王 崗,彭 婷,趙興江
(四川達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司,四川 達(dá)州635002)
活性石灰在煉鋼過程中,是很重要的“造渣劑”,主要用于除去鋼水中的有害元素S、P等雜質(zhì),優(yōu)化鋼水質(zhì)量。石灰的煅燒,主要是石灰石經(jīng)過高溫分解生產(chǎn)CaO。在石灰的煅燒過程中,保持煅燒溫度是重中之重。通過查新檢索,目前國內(nèi)石灰行業(yè)傳統(tǒng)的煅燒石灰方式是用高燃值氣體(焦?fàn)t煤氣)作為主要燃燒氣體,高爐、轉(zhuǎn)爐煤氣屬于低燃值氣體,只能起到輔助燃燒作用,或是放散。通常,在煅燒過程中,焦?fàn)t煤氣供應(yīng)不穩(wěn)定,將嚴(yán)重影響煅燒溫度,降低活性石灰質(zhì)量。若溫度持續(xù)偏低,將造成爐內(nèi)結(jié)瘤直至停產(chǎn),嚴(yán)重影響下工序生產(chǎn)。
達(dá)鋼集團(tuán)作為川東北地區(qū)最大的冶金企業(yè),是集鋼鐵、化工、物流為一體大型企業(yè)。但在鋼鐵產(chǎn)業(yè)過剩的大環(huán)境下,有目的對鋼鐵企業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)行是企業(yè)發(fā)展道路上不可避免的趨勢,達(dá)鋼集團(tuán)也不例外,在全廠員工不斷探索前景的道路上,努力發(fā)展化工業(yè),利用化工板塊支撐鋼鐵板塊,而甲醇作為我廠除鋼鐵之外的探索新產(chǎn)品,為達(dá)鋼集團(tuán)帶來了較為明顯效益。
每個鋼廠都存在一個問題就是焦?fàn)t煤氣供應(yīng)緊張,各單位對焦?fàn)t煤氣需求較大。石灰作為各鋼廠的輔助附屬產(chǎn)品,在焦?fàn)t煤氣供應(yīng)緊張的情況下,不可能第一時間滿足石灰煅燒。因為達(dá)鋼集團(tuán)的特殊性,焦?fàn)t煤氣供應(yīng)甲醇生產(chǎn)是大趨勢,要從根本上解決焦?fàn)t煤氣供應(yīng)石灰緊張的問題,保證石灰產(chǎn)量質(zhì)量,只有從自身想辦法,找突破點,盡量用少量焦?fàn)t煤氣燒出高質(zhì)量的石灰。為解決這個問題,我們不斷摸索、各地考察,最終通過數(shù)據(jù)證明采用低燃值煤氣為主、高燃值煤氣為輔煅燒石灰,為保證石灰質(zhì)量,降低生產(chǎn)成本有著巨大貢獻(xiàn)。
我廠石灰回轉(zhuǎn)窯使用燃?xì)庥山範(fàn)t煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣和高爐煤氣構(gòu)成,其中焦?fàn)t煤氣的發(fā)熱值是4 000kcal/Nm3~4 200kcal/Nm3,轉(zhuǎn) 爐 煤 氣 發(fā) 熱 值 是 1 450kcal/Nm3~1 800kcal/Nm3,高爐煤氣發(fā)熱值僅有700kcal/Nm3~900kcal/Nm3。
為了充分利用低燃值煤氣轉(zhuǎn)爐煤氣及高爐煤氣,減少焦?fàn)t煤氣的使用量,保證有充足的焦?fàn)t煤氣供應(yīng)生產(chǎn)甲醇。我廠經(jīng)過不斷的現(xiàn)場勘測、計算、實踐,終于探索出了在相同燃值的情況下,減少焦?fàn)t煤氣使用量,大量使用轉(zhuǎn)爐煤氣和高爐煤氣煅燒石灰。其主要技術(shù)參數(shù)如下:
(1)在活性石灰回轉(zhuǎn)窯燃?xì)膺M(jìn)入燒嘴之前,修建低燃值煤氣加熱爐,使低燃值煤氣轉(zhuǎn)爐煤氣及高爐煤氣經(jīng)過加熱爐加熱之后,通過燒嘴進(jìn)入爐膛。
加熱爐如下圖:
圖1 加熱爐示意圖
如圖所示,低熱值燃?xì)馊紵到y(tǒng)包括低熱值燃?xì)庵鞴苈贰㈩A(yù)熱器13和燃燒器16。上述低熱值燃煤氣主管路包括高爐煤氣主管路8和轉(zhuǎn)爐煤氣主管路4;所述預(yù)熱器13包括燃燒室12、空氣室15和換熱室2,所述燃燒室12、空氣室15和換熱室2之間均通過導(dǎo)熱隔板14相連接;所述換熱室2內(nèi)設(shè)置有導(dǎo)熱填充物3;所述換熱室2上設(shè)置有若干燃?xì)膺M(jìn)口7和燃?xì)獬隹?;所述燃?xì)膺M(jìn)口7分別與高爐煤氣主管路8和轉(zhuǎn)爐煤氣主管路4相連接;所述燃?xì)獬隹?與燃燒器16相連接;所述高爐煤氣副管路10與高爐煤氣主管路8相并聯(lián),所述燃燒室12與高爐煤氣副管路10和助燃?xì)夤苈?相連接;所述燃燒室12還與焦?fàn)t煤氣點火管11相連接;所述高爐煤氣主管路8上設(shè)置有電動蝶閥、電動盲板閥和氣動蝶閥。所述高爐煤氣副管路10上設(shè)置有電動蝶閥和電動盲板閥;所述預(yù)熱器13與引風(fēng)機(jī)6和排煙孔5相連接;所述燃燒器16為回轉(zhuǎn)窯,所述回轉(zhuǎn)窯還同時與焦?fàn)t煤氣主管路17相連接。
(2)低燃值煤氣轉(zhuǎn)爐煤氣和高爐煤氣經(jīng)過加熱爐之后,進(jìn)入爐膛的溫度上升至450℃,該溫度下的低燃值煤氣進(jìn)入爐膛后,可直接燃燒而不降低爐膛熱能損耗,大大提高了低燃值煤氣的使用量,從而減少焦?fàn)t煤氣的使用量。
使用加熱爐加熱低燃值煤氣后的燃?xì)馐褂昧繉Ρ热绫?。
由上表可知,在產(chǎn)量、質(zhì)量同等的情況下,經(jīng)過加熱爐加熱之后進(jìn)入爐膛的低燃值煤氣能提供與高燃值煤氣相當(dāng)?shù)臒崃?,而高燃值煤氣的使用量每小時降低了2 000m3。
表1 加熱低燃值煤氣前后燃?xì)庥昧?/p>
(1)在集團(tuán)公司焦?fàn)t煤氣供給緊張的情況下,充分使用低燃值煤氣,使產(chǎn)量質(zhì)量達(dá)產(chǎn)達(dá)效。
(2)從經(jīng)濟(jì)價值上說,焦?fàn)t煤氣價格也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于高爐、轉(zhuǎn)爐煤氣。高、轉(zhuǎn)爐煤氣預(yù)熱后使用,減少了焦?fàn)t煤氣的使用量,也大大降低了我廠煤氣使用成本,直接經(jīng)濟(jì)效益約360萬元/年。
(3)將節(jié)約的焦?fàn)t煤氣供給甲醇生產(chǎn)使用,使得甲醇有充足的焦?fàn)t煤氣使用量,極大地提高了甲醇產(chǎn)量,間接經(jīng)濟(jì)效益800余萬元。
(4)該實用新型技術(shù)具有降低成本、緩解燃?xì)鈮毫Φ葍?yōu)點,有很好的使用和推廣價值。
使用低燃值煤氣煅燒石灰,技術(shù)上較為成熟,效果十分明顯,有效地解決了鋼鐵行業(yè)高燃值煤氣供應(yīng)緊張而低燃值煤氣大量排放的狀況。保證了在高燃值煤氣壓力不足的情況下,仍能生產(chǎn)出高質(zhì)高產(chǎn)的活性石灰,保證了下工序的正常運(yùn)轉(zhuǎn);另一方面,通過大量使用低燃值煤氣煅燒石灰,置換出的高燃值煤氣大量供應(yīng)給甲醇,在鋼鐵板塊低迷的情況下,通過提升化工產(chǎn)品保證了集團(tuán)公司的經(jīng)濟(jì)效益。