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金沙江溪洛渡水利樞紐二道壩壩基固結(jié)灌漿技術(shù)

2014-12-02 03:01:42張明磊張家托
關(guān)鍵詞:壓水壩段聲波

張明磊 ,張家托

(1.河北工程大學(xué),河北 邯鄲 056038;2.中國(guó)水利水電十三工程局有限公司,天津 西青區(qū) 300000;3.武漢大學(xué),湖北 武漢 430072;4.四川二灘國(guó)際工程咨詢有限責(zé)任公司,四川 成都 611130)

1 工程概況

溪洛渡水利樞紐位于四川云南交界的金沙江峽谷段,洪水流量大,設(shè)計(jì)洪水洪峰流量43 700 m3/s,總泄洪功率高達(dá)100 000 MW,位居世界之首。電站攔河大壩為混凝土雙曲拱壩,最大壩高285.50 m。按照“分散泄洪、分區(qū)消能”的布置原則,樞紐泄洪設(shè)施由壩身7個(gè)表孔、8個(gè)深孔和左右岸各2條泄洪洞組成。壩身最大泄洪流量為32 278 m3/s,約占總泄洪流量的66%。壩身孔口采用“分層出流、空中碰撞”的布置形式,壩后設(shè)水墊塘和二道壩消能。

水墊塘末端設(shè)置的二道壩為重力壩,壩頂高程386.00 m,基礎(chǔ)高程334.00 m,最大壩高52.0 m,壩上游373.40 m高程以下坡度為1∶0.5,下游坡度為1∶0.8,壩頂寬4.36 m。二道壩分為8個(gè)壩段,壩段頂長(zhǎng)21.0~23.5 m,壩段最大長(zhǎng)度59.08 m。

二道壩建基面主要位于弱風(fēng)化下端、弱卸荷的Ⅲ1及巖體上,壩基巖體由4層下部含斑玄武巖組成,裂隙較發(fā)育,巖體較破碎,中等透水為主。由于基巖裂縫發(fā)育,巖體較破碎,對(duì)地基進(jìn)行固結(jié)灌漿處理。固結(jié)灌漿孔呈梅花形布置,原設(shè)計(jì)孔間排距為3 m×3 m,孔深為入巖5 m,灌漿壓力為0.4 MPa。后來,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)固結(jié)灌漿生產(chǎn)性試驗(yàn)結(jié)果,將固結(jié)灌漿孔間排距調(diào)整為2.5 m×2.5 m。二道壩固結(jié)灌漿完成主要工程量如表1所示。

2 基礎(chǔ)固結(jié)灌漿主要技術(shù)要求[1]

(1)在進(jìn)行灌漿作業(yè)前,應(yīng)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行生產(chǎn)性灌漿試驗(yàn),并對(duì)試驗(yàn)效果作出評(píng)價(jià),以便調(diào)整和改進(jìn)灌漿設(shè)計(jì)和施工工藝。灌漿試驗(yàn)的地點(diǎn)應(yīng)具有代表性。當(dāng)在工程建設(shè)部位進(jìn)行試驗(yàn)時(shí),不得采取對(duì)工程可能產(chǎn)生不良后果的試驗(yàn)方法。

表1 溪洛渡二道壩固結(jié)灌漿完成鉆孔工程量Table 1 Drill work of Xilouodu auxiliary weir consolidation grouting

(2)固結(jié)灌漿主要在無混凝土蓋重的條件下進(jìn)行,局部采取有混凝土蓋重的條件進(jìn)行施工。

(3)用于固結(jié)灌漿的普通硅酸鹽水泥強(qiáng)度等級(jí)不應(yīng)低于42.5,水泥細(xì)度要求通過80 μm方孔篩的篩余量不大于5%。

(4)孔深不得低于設(shè)計(jì)孔深,固結(jié)灌漿終孔孔徑應(yīng)不小于48 mm。

(5)有混凝土蓋重的固結(jié)灌漿孔的開孔孔位嚴(yán)格按坐標(biāo)精確定位,其與設(shè)計(jì)孔位的偏差不得大于5 cm;無混凝土蓋重的固結(jié)灌漿孔的開孔孔位與設(shè)計(jì)孔位的偏差值不得大于20 cm。因故變更孔位,應(yīng)征得監(jiān)理人同意,并記錄實(shí)際孔位。固結(jié)灌漿孔孔底偏差應(yīng)不大于0.50 m。

(6)連通率不大的層內(nèi)錯(cuò)動(dòng)帶、裂隙沖洗時(shí),首先采用高壓水連續(xù)沖洗5~10 min,再將孔口壓力在極短時(shí)間內(nèi)突然降到零,形成反向脈沖流;當(dāng)回水由混變清后,再升到原來的沖洗壓力,持續(xù)5~10 min后,再次突然降到零。如此一升一降,一壓一放,反復(fù)沖洗,直至回水潔凈后,再延續(xù)10 min。也可以采用壓力風(fēng)沖洗、風(fēng)水輪換沖洗的方法進(jìn)行裂隙沖洗。

(7)沖洗壓力應(yīng)嚴(yán)格控制,不使混凝土被抬動(dòng)。沖洗水壓采用80%的灌漿壓力。當(dāng)灌漿壓力超過1 MPa時(shí),采用1 MPa;沖洗風(fēng)壓采用灌漿壓力的50%,當(dāng)灌漿壓力超過0.5 MPa時(shí),采用0.5 MPa。

(8)裂隙沖洗總的時(shí)間要求為:?jiǎn)慰撞簧儆?0 min,串通孔不少于2 h??變?nèi)殘存的沉積物厚度不得超過20 cm。

(9)壓水試驗(yàn)應(yīng)在裂隙沖洗后進(jìn)行。固結(jié)灌漿灌前選取5%的鉆孔、灌后要按總孔數(shù)的5%進(jìn)行檢查,均進(jìn)行“單點(diǎn)法”壓水試驗(yàn);固結(jié)灌漿各孔段均進(jìn)行“簡(jiǎn)易壓水”。

(10)普通水泥漿液采用 2∶1、1∶1、0.8∶1、0.5∶1(重量比)4 個(gè)比級(jí),細(xì)水泥漿液采用 1∶1、0.8∶1、0.5∶1(重量比)3個(gè)比級(jí)。根據(jù)灌漿試驗(yàn)成果,亦可采用監(jiān)理人批準(zhǔn)的其他水灰比施灌。灌漿漿液應(yīng)由稀到濃逐級(jí)變換。

(11)以混凝土或巖石面不抬動(dòng)為原則,初步確定基巖抬動(dòng)變形允許值為200 μm,混凝土抬動(dòng)變形允許值為100 μm。在施工過程中,可根據(jù)最新地質(zhì)情況進(jìn)行調(diào)整,但應(yīng)記錄引起調(diào)整的因素及其基本資料,并報(bào)請(qǐng)監(jiān)理批準(zhǔn)。固結(jié)灌漿壓力設(shè)計(jì)參考值:無蓋重固結(jié)灌漿壓力為0.3~0.5 MPa,有蓋重固結(jié)灌漿壓力為 0.4~0.7 MPa。

3 固結(jié)灌漿施工

3.1 施工工藝流程

3.1.1 固結(jié)灌漿總體施工工藝流程

固結(jié)灌漿總體施工工藝流程如圖1所示。

圖1 溪洛渡二道壩固結(jié)灌漿施工流程圖Fig.1 Consolidation grouting construction flow of Xilouodu auxiliary weir

3.1.2 灌漿孔單孔施工工藝流程

本次固結(jié)灌漿孔孔深相對(duì)較淺,采用全孔一次成孔一次灌漿(無蓋重)的施工方法。具體施工工藝流程為:鉆機(jī)對(duì)中調(diào)平固定→鉆出全孔→終孔驗(yàn)收合格→阻塞沖洗、壓水、灌漿→封孔 →二次回填。

3.2 固結(jié)灌漿施工方法[2]

3.2.1 鉆孔

采用XY-2型地質(zhì)鉆和100B型潛孔鉆鉆孔,孔徑為56~76 mm。所有鉆孔應(yīng)按設(shè)計(jì)圖紙統(tǒng)一編號(hào)、放點(diǎn),按照技術(shù)要求和規(guī)范控制開孔位、孔深、孔斜等。如遇施工埋件、監(jiān)測(cè)儀器,經(jīng)監(jiān)理工程師同意后,可調(diào)整避讓。做好鉆孔記錄,尤其是對(duì)終孔位于斷層帶、結(jié)構(gòu)面時(shí)(如有),應(yīng)詳細(xì)記錄。

3.2.2 鉆孔和裂隙沖洗

鉆孔驗(yàn)收合格后,進(jìn)行鉆孔及裂隙沖洗。裂隙沖洗方式及結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)按照主要技術(shù)要求的第 (6)、(8)款執(zhí)行。當(dāng)鄰近的灌漿孔正在灌漿或灌漿結(jié)束不足24 h時(shí),不得進(jìn)行裂隙沖洗。同一孔段裂隙沖洗后,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行下一工序施工。因故中斷間隔超過24 h的,應(yīng)重新進(jìn)行裂隙沖洗。

3.2.3 孔內(nèi)壓水試驗(yàn)

壓水試驗(yàn)應(yīng)在鉆孔沖洗后24 h內(nèi)進(jìn)行。灌漿前,選5%的鉆孔(先導(dǎo)孔)進(jìn)行“單點(diǎn)法”壓水試驗(yàn)。“單點(diǎn)法”壓水試驗(yàn)的最大壓力按0.3 MPa控制,采用全孔段封閉純壓式壓水施工工藝。一般灌漿孔段進(jìn)行“簡(jiǎn)易壓水”試驗(yàn)。簡(jiǎn)易壓水試驗(yàn)的壓力為灌漿壓力的80%,即0.3 MPa。

3.2.4 灌漿工藝

固結(jié)灌漿采用分序加密,孔內(nèi)循環(huán)的施工工藝。

(1)灌漿參數(shù)。灌漿參數(shù)按照生產(chǎn)性試驗(yàn)成果確定的參數(shù)及工藝確定。

(2)灌注方式。一般采用單孔灌注,也可采用并聯(lián)灌注,但每組并聯(lián)孔數(shù)不宜超過3孔,不得采用串聯(lián)灌注。壓水后,因故中斷間隔超過24 h未進(jìn)行灌漿,灌前應(yīng)重新進(jìn)行裂隙沖洗、壓水試驗(yàn)。灌漿結(jié)束待加深或鉆孔結(jié)束待灌漿時(shí),灌漿孔孔口應(yīng)妥善保護(hù),嚴(yán)防污水,污物流入孔內(nèi)。

(3)固結(jié)灌漿阻塞。采用無蓋重一次成孔全孔灌漿方式時(shí),阻塞應(yīng)在孔口以下50 cm以內(nèi);若阻塞不住時(shí),則可適當(dāng)向上或向下移動(dòng)阻塞器。各孔段射漿管在阻塞器移動(dòng)后距孔底不應(yīng)大于0.5 m,否則應(yīng)重新配置射漿管。

(4)灌漿壓力。固結(jié)灌漿壓力按0.4 MPa控制。灌漿時(shí),應(yīng)盡快達(dá)到設(shè)計(jì)壓力,對(duì)于灌漿過程中注入量較大的孔段,可采用分級(jí)升壓或間歇升壓法使灌漿壓力與注入率相適應(yīng)。實(shí)施時(shí),采用以壓水試驗(yàn)壓力為基礎(chǔ),按每0.05MPa為一級(jí),逐級(jí)升壓至設(shè)計(jì)壓力,分級(jí)升壓力時(shí)每級(jí)壓力的純灌時(shí)間不少于15min。灌漿壓力以壓力表控制為主和記錄儀壓力控制為輔,壓力表讀數(shù)采用以中值為準(zhǔn)。資料分析整理時(shí)注意壓力表高程與孔口高程之間漿柱壓力的換算。對(duì)于串通孔或多孔并聯(lián)灌漿時(shí),應(yīng)嚴(yán)格控制灌漿壓力,同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)抬動(dòng)監(jiān)測(cè),防止基巖發(fā)生抬動(dòng)破壞。

(5)漿液水灰比及變漿標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)灌漿生產(chǎn)性試驗(yàn)及施工技術(shù)要求,漿液水灰比采用 2∶1、1∶1、0.8∶1、0.5∶1四個(gè)比級(jí),開灌水灰比為2∶1。灌漿過程中,變換漿比以測(cè)定的回漿管的漿比為準(zhǔn);變漿標(biāo)準(zhǔn)及灌漿結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)按照施工技術(shù)要求及 《水工建筑物水泥灌漿施工技術(shù)規(guī)范》(DL/T 5148-2012)執(zhí)行。

3.2.5 封孔

全孔灌漿結(jié)束后,即可進(jìn)行封孔。封孔采用“全孔灌漿封孔法”或“導(dǎo)管注漿封孔法”,漿液水灰比采用0.5∶1的濃漿。待凝24 h后,應(yīng)清除孔內(nèi)污水、浮漿,并用干硬性水泥沙漿封填灌漿孔。單元固結(jié)灌漿完工后,對(duì)其他各類鉆孔,如抬動(dòng)觀測(cè)孔、物探測(cè)試孔等均需按要求進(jìn)行封孔。

3.2.6 特殊事故的處理

(1)灌漿過程中,有地表冒(漏)漿情況,據(jù)冒(漏)漿量的大小,可采用下述方法處理:如冒(漏)漿量較小,可不作專門處理,按正常灌漿方法灌注結(jié)束;如冒(漏)漿量較大,一般可采用低壓、濃漿、限流、限量、間歇灌注等方法處理,必要時(shí)應(yīng)采取嵌縫、地表封堵方法處理。

(2)在鉆孔穿過斷裂構(gòu)造發(fā)育帶,發(fā)生塌孔、掉塊或集中滲漏時(shí),應(yīng)立即停鉆,查明原因,采取縮短段長(zhǎng)進(jìn)行灌漿處理。

(3)鉆孔過程中,當(dāng)發(fā)現(xiàn)與灌漿孔串通時(shí),應(yīng)立即停鉆封堵,查明串通部位和串通量。灌漿結(jié)束后,對(duì)原鉆進(jìn)孔重新掃孔。

(4)灌漿過程中,灌漿壓力或注入量突然改變較大時(shí),應(yīng)立即查明原因,并采取相應(yīng)的處理措施。

(5)在固結(jié)灌漿施工時(shí),對(duì)孔口有涌水的孔段,應(yīng)記錄灌漿前的涌水壓力和涌水量,并做出相應(yīng)處理。

(6)灌漿工作應(yīng)連續(xù)進(jìn)行。因故中斷,應(yīng)盡早恢復(fù)灌漿?;謴?fù)灌漿時(shí),如注入率與中斷前相近,可用中斷前水灰比的漿液灌注;如注入率比中斷前減少很多,且在短時(shí)間內(nèi)停止吸漿,與監(jiān)理工程師共同研究處理措施。

4 固結(jié)灌漿效果分析

4.1 灌前壓水透水率分析

二道壩固結(jié)灌漿灌前壓水透水率分析如表2所示。

表2中,二道壩1#~8#壩段固結(jié)灌漿累計(jì)完成1 502個(gè)孔,壓水檢查1 532段,平均透水率73.90 Lu。透水率>10 Lu的孔段占55%,壩基開挖后卸荷松弛嚴(yán)重(因工期及地質(zhì)原因,未實(shí)施水平預(yù)裂爆破),裂隙連通率高。由此可以看出,隨著孔序的加密,二道壩固結(jié)灌漿各序孔簡(jiǎn)易壓水透水率呈遞減的趨勢(shì),符合灌漿的一般規(guī)律。

4.2 單位注漿量分析

根據(jù)灌漿成果資料,將二道壩固結(jié)灌漿單位注入量分序統(tǒng)計(jì)列于表3。

表3中,二道壩1#~8#壩段固結(jié)灌漿累計(jì)完成1 533段,1 502個(gè)孔,平均單位注入量135.55 kg/m。單位注入量>10 kg/m的孔段占48%,壩基開挖后卸荷松弛嚴(yán)重,裂隙連通率高,可灌性較好。由此可以看出,隨著孔序的加密,二道壩固結(jié)灌漿各序孔單位注入量遞減趨勢(shì)明顯,總體符合灌漿的一般規(guī)律。

5 施工質(zhì)量檢查及評(píng)價(jià)

5.1 物探測(cè)試(聲波)檢查及評(píng)價(jià)

物探測(cè)試采用布置聲波檢測(cè)孔的方法進(jìn)行,即在灌漿前后,結(jié)合先導(dǎo)孔和其他質(zhì)量檢查孔布設(shè)聲波檢測(cè)孔。檢測(cè)結(jié)果如表4所示。

經(jīng)對(duì)原始資料進(jìn)行復(fù)查,二道壩6#壩段斜坡區(qū)域JC-10號(hào)檢查孔平均聲波值小于4 000 m/s(其余檢查孔聲波值滿足設(shè)計(jì)要求)。根據(jù)孔內(nèi)成像及對(duì)聲波曲線圖分析認(rèn)為,該地段地質(zhì)存在泥質(zhì)夾層,可灌性差。鑒于二道壩6#壩段13個(gè)檢查孔的平均聲波值為4 839 m/s,單孔聲波值合格率為92.31%,滿足設(shè)計(jì)要求。二道壩7#壩段總共布了10個(gè)灌前物探孔,其中有5個(gè)在高程341.0 m平臺(tái)上面,做物探時(shí),EDB7-P01~EDB7-P05孔內(nèi)巖體卸荷松弛嚴(yán)重,孔內(nèi)無法注滿水,故灌前EDB7-P01~EDB7-P05未做孔內(nèi)聲波檢測(cè),所以無數(shù)據(jù)。EDB7-P06~EDB7-P10灌前聲波平均值為3423.4 m/s。7#壩段前期共布設(shè)12個(gè)檢查孔,其中EDB7-JC06、EDB7-JC08、EDB7-JC10 3個(gè)孔聲波速度平均值小于4 000 m/s。之后,又對(duì)7#壩段進(jìn)行了加密補(bǔ)強(qiáng)灌漿,重新布設(shè)2組對(duì)穿聲波檢查孔,其波速平均值均大于4 000 m/s,較灌前平均波速的提高率為30.81%。該單元單孔合格率為91.7%,單元工程平均波速大于4 200 m/s滿足設(shè)計(jì)要求。

表2 溪洛渡二道壩固結(jié)灌漿前壓水透水率分析表Table 2 Pressurized-water permeable rate analysis before Xilouodu auxiliary weir consolidation grouting

表3 溪洛渡二道壩固結(jié)灌漿單位注漿量分析表Table 3 Unit injection rate analysis of Xilouodu auxiliary weir consolidation grouting

表4 溪洛渡二道壩固結(jié)灌漿前、后聲波值統(tǒng)計(jì)表Table 4 Sound wave statistics before and after Xilouodu auxiliary weir consolidation grouting

經(jīng)過上述分析,灌后檢查孔單孔聲波滿足設(shè)計(jì)要求(平均值大于4000m/s,合格率應(yīng)≥80%)。灌后聲波平均值較灌前平均波速值均有提高,壩段內(nèi)所有檢查孔聲波平均值應(yīng)大于4200m/s,滿足設(shè)計(jì)要求。

5.2 壓水質(zhì)量檢查成果

二道壩固結(jié)灌漿壓水試驗(yàn)檢查成果綜合統(tǒng)計(jì)如表5所示。

表5 溪洛渡二道壩固結(jié)灌漿壓水試驗(yàn)檢查成果綜合統(tǒng)計(jì)表Table 5 Pressurized-water test check result statistics of Xilouodu auxiliary weir consolidation grouting

查閱相關(guān)記錄資料,5#壩段壓水檢查時(shí),上游齒槽邊上的檢查孔超出設(shè)計(jì)要求的150%。這是由于該檢查孔周圍的灌漿孔灌漿時(shí),上游齒槽還未澆筑,為臨空面。出現(xiàn)漏漿時(shí),采用待凝處理方法。在壓水過程中,壓力水從這些沒有充填的裂隙通道流走,故壓水透水率較大,后進(jìn)行了補(bǔ)強(qiáng)灌漿處理,并增補(bǔ)8個(gè)質(zhì)量檢查孔對(duì)補(bǔ)強(qiáng)效果進(jìn)行檢查,全部合格。由于不合格孔作為后續(xù)補(bǔ)強(qiáng)灌漿孔,且補(bǔ)強(qiáng)灌漿后,檢查合格,故原不合格段壓水成果數(shù)據(jù)不作統(tǒng)計(jì)。綜合上述,二道壩壩基基礎(chǔ)固結(jié)灌漿滿足設(shè)計(jì)要求。

5.3 灌后其他質(zhì)量檢查成果

(1)鉆孔取芯。灌漿施工完成后,根據(jù)灌漿成果和設(shè)計(jì)人員提出的要求,布置檢查孔。檢查孔應(yīng)進(jìn)行取芯。從取芯結(jié)果來看,幾乎所有的檢查孔均取出了水泥結(jié)石。這說明,巖體的可灌漿性能比較好。

(2)孔內(nèi)電視成像。應(yīng)用孔內(nèi)全景式電視成像系統(tǒng)對(duì)取芯后的孔進(jìn)行攝像,其成果與其他檢查成果無異常。

5.4 施工質(zhì)量評(píng)價(jià)[3~4]

二道壩壩基基礎(chǔ)固結(jié)灌漿工程共8個(gè)單元。根據(jù) 《水利水電工程單元工程質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)—地基處理與基礎(chǔ)工程》(SL 633-2012)評(píng)定:合格單元8個(gè),優(yōu)良單元8個(gè),優(yōu)良率100%。 本工程施工質(zhì)量滿足設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)程規(guī)范要求,根據(jù)《水利水電工程施工質(zhì)量評(píng)定規(guī)程》(SL 176-2007),等級(jí)評(píng)定為優(yōu)良。

6 結(jié)語(yǔ)

溪洛渡水利樞紐二道壩壩基無蓋重固結(jié)灌漿嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求和規(guī)范施工,鉆孔灌漿、壓水試驗(yàn)各項(xiàng)工序嚴(yán)格執(zhí)行“三檢一驗(yàn)”制,單元工程施工完畢后,及時(shí)進(jìn)行了單元工程質(zhì)量評(píng)定,均滿足設(shè)計(jì)要求。從灌漿分序單位注入明顯遞減、灌后聲波波速均有提高和巖體透水性明顯降低看,各單元固結(jié)灌漿均符合一般灌漿規(guī)律,灌漿效果明顯。從后期其他施工及工程運(yùn)行情況看,巖體均一性和整體性得到改善,進(jìn)而反應(yīng)設(shè)計(jì)參數(shù)總體合理,施工工藝可行。

[1]DL/T 5148-2012,水工建筑物水泥灌漿施工技術(shù)規(guī)范[S].

[2]夏可風(fēng).水工建筑物水泥灌漿與邊坡支護(hù)技術(shù)[M].北京:中國(guó)水利水電出版社,2007:260-320.

[3]SL 633-2012,水利水電工程單元工程質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)—地基處理與基礎(chǔ)工程[S].

[4]SL 176-2007,水利水電工程施工質(zhì)量評(píng)定規(guī)程[S].

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