經(jīng)驗集錦
船舶輔鍋爐損壞
——脹接修理
對某船進行鍋爐檢驗時,打開鍋爐導(dǎo)門,對內(nèi)部進行勘驗,下管板處部分煙管根部有漏水現(xiàn)象,水側(cè)有大量附著物,于是進一步對爐內(nèi)進行查勘,并清除水側(cè)附著物,發(fā)現(xiàn)3根煙管根部已嚴(yán)重腐蝕并銹穿。該船僅運行不足3年,鍋爐煙管就遭如此嚴(yán)重的腐蝕,為以后能合理維護、使用鍋爐,有必要對鍋爐腐蝕原因進行分析。
船用熱水鍋爐補給水和循環(huán)水中含有溶解氧,與金屬發(fā)生電化學(xué)腐蝕。
腐蝕機理:
Fe(OH)2生成后會在鍋爐底和水側(cè)沉淀可以減緩Fe的腐蝕,但是Fe(OH)2不穩(wěn)定,易與O2、CO2發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成易溶解的Fe3O4、Fe(HCO3)2。由于CO2溶解度極低,可見水中溶解氧是腐蝕的主要原因。爐內(nèi)運行溫度較高,各種物質(zhì)在水中的擴散速度加快且電解質(zhì)水溶解電阻的降低,這些因素都加快了上述化學(xué)腐蝕的速度。因此爐水需進行去氧處理,通常向爐水內(nèi)添加化學(xué)物質(zhì)亞硫酸鈉降低水中溶解氧的含量。
另外,爐水堿度過高也會引起爐內(nèi)局部腐蝕,由于沒有有效地采取水處理措施,鍋爐內(nèi)表面常附著一些水垢,使局部溫度過高,加快了爐內(nèi)結(jié)構(gòu)的熱疲勞,也會造成爐內(nèi)腐蝕過快。
后經(jīng)向船員了解對鍋爐的維護使用情況并查閱相關(guān)記錄,船員并未定期對爐水進行足夠的處理,如:添加化學(xué)藥劑降低水溶解氧濃度、降低爐水堿性等,這也明確了該船鍋爐發(fā)生如此嚴(yán)重腐蝕的原因。
由于部分煙管已腐蝕銹穿,決定對鍋爐進行換管修理,船東聯(lián)系該鍋爐生產(chǎn)廠家對腐蝕比較嚴(yán)重的煙管進行換新。
該船鍋爐煙管裝配采用脹接裝配工藝,因此廠方、船方和驗船師也一致認(rèn)為采用脹接修理工藝,以達到永久修復(fù)的目的。脹接裝配是指用專用脹管器均勻地擴張管子端部,管板在管端膨脹力作用下,塑性變形,然后撤除脹管器,管板為恢復(fù)其塑性變形緊緊裹緊管端部,裝配過程不需進行焊接輔助?,F(xiàn)將本次脹接修理工藝及過程介紹如下。
1)管孔表面處理。腐蝕較嚴(yán)重?zé)煿懿鸪?,拆除時應(yīng)注意對管孔表面進行防護,防止管孔表面產(chǎn)生碰擦、撞擊等機械損傷。煙管拆除后對管孔表面進行處理,打磨、削光,不允許孔表面有腐蝕、銹蝕、凹陷、不光滑等現(xiàn)象。對管孔圓度進行測量,確保圓度差不超過表1規(guī)定。
表1 管孔圓度偏差 mm
該船鍋爐煙管外徑為89 mm,所換3根煙管管孔圓度差:上管板為0.10 mm、0.15 mm、0.10 mm,下管板為0.15 mm、0.10 mm、0.70 mm。其中3#煙管下管板管孔偏差超出表1所規(guī)定的數(shù)值。其超標(biāo)量不大,采用光削處理,但同時注意其橫向、縱向偏移量應(yīng)在允許范圍內(nèi),見表2。因橫向光削量極小,在1 mm內(nèi),可確定橫向偏移不超過表2規(guī)定值,沒必要進行偏移量的測量。光削后進行測量,圓度差為0.25 mm,在可接受范圍內(nèi)。
表2 爐管管群布置位置偏移量 mm
2)管材質(zhì)確定及處理。根據(jù)鍋爐說明書確定爐管材質(zhì),并驗收無縫鋼管質(zhì)量證明書。
煙管脹接端進行退火處理,由于退火溫度較高且需較長時間保持在600~650 ℃范圍內(nèi),此次修理采用電加熱熱油裝置。對煙管脹接端進行退火,控制溫度在620~630 ℃,持續(xù)15 min,退火后用隔熱材料包扎煙管脹接端,使其溫度緩慢下降。退火處理目的是使管子端部在受膨脹力時能永久變形,而不是塑性變形。
3)爐管的裝配和脹接。爐管裝配后確保管子在上下底板伸出端均勻,在3~5 mm范圍內(nèi),伸出端過短或過長均影響管端與管板的結(jié)合力。爐管裝備后進行脹接作業(yè),注意防止污物污染脹接表面。在脹接過程中,要嚴(yán)格控制脹管率。脹管率過大導(dǎo)致管板永久變形,影響鍋爐使用壽命;脹管率過小,管與管板緊密程度較小,容易泄漏。查閱該鍋爐裝配指標(biāo),本鍋爐脹接率在1%~2%范圍內(nèi),本次脹接爐管是采用專用脹管器,控制其行程在10~15 mm范圍內(nèi),通過控制脹管器行程也就控制了脹接率。
脹接后,對脹接管端進行檢查,粘合處整齊,未見任何裂紋,并對結(jié)合部位進行清潔打磨處理。
4)水壓試驗。對修理后的鍋爐進行1.5倍的工作壓力試驗。該船鍋爐工作壓力0.7 MPa,水壓試驗壓力為1.05 MPa,持續(xù)15 min,壓力表數(shù)值沒有下降,泄壓后對鍋爐內(nèi)部再次進行勘驗,未發(fā)現(xiàn)泄漏現(xiàn)象。
通過實施嚴(yán)格的過程控制,特別是管孔表面處理、爐管退火處理、脹接率的把握等影響脹接裝配質(zhì)量等因素的控制,如期修復(fù)了該船鍋爐。
(中國船級社秦皇島分社劉加富供稿)
U673
10.13352/j.issn.1001-8328.2014.03.016