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PVC離心機擠塑化片的原因分析與處理措施

2014-11-07 10:24陳國強
科技資訊 2014年9期
關鍵詞:聚氯乙烯離心機處理措施

陳國強

摘 要:本文對聚氯乙烯生產(chǎn)裝置離心機產(chǎn)生塑化片的原因進行了分析,提出了確保設備安全、平穩(wěn)運行的建議和措施。

關鍵詞:離心機 聚氯乙烯 塑化片 原因 處理措施

中圖分類號:TQ325.3 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)03(c)-0101-01

1 離心機概況

離心機CF-401/5是齊魯分公司氯堿廠23萬噸聚氯乙烯(PVC)生產(chǎn)裝置的關鍵設備之一,由日本巴工業(yè)株式會社制造,2000年10月投入使用,為TRH074型臥式螺旋卸料離心機(以下簡稱TRH074離心機,見圖1),利用漿料中PVC和水密度不同在離心力場中迅速沉降分層實現(xiàn)分離的,其作用是脫除PVC漿料中的水分。

自2007年12月份以來,離心機出料濾餅中含大量塑化片(寬4 mm左右、厚度約0.20 mm,產(chǎn)品應為PVC粉末),引起離心機下料不暢,同時塑化片造成物料結(jié)塊使振動篩篩網(wǎng)破損加快,更換周期最短15天,多次故障停機導致整條生產(chǎn)線停車,大修周期由2年縮短至6個月。離心機擠塑化片問題已成為嚴重威脅PVC生產(chǎn)裝置安全、穩(wěn)定、長周期運行的主要因素。(見圖1)

2 產(chǎn)生塑化片的原因分析

TRH074離心機漿料進料溫度為70 ℃,PVC達到85 ℃時出現(xiàn)軟化現(xiàn)象[1],如果同時受到擠壓就會形成塑化片。經(jīng)過一段時間的運行觀察和檢查后,初步分析認為,導致塑化片產(chǎn)生的主要原因有內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓的軸向間隙偏差過大、旋轉(zhuǎn)同軸度偏差過大和表面粗糙等。

2.1 內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓的軸向間隙偏差過大

TRH074離心機為提高生產(chǎn)能力采用雙錐角轉(zhuǎn)鼓設計,內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓錐段由大錐角段和小錐角段組成,大錐角段主要是物料沉降區(qū),小錐角段是物料再干燥區(qū)。在液池以下靠近液面處有一錐角變化點,濾餅輸出液池后在平緩的小錐角段穩(wěn)定移動。

正常狀態(tài)下,內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓軸向間隙在7.6~8.6 mm之間[2],大錐角段和小錐角段是相對應的,不應有偏差。螺旋輸送器對濾餅的力沿著外轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁方向,使濾餅向出料口方向移動。內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓軸向間隙不均勻?qū)е侣菪斔推鲗V餅的力在垂直于外轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁的方向上產(chǎn)生了分量,這樣濾餅在移動過程中就受到了擠壓,擠壓必然使濾餅與轉(zhuǎn)鼓間的摩擦力增加,摩擦產(chǎn)生的熱量使溫度升高。螺旋輸送器刮刀有明顯的過熱變色現(xiàn)象,說明溫度升高已明顯超過PVC軟化溫度。

如果內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓軸向間隙過大,內(nèi)轉(zhuǎn)鼓錐角變化點處于外轉(zhuǎn)鼓大錐角段,濾餅在大錐角段輸出液池,會受到大小和錐角差的正弦值成正比、方向垂直于外轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁的擠壓,產(chǎn)生塑化片。如果內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓間隙過小,外轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁和輸送器刮刀在錐角變化點的間距較小,濾餅同樣受到較大擠壓形成塑化片。

2.2 內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓的旋轉(zhuǎn)同軸度偏差過大使離心機產(chǎn)生塑化片

軸承座磨損、耳軸彎曲、軸承損壞和內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓的加工精度都會造成徑向間隙偏差過大,影響內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓旋轉(zhuǎn)同軸度。旋轉(zhuǎn)同軸度偏差過大使內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓在旋轉(zhuǎn)過程中形成楔型間隙環(huán)(前面小、后面大)。而這種楔塊形成后,濾餅在推送過程中同樣會受到擠壓和摩擦產(chǎn)生塑化片。

2.3 內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓表面粗糙導致塑化片的產(chǎn)生

粗糙的表面由多個突起和凹槽組成。濾餅在經(jīng)過粗糙表面時,不斷進出溝槽受到擠壓和摩擦,在擠壓和摩擦熱的作用下產(chǎn)生塑化片。

3 處理措施及改進建議

3.1 調(diào)整內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓軸向間隙,使大小錐角段相對應

處理措施:一是調(diào)整隔環(huán)厚度,使內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓軸向間隙在7.6~8.6 mm之間,并保持各處間隙均勻。二是測量碟簧初始高度,低于16.8 mm時更換碟簧,保證碟簧能承受足夠的軸向力避免內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓軸向竄動。

經(jīng)過測量,內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓軸向間隙為8.0 mm,碟簧初始高度為17.2 mm,均在規(guī)定的范圍內(nèi)??梢奣RH074離心機擠塑化片不是軸向間隙偏差引起的。

3.2 校正內(nèi)外轉(zhuǎn)股耳軸直線度和軸承座徑向跳動,檢查止推軸承徑向間隙,提高內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓旋轉(zhuǎn)精度

測量發(fā)現(xiàn)止推軸承P-140-13軸承座磨損0.05 mm,外轉(zhuǎn)鼓差速器側(cè)耳軸直線度偏差0.08 mm,內(nèi)轉(zhuǎn)股皮帶輪側(cè)耳軸軸承位置徑向跳動0.06 mm,止推軸承徑向間隙超標。

處理措施:一是修復軸承座。修復前先去除舊鍍層露出母材,修復易采用電鍍和激光熔焊,保證鍍層有足夠的硬度,不宜采用刷鍍和噴鍍。軸承與軸承座由過渡配合調(diào)整為過盈配合,過盈量為0.01~0.03 mm,增加軸承外圈緊力減小磨損。二是校正耳軸直線度偏差不大于0.02 mm,與軸承內(nèi)外圈配合位置徑向跳動小于0.02 mm;三是更換止推軸承P-140-13。四是內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓裝配完成后復測徑向間隙在1.0~1.5 mm之間,實測間隙為1.2 mm。

3.3 打磨拋光內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓劃痕,提高表面粗糙度

檢查發(fā)現(xiàn)外轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁有大面積劃痕,劃痕位于大錐角段前部,方向垂直于濾餅的運動方向。打磨劃痕至圓滑過渡的凹坑,再用200#拋光輪手動拋光,最后內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓分別進行動平衡試驗保證不平衡質(zhì)量小于5.0 g。

4 結(jié)語

經(jīng)過以上措施的處理,目前TRH074離心機運行狀況良好,塑化片問題有明顯好轉(zhuǎn)。但外轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁劃痕處理不徹底,還需對塑化片問題進一步分析總結(jié),確保離心機安全、穩(wěn)定、長周期運行。

參考文獻

[1] 潘祖仁.塑料工業(yè)手冊:聚氯乙烯[M].北京:化學工業(yè)出版社,1999:1.

[2] Tomo-e沉降離心機(TRH074)廠家最終文件:巴工業(yè)株式會社[Z].1999:41.endprint

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