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基于PLC的全自動(dòng)LCD貼片機(jī)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)

2014-11-01 07:27戴亦宗繆德俊
關(guān)鍵詞:玻璃片單機(jī)貼片

戴亦宗,繆德俊

(揚(yáng)州職業(yè)大學(xué),江蘇揚(yáng)州 225009)

近年來,隨著LCD產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展,LCD液晶顯示屏需求量逐年增加,對玻璃液晶片貼片的生產(chǎn)自動(dòng)化程度、生產(chǎn)效率、精度和可靠性等提出了更高要求。本系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)偏光片與LCD玻璃片的準(zhǔn)確定位與可靠貼附,以PLC為控制器,控制系統(tǒng)將每塊成品液晶屏的上下兩面分別貼附一張相應(yīng)型號(hào)和尺寸的偏光片,克服了人工作業(yè)下效率低、易產(chǎn)生氣泡、偏位、壓傷玻璃液晶片或偏光片色斑和褶皺等不良缺陷。

1 系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)

本設(shè)計(jì)采用4臺(tái)貼片機(jī)聯(lián)機(jī)并行結(jié)構(gòu),通過兩個(gè)傳送帶構(gòu)成系統(tǒng),根據(jù)LCD片產(chǎn)量可將系統(tǒng)最大擴(kuò)展為8臺(tái)機(jī)運(yùn)行(見圖1)。通過每臺(tái)單機(jī)玻璃片上下料機(jī)械手將傳送帶上玻璃模具中的玻璃片拿到貼片平臺(tái)上貼片,已經(jīng)貼好偏光片的LCD玻璃片通過機(jī)械手放到傳送帶上送到終端。

圖1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

1.1 貼片機(jī)機(jī)械結(jié)構(gòu)

單機(jī)貼片機(jī)由上下玻璃片機(jī)械手、取偏光片機(jī)械手、偏光片傳送帶、玻璃片吸附平臺(tái),貼片機(jī)頭等組成(見圖2)。機(jī)械手將LCD偏光片送上膠帶傳送帶,電機(jī)帶動(dòng)滾輪運(yùn)行拉動(dòng)膠帶在平臺(tái)轉(zhuǎn)角處偏光片與其保護(hù)膜分離,同時(shí)偏光片吸附在吸附平臺(tái)上,玻璃片機(jī)械手將玻璃片定位放在玻璃片平臺(tái)上并定位,工作臺(tái)前進(jìn)到偏光片吸附平臺(tái)下,壓輪下壓、工作臺(tái)后退,偏光片粘貼到LCD玻璃片上。

圖2 單機(jī)結(jié)構(gòu)圖

1.1.1 機(jī)械手結(jié)構(gòu)

系統(tǒng)機(jī)械手由玻璃片機(jī)械手、偏光片機(jī)械手組成。玻璃片機(jī)械手采用聯(lián)動(dòng)結(jié)構(gòu)將玻璃片從傳送帶上取到玻璃平臺(tái)上[1],并將貼好的玻璃片放回到傳送帶上。偏光片機(jī)械手從料槽中取偏光片放到偏光片傳送帶上(見圖3)。機(jī)械手是由支架導(dǎo)軌、支撐板、等組成,機(jī)械手有水平和豎直兩個(gè)方向運(yùn)動(dòng),氣缸作為動(dòng)力源,水平通過兩平行水平導(dǎo)軌支撐并導(dǎo)向,完成機(jī)械手的工作進(jìn)給和快速退回動(dòng)作,機(jī)械手的升降則采用雙桿氣缸完成實(shí)現(xiàn)取料和放料動(dòng)作,玻璃片、偏光片的抓取是通過真空吸盤實(shí)現(xiàn)的,即吸附型手抓。

被抓取玻璃片單片質(zhì)量約50g,抓取力約為[2]:

考慮安全性,故設(shè)定真空吸盤的吸附力每平方厘米為5N。

被抓取成片單片質(zhì)量約2g,抓取力約為:

考慮安全性,故設(shè)定真空吸盤的吸附力每平方厘米為2N。

圖3 機(jī)械手結(jié)構(gòu)圖

1.1.2 料槽結(jié)構(gòu)

偏光片料槽全部采用鋁制材料,能夠減小整個(gè)料槽的重量,料槽通過絲桿和步進(jìn)電機(jī)傳動(dòng),料槽的機(jī)械結(jié)構(gòu)由底板、肋板、支架、絲桿等組成(見圖4)。系統(tǒng)通過電機(jī)驅(qū)動(dòng),通過絲杠傳動(dòng)[3]。

圖4 偏光片料槽結(jié)構(gòu)圖

1.1.3 貼片結(jié)構(gòu)

貼片系統(tǒng)主要由偏光片吸附平臺(tái)、LCD玻璃片定位平臺(tái)、壓片機(jī)構(gòu)組成,偏振片吸附平臺(tái)上有槽孔,利用真空將傳送帶上已經(jīng)剝離的偏光片吸附并對位,同時(shí)機(jī)械手將玻璃片放在工作平臺(tái)上,定位、抽真空吸附,如圖5所示,偏光片片與玻璃基片對好位后,保持一定的角度,依靠膠輥的滾動(dòng)和擠壓動(dòng)作來完成貼片[4]。

圖5 貼片頭系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

2 控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

2.1 控制器系統(tǒng)

本系統(tǒng)以永宏P(guān)LC作為控制器,該系列PLC有數(shù)字量控制模塊、模擬量輸入/輸出模塊、高速計(jì)數(shù)器模塊、位置控制模塊、數(shù)據(jù)輸入/輸出模塊、通信模塊等可選模塊,可以實(shí)現(xiàn)模擬量控制、位置控制和聯(lián)網(wǎng)功能。系統(tǒng)采用主從控制方式,主機(jī)加遠(yuǎn)程IO模塊控制,以FBS-20MA為主機(jī),每臺(tái)貼片從IO信號(hào)輸入模塊為FBS-24EX、輸出模塊為FBS-24EY控制氣缸電磁閥,通過RS485通訊方式將模塊與主機(jī)連接實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)控制,每個(gè)單機(jī)輸入模塊信號(hào)通過RS485通訊方式傳送到主機(jī),通過主機(jī)程序運(yùn)行,將輸出信號(hào)傳送到每個(gè)單機(jī)輸出模塊,永宏P(guān)LC通過RS485通訊可驅(qū)動(dòng)16個(gè)站,使用RS485增幅器(FBS-CM5R)最多可擴(kuò)展到254站,系統(tǒng)遠(yuǎn)程IO模塊選用FBSCB55通訊板聯(lián)接系統(tǒng),本生產(chǎn)線可通過增加站點(diǎn),系統(tǒng)生產(chǎn)線增加到8臺(tái)單機(jī),同時(shí),主機(jī)選用FBS-CM5E通訊模塊,可通過模塊上以太網(wǎng)口與遠(yuǎn)程電腦聯(lián)接,使整個(gè)系統(tǒng)既可以現(xiàn)場人機(jī)界面控制,也可以遠(yuǎn)程監(jiān)控[6]。

2.2 傳感器

系統(tǒng)運(yùn)行中定位、限位等信號(hào)要求準(zhǔn)確度、靈敏度高,因此,系統(tǒng)主要選用了光纖傳感器檢測信號(hào),光纖傳感器的基本工作原理是將來自光源的光經(jīng)過光纖送入調(diào)制器,使待測參數(shù)與進(jìn)入調(diào)制區(qū)的光相互作用后,導(dǎo)致光的光學(xué)性質(zhì)(如光的強(qiáng)度、波長、頻率、相位、偏正態(tài)等)發(fā)生變化,稱為被調(diào)制的信號(hào)光,在經(jīng)過光纖送入光探測器,經(jīng)解調(diào)后,獲得被測參數(shù),被測參數(shù)與設(shè)置參數(shù)比較后轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)給PLC控制器,本系統(tǒng)采用了KEYENCE-FSV20光纖傳感器,該型號(hào)為反射型,根據(jù)不同物體放射信號(hào)變化反應(yīng)快,穩(wěn)定,抗干擾能力強(qiáng)。

2.3 電磁閥

系統(tǒng)執(zhí)行器件主要為氣缸,氣缸兩個(gè)方向的運(yùn)動(dòng)通過電磁閥控制。采用兩位五口電磁閥控制,電磁換向閥是利用電磁鐵吸力操縱閥芯換位的方向控制閥。兩位是指有兩個(gè)工作位置可切換,五通是有五個(gè)通道通氣。線圈電壓等級采用DC24V,通過PLC開關(guān)量輸出口控制其通斷電。

2.4 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)

2.4.1 軟件流程圖

貼片機(jī)單機(jī)完成玻璃片貼片一次周期流程圖見圖6。

圖6 動(dòng)作流程圖

2.4.2 控制策略

本系統(tǒng)四臺(tái)貼片機(jī)采用PLC順序控制方法,順序控制就是按照生產(chǎn)工藝預(yù)先規(guī)定的順序,在各個(gè)輸入信號(hào)的作用下,根據(jù)內(nèi)部狀態(tài)和時(shí)間的順序,在生產(chǎn)過程中各個(gè)執(zhí)行機(jī)構(gòu)自動(dòng)地有序地進(jìn)行工作。系統(tǒng)順序控制采用并行序列結(jié)構(gòu),四臺(tái)貼片機(jī)機(jī)械手同時(shí)拿玻璃片,同時(shí)放下貼好的成片。

系統(tǒng)采用氣缸為執(zhí)行元件,運(yùn)行中有氣壓不穩(wěn)定等偶然因素,造成運(yùn)行過程中出現(xiàn)四臺(tái)單機(jī)動(dòng)作先后完成問題,因此,在設(shè)計(jì)中四臺(tái)機(jī)執(zhí)行動(dòng)作時(shí)間非固定,可以動(dòng)態(tài)調(diào)整,減小四臺(tái)機(jī)完成時(shí)間之間的誤差,保證四臺(tái)單機(jī)能同時(shí)完成一個(gè)周期動(dòng)作,在程序設(shè)計(jì)中,采用中間值濾波法計(jì)算一次周期的時(shí)間作為下次動(dòng)作時(shí)間。中間值濾波法原理是在某一采樣周期的k次采樣值中[6],除去一個(gè)最大值和一個(gè)最小值,將剩余的k-2個(gè)采樣值進(jìn)行算術(shù)平均,計(jì)算公式如下,假設(shè)有k個(gè)采樣值存在下列關(guān)系:

則平均值為: y=∑yi/(k-2),i=1~k,程序計(jì)算流程圖如圖7。

3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析

系統(tǒng)現(xiàn)場實(shí)驗(yàn),取1000片樣片,分別人工和系統(tǒng)貼片,每100片計(jì)算每片貼片時(shí)間及進(jìn)行質(zhì)量檢測進(jìn)行對比,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖8和圖9,根據(jù)兩圖分析,機(jī)器貼片的合格率為90%左右,并且保持穩(wěn)定,而人工合格率最高83%,最低69%,低于機(jī)器貼片合格率,波動(dòng)較大。機(jī)器貼片平均時(shí)間為3.2s,波動(dòng)較小,人工貼片最快 7.1s,最慢8.8s,波動(dòng)較大,因此,機(jī)器貼片的效果、效率遠(yuǎn)高于人工貼片,可完全替代人工貼片。

圖7 平均時(shí)間計(jì)算流程圖

圖8 人工與自動(dòng)生產(chǎn)線合格率對比

圖9 人工與自動(dòng)生產(chǎn)線平均貼片時(shí)間對比

4 結(jié)論

本文設(shè)計(jì)的LCD貼片機(jī)生產(chǎn)線運(yùn)行流暢穩(wěn)定,生產(chǎn)效率遠(yuǎn)高于人工貼片,減小了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,大大降低了成本,市場前景廣泛。

[1]周鴻杰,駱敏舟,李濤,等.基于PLC的工業(yè)取料機(jī)械手系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].工業(yè)儀表與自動(dòng)化裝置,2010(3):50-52.

[2]楊入清.現(xiàn)代機(jī)械設(shè)計(jì)—系統(tǒng)與結(jié)構(gòu)[M].上海:上??茖W(xué)技術(shù)文獻(xiàn)出版社,2000.

[3]成大先.機(jī)械設(shè)計(jì)手冊[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2004.

[4]劉鴻文.材料力學(xué)[M].4版.北京:高等教育出版社,2004.

[5]鄧大偉.基于PLC控制的氣動(dòng)機(jī)械手研制[D].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué),2010.

[6]龔仲華.PLC技術(shù)與應(yīng)用[M].北京:人民郵電出版社,2010.

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