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600MW超臨界機(jī)組運(yùn)行優(yōu)化分析

2014-11-12 03:53
中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2014年19期
關(guān)鍵詞:超臨界水泵沖洗

(神華國華孟津發(fā)電有限責(zé)任公司,河南 洛陽 471000)

600MW超臨界機(jī)組運(yùn)行優(yōu)化分析

馬洪濤

(神華國華孟津發(fā)電有限責(zé)任公司,河南 洛陽 471000)

本文以600MW超臨界機(jī)組為例,分析探討了600MW超臨界機(jī)組運(yùn)行的優(yōu)化方式,以供業(yè)內(nèi)人士參考借鑒。

600MW;超臨界機(jī)組;運(yùn)行優(yōu)化;分析

本文以河南某個公司的600MW超臨界機(jī)組為例,其鍋爐為單爐膛,汽機(jī)為三缸兩排汽、其中主再熱蒸汽的溫度為538℃/566℃,壓力為25.4MPa/4.39MPa。根據(jù)這個公司機(jī)組的實(shí)際情況,對600MW超臨界機(jī)組的運(yùn)行方式進(jìn)行了一系列的優(yōu)化。

1 機(jī)組啟動過程節(jié)能優(yōu)化

1.1 鍋爐啟動沖洗優(yōu)化

在實(shí)際運(yùn)行的過程中可以發(fā)現(xiàn),鍋爐冷熱態(tài)清洗過程中,F(xiàn)e含量影響較大,若依鍋爐上水水質(zhì),冷態(tài)清洗水質(zhì)要求進(jìn)行時,耗時較長,在實(shí)際操作過程中,高加出水水質(zhì)Fe含量可以比正常值稍高(控制要求50PPb),F(xiàn)e小于100PPb后,鍋爐可直接上水,完成后直接開始大流量清洗排放,此時不回收,全部排放清洗效果較好,同時對爐水的水質(zhì)進(jìn)行不間斷檢測,若是其中的儲水罐出口含鐵量小于等于500PPb,就可以將爐水回收到凝汽器里面,利用精處理的前置除鐵過濾器進(jìn)行除鐵,這樣一來,可以將高加循環(huán)清洗及鍋爐循環(huán)沖洗的時間進(jìn)行縮短。

1.2 采用無電泵啟動

600 MW超臨界機(jī)組啟動時,若給水泵汽輪機(jī)備用汽源可靠充足,可采用汽動給水泵啟動,在比電泵啟動安全的同時,有效降低啟動時廠用電消耗,減少汽泵并入,電泵退出等操作,減少操作風(fēng)險(xiǎn),縮短啟動時間,根據(jù)測算若依10小時啟動時間,采用汽泵啟動可較電泵啟動減少廠用電量4萬度。

1.3 提前投入#2高加

在鍋爐點(diǎn)火后,高壓低壓旁路投入時,取自高壓缸排汽即冷段再熱蒸汽管道的二段抽汽壓力逐漸上升,此時可暖投#2高加,通過對比,#2高加提前投入后,鍋爐給水溫度可較以前上升18℃~25℃,在有效減少耗煤,提高熱效率的同時,大量減少過熱器一二級減溫水的使用量,較好的控制主再熱蒸汽溫度等沖轉(zhuǎn)參數(shù),避免受熱面氧化皮脫落的同時,利于汽輪機(jī)暖機(jī)。

2 機(jī)組輔機(jī)設(shè)備運(yùn)行方式節(jié)能優(yōu)化

2.1 一次風(fēng)壓力曲線優(yōu)化

該公司600MW超臨界機(jī)組采用的是中速磨煤機(jī)正壓直吹式制粉系統(tǒng),每臺鍋爐配備2臺離心式一次風(fēng)機(jī)。在運(yùn)行的過程中,經(jīng)常會出現(xiàn)實(shí)測一次風(fēng)壓偏高,風(fēng)量偏大,燃燒排煙損失大,飛灰含碳量偏高等問題,為了降低一次風(fēng)機(jī)的能耗以及提高鍋爐燃燒效率,需要對一次風(fēng)壓力曲線進(jìn)行優(yōu)化。

在經(jīng)過優(yōu)化之后,一次風(fēng)壓力由定值11kPa控制,改為不同負(fù)荷下,最大煤量給煤機(jī)所需風(fēng)量演算控制,300MW負(fù)荷時熱一次風(fēng)母管的壓力降為8.5kPa,電流從128A降低至106A,這樣一來便有效的節(jié)約電能,經(jīng)濟(jì)效益得到了顯著的提高。

2.2 凝泵變頻改造及循環(huán)水泵高低速改造

因目前600MW超臨界機(jī)組受水電及新能源發(fā)電影響, 利用小時數(shù)及負(fù)荷率不斷下降, 大量參與機(jī)組調(diào)峰運(yùn)行,平均負(fù)荷率不到70%,凝結(jié)水節(jié)流損失較大,采用變頻改造后,根據(jù)不同負(fù)荷,采用30Hz~50Hz頻率調(diào)節(jié)凝結(jié)水流量,300MW負(fù)荷時凝泵電流由202A降至140A,同時凝結(jié)水壓力由4MPa降至2.3MPa,廠用電率及凝結(jié)水節(jié)流損失大幅度減少。

循環(huán)水泵在夏季采用雙循泵運(yùn)行,其他季節(jié)隨著環(huán)境溫度的降低,采用改變循泵電機(jī)內(nèi)部接線方式,實(shí)現(xiàn)低速運(yùn)行,在保證凝汽器冷卻水量的前提下,循泵電流可以降低80A左右,對比真空變化情況,僅此一項(xiàng)可降低煤耗0.4g/kW·h。

2.3 高加下端差大的解決

高加下端差一直較大,1#高加下端差為13℃,2#高加下端差為26℃,遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)值5.6℃。

端差的加大會將會使得疏水冷卻段無法充分的進(jìn)行換熱,這樣會直接將熱水排走,除此之外還會導(dǎo)致蒸汽流動的速度加快,給熱氣管束造成直接的沖擊,從而導(dǎo)致管壁變薄,還容易產(chǎn)生爆裂。在對此進(jìn)行排查之后發(fā)現(xiàn),造成這個的原因是熱工控制“0”水位比高加設(shè)計(jì)“0”水位低造成。

在對此進(jìn)行優(yōu)化的過程中,重新對高加水位的“0”水位進(jìn)行了標(biāo)定,下端差能控制在5.6℃左右。根據(jù)計(jì)算高加端差增加5℃,將使煤耗率增加0.219g/ kW·h,因此,通過此項(xiàng)措施,可以降低煤耗率1.7g/kW·h。

3 脫硫系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行方式優(yōu)化

3.1 電除塵節(jié)能運(yùn)行

在機(jī)組運(yùn)行的過程中,需要配備兩臺靜電除塵器,共有兩個通道五個電場,共有20臺T/R(整流)裝置,采取小分區(qū)供電配置方式,正常運(yùn)行時一至四電場T/R裝置控制方式為方式0(火花跟蹤控制),電流極限設(shè)定為60%,運(yùn)行中T/R裝置一次電流約260A~320A。通過對靜電除塵器的運(yùn)行方式進(jìn)行優(yōu)化,除了維持電場的控制方式不變之外,要對電流極限進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕档?,對于二三四電場的控制方式進(jìn)行節(jié)能選擇,除此之外還要根據(jù)脫硫入口粉塵度的變化來調(diào)整電流極限的運(yùn)行方式。在經(jīng)過優(yōu)化之后,可以使得電流大幅度下降,每天可以節(jié)約能耗49661.3kW·h,取得了非常顯著的經(jīng)濟(jì)效益。

3.2 減少除霧器沖洗水泵運(yùn)行臺數(shù)

600 MW超臨界機(jī)組中,2臺沖洗泵,一個作為運(yùn)行,一個作為備用,這是每一個脫硫吸收塔除霧器的基本配備。在機(jī)組正常運(yùn)行的情況下,兩臺吸收塔除霧器的累計(jì)沖洗時間大約為6小時左右。為了優(yōu)化運(yùn)行方式,在兩臺機(jī)組除霧器之間,加裝沖洗母管,利用隔離閥以及連通管,將兩臺機(jī)組除霧器的運(yùn)行方式改為一臺沖洗泵運(yùn)行,同時將出口母管的連通閥打開,這樣一來兩臺機(jī)組除霧器便可以輪流的使用一臺沖洗泵。與此同時,對除霧器的沖洗邏輯進(jìn)行了優(yōu)化,避免兩臺除霧器同時進(jìn)行沖洗。在經(jīng)過優(yōu)化之后,電廠的備用設(shè)備增加了,同時還可以節(jié)約用電。

3.3 優(yōu)化脫硫漿液循環(huán)水泵運(yùn)行方式

該公司單臺機(jī)組配置四臺漿液循環(huán)水泵,對應(yīng)A/B/C/D四層噴淋層,原設(shè)計(jì)三臺漿液循環(huán)泵運(yùn)行,一臺備用,現(xiàn)根據(jù)入爐煤含硫量及原煙氣含硫量變化,采用兩臺,三臺,四臺等靈活運(yùn)行方式,特別是在對入爐煤進(jìn)行合理摻燒后,原煙氣含硫量降至1000mg/m3,兩臺漿液循環(huán)泵即可達(dá)到保證脫硫效率及凈煙氣SO2排放不超標(biāo)的效果 ,有效降低了廠用電量。

結(jié)語

通過對某公司的600MW超臨界機(jī)組進(jìn)行一系列的優(yōu)化,不僅每次機(jī)組啟動可以節(jié)省成本,而對主要輔機(jī)以及脫硫設(shè)備的運(yùn)行方式進(jìn)行優(yōu)化之后,尤其是對電除塵器以及一次風(fēng)機(jī)的優(yōu)化,更是降低了煤電方面的消耗,為電廠取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。

[1]甄自強(qiáng).火電機(jī)組節(jié)能優(yōu)化技術(shù)研究及應(yīng)用[D].華北電力大學(xué)(河北),2010.

TM621

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