郭春梅+劉洋
摘要:鋯的化學活潑性大,高溫下會與氫、氮、氧等氣體起化學反應。氫、氧、氮與鋯形成脆性化合物,不但使鋯塑性和韌性明顯變差,而且使鋯的耐蝕性急劇降低。另外,由于鋯熔點高,導熱系數(shù)小,因此在鋯材的焊接中,對焊接工藝參數(shù)提出了更高的要求。文章論述了中油吉林石化公司丙烯腈廠增設500m3酸水儲罐項目中應用的鋯鋼復合板焊接工法,從鋯的焊接性能、焊接方法、焊接工藝流程、操作要點、質(zhì)量控制、效益分析等方面做了說明。
關鍵詞:工業(yè)鋯;鋯鋼復合板;儲罐焊接工法;脆性化合物;焊接工藝參數(shù);500m3酸水儲罐項目
中圖分類號:TG441 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)33-0070-03
1 概述
工業(yè)鋯屬于高熔點稀有金屬,是原子能工業(yè)、化工、石油化學工業(yè)中的一種重要結構材料,在大多數(shù)有機酸、無機酸、強堿和一些熔融態(tài)的鹽中均具有優(yōu)良的耐腐蝕性。鋯的耐腐蝕性優(yōu)于不銹鋼、鎳和鎳合金。在苛性腐蝕介質(zhì)中與不銹鋼、鈦及鎳基合金相比,大大提高了設備的壽命和可靠性,能夠取得更大的經(jīng)濟效益。
鋯化學活潑性大,高溫下會與氫、氮、氧等氣體起化學反應,鋯在315℃~1000℃強烈吸氫,在400℃以上強烈吸氧,在800℃以上強烈吸氮。氫、氧、氮與鋯形成脆性化合物,不但使鋯塑性和韌性明顯變差,而且使鋯的耐蝕性急劇降低,其中氧對塑性和韌性的影響大,而氮對耐蝕性的影響大。另外,由于鋯熔點高,導熱系數(shù)小,因此在鋯材的焊接中,對焊接工藝參數(shù)提出了更高的要求。在中油吉林石化公司丙烯腈廠增設500m3酸水儲罐項目中應用了鋯材的焊接技術,下面介紹一下焊接工法。
2 工法特點
本工法根據(jù)鋯材的特性和數(shù)據(jù)進行分析,從以下三個方面改進了鋯材的焊接工藝:確定了更加合理的焊接工藝參數(shù);制定有效的氣體保護措施;對焊接機具進行小改造,增加一個氬氣噴嘴。
通過上述三個方面的改進,使鋯材焊接后的外觀成形和表面顏色都有了很大程度的改觀,從而減少了焊接處理的工作量,提高了經(jīng)濟效益。
3 適用范圍
本工法適用于鋯材(R60702)搭接焊縫。
4 工藝原理
鋯焊接性較好,可以采用多種焊接方法,其中氬弧焊是比較經(jīng)濟的方法。鋯在590℃以上對氧、氮、氫的脆性敏感,因此對該金屬的焊接必須進行焊接保護,防止大氣污染。在焊接時,鋯必須與大氣隔離,一直冷卻到593℃以下。鋯焊絲必須進行化學清洗。
5 工藝流程及要點
5.1 坡口加工
采用機械加工的方式將坡口加工成型,對焊口表面進行機械打磨,露出金屬光澤。用丙酮對母材及焊絲進行擦洗,保證沒有嚴重的氧化、水汽、油污及贓物。清理程序應為:磨光機打磨→不銹鋼絲輪(刷)清理→拋光輪拋光→丙酮清洗→封口保護。
5.2 組對
點固焊采用手工電弧焊,每隔300~350mm,點焊5~8mm。
5.3 焊接參數(shù)
焊接方法,氬弧焊。采用直徑Φ2.4mm的焊絲,電流采用直流正接方式,電壓為12~14V,電流為100~140A,主噴嘴的氬氣流量為10~12L/min,附加保護及付噴嘴的氬氣流量為22~24L/min,在施焊前2min開始送氣,在焊接結束2min后停止送氣,鎢極直徑為Φ3mm。罐板鋯貼條焊接,焊接形式如圖1所示:
圖1 罐板鋯貼條焊接
5.4 焊接
工法采用全氬弧且全熔透性焊接。點焊方式與正式焊接工藝相同。引弧采用回焊法,且用高頻引弧,不允許摩擦引弧。焊接采用小電流、稍擺動的方法。
背部氣體保護通過碳鋼基層開孔持續(xù)保護。采用整體充氬,充氬時間為焊接不銹鋼的5~10倍。焊接過程中,注意焊絲端部不要離開氬氣保護區(qū)域,如果焊絲離開氬氣保護,繼續(xù)焊接時,焊絲端部至少切掉25mm。
盡量避免采用砂輪機修磨,可采用金屬磨頭修磨。若采用砂輪機修磨,打磨時需澆水冷卻,打磨溫度不得超過315℃,以避免強烈氧化。嚴格控制層間溫度,層間溫度不得高于107℃。焊接完成后,冷卻至環(huán)境溫度方可停止氬氣保護。并檢查外觀色澤,以銀白色為合格。
5.5 操作要點
鋯材焊接與其他材料焊接相比,需要注意以下
七點:
5.5.1 因鋯材焊接氣孔主要是由于坡口表面的污染引起,所以施焊時必須在丙酮擦洗后的30min內(nèi),如果不能在規(guī)定時間內(nèi)焊接,應采取措施對焊口進行保護,如用醫(yī)用膠布粘貼保護。
5.5.2 確保氬氣純度≥99.996%以上。
5.5.3 在現(xiàn)場焊接,必須搭設擋風設施,且擋風設施應盡量嚴密,以防止環(huán)境中存在的沙塵污染鋯材表面。環(huán)境溫度如低于15℃,在焊接前必須預熱到15℃以上。焊機離焊件不得超過5m。
5.5.4 為使焊縫在整個固化過程中都受到良好的保護,直至溫度下降到400℃以下,可采取以下措施:(1)采用加大氬氣流量,促進熔池固化、降溫。但這種方法將直接影響焊接質(zhì)量,因為氣體流速過大,極有可能將未固化的金屬吹離熔池,如流量較小,又起不到對降溫過程保護的作用;(2)在焊接時采用罩式拖尾保護裝置。但這種方法會影響焊工在施焊過程中對熔池的觀察,不利于焊工控制焊接質(zhì)量;(3)在主噴嘴外增加副噴嘴(副噴嘴獨立送氣系統(tǒng))的保護方法。其中副噴嘴不對熔池送氣,對已經(jīng)固化但溫度在400℃以上部分焊道送氣。這種方法一方面吸取了增大氬氣流量的優(yōu)點,但是又避免了把未固化的金屬吹離熔池的缺點;另一方面因為沒有保護罩遮擋視線,便于監(jiān)測焊縫溫度,以便使保護噴嘴氬氣流量和焊接角度可以靈活調(diào)整,克服了增加保護罩的缺點,以達到最佳效果。
5.5.5 對于主噴嘴的直徑,一般選用內(nèi)徑16mm以上的為宜,并應在焊接前送氣,以保證周邊氣體的純度。
5.5.6 對鋯材焊接,應盡量采用小電流、慢焊速等小熱量輸入焊接方法。
5.5.7 焊接完畢,焊縫呈現(xiàn)淺黃色、深黃色、淡藍色表明焊縫已被氧化,需要用不銹鋼絲刷清除表面。深藍色、藍灰色、灰色、白色表示焊縫被強烈氧化,需要打磨并修補。
6 所需設備
本工法需要的主要設備:YD-350GR氬弧焊機2臺,400A逆變焊機5臺,磁力鉆1臺,切割機1臺,直磨機
1臺。
7 質(zhì)量控制
7.1 焊縫質(zhì)量控制標準
焊縫質(zhì)量標準執(zhí)行GB50128-2005《立式筒形鋼制焊接儲罐施工及驗收規(guī)范》。無損檢測標準執(zhí)行JB/T4730-2005《承壓設備無損檢測》。
7.2 質(zhì)量保證措施
7.2.1 焊工必須按國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒發(fā)的《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》進行考試,并取得相應的焊工資格證書。
7.2.2 施焊前,所用材質(zhì)應按JB4708-2000《鋼制壓力容器焊接工藝評定》及GB50128-2005《立式筒形鋼制焊接儲罐施工及驗收規(guī)范》的規(guī)定進行焊接工藝評定,并評定合格。
7.2.3 組對間隙嚴格按要求執(zhí)行。為保證組對間隙,必須嚴格控制如下環(huán)節(jié):壁板尺寸的偏差,應符合GB50128-2005《立式筒形鋼制焊接儲罐施工及驗收規(guī)范》的規(guī)定,保證橫平豎直。
7.2.4 焊材必須具有材質(zhì)合格證。
7.2.5 焊接時嚴格執(zhí)行焊接工藝。
8 效益分析
采用本工法極大地降低了不合格率,且提高了工作效率,從而節(jié)省了成本。以完成1m焊縫所需的各種消耗為例,對效益情況進行簡要分析。
第一,傳統(tǒng)氬弧焊方法下,焊工在焊接后,還要對部分焊道進行打磨,而改進后的方程基本做到了焊縫一次成形,在很大程度上減少了二次打磨修補的過程。使用傳統(tǒng)焊接方法,1名焊工,焊接1m焊縫再進行二次打磨修補,約需4小時;采用改進后的方法,焊接1m焊縫,并進行少量二次打磨和修補,約需2.5小時,平均1m焊縫減少1.5小時。平均每個班可增加約1m合格焊縫。如按400元/8小時計算焊工人工費,則焊接1m焊縫,可節(jié)約人工費支出約75元。
第二,增加尾部保護以后,雖然增加了近2.5倍氬氣使用量,但同時減少了鋯材焊絲的二次投入以及打磨和擦洗用料的投入。假設二次補焊使用的鋯材焊絲和增加的氬氣價值相等,則可減少打磨及擦洗用料投入約20元/m。經(jīng)上述分析,焊接每m焊縫的可見經(jīng)濟節(jié)約為95元/m,一臺500m3儲罐的鋯材焊縫約為800m,可節(jié)約成本約76000元。
采用本工法后,焊縫成形美觀,焊接速度快,受到業(yè)主、監(jiān)理及其他相關單位的贊揚,其社會效益巨大。
9 應用實例
本工法在2011年在中油吉林石化公司丙烯腈廠增設500m3酸水儲罐項目進行應用,效果較好。
參考文獻
[1] 郗峰波,李晴,李鵬飛.鋯的焊接特性與工藝性[J].現(xiàn)代焊接,2013,(1).
[2] 李獻軍,夏峰,文志剛,馮軍寧.工業(yè)純鋯產(chǎn)品的性能和應用[J].精細化工原料及中間體,2010,(2).
[3] 周文超,周為.鋯及其復合板焊接工藝研究[J].熱加工工藝,2013,(23).
[4] 王堅,楊俊,顧紹玨,左占科.鋯制容器筒體環(huán)焊縫焊接方法探討[J].中國化工裝備,2009,(3).
作者簡介:郭春梅(1978-),女,吉林吉林人,吉林工業(yè)職業(yè)技術學院講師,碩士,研究方向:化工裝備技術;劉洋(1979-),男,吉林吉林人,中油吉林化建工程有限公司工程師,研究方向:焊接技術。
5.5.6 對鋯材焊接,應盡量采用小電流、慢焊速等小熱量輸入焊接方法。
5.5.7 焊接完畢,焊縫呈現(xiàn)淺黃色、深黃色、淡藍色表明焊縫已被氧化,需要用不銹鋼絲刷清除表面。深藍色、藍灰色、灰色、白色表示焊縫被強烈氧化,需要打磨并修補。
6 所需設備
本工法需要的主要設備:YD-350GR氬弧焊機2臺,400A逆變焊機5臺,磁力鉆1臺,切割機1臺,直磨機
1臺。
7 質(zhì)量控制
7.1 焊縫質(zhì)量控制標準
焊縫質(zhì)量標準執(zhí)行GB50128-2005《立式筒形鋼制焊接儲罐施工及驗收規(guī)范》。無損檢測標準執(zhí)行JB/T4730-2005《承壓設備無損檢測》。
7.2 質(zhì)量保證措施
7.2.1 焊工必須按國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒發(fā)的《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》進行考試,并取得相應的焊工資格證書。
7.2.2 施焊前,所用材質(zhì)應按JB4708-2000《鋼制壓力容器焊接工藝評定》及GB50128-2005《立式筒形鋼制焊接儲罐施工及驗收規(guī)范》的規(guī)定進行焊接工藝評定,并評定合格。
7.2.3 組對間隙嚴格按要求執(zhí)行。為保證組對間隙,必須嚴格控制如下環(huán)節(jié):壁板尺寸的偏差,應符合GB50128-2005《立式筒形鋼制焊接儲罐施工及驗收規(guī)范》的規(guī)定,保證橫平豎直。
7.2.4 焊材必須具有材質(zhì)合格證。
7.2.5 焊接時嚴格執(zhí)行焊接工藝。
8 效益分析
采用本工法極大地降低了不合格率,且提高了工作效率,從而節(jié)省了成本。以完成1m焊縫所需的各種消耗為例,對效益情況進行簡要分析。
第一,傳統(tǒng)氬弧焊方法下,焊工在焊接后,還要對部分焊道進行打磨,而改進后的方程基本做到了焊縫一次成形,在很大程度上減少了二次打磨修補的過程。使用傳統(tǒng)焊接方法,1名焊工,焊接1m焊縫再進行二次打磨修補,約需4小時;采用改進后的方法,焊接1m焊縫,并進行少量二次打磨和修補,約需2.5小時,平均1m焊縫減少1.5小時。平均每個班可增加約1m合格焊縫。如按400元/8小時計算焊工人工費,則焊接1m焊縫,可節(jié)約人工費支出約75元。
第二,增加尾部保護以后,雖然增加了近2.5倍氬氣使用量,但同時減少了鋯材焊絲的二次投入以及打磨和擦洗用料的投入。假設二次補焊使用的鋯材焊絲和增加的氬氣價值相等,則可減少打磨及擦洗用料投入約20元/m。經(jīng)上述分析,焊接每m焊縫的可見經(jīng)濟節(jié)約為95元/m,一臺500m3儲罐的鋯材焊縫約為800m,可節(jié)約成本約76000元。
采用本工法后,焊縫成形美觀,焊接速度快,受到業(yè)主、監(jiān)理及其他相關單位的贊揚,其社會效益巨大。
9 應用實例
本工法在2011年在中油吉林石化公司丙烯腈廠增設500m3酸水儲罐項目進行應用,效果較好。
參考文獻
[1] 郗峰波,李晴,李鵬飛.鋯的焊接特性與工藝性[J].現(xiàn)代焊接,2013,(1).
[2] 李獻軍,夏峰,文志剛,馮軍寧.工業(yè)純鋯產(chǎn)品的性能和應用[J].精細化工原料及中間體,2010,(2).
[3] 周文超,周為.鋯及其復合板焊接工藝研究[J].熱加工工藝,2013,(23).
[4] 王堅,楊俊,顧紹玨,左占科.鋯制容器筒體環(huán)焊縫焊接方法探討[J].中國化工裝備,2009,(3).
作者簡介:郭春梅(1978-),女,吉林吉林人,吉林工業(yè)職業(yè)技術學院講師,碩士,研究方向:化工裝備技術;劉洋(1979-),男,吉林吉林人,中油吉林化建工程有限公司工程師,研究方向:焊接技術。
5.5.6 對鋯材焊接,應盡量采用小電流、慢焊速等小熱量輸入焊接方法。
5.5.7 焊接完畢,焊縫呈現(xiàn)淺黃色、深黃色、淡藍色表明焊縫已被氧化,需要用不銹鋼絲刷清除表面。深藍色、藍灰色、灰色、白色表示焊縫被強烈氧化,需要打磨并修補。
6 所需設備
本工法需要的主要設備:YD-350GR氬弧焊機2臺,400A逆變焊機5臺,磁力鉆1臺,切割機1臺,直磨機
1臺。
7 質(zhì)量控制
7.1 焊縫質(zhì)量控制標準
焊縫質(zhì)量標準執(zhí)行GB50128-2005《立式筒形鋼制焊接儲罐施工及驗收規(guī)范》。無損檢測標準執(zhí)行JB/T4730-2005《承壓設備無損檢測》。
7.2 質(zhì)量保證措施
7.2.1 焊工必須按國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒發(fā)的《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》進行考試,并取得相應的焊工資格證書。
7.2.2 施焊前,所用材質(zhì)應按JB4708-2000《鋼制壓力容器焊接工藝評定》及GB50128-2005《立式筒形鋼制焊接儲罐施工及驗收規(guī)范》的規(guī)定進行焊接工藝評定,并評定合格。
7.2.3 組對間隙嚴格按要求執(zhí)行。為保證組對間隙,必須嚴格控制如下環(huán)節(jié):壁板尺寸的偏差,應符合GB50128-2005《立式筒形鋼制焊接儲罐施工及驗收規(guī)范》的規(guī)定,保證橫平豎直。
7.2.4 焊材必須具有材質(zhì)合格證。
7.2.5 焊接時嚴格執(zhí)行焊接工藝。
8 效益分析
采用本工法極大地降低了不合格率,且提高了工作效率,從而節(jié)省了成本。以完成1m焊縫所需的各種消耗為例,對效益情況進行簡要分析。
第一,傳統(tǒng)氬弧焊方法下,焊工在焊接后,還要對部分焊道進行打磨,而改進后的方程基本做到了焊縫一次成形,在很大程度上減少了二次打磨修補的過程。使用傳統(tǒng)焊接方法,1名焊工,焊接1m焊縫再進行二次打磨修補,約需4小時;采用改進后的方法,焊接1m焊縫,并進行少量二次打磨和修補,約需2.5小時,平均1m焊縫減少1.5小時。平均每個班可增加約1m合格焊縫。如按400元/8小時計算焊工人工費,則焊接1m焊縫,可節(jié)約人工費支出約75元。
第二,增加尾部保護以后,雖然增加了近2.5倍氬氣使用量,但同時減少了鋯材焊絲的二次投入以及打磨和擦洗用料的投入。假設二次補焊使用的鋯材焊絲和增加的氬氣價值相等,則可減少打磨及擦洗用料投入約20元/m。經(jīng)上述分析,焊接每m焊縫的可見經(jīng)濟節(jié)約為95元/m,一臺500m3儲罐的鋯材焊縫約為800m,可節(jié)約成本約76000元。
采用本工法后,焊縫成形美觀,焊接速度快,受到業(yè)主、監(jiān)理及其他相關單位的贊揚,其社會效益巨大。
9 應用實例
本工法在2011年在中油吉林石化公司丙烯腈廠增設500m3酸水儲罐項目進行應用,效果較好。
參考文獻
[1] 郗峰波,李晴,李鵬飛.鋯的焊接特性與工藝性[J].現(xiàn)代焊接,2013,(1).
[2] 李獻軍,夏峰,文志剛,馮軍寧.工業(yè)純鋯產(chǎn)品的性能和應用[J].精細化工原料及中間體,2010,(2).
[3] 周文超,周為.鋯及其復合板焊接工藝研究[J].熱加工工藝,2013,(23).
[4] 王堅,楊俊,顧紹玨,左占科.鋯制容器筒體環(huán)焊縫焊接方法探討[J].中國化工裝備,2009,(3).
作者簡介:郭春梅(1978-),女,吉林吉林人,吉林工業(yè)職業(yè)技術學院講師,碩士,研究方向:化工裝備技術;劉洋(1979-),男,吉林吉林人,中油吉林化建工程有限公司工程師,研究方向:焊接技術。