張艷華+王大宇+董漢偉
摘 要:一些設(shè)備中大型鑄件加工量大,生產(chǎn)周期長,影響整機(jī)交貨周期,成為生產(chǎn)瓶頸。該文利用工序分析法對(duì)其生產(chǎn)工藝進(jìn)行分析,將產(chǎn)品工藝路線中的鏜削工序拆分為粗鏜、半精鏜、精鏜三個(gè)小工序,并采用流水式分設(shè)備模式生產(chǎn),輔以一種高剛性夾具減少工件裝夾與找正時(shí)間,可以將產(chǎn)品的生產(chǎn)周期由7 d降為3 d,滿足產(chǎn)品交貨期要求。
關(guān)鍵詞:大型鑄件 加工效率 工序分析 高剛性夾具
中圖分類號(hào):TG24 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2014)06(b)-0052-01
隨著社會(huì)的發(fā)展與科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,客戶對(duì)于產(chǎn)品的交付速度提出較高要求。復(fù)雜鑄件作為設(shè)備的主要構(gòu)件,屬于大型鑄件,其加工量大,生產(chǎn)周期長,影響整機(jī)交貨周期,成為生產(chǎn)瓶頸。本文主要以大型鑄件的加工問題為切入點(diǎn),利用工序分析法對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行分析,優(yōu)化工藝方案,探討縮短其生產(chǎn)周期的方法。
1 產(chǎn)品工藝及特點(diǎn)
1.1 產(chǎn)品特點(diǎn)
鑄件毛坯重量達(dá)9 t,外形尺寸3.3 m×1.5 m×1 m,示意圖見圖1。加工內(nèi)容包括六軸孔和七級(jí)減速結(jié)構(gòu)。零件外形無可用加工基準(zhǔn),需劃線并焊接基準(zhǔn)塊,人工制作加工基準(zhǔn)。
1.2 工藝路線
該零件的主要加工路線為:劃線→鏜削→鉆→轉(zhuǎn)序,各工序?qū)?yīng)加工設(shè)備及工時(shí)見表1。
根據(jù)整機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)周期要求,該零件的交付周期為3.5 d。從表1中各工序所需工時(shí)來看,時(shí)間最長的一道工序?yàn)殓M削工序,加工周期為8260 min(約7 d)。即使按照工序劃分進(jìn)行流水線式儲(chǔ)備生產(chǎn),由于其生產(chǎn)節(jié)拍中鏜削工序耗時(shí)較長,導(dǎo)致整機(jī)生產(chǎn)周期至少為7 d,鏜削工序成為影響交貨期的瓶頸工序。
2 方案探索與設(shè)計(jì)
為滿足3.5 d/件的交貨周期,要求整個(gè)工序的生產(chǎn)節(jié)拍少于3.5 d。然而現(xiàn)有生產(chǎn)節(jié)拍為7 d,生產(chǎn)現(xiàn)狀與目標(biāo)周期差異較大,通過效率提升、刀具改善等方法無法解決。初步解決方案是對(duì)瓶頸工序進(jìn)一步拆分,將一道大工序分解為若干個(gè)小工序,由不同機(jī)床分別完成相應(yīng)小工序的加工任務(wù),使產(chǎn)品流起來;減少瓶頸工序的作業(yè)時(shí)間,達(dá)到各工序間基本均衡的目的,最終使得生產(chǎn)節(jié)拍滿足交貨期要求。
基于以上原則,對(duì)鏜削工序進(jìn)行拆分。經(jīng)過仔細(xì)分析產(chǎn)品圖紙后,將上述鏜削工序拆分為粗鏜、半精鏜、精鏜三個(gè)小工序。經(jīng)過現(xiàn)場試制,各工序的生產(chǎn)節(jié)拍均低于交貨期要求的4200 min,因此采用流水式分設(shè)備生產(chǎn)模式可以解決生產(chǎn)瓶頸問題。拆分后各工序?qū)?yīng)加工設(shè)備及工時(shí)情況見表2。
3 問題分析與處理
3.1 問題
上述方案雖然解決了生產(chǎn)瓶頸問題,但工序拆分后的三道工序的工時(shí)總和為10290 min,高于拆分前的8260 min,導(dǎo)致工時(shí)成本增加了21%,影響產(chǎn)品利潤。
3.2 解決措施
經(jīng)過對(duì)現(xiàn)場加工過程進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)零件的純加工作業(yè)時(shí)間與改善前基本持平(切削量與切削參數(shù)沒有變化),但每次轉(zhuǎn)換設(shè)備時(shí)產(chǎn)生了大量裝夾與找正時(shí)間,尤其是半精加工到精加工的轉(zhuǎn)換過程。
針對(duì)此問題,在對(duì)產(chǎn)品工藝特性進(jìn)行分析后,設(shè)計(jì)了一款高剛性夾具。該高剛性夾具基本原理是將零件固定在夾具上,利用特殊設(shè)計(jì)的定位裝置,實(shí)現(xiàn)每次工序轉(zhuǎn)換時(shí)零件與夾具一起轉(zhuǎn)移,到下工序時(shí)僅需對(duì)夾具上的定位裝置校正坐標(biāo)原點(diǎn)后即可進(jìn)行加工。
4 夾具設(shè)計(jì)與驗(yàn)證
4.1 夾具設(shè)計(jì)
高剛性夾具設(shè)計(jì)如圖2所示。夾具夾緊過程采用手動(dòng)操作,輔助支撐采用液壓控制。定位銷經(jīng)過滲碳處理,滲層深度0.8~1.2 mm,硬度HRC58~62,確保其具有一定的精度維持能力;支撐塊經(jīng)淬火處理,硬度HRC58~62;吊鉤用于夾具轉(zhuǎn)運(yùn)。
裝夾工件時(shí)利用工件上已加工完成的底面及兩個(gè)側(cè)面與夾具匹配找正,然后將工件上預(yù)先加工的工藝孔套入夾具體的定位銷,實(shí)現(xiàn)最終定位。裝夾時(shí)工件相關(guān)平面及工藝孔的位置精度是定位準(zhǔn)確的前提。裝夾完成后采用機(jī)械夾緊與液壓夾緊相結(jié)合的方式進(jìn)行夾緊固定,緊固過程方便快速。設(shè)備轉(zhuǎn)換需要對(duì)刀時(shí),通過設(shè)置在夾具上表面上的對(duì)刀點(diǎn)實(shí)現(xiàn)快速找正。
4.2 效果驗(yàn)證
工件利用高剛性夾具進(jìn)行固定,并通過拆分后的工序路線進(jìn)行加工。實(shí)踐證明可以顯著降低工件的裝夾與找正時(shí)間,提升工作效率,改進(jìn)后各工序?qū)?yīng)加工設(shè)備及工時(shí)情況見表3。鏜削工序總工時(shí)比改善前降低13.3%,達(dá)到了降低制造成本的目的。改善后工件的生產(chǎn)周期約為3 d,滿足了3.5 件/d的生產(chǎn)周期要求。
5 結(jié)語
針對(duì)產(chǎn)品交貨周期問題的解決方案為:①將產(chǎn)品工藝路線中的鏜削工序拆分為粗鏜、半精鏜、精鏜三個(gè)小工序;②采用流水式分設(shè)備模式生產(chǎn);③設(shè)計(jì)了一種高剛性夾具,減少工件裝夾與找正時(shí)間。經(jīng)過以上三點(diǎn)改進(jìn),使產(chǎn)品的生產(chǎn)周期由7 天降為3 天,滿足產(chǎn)品交貨期要求。
參考文獻(xiàn)
[1] 成大先.機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2002.
[2] 李超.采煤機(jī)搖臂加工設(shè)備的柔性選擇[J].金屬加工(冷加工),2013(8):25-26.
[3] 蔡學(xué)良,董漢偉.焊接組對(duì)工裝的研究與設(shè)計(jì)[J].煤礦機(jī)械,2012(6).endprint
摘 要:一些設(shè)備中大型鑄件加工量大,生產(chǎn)周期長,影響整機(jī)交貨周期,成為生產(chǎn)瓶頸。該文利用工序分析法對(duì)其生產(chǎn)工藝進(jìn)行分析,將產(chǎn)品工藝路線中的鏜削工序拆分為粗鏜、半精鏜、精鏜三個(gè)小工序,并采用流水式分設(shè)備模式生產(chǎn),輔以一種高剛性夾具減少工件裝夾與找正時(shí)間,可以將產(chǎn)品的生產(chǎn)周期由7 d降為3 d,滿足產(chǎn)品交貨期要求。
關(guān)鍵詞:大型鑄件 加工效率 工序分析 高剛性夾具
中圖分類號(hào):TG24 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2014)06(b)-0052-01
隨著社會(huì)的發(fā)展與科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,客戶對(duì)于產(chǎn)品的交付速度提出較高要求。復(fù)雜鑄件作為設(shè)備的主要構(gòu)件,屬于大型鑄件,其加工量大,生產(chǎn)周期長,影響整機(jī)交貨周期,成為生產(chǎn)瓶頸。本文主要以大型鑄件的加工問題為切入點(diǎn),利用工序分析法對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行分析,優(yōu)化工藝方案,探討縮短其生產(chǎn)周期的方法。
1 產(chǎn)品工藝及特點(diǎn)
1.1 產(chǎn)品特點(diǎn)
鑄件毛坯重量達(dá)9 t,外形尺寸3.3 m×1.5 m×1 m,示意圖見圖1。加工內(nèi)容包括六軸孔和七級(jí)減速結(jié)構(gòu)。零件外形無可用加工基準(zhǔn),需劃線并焊接基準(zhǔn)塊,人工制作加工基準(zhǔn)。
1.2 工藝路線
該零件的主要加工路線為:劃線→鏜削→鉆→轉(zhuǎn)序,各工序?qū)?yīng)加工設(shè)備及工時(shí)見表1。
根據(jù)整機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)周期要求,該零件的交付周期為3.5 d。從表1中各工序所需工時(shí)來看,時(shí)間最長的一道工序?yàn)殓M削工序,加工周期為8260 min(約7 d)。即使按照工序劃分進(jìn)行流水線式儲(chǔ)備生產(chǎn),由于其生產(chǎn)節(jié)拍中鏜削工序耗時(shí)較長,導(dǎo)致整機(jī)生產(chǎn)周期至少為7 d,鏜削工序成為影響交貨期的瓶頸工序。
2 方案探索與設(shè)計(jì)
為滿足3.5 d/件的交貨周期,要求整個(gè)工序的生產(chǎn)節(jié)拍少于3.5 d。然而現(xiàn)有生產(chǎn)節(jié)拍為7 d,生產(chǎn)現(xiàn)狀與目標(biāo)周期差異較大,通過效率提升、刀具改善等方法無法解決。初步解決方案是對(duì)瓶頸工序進(jìn)一步拆分,將一道大工序分解為若干個(gè)小工序,由不同機(jī)床分別完成相應(yīng)小工序的加工任務(wù),使產(chǎn)品流起來;減少瓶頸工序的作業(yè)時(shí)間,達(dá)到各工序間基本均衡的目的,最終使得生產(chǎn)節(jié)拍滿足交貨期要求。
基于以上原則,對(duì)鏜削工序進(jìn)行拆分。經(jīng)過仔細(xì)分析產(chǎn)品圖紙后,將上述鏜削工序拆分為粗鏜、半精鏜、精鏜三個(gè)小工序。經(jīng)過現(xiàn)場試制,各工序的生產(chǎn)節(jié)拍均低于交貨期要求的4200 min,因此采用流水式分設(shè)備生產(chǎn)模式可以解決生產(chǎn)瓶頸問題。拆分后各工序?qū)?yīng)加工設(shè)備及工時(shí)情況見表2。
3 問題分析與處理
3.1 問題
上述方案雖然解決了生產(chǎn)瓶頸問題,但工序拆分后的三道工序的工時(shí)總和為10290 min,高于拆分前的8260 min,導(dǎo)致工時(shí)成本增加了21%,影響產(chǎn)品利潤。
3.2 解決措施
經(jīng)過對(duì)現(xiàn)場加工過程進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)零件的純加工作業(yè)時(shí)間與改善前基本持平(切削量與切削參數(shù)沒有變化),但每次轉(zhuǎn)換設(shè)備時(shí)產(chǎn)生了大量裝夾與找正時(shí)間,尤其是半精加工到精加工的轉(zhuǎn)換過程。
針對(duì)此問題,在對(duì)產(chǎn)品工藝特性進(jìn)行分析后,設(shè)計(jì)了一款高剛性夾具。該高剛性夾具基本原理是將零件固定在夾具上,利用特殊設(shè)計(jì)的定位裝置,實(shí)現(xiàn)每次工序轉(zhuǎn)換時(shí)零件與夾具一起轉(zhuǎn)移,到下工序時(shí)僅需對(duì)夾具上的定位裝置校正坐標(biāo)原點(diǎn)后即可進(jìn)行加工。
4 夾具設(shè)計(jì)與驗(yàn)證
4.1 夾具設(shè)計(jì)
高剛性夾具設(shè)計(jì)如圖2所示。夾具夾緊過程采用手動(dòng)操作,輔助支撐采用液壓控制。定位銷經(jīng)過滲碳處理,滲層深度0.8~1.2 mm,硬度HRC58~62,確保其具有一定的精度維持能力;支撐塊經(jīng)淬火處理,硬度HRC58~62;吊鉤用于夾具轉(zhuǎn)運(yùn)。
裝夾工件時(shí)利用工件上已加工完成的底面及兩個(gè)側(cè)面與夾具匹配找正,然后將工件上預(yù)先加工的工藝孔套入夾具體的定位銷,實(shí)現(xiàn)最終定位。裝夾時(shí)工件相關(guān)平面及工藝孔的位置精度是定位準(zhǔn)確的前提。裝夾完成后采用機(jī)械夾緊與液壓夾緊相結(jié)合的方式進(jìn)行夾緊固定,緊固過程方便快速。設(shè)備轉(zhuǎn)換需要對(duì)刀時(shí),通過設(shè)置在夾具上表面上的對(duì)刀點(diǎn)實(shí)現(xiàn)快速找正。
4.2 效果驗(yàn)證
工件利用高剛性夾具進(jìn)行固定,并通過拆分后的工序路線進(jìn)行加工。實(shí)踐證明可以顯著降低工件的裝夾與找正時(shí)間,提升工作效率,改進(jìn)后各工序?qū)?yīng)加工設(shè)備及工時(shí)情況見表3。鏜削工序總工時(shí)比改善前降低13.3%,達(dá)到了降低制造成本的目的。改善后工件的生產(chǎn)周期約為3 d,滿足了3.5 件/d的生產(chǎn)周期要求。
5 結(jié)語
針對(duì)產(chǎn)品交貨周期問題的解決方案為:①將產(chǎn)品工藝路線中的鏜削工序拆分為粗鏜、半精鏜、精鏜三個(gè)小工序;②采用流水式分設(shè)備模式生產(chǎn);③設(shè)計(jì)了一種高剛性夾具,減少工件裝夾與找正時(shí)間。經(jīng)過以上三點(diǎn)改進(jìn),使產(chǎn)品的生產(chǎn)周期由7 天降為3 天,滿足產(chǎn)品交貨期要求。
參考文獻(xiàn)
[1] 成大先.機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2002.
[2] 李超.采煤機(jī)搖臂加工設(shè)備的柔性選擇[J].金屬加工(冷加工),2013(8):25-26.
[3] 蔡學(xué)良,董漢偉.焊接組對(duì)工裝的研究與設(shè)計(jì)[J].煤礦機(jī)械,2012(6).endprint
摘 要:一些設(shè)備中大型鑄件加工量大,生產(chǎn)周期長,影響整機(jī)交貨周期,成為生產(chǎn)瓶頸。該文利用工序分析法對(duì)其生產(chǎn)工藝進(jìn)行分析,將產(chǎn)品工藝路線中的鏜削工序拆分為粗鏜、半精鏜、精鏜三個(gè)小工序,并采用流水式分設(shè)備模式生產(chǎn),輔以一種高剛性夾具減少工件裝夾與找正時(shí)間,可以將產(chǎn)品的生產(chǎn)周期由7 d降為3 d,滿足產(chǎn)品交貨期要求。
關(guān)鍵詞:大型鑄件 加工效率 工序分析 高剛性夾具
中圖分類號(hào):TG24 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2014)06(b)-0052-01
隨著社會(huì)的發(fā)展與科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,客戶對(duì)于產(chǎn)品的交付速度提出較高要求。復(fù)雜鑄件作為設(shè)備的主要構(gòu)件,屬于大型鑄件,其加工量大,生產(chǎn)周期長,影響整機(jī)交貨周期,成為生產(chǎn)瓶頸。本文主要以大型鑄件的加工問題為切入點(diǎn),利用工序分析法對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行分析,優(yōu)化工藝方案,探討縮短其生產(chǎn)周期的方法。
1 產(chǎn)品工藝及特點(diǎn)
1.1 產(chǎn)品特點(diǎn)
鑄件毛坯重量達(dá)9 t,外形尺寸3.3 m×1.5 m×1 m,示意圖見圖1。加工內(nèi)容包括六軸孔和七級(jí)減速結(jié)構(gòu)。零件外形無可用加工基準(zhǔn),需劃線并焊接基準(zhǔn)塊,人工制作加工基準(zhǔn)。
1.2 工藝路線
該零件的主要加工路線為:劃線→鏜削→鉆→轉(zhuǎn)序,各工序?qū)?yīng)加工設(shè)備及工時(shí)見表1。
根據(jù)整機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)周期要求,該零件的交付周期為3.5 d。從表1中各工序所需工時(shí)來看,時(shí)間最長的一道工序?yàn)殓M削工序,加工周期為8260 min(約7 d)。即使按照工序劃分進(jìn)行流水線式儲(chǔ)備生產(chǎn),由于其生產(chǎn)節(jié)拍中鏜削工序耗時(shí)較長,導(dǎo)致整機(jī)生產(chǎn)周期至少為7 d,鏜削工序成為影響交貨期的瓶頸工序。
2 方案探索與設(shè)計(jì)
為滿足3.5 d/件的交貨周期,要求整個(gè)工序的生產(chǎn)節(jié)拍少于3.5 d。然而現(xiàn)有生產(chǎn)節(jié)拍為7 d,生產(chǎn)現(xiàn)狀與目標(biāo)周期差異較大,通過效率提升、刀具改善等方法無法解決。初步解決方案是對(duì)瓶頸工序進(jìn)一步拆分,將一道大工序分解為若干個(gè)小工序,由不同機(jī)床分別完成相應(yīng)小工序的加工任務(wù),使產(chǎn)品流起來;減少瓶頸工序的作業(yè)時(shí)間,達(dá)到各工序間基本均衡的目的,最終使得生產(chǎn)節(jié)拍滿足交貨期要求。
基于以上原則,對(duì)鏜削工序進(jìn)行拆分。經(jīng)過仔細(xì)分析產(chǎn)品圖紙后,將上述鏜削工序拆分為粗鏜、半精鏜、精鏜三個(gè)小工序。經(jīng)過現(xiàn)場試制,各工序的生產(chǎn)節(jié)拍均低于交貨期要求的4200 min,因此采用流水式分設(shè)備生產(chǎn)模式可以解決生產(chǎn)瓶頸問題。拆分后各工序?qū)?yīng)加工設(shè)備及工時(shí)情況見表2。
3 問題分析與處理
3.1 問題
上述方案雖然解決了生產(chǎn)瓶頸問題,但工序拆分后的三道工序的工時(shí)總和為10290 min,高于拆分前的8260 min,導(dǎo)致工時(shí)成本增加了21%,影響產(chǎn)品利潤。
3.2 解決措施
經(jīng)過對(duì)現(xiàn)場加工過程進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)零件的純加工作業(yè)時(shí)間與改善前基本持平(切削量與切削參數(shù)沒有變化),但每次轉(zhuǎn)換設(shè)備時(shí)產(chǎn)生了大量裝夾與找正時(shí)間,尤其是半精加工到精加工的轉(zhuǎn)換過程。
針對(duì)此問題,在對(duì)產(chǎn)品工藝特性進(jìn)行分析后,設(shè)計(jì)了一款高剛性夾具。該高剛性夾具基本原理是將零件固定在夾具上,利用特殊設(shè)計(jì)的定位裝置,實(shí)現(xiàn)每次工序轉(zhuǎn)換時(shí)零件與夾具一起轉(zhuǎn)移,到下工序時(shí)僅需對(duì)夾具上的定位裝置校正坐標(biāo)原點(diǎn)后即可進(jìn)行加工。
4 夾具設(shè)計(jì)與驗(yàn)證
4.1 夾具設(shè)計(jì)
高剛性夾具設(shè)計(jì)如圖2所示。夾具夾緊過程采用手動(dòng)操作,輔助支撐采用液壓控制。定位銷經(jīng)過滲碳處理,滲層深度0.8~1.2 mm,硬度HRC58~62,確保其具有一定的精度維持能力;支撐塊經(jīng)淬火處理,硬度HRC58~62;吊鉤用于夾具轉(zhuǎn)運(yùn)。
裝夾工件時(shí)利用工件上已加工完成的底面及兩個(gè)側(cè)面與夾具匹配找正,然后將工件上預(yù)先加工的工藝孔套入夾具體的定位銷,實(shí)現(xiàn)最終定位。裝夾時(shí)工件相關(guān)平面及工藝孔的位置精度是定位準(zhǔn)確的前提。裝夾完成后采用機(jī)械夾緊與液壓夾緊相結(jié)合的方式進(jìn)行夾緊固定,緊固過程方便快速。設(shè)備轉(zhuǎn)換需要對(duì)刀時(shí),通過設(shè)置在夾具上表面上的對(duì)刀點(diǎn)實(shí)現(xiàn)快速找正。
4.2 效果驗(yàn)證
工件利用高剛性夾具進(jìn)行固定,并通過拆分后的工序路線進(jìn)行加工。實(shí)踐證明可以顯著降低工件的裝夾與找正時(shí)間,提升工作效率,改進(jìn)后各工序?qū)?yīng)加工設(shè)備及工時(shí)情況見表3。鏜削工序總工時(shí)比改善前降低13.3%,達(dá)到了降低制造成本的目的。改善后工件的生產(chǎn)周期約為3 d,滿足了3.5 件/d的生產(chǎn)周期要求。
5 結(jié)語
針對(duì)產(chǎn)品交貨周期問題的解決方案為:①將產(chǎn)品工藝路線中的鏜削工序拆分為粗鏜、半精鏜、精鏜三個(gè)小工序;②采用流水式分設(shè)備模式生產(chǎn);③設(shè)計(jì)了一種高剛性夾具,減少工件裝夾與找正時(shí)間。經(jīng)過以上三點(diǎn)改進(jìn),使產(chǎn)品的生產(chǎn)周期由7 天降為3 天,滿足產(chǎn)品交貨期要求。
參考文獻(xiàn)
[1] 成大先.機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2002.
[2] 李超.采煤機(jī)搖臂加工設(shè)備的柔性選擇[J].金屬加工(冷加工),2013(8):25-26.
[3] 蔡學(xué)良,董漢偉.焊接組對(duì)工裝的研究與設(shè)計(jì)[J].煤礦機(jī)械,2012(6).endprint