陜西沃克齒輪公司(咸陽 713702)崔鋼鎖 薛宏奎
我公司采用裝爐量1200kg的多用爐,一直從事直齒及斜齒面等片齒輪生產(chǎn),淬火油是好富頓G油,滿足生產(chǎn)的需要。2013年開發(fā)副箱中間軸生產(chǎn)工藝,將電動機(jī)攪拌轉(zhuǎn)速調(diào)整到最大為1600r/min,仍然出現(xiàn)副箱中間軸的齒根有效硬化層達(dá)不到工藝要求的現(xiàn)象;同爐產(chǎn)品不同部位齒根有效硬化層深度差別較大的質(zhì)量問題不斷發(fā)生,給公司造成很大的損失。排除了工件材料淬透性、滲碳溫度、爐氣氣氛等的影響,發(fā)現(xiàn)該多用爐油池在設(shè)計時攪拌能力不足,不能滿足副箱軸中間產(chǎn)品的冷卻要求,出現(xiàn)冷卻速度不夠、不均勻的問題。
國外齒輪生產(chǎn)大多采用熱油攪拌淬火的方式提高齒輪內(nèi)在質(zhì)量及控制變形,而且效果顯著。通過熱油中改變攪拌,在一定程度上提高介質(zhì)的冷火烈度值H,使工件冷卻速度加快,使表層在更深區(qū)域內(nèi)獲得馬氏體組織,改善齒根部位有效硬化層深。
本文中自行設(shè)計改進(jìn)了油槽內(nèi)攪拌螺旋槳的葉片,做了滲碳齒輪軸前后齒根金相、硬化層的對比試驗,取得了良好的質(zhì)量效果,解決了生產(chǎn)需要,并創(chuàng)造了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
副箱中間軸如圖1所示,工件材料為8620H,技術(shù)要求:馬氏體小于5 級,非馬氏體小于0.02mm,節(jié)圓硬化層深1.1~1.6mm,齒根硬化層不小于0.81mm。
圖1 副箱中間軸
如圖2所示,其中藍(lán)色部分的槳葉為焊接部分,是沿螺旋槳軸向焊接,后做動平衡處理。焊接部大小為:長100mm,寬度20mm,不銹鋼板材厚度3mm。
以上是通過攪拌器槳葉寬度的增加,以及將新增槳葉的傾角改變,改造效果是通過對比攪拌油面高度判斷的,測量數(shù)據(jù)顯示,改造后的攪拌油面高度比原提高80mm。
圖2 油槽攪拌器的槳葉
我們從提高攪拌器功率的概念出發(fā),其影響因素還有以下幾點:
(1)攪拌器的結(jié)構(gòu)和運(yùn)行參數(shù),如攪拌器的型式、槳葉直徑和寬度、槳葉的傾角、槳葉數(shù)量、攪拌器的轉(zhuǎn)速等。
(2)攪拌槽的結(jié)構(gòu)參數(shù),如攪拌槽內(nèi)徑、高度,以及導(dǎo)流筒直徑等。
驗證方法是利用現(xiàn)有的線切割、金相制備工具、洛氏硬度機(jī)、HVT-1000型顯微硬度儀等,通過在改進(jìn)攪拌前后分別取實物解剖檢驗。
(1)未改進(jìn)前檢驗結(jié)果 圖3所示,按照513HV的標(biāo)準(zhǔn),節(jié)圓硬化層為1.49mm;齒根硬化層只有0.66mm。
圖3 未改進(jìn)前副箱軸齒輪硬化層分布
圖4所示,齒根0.5~0.6mm處的金相組織:少量貝氏體+索氏體組織。
圖4
檢測結(jié)果表明:①有效硬化層深度節(jié)圓處都在圖樣要求的中限或略深。②齒根處在圖樣要求的下限且有20%左右低于下限,不合格,齒根有效硬化層深度為節(jié)圓有效深度的52%~55%。③軸頸部位磨后和齒根部位情況基本一致。④檢各部位的化學(xué)滲層深度,節(jié)圓、齒根、軸頸三處基本一致,相差都在20%以內(nèi)。⑤非馬氏體組織為0.02~0.025mm之間變化。
(2)改造后檢驗結(jié)果 圖5所示,按照513HV的標(biāo)準(zhǔn),節(jié)圓硬化層為1.53mm;齒根硬化層0.89mm。
圖5 改進(jìn)后副箱軸齒輪硬化層分布
圖6所示,齒根0.5~0.6mm處的金相組織:馬氏體+殘留奧氏體。
圖6
檢測結(jié)果表明:①有效硬化層深度節(jié)圓、齒根都在圖樣要求的范圍內(nèi),所檢項目全部合格。②非馬氏體組織在0.018~0.02mm之間變化。③齒根有效硬化層深度為節(jié)圓有效深度的58%~63%。
(1)通過自行改造螺旋槳葉片,改善了原有設(shè)備攪拌能力不足、冷速不均等缺點,從而解決了軸類零件齒根、齒面硬化層深度差別較大的問題。
(2)一定程度上降低了該類零件的非馬氏體組織的深度,提高了產(chǎn)品的質(zhì)量品質(zhì)。
(3)5臺設(shè)備的成功改造,為公司節(jié)約了20萬元以上的費用,保證了副箱中間軸的正常生產(chǎn)。