趙金峰
(國網(wǎng)吉林省電力有限公司電力科學研究院,長春 130021)
隨著電網(wǎng)峰谷差的日益增大,要求機組低負荷調(diào)峰運行的時間越來越多。汽輪機處于低負荷運行狀態(tài)時熱經(jīng)濟性大幅降低。影響熱經(jīng)濟性的主要因素中,只有運行方式可以人為進行調(diào)整,因此通過不同負荷工況定滑壓運行經(jīng)濟性比較試驗,確定機組在低負荷最佳運行參數(shù),可以進一步挖掘機組節(jié)能潛力,降低機組供電煤耗。某電廠1 號汽輪機是C160/N200-12.75/535/535/0.245 型超高壓、一次中間再熱、兩缸兩排汽、單軸、雙抽凝汽式汽輪機。下面通過1號機定滑壓運行經(jīng)濟性比較試驗,對兩種運行方式下的經(jīng)濟性做一分析。
定壓運行指汽輪發(fā)電機組在正常運行時,主蒸汽壓力保持額定值,不隨負荷變化而變化。定壓運行的汽輪機可采用節(jié)流配汽,即單閥調(diào)節(jié);也可采用噴嘴配汽,即多閥調(diào)節(jié),也稱順序閥控制。
a.純滑壓運行:在負荷變化范圍內(nèi),高壓調(diào)速汽門全開,單純依靠鍋爐汽壓變化來調(diào)節(jié)機組負荷。這種方式節(jié)流損失最低,高壓缸獲得效率最佳,但純滑壓單純依靠鍋爐壓力調(diào)節(jié)時對負荷響應速度慢,不能滿足電網(wǎng)快速調(diào)峰及變負荷要求,運行中實際操作困難,極少應用。
b.閥點滑壓運行:通過規(guī)定的高壓調(diào)速汽門閥點運行(2閥點或3閥點,不同機組閥點不同),其他閥不開或略開啟,高壓調(diào)節(jié)門的節(jié)流損失最小,保持主汽額定溫度不變,以鍋爐調(diào)整煤量來調(diào)整壓力、改變負荷,該運行方式具有較高經(jīng)濟性。
c.半滑壓運行:由于高壓調(diào)速汽門重疊度不合理,高壓調(diào)速汽門未能保持全開滑壓(多數(shù)僅開50%~70%),該運行方式簡稱半滑壓運行,故有較大的節(jié)流損失。
d.復合滑壓運行:復合滑壓運行是滑壓與定壓相結(jié)合的一種運行方式。采用這種運行方式時,在高負荷區(qū),通過改變高壓調(diào)節(jié)汽門開度來調(diào)節(jié)負荷,保持定壓運行;在中間負荷區(qū),讓最后1個(或2個)高壓調(diào)節(jié)汽門關(guān)閉,進行滑壓運行,而在低負荷區(qū),則又進行較低壓力水平下的定壓運行。復合滑壓運行方式是制造廠推薦的運行方式。
機組部分負荷最經(jīng)濟的運行方式通過機組定滑壓參數(shù)優(yōu)化運行試驗比較確定。為確定1號汽輪機部分負荷機組最佳運行方式,對其進行了160 MW、140 MW、120 MW、100 MW 負荷各工況定滑壓運行的凈熱耗率試驗,定滑壓運行經(jīng)濟性比較試驗結(jié)果見表1、表2。
從表1、表2可知,120 MW、100 MW 滑壓工況1的凈熱耗率低于滑壓工況2的凈熱耗率,是因為滑壓工況2的主蒸汽壓力低于滑壓工況1的主蒸汽壓力,即滑壓工況2的高調(diào)速門開度大于滑壓工況1的開度,雖然通過降低主蒸汽壓力,高壓缸缸效率提高和給水泵耗用電功率降低,但這時主蒸汽參數(shù)過低,機組循環(huán)熱效率下降過多,導致熱耗增大。160MW、140MW、120 MW、100 MW 負 荷 工 況 定 壓運行的凈熱耗率均低于滑壓運行的凈熱耗率,即滑壓運行帶來的益處(高壓缸效率提高、給水泵耗用電功率較少、再熱蒸汽在鍋爐吸熱量較少)小于郎肯循環(huán)效率的降低,因此1 號機組在160 MW、140 MW、120 MW、100 MW 負荷工況定壓運行的凈熱耗率低于滑壓運行,1號機組部分負荷應定壓運行。
表1 160、140 MW 負荷工況定滑壓運行試驗結(jié)果
表2 120、100 MW 負荷工況定滑壓運行試驗結(jié)果
滑壓運行方式在閥點運行(2閥點或3 閥點),其他閥不開或部分開啟,此時高速調(diào)汽門的節(jié)流損失最小,滑壓運行能獲得相對較大的收益。特選取一個140 MW2個高速調(diào)汽門全開滑壓工況(GV1,GV2全開,GV3,GV4 強制全關(guān)),與140 MW 定壓、140 MW 滑壓工況進行了對比,試驗結(jié)果見表3。
表3 140 MW 負荷工況2閥全開滑壓與定壓、滑壓工況對比
140 MW 負荷工況2閥全開滑壓運行主汽壓力雖降很多,但由于高速調(diào)汽門無節(jié)流損失,高壓缸效率較定壓運行提高近10%,較普通滑壓提高4.3%,2閥全開滑壓運行凈熱耗率低于140 MW 負荷定壓及滑壓運行。1 號機組實際上不能在閥點滑壓運行,調(diào)速汽門重疊度實際運行值較設計值大很多。例如120 MW 滑壓工況1,GV1、GV2開53%,GV3開20%,而查設計高壓調(diào)節(jié)級流量與升程的關(guān)系曲線,對應GV1,GV2 開53%,GV3 應開11%,GV4應未開;140 MW 滑壓工況,GV1、GV2 開58%,GV3開27%,GV4開5%,而查設計高壓調(diào)節(jié)級流量與升程的關(guān)系曲線,對應GV1,GV2 開53%,GV3應開17%,GV4應未開。
由于機組無法在閥點滑壓運行,造成滑壓運行時調(diào)速汽門的節(jié)流損失也很大,從表1、表2 可看出,1號機組滑壓運行的經(jīng)濟性低于定壓運行的主要原因是,滑壓運行的主蒸汽壓力雖降很多,但高壓缸效率提高并不大,主汽壓力卻降低很多,郎肯循環(huán)效率降低很大。
1號機組通過定滑壓運行經(jīng)濟性比較試驗得出,1號機組在各個負荷段定壓運行的凈熱耗率均低于滑壓運行,應定壓運行的結(jié)論,為1號機組提出了在低負荷調(diào)峰運行狀態(tài)下的最佳運行方式,提高了機組的熱經(jīng)濟效益,為同類機組的經(jīng)濟運行提供了借鑒。