不同的運用方式,分析了其運用的經(jīng)濟性。對火力發(fā)電廠660 MW級機組采用低溫省煤器,可使全廠發(fā)電效率提高0.22%,發(fā)電標準煤耗降低1.1~ 1.2 g/kWh,以800元/t的標煤價計算,機組年運行7000小時,年等效利用小時為5000 h,每臺機組全年的燃料成本約可節(jié)約320萬元,每年節(jié)約用水量約35萬噸。投資回收年限約:2.98~3.86年。采用低溫省煤器可提高機組熱效率,節(jié)能、節(jié)水效果顯著,符合國家“節(jié)能減排”的政策,具有很好的發(fā)展前景和應用推廣價值。
一、當前火力發(fā)電廠面臨的嚴峻形勢
隨著全球及我國經(jīng)濟、能源和環(huán)保形勢的發(fā)展,當前火力發(fā)電廠特別是燃煤發(fā)電廠,將面臨更為嚴格的環(huán)保要求和嚴峻的市場經(jīng)營形勢,突出表現(xiàn)在如下方面:
1.節(jié)能和減排已成為燃煤發(fā)電企業(yè)發(fā)展的兩個約束性指標
國務院發(fā)布的《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要》中明確提出了“建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會;堅持開發(fā)節(jié)約并重、節(jié)約優(yōu)先,按照減量化、再利用、資源化的原則;大力推進節(jié)能節(jié)水節(jié)地節(jié)材,加強資源綜合利用,完善再生資源回收利用體系,全面推行清潔生產(chǎn),形成低投入、低消耗、低排放和高效率的節(jié)約型增長方式。”這表明節(jié)能降耗和減少排放已成為對燃煤發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)的兩個約束性指標。在節(jié)能方面,規(guī)劃提出到2015年中國萬元GDP能耗要降低20%(即由1.22噸標煤/萬元GDP下降到0.98噸標煤/萬元GDP左右);一次能源消費總量控制目標為27億噸標煤左右;年均增長4%;規(guī)劃中對燃煤發(fā)電行業(yè)的要求是到2015年全國火力發(fā)電企業(yè)的平均供電煤耗降低20g/kWh,廠用電率下降至4.5%左右。
2.燃煤發(fā)電企業(yè)的電量調(diào)度已經(jīng)由銘牌調(diào)度逐漸向節(jié)能調(diào)度過渡
2007年8月國務院轉(zhuǎn)發(fā)了由國家發(fā)改委、環(huán)??偩?、電監(jiān)會、能源辦制定的《節(jié)能發(fā)電調(diào)度辦法》,對于燃煤機組按照能耗水平由低到高排序,按照能耗水平進行電量調(diào)度。隨著電力供求矛盾的逐步緩減,新的電源點不斷投運,高能耗燃煤發(fā)電企業(yè)的生產(chǎn)和發(fā)展將受到限制,其經(jīng)營形勢變得非常嚴峻,將面臨激烈的競爭。公司只有對外不斷爭取市場份額,對內(nèi)加強管理、最大限度的降低消耗,對低效高耗的主輔機進行技術(shù)更新和改造,才能在激烈的市場競爭中生存和發(fā)展。
3.國內(nèi)外煤炭價格持續(xù)上漲,燃煤發(fā)電企業(yè)經(jīng)營嚴峻
近年來,國際煤炭價格不斷飆升。受國際煤炭價格上漲因素的影響,國內(nèi)發(fā)電用煤價格也持續(xù)上漲,且合同煤價與市場煤價逐步逼近,燃煤發(fā)電企業(yè)將面臨更大的成本壓力。火電機組的傳統(tǒng)設計理論和技術(shù)經(jīng)濟分析結(jié)果認為:電站鍋爐的排煙溫度在120~140℃內(nèi)較佳。目前國內(nèi)能源價格和環(huán)保脫硫要求與傳統(tǒng)理論和以前技術(shù)經(jīng)濟分析所依據(jù)的基礎數(shù)據(jù)發(fā)生了巨大的變化,能源價格高漲,從經(jīng)濟性方面考慮,應選用更低的鍋爐排煙溫度;從節(jié)能減排和經(jīng)濟性兩方面考慮,降低排煙溫度對于節(jié)約燃料、降低污染具有非常重要的實際意義。因此,深度降低排煙溫度是目前電站鍋爐節(jié)能減排技術(shù)發(fā)展的必然選擇。
二、低溫省煤器的運用現(xiàn)狀
我國目前也以降低排煙溫度為目的的鍋爐技術(shù)改造方案較多,這為電站鍋爐節(jié)能開辟了新的途徑。影響排煙熱損失的主要因素是排煙溫度,一般我國許多電站鍋爐的排煙溫度大多高于設計值,一般約比設計值高出20~50℃。排煙熱損失是鍋爐各項熱損失中最大的一項,一般為5%~12%,占鍋爐熱損失的60%~70%。影響排煙熱損失的主要因素是排煙溫度。一般情況下,排煙溫度每增加10℃,排煙熱損失上升0.6%~1%,相應多耗煤1.2%~2.4%。若以燃用熱值為20000KJ/kg煤的410t/h高壓鍋爐為例,則每年多消耗近萬噸動力用煤。我國許多電站的排煙溫度高于設計值約20~50℃,因此降低排煙溫度對于節(jié)約燃料、降低污染具有非常重要的實際意義。
深度降低排煙溫度并開發(fā)低溫省煤器的設計理念來自于1973年能源危機前后美國和歐洲廣泛推廣的節(jié)能策略,低溫省煤器系統(tǒng)在國外至今已有幾十年的使用歷史。在歐洲,主要用來降低褐煤爐的排煙溫度,在日本,還用來提高除塵效率。目前已發(fā)展出數(shù)種形式,采用高肋化比的換熱元件作為傳熱體,采用耐硫酸鋼材和不銹鋼材料加工,利用蒸汽或脈沖吹灰器解決運行積灰問題,取得了成功的使用業(yè)績。
在我國,電站鍋爐深度降低排煙溫度正成為一種趨勢。據(jù)調(diào)研,華電國際百年電力發(fā)展有限公司首次在4號機組完成了深度降低排煙溫度的改造,將鍋爐排煙溫度從145℃降低至85℃(平時運行保持90℃),節(jié)省標準煤耗3.6g/kwh。上海外高橋三期的零能耗脫硫系統(tǒng),也成功地將鍋爐排煙溫度降低到87℃,節(jié)省標準煤耗2.0g/kwh。國內(nèi)其他電廠如國電荊門電廠、揚州二電廠、六枝電廠、萊蕪電廠、太原第二熱電廠等也在積極進行深度降低排煙溫度的努力,相繼制定相關(guān)技術(shù)改造方案或進行實施。上海電氣電站集團上海鍋爐廠有限公司目前已經(jīng)將新建機組鍋爐設計排煙溫度最低控制在105~110℃范圍內(nèi),超越了傳統(tǒng)設計理念,為電站鍋爐節(jié)能降耗作出了重要和優(yōu)異的業(yè)績,同時也承接鍋爐增加低溫省煤器的改造業(yè)務,為眾多需要節(jié)能降耗的電廠提供技術(shù)支持和項目實施。
三、低溫省煤器的工作原理
1.系統(tǒng)介紹
低溫省煤器系統(tǒng)的改造方案,通常是在鍋爐除塵后部的煙道中加裝低溫省煤器,利用煙氣加熱汽機凝結(jié)水,提高機組綜合效率,同時將排煙溫度降低到102℃,實現(xiàn)煙氣余熱的深度回收,大幅度降低脫硫塔入口煙溫,減少脫硫系統(tǒng)水耗,提高機組整體熱經(jīng)濟性。
2.系統(tǒng)組成
上述幾種布置方式中,單級布置場地安排方便,投資較小些;兩級布置方式較復雜,但可以降低進入電除塵的煙溫,飛灰比電阻可從下降1~2個數(shù)量級,這樣可大大提高電氣除塵器的收塵效率;水媒復合GGH能最大限度提高回收熱量的利用率(100%的回收熱用來再熱凈煙氣),但是,鑒于目前GGH凈煙氣夾帶石膏漿液現(xiàn)象無法根治,容易造成凈煙氣加熱換熱用肋片管外堵塞,導致阻力失控,制約了該方案的推廣使用。增加低溫省煤器系統(tǒng)可有不同的做法,幾種可行的布置方案如下圖所示:考慮兼顧增加發(fā)電量和冬季使用暖風器節(jié)能需要,通常推薦采用單級布置帶暖風器系統(tǒng)的布置方案,該系統(tǒng)由低溫省煤器系統(tǒng)和暖風器系統(tǒng)組成。利用鍋爐排出的100~160℃的煙氣作為熱源,用來加熱鍋爐給水和暖風器內(nèi)部循環(huán)工質(zhì),達到提高發(fā)電系統(tǒng)效率,保護空氣預熱器避免低溫腐蝕,同時能通過降低脫硫系統(tǒng)入口煙氣溫度,達到減少脫硫系統(tǒng)水耗的目的。低溫省煤器中的工質(zhì)水從汽輪機低壓缸的低加系統(tǒng)抽出,抽出水的溫度根據(jù)低溫省煤器出口換熱面壁溫高于煙氣露點的要求決定,一般選擇內(nèi)部水溫在50~90℃的低壓加熱器,考慮低負荷運行需要,低溫省煤器作為該級低壓加熱器的并聯(lián)系統(tǒng),在低負荷時可以調(diào)整低溫省煤器內(nèi)工質(zhì)流量保證低溫省煤器的煙氣出口溫度不低于煙氣露點溫度過多。露點溫度根據(jù)蘇聯(lián)標準和日本標準計算方法計算,設計控制煙氣排放溫度不低于露點一定范圍。為進一步提高系統(tǒng)的利用能力,低溫省煤器設計分為多級,其最后一級和暖風器系統(tǒng)并聯(lián),暖風器系統(tǒng)通過低溫省煤器的末級吸熱,熱水通過暖風器循環(huán)泵強制在末級低溫省煤器和暖風器間循環(huán),暖風器系統(tǒng)工質(zhì)無需連續(xù)提供,只需要定期更換即可。
3.布置方案
一般系統(tǒng)的低溫省煤器,可以根據(jù)現(xiàn)場場地情況,建議布置在引風機后脫硫風機前的水平煙道上, 較適合于和新設計機組、加裝脫硫系統(tǒng)改造、拆除GGH改造同步進行。這種方案中低溫省煤器內(nèi)部煙氣灰含量很低,設備磨損較小,對電除塵設備影響不大,這種布置方式為優(yōu)先推薦方案。暖風器布置在送風機出口的水平風道上,可以同時設置一次風和二次風暖風器。根據(jù)設計換熱量的大小,低溫省煤器可以分成兩級或三級布置。其中最末級在投用暖風器時,可以作為暖風器的熱源換熱器。為核算余熱回收效果,計算經(jīng)濟效益,抽取某電廠660MW 機組的設計煤種,BMCR工況條件的煙氣參數(shù),對汽輪機組增加發(fā)電量部分,委托汽輪機公司核算采用和不采用本系統(tǒng)兩種方案,核算發(fā)電汽耗和機組輸出電功的變化,得出比較結(jié)果。
四、低溫省煤器的經(jīng)濟性分析
1.對熱力系統(tǒng)效率的改善
先考慮不投暖風器工況,最大收益狀態(tài)為所有汽輪機低壓缸凝結(jié)水進入低溫省煤器。在燃用設計煤種時,BMCR(機組輸出功率P=660×1.1=726MW),低溫省煤器內(nèi)部水壓1.67MPa, 進出水焓分別為232.41kJ/kg和328.91kJ/kg。標準煤低位發(fā)熱量為29310kJ/kg。上述條件下,回收的熱量為:Q=F×(i”-i)= 370.285×3600 ×(328.91-232.41)=1.286×108 kJ/h=35.72MW, 考慮從汽機到低溫省煤器間輸送熱量損失5%,每滿負荷運行小時節(jié)煤ΔBj=0.95×Q/29310=0.95×1.286×108 / 29310=4168.2 kg/h, 折算為鍋爐煤耗為 ΔC=ΔBj/P= 4168.2 ×1000 / 726000 =5.742g/kwh。對加熱冷凝水的方案,汽輪機低壓缸少抽汽部分可以繼續(xù)做功,對應上述回收熱能的蒸汽在汽機低壓缸做功效率僅為11.78%(按照汽機熱平衡圖對比計算得到),發(fā)電機組可以多發(fā)電35.72×0.95× 11.78% =3.997MW,汽機熱耗從7419kJ/kwh降為7378kJ/kwh,發(fā)電效率從48.52%提高到48.79%,提高0.27%, 考慮鍋爐效率94%,發(fā)電標準煤耗從269.30 g/kwh降為267.81 g/kwh,降低1.49 g/kwh。每小時節(jié)約標煤為1.49×10-3×726×103=1081.74kg/h。
2.系統(tǒng)多耗能部分
多耗能部分包括(1)低溫省煤器的流通阻力,(2)輸送汽機冷凝水的泵功損失,(3)暖風器循環(huán)泵的功耗。輸送(克服阻力)功率為:W = m×ΔP/(ρ×η)/1000 kw,(m:質(zhì)量流速,kg/s,ΔP:流通阻力,Pa,ρ:水密度:986kg/m3,η:風機(泵)的效率,下面計算取泵為η=0.90,引風機為η=0.80)。輸送水的功率: w1= 370.285×0.2×106 /(986×0.90)/1000=83.45kw煙氣阻力多耗功為:(煙氣密度0.956kg/m3,阻力1.0kPa)w2=750.6×1000 /(0.956×0.80)/1000= 981.42 kw暖風器循環(huán)泵功耗:(泵耗用揚程0.3MPa,輸送水量200kg/s,水密度1000kg/m3)w3=200×0.3×106 /(1000×0.90)/1000=66.7kw考慮電廠效率(按42%),上述耗用電功率折算為鍋爐熱輸入量算法為:w/0.42, 折算為每小時煤耗的計算方法為: w/0.42×3600 / 29310 (kg/h)。無論采用何種熱源,暖風器的空氣阻力都變化不大。因此只要采用暖風器,就必須耗用送風機功率,采用該方案不會增加額外的送風機功耗。另外,采用閉式循環(huán)水加熱暖風器的工質(zhì)阻力要小于采用蒸汽,這一部分功耗節(jié)約有限,不予計入。
3.凈收益計算
計算上述供貨范圍內(nèi)的設備造價如估算為1000萬元左右(具體費用按照供貨范圍詳細計算數(shù)值,不含暖風器投資費用),安裝費用預計為150萬元,電廠配套設備約為150萬元,則該項目總建設(或改造)投入費用約為1300萬元。設備的年收益(發(fā)電收益、暖風器收益和減少脫硫運行噴水收益,未算入不裝GGH的運行收益)計算為336.57萬元,投資回收周期為2.98~3.86年。按照投運壽命一個大修周期計算(6年),電廠的凈收益為 6×336.57-1300=713.42萬元,節(jié)煤6×3990.21=23941萬噸(標準煤);總節(jié)約脫硫噴水量34.71×6=208.3萬噸。凈降低發(fā)電煤耗 1.10g/kwh,發(fā)電成本下降不低于0.088分/kwh。
五、低溫省煤器的綜合使用意義
低溫省煤器-暖風器鍋爐余熱回收系統(tǒng)是一項產(chǎn)出遠大于投入的設備,具有良好的經(jīng)濟性。該系統(tǒng)對運行要求很低,沒有轉(zhuǎn)動換熱部件和風機,控制簡單,維護工作主要為及時更換局部腐蝕嚴重的部件。已有設備的實際運行情況表明,對低溫省煤器布置在電除塵器后方的方案,堵灰現(xiàn)象輕微,用吹灰器定期清理就能滿足,基本上不需要進行水沖洗。對燃用高硫煤鍋爐,采用涂搪瓷表面管束或不銹鋼管束,可以有效延長設備的使用壽命。該系統(tǒng)非常適合于替代現(xiàn)有FGD脫硫系統(tǒng)中的GGH設備,由于低溫省煤器不接觸含有石膏的凈煙氣,因此不會出現(xiàn)管束堵塞現(xiàn)象,換熱管束采用順列布置和H型肋片,可以進一步提高吹灰效果。其每年得到的巨大收益,完全能支付因取消GGH后對煙囪等設備的防腐改造的投入費用,取消GGH還能帶來降低廠用電率、簡化運行維護工作等好處。由此可見,這種改造不但可長期獲益,其重要的是符合國家“節(jié)能減排”的政策,具有很好的發(fā)展前景和應用推廣價值。
低溫省煤器之所以能夠在火力發(fā)電廠中得到廣泛的應用,其最重要的原因就在于低溫省煤器具有較高的經(jīng)濟性和環(huán)保性。通過對低溫省煤器的合理安裝和利用,將會為火力發(fā)電廠帶來巨大的經(jīng)濟效益。面對當前世界能源儲量的不斷下降以及能源價格的不斷上升,低溫省煤器將會在火力發(fā)電廠中得到更多的應用,并且在相關(guān)的技術(shù)上也將得到不斷地彌補和改進,發(fā)揮出更大的功效。
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