李國敏 鄢傳武 李明
(華電電力科學研究院,浙江杭州 310030)
等離子點火技術在電站鍋爐調試中的應用與探索
李國敏 鄢傳武 李明
(華電電力科學研究院,浙江杭州 310030)
隨著等離子點火技術的逐漸成熟、安全性能的不斷提高,許多大型新建火電機組鍋爐在點火方式上均引入了等離子點火技術。本文介紹了常規(guī)等離子點火技術的系統(tǒng)組成和工作原理,以某電廠3、4號機組調試中各階段的應用實例,指出了鍋爐冷態(tài)等離子點火的具體操作流程,以及在整個調試過程中應該注意的問題和解決方法。
電站鍋爐 等離子 冷態(tài)點火
隨著國際油價的不斷攀升,大型燃煤電廠基建調試期間燃油費用所占的比重越來越高,遠遠超出《電力建設工程預算定額 第六冊調試工程(2006版)》中的費用。為了更好的控制成本,提高火電機組調試及正常運行期間的經(jīng)濟性,許多大型新建火電機組均引入了等離子點火技術,來實現(xiàn)少燒油或不燒油;因此鍋爐等離子冷態(tài)點火技術的安全、可靠性成為當前一個重要的課題。
某電廠二期擴建工程設計安裝2×300MW燃煤亞臨界中間再熱供熱汽輪發(fā)電機組,該機組所配鍋爐為武漢鍋爐廠有限公司生產(chǎn)的型號為WGZ1100/17.5-1型的亞臨界參數(shù)一次中間再熱自然循環(huán)汽包爐。電廠為了節(jié)省基建成本,提高生產(chǎn)期間的經(jīng)濟效益,將機組鍋爐啟動點火系統(tǒng)由大油槍烘爐點火方式更改為等離子點火方式。在鍋爐的最下層,將A磨燃燒器改為專用的等離子燃燒器,加裝等離子點火系統(tǒng)及附屬的圖像火檢系統(tǒng);為了滿足磨煤機運行時的出口風溫,在A磨煤機入口熱一次風道上加裝暖風器。
3號機組吹管期間,鍋爐成功實現(xiàn)了等離子燃燒器的應用。等離子點火具體操作如下:
(1)檢查等離子點火輔助系統(tǒng),確保等離子燃燒器冷卻水水量、水壓及火檢冷卻風風量、風壓滿足運行要求。冷卻水壓力一般控制在0.35-0.45MPa,火檢冷卻風壓力為6.5KPa。(2)啟動鍋爐風煙系統(tǒng),保持A、E磨煤機通風;控制機側輔汽聯(lián)箱壓力穩(wěn)定,緩慢投入A磨煤機暖風器,保持疏水通暢;逐漸加大磨煤機通風量至30T/H左右,將磨煤機入口風溫升高至150℃以上。(3)控制磨煤機入口一次風母管壓力在穩(wěn)定在4.5KPa左右,進行點火前試拉弧試驗,確保四個等離子燃燒器均在可點燃狀態(tài);然后在DCS畫面將磨煤機狀態(tài)操作至“等離子模式”,四角等離子依次拉弧。(4)逐漸加大磨煤機通風量,控制磨煤機粉管風速在16-17m/s,磨煤機出口混合風溫在85℃左右;啟動磨煤機、給煤機,控制給煤量在20T/H;若點火后60s-120s內(nèi)在等離子火焰電視內(nèi)觀察到各個角火焰明亮,有火焰燃燒,鍋爐負壓穩(wěn)定在-200至+200Pa,說明等離子已冷態(tài)點火成功;緩慢降低磨煤機出力至12-15T/H,穩(wěn)定磨煤機出口風溫在75℃;并安排運行人員巡檢設備,在爐膛就地觀火孔觀察實際燃燒狀況,進行初步燃燒調整。(5)等離子點火初期,由于爐膛溫度較低,煤粉燃盡率約為40%左右,大量的未燃燒煤粉堆積在鍋爐尾部水平煙道及空預器內(nèi);為防止出現(xiàn)鍋爐尾部再燃燒事故,空預器吹灰務必保持連續(xù)運行狀態(tài),吹灰參數(shù)符合要求。(6)根據(jù)鍋爐升溫、升壓情況,及時調整磨煤機出力,控制鍋爐兩側出口煙溫緩慢上升,水冷壁受熱面無明顯壁溫偏差。(7)隨著鍋爐熱負荷的升高,運行參數(shù)逐步達到吹管方案要求;3號機組從鍋爐冷態(tài)點火到吹管結束,共耗時5天。(8)等離子點火系統(tǒng)在吹管期間運行狀況良好,鍋爐燃燒穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)因斷弧造成爐膛滅火現(xiàn)象,順利實現(xiàn)了鍋爐無油點火吹管,為電廠節(jié)省了大筆燃油費用。
由于鍋爐采用冷態(tài)等離子點火方式,各系統(tǒng)運行參數(shù)的選擇與控制對于能否成功點燃煤粉及實現(xiàn)爐膛燃燒穩(wěn)定至關重要。最大影響因素為磨煤機粉管一次風速。試驗表明,點火時磨煤機粉管一次風速一般控制在14-18m/s;若運行風速小于14m/s,則出現(xiàn)煤粉混合物流動性能不足、攜粉能力下降,引起煤粉燃燒器噴口結焦、燒損,嚴重時造成煤粉在粉管內(nèi)堆積、堵塞。若風速大于18m/s,在給煤量一定的情況下,由于等離子最大點火能量的限制、風粉混合物濃度的降低,不容易點燃煤粉;或點火后由于風速高造成著火延時,引起燃燒不穩(wěn)和飛灰含碳量高。合理的磨煤機出口溫度對于等離子點火同樣重要。一般情況下控制磨煤機出口溫度在75-85℃;磨煤機啟動前須保持大流量、長時間的暖磨,暖磨時間控制在1個小時及以上,從而保證磨煤機啟動后出口溫度不至于下降太快,溫度及早回升至正常運行值,保證燃燒。爐膛出口溫度高低對于鍋爐燃燒穩(wěn)定至關重要。等離子點火初期,爐膛出口溫度低,造成煤粉燃盡率低,飛灰含碳量高;試驗表明,在等離子點火初期,飛灰含碳量高達25%,容易出現(xiàn)波動滅火現(xiàn)象,嚴重時造成鍋爐尾部再燃燒現(xiàn)象。因此磨煤機啟動后,在滿足鍋爐升溫、升壓曲線的情況下,應盡早投入第二套制粉系統(tǒng),提高爐膛出口溫度。
等離子點火系統(tǒng)在基建調試期間容易出現(xiàn)斷弧現(xiàn)象,嚴重時出現(xiàn)兩個角先后斷弧現(xiàn)象。因此一般的等離子點火系統(tǒng)為了保證鍋爐運行安全,其熱工邏輯為當某一角斷弧時,聯(lián)鎖關閉對應的磨煤機出口關斷門,磨煤機繼續(xù)運行;當兩個角同時斷弧時,磨煤機由于點火能量不滿足運行條件,磨煤機跳閘。由于鍋爐等離子點火初期只有一套制粉系統(tǒng)投運,當磨煤機跳閘時必然造成鍋爐失去全部燃料而滅火,因此運行中如何減少甚至杜絕兩個角斷弧是至關重要的問題。為了防止此等現(xiàn)象的發(fā)生,運行人員監(jiān)盤時應時刻注意DCS“等離子畫面”中各個角的運行電壓、電流及累計運行時間;特別是某個角的運行電流大幅擺動或明顯增大時,須及時調整該角的運行參數(shù),使其恢復正常運行值;另一方面,等離子陰極使用壽命只有80-100小時,當某個角的陰極材料已運行超過60小時時,經(jīng)過調整此角的燃燒狀態(tài)仍然不穩(wěn)定,要考慮盡早更換陰極材料。
某電廠3號爐從吹管到168h整套起動結束僅用油60t左右,而一般使用油槍烘爐點火的300MW機組單臺鍋爐調試期間用油量在500t左右。在鍋爐吹管及整套試運過程中等離子燃燒系統(tǒng)運行穩(wěn)定,燃燒正常,安全可靠;吹管過程創(chuàng)零燃油紀錄,極大的節(jié)省了基建成本。機組投產(chǎn)后,在機組啟停過程中或由于燃燒惡化使用等離子燃燒方式穩(wěn)燃時同樣可以節(jié)省燃油,提高經(jīng)濟效益。
[1]DLZ-200型等離子點火裝置技術及應用.煙臺龍源電力技術有限公司,2000.
[2]武漢鍋爐股份有限公司.WGZ1100/17.5-1型鍋爐運行說明書[Z].2007.
[3]李玉貴,王天包,任衍輝等.離子點火技術在鍋爐啟動調試中的應用[J].吉林電力,2005(3).