陳捷
【摘 要】對大唐國際呂四港發(fā)電有限責(zé)任公司HG-2000/26.15-YM3型超超臨界直流鍋爐在運(yùn)行中發(fā)生的一次省煤器管爆漏事件進(jìn)行了分析,找到了爆管的原因,并采取有效措施,提高了設(shè)備的安全運(yùn)行水平。
【關(guān)鍵詞】省煤器管;爆漏;鍋爐
0 引言
鍋爐省煤器管爆漏,是影響火力發(fā)電廠安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的一個重要問題。近年來,超超臨界機(jī)組的相繼投產(chǎn)對電網(wǎng)的安全提出了更高要求,大機(jī)組非停對電網(wǎng)的壓力逐漸增大。因此,加大對運(yùn)行鍋爐的檢查維護(hù),將受熱面管爆漏的機(jī)率降到最低限度,是我們提高火力發(fā)電廠安全運(yùn)行水平的一種有效手段。
1 鍋爐概述
大唐國際呂四港發(fā)電有限責(zé)任公司4×660MW機(jī)組鍋爐系哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司制造的HG-2000/26.15-YM3型超超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行直流鍋爐,采用П型布置、單爐膛、改進(jìn)型低NOX PM主燃燒器和MACT型低NOx分級送風(fēng)燃燒系統(tǒng)、墻式切圓燃燒方式,爐膛采用內(nèi)螺紋管垂直上升膜式水冷壁、帶再循環(huán)泵的啟動系統(tǒng)、一次中間再熱。過熱蒸汽調(diào)溫方式以煤水比為主,同時設(shè)置三級噴水減溫器;再熱蒸汽主要采用尾部豎井分隔煙道調(diào)溫?fù)醢逭{(diào)溫,同時燃燒器的擺動對再熱蒸汽溫度也有一定的調(diào)節(jié)作用,在低溫再熱器入口管道上還設(shè)置有事故噴水減溫器。鍋爐采用平衡通風(fēng)、緊身封閉布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu),燃用晉北煤。鍋爐主要參數(shù)如表1。
表1
2 省煤器管爆漏事件
2014年5月20日下午,公司設(shè)備部鍋爐點(diǎn)檢人員巡視設(shè)備,行至4號鍋爐省煤器灰斗輸灰裝置時,發(fā)現(xiàn)4號倉泵入口法蘭處向外滲水,隨后對其它3臺倉泵進(jìn)行了仔細(xì)檢查,均未發(fā)現(xiàn)滲水現(xiàn)象,初步判斷省煤器管或包墻管可能爆漏,漏點(diǎn)位于爐右側(cè)。打開再熱器側(cè)省煤器人孔門進(jìn)行檢查,確認(rèn)省煤器管存在泄漏。5月21日上午爐管泄漏報警裝置尾部煙道第24點(diǎn)監(jiān)聽聲音變大,4號省煤器灰斗倉泵底部滴水現(xiàn)象有增大趨勢。16:00機(jī)組開始滑停,至22:00,4號機(jī)組停運(yùn)。
5月23日23:00進(jìn)入尾部煙道檢查發(fā)現(xiàn)省煤器最上部從爐右向左數(shù)第2根肋片管(Φ44.5×6.7,SA210C)爆漏,肋片和護(hù)罩破損,泄漏部位與半伸縮式吹灰器HR2外槍管噴嘴部位對應(yīng)。(如圖1、圖2所示)。
擴(kuò)大檢查發(fā)現(xiàn)省煤器最上部從右向左數(shù)第46根肋片管(Φ44.5×6.7,SA210C)吹損,吹損深度約3mm,吹損部位也與半伸縮式吹灰器HR2外槍管噴嘴部位對應(yīng),該處缺陷是蒸汽吹損了槍管支架槽鋼后,接著吹損省煤器管所致,如果沒有槽鋼擋一下,可能也已爆漏。如圖3所示。
圖1
圖2
圖3
3 爆漏原因分析
從省煤器管爆漏與吹損位置來看,造成本事件的原因應(yīng)該是半伸縮式吹灰器HR2提升閥存在內(nèi)漏,只要4號爐吹灰系統(tǒng)投運(yùn),即使半伸縮式吹灰器HR2不工作,槍管內(nèi)也一直有蒸汽流動,蒸汽通過外槍管上2個噴嘴(總共有4個噴嘴,前后各2個)正對著省煤器管連續(xù)吹灰,直至吹損爆漏。暴露出的問題是,設(shè)備維護(hù)人員對運(yùn)行設(shè)備的檢查沒有到位,吹灰器除了在投運(yùn)時應(yīng)做到全過程現(xiàn)場跟蹤外,投運(yùn)前的檢查也必不可少,通過檢查投用前的槍管溫度,就能及時發(fā)現(xiàn)吹灰器提升閥是否有內(nèi)漏問題,如果及時發(fā)現(xiàn)、及時處理,這一省煤器管爆漏事件是可以避免的。另外,點(diǎn)檢人員、運(yùn)行人員也未掌握現(xiàn)場設(shè)備運(yùn)行狀況,管理上存在漏洞。
4 對策
(1)更換省煤器最上部從右向左數(shù)第2、46根肋片管,每根管長300mm;更換半伸縮式吹灰器HR2提升閥。
(2)編制鍋爐吹灰器管理制度,細(xì)化點(diǎn)檢人員、運(yùn)行人員和維護(hù)人員職責(zé)分工。
(3)組織點(diǎn)檢人員、運(yùn)行人員、維護(hù)人員進(jìn)行一次吹灰器全面普查,對查出的問題進(jìn)行處理,保證吹灰器可靠運(yùn)行。針對提升閥內(nèi)漏問題,三方人員應(yīng)提高檢查水平,改進(jìn)檢查方法。在吹灰電動總門開啟但未吹灰時,通過測量吹灰器槍管溫度的辦法進(jìn)行查漏,也可采取一些電廠的做法進(jìn)行技術(shù)改造,在槍管處加裝溫度測點(diǎn),盡早發(fā)現(xiàn)提升閥內(nèi)漏問題。點(diǎn)檢人員加強(qiáng)對維護(hù)人員的管理,不定期抽查吹灰器運(yùn)行中吹灰器檢查跟蹤人員的工作狀態(tài)和實(shí)際效果。另外,點(diǎn)檢人員做好提升閥備件的材料計劃、維護(hù)人員則負(fù)責(zé)提升閥檢修。
(4)優(yōu)化吹灰。首先實(shí)現(xiàn)吹灰時連續(xù)疏水,先對1臺鍋爐的吹灰系統(tǒng)進(jìn)行改造試驗,待改造成功后,再推廣至其它3臺鍋爐。其次,根據(jù)歷次檢修發(fā)現(xiàn)的受熱面積灰狀況,發(fā)電部、設(shè)備部技術(shù)人員經(jīng)過討論認(rèn)為長、短吹的吹灰壓力還有一定優(yōu)化空間,壓力可以由原來的1.8MPa調(diào)整為1.5MPa。另外,對比其它電廠一般2天1次的吹灰頻率,我公司長伸縮式吹灰器、半伸縮式吹灰器6天1次、爐膛吹灰器吹2天1次的吹灰頻率不高,因此暫不進(jìn)行修改。
(5)將吹灰器的解體檢修列入大修標(biāo)準(zhǔn)項目。
5 結(jié)語
因1臺吹灰器問題造成一次機(jī)組非停,我們從中應(yīng)該吸取教訓(xùn)。要加強(qiáng)運(yùn)行設(shè)備的巡檢、點(diǎn)檢和維護(hù),對吹灰器一定要引起重視。在隨后的普查中,我們發(fā)現(xiàn)4臺鍋爐共528臺吹灰器中有15臺吹灰器的提升閥門存在內(nèi)漏問題,我們對其進(jìn)行更換,消除了設(shè)備隱患。在2號爐大修中,我們加裝了疏水手動門,該手動門常開,以實(shí)現(xiàn)吹灰時連續(xù)疏水,吹灰壓力已調(diào)整為1.5MPa。在槍管處加裝溫度測點(diǎn)的技改方案也處在搜資階段,希望能盡快實(shí)施。所有這些工作,將有效解決吹灰器對鍋爐受熱面的吹損問題,安全性、經(jīng)濟(jì)性并重。否則,這次可能吹損的是省煤器管,下次吹損的有可能是水冷壁、過熱器、再熱器管。
[責(zé)任編輯:薛俊歌]