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C 180M×3 N 2型離心式壓縮機(jī)故障分析與處理

2014-12-06 09:28:54岳海文
冶金動(dòng)力 2014年1期
關(guān)鍵詞:壓器壓機(jī)葉輪

岳海文

(安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司制氧廠,河南安陽(yáng) 455004)

1 設(shè)備概況

安陽(yáng)鋼鐵公司制氧廠C 180M×3 N 2型離心式壓縮機(jī)為美國(guó)英格索蘭公司制造,采用三級(jí)壓縮三級(jí)冷卻。當(dāng)氣體通過(guò)安裝在機(jī)組上的進(jìn)氣控制閥進(jìn)入壓縮機(jī)的第一級(jí),在葉輪高速旋轉(zhuǎn)下,使氣體具有很高的速度。然后氣體進(jìn)入擴(kuò)壓器部分,在那里將氣體速度轉(zhuǎn)化成壓力,然后通過(guò)組裝在機(jī)組中的中間冷卻器去除壓縮過(guò)程中所產(chǎn)生的熱量,從而提高壓縮效率。然后氣體在運(yùn)動(dòng)的低速區(qū)通過(guò)不銹鋼的水氣分離器除去冷凝水,以降低氣體所帶的水分。此后,這樣的過(guò)程再次重復(fù),直到達(dá)到設(shè)定工作壓力。該機(jī)組設(shè)計(jì)流量為25000m3/h,吸入壓力為0.105M Pa,排氣壓力為1.1M Pa,配備電機(jī)轉(zhuǎn)速為1448r/m i n,功率為3750H P,于2004年11月28日投產(chǎn),主要為用戶提供低壓氮?dú)狻?/p>

2 故障經(jīng)過(guò)及檢查情況

根據(jù)生產(chǎn)需要,2011年11月24日空分正常啟動(dòng),氮純度符合要求后開始啟動(dòng)C 180M×3 N 2型氮壓機(jī),經(jīng)過(guò)如下:

00:00:00啟動(dòng)C 180M×3 N 2氮壓機(jī)輔助油泵,油溫油壓正常。

10:04:15對(duì)氮壓機(jī)送高壓電,檢查進(jìn)出口閥,油溫油壓,一切正常后按啟動(dòng)鍵啟動(dòng)。

10:05:58按加載鍵加載,二級(jí)軸振動(dòng)10.6 μm。

10:05:58二級(jí)軸振動(dòng)明顯增高,呈加速上漲趨勢(shì)。

10:06:26二級(jí)軸振動(dòng)達(dá)到了聯(lián)鎖停車值而聯(lián)鎖停車,此后氮壓機(jī)進(jìn)行惰轉(zhuǎn)。振動(dòng)值沒(méi)有隨著停車而降低,反而繼續(xù)增高至滿表而后迅速降為零,瞬間又達(dá)到滿表。最后隨著惰轉(zhuǎn)結(jié)束,振動(dòng)緩慢降為零。具體過(guò)程參照?qǐng)D1。

圖1 氮壓機(jī)二級(jí)振動(dòng)參數(shù)與電流曲線圖

由于二級(jí)軸振動(dòng)的振幅在極短的時(shí)間內(nèi)增高而導(dǎo)致了聯(lián)鎖停車,初步判斷為振動(dòng)探頭出現(xiàn)故障,及時(shí)對(duì)振動(dòng)探頭進(jìn)行檢測(cè),確定探頭工作正常。盤車檢查,發(fā)現(xiàn)軸振動(dòng)為8μm,比平時(shí)(6μm)略高。為了確定氮壓機(jī)是否真實(shí)存在振動(dòng)故障,決定重新啟動(dòng)C 180M×3 N 2型氮壓機(jī),11:15:40重新啟動(dòng)氮壓機(jī),啟動(dòng)鍵按下后,氮壓機(jī)啟動(dòng),電流上漲,振動(dòng)值也在極短的時(shí)間內(nèi)達(dá)到聯(lián)鎖值而停車,振動(dòng)值迅速增高到滿表而后慢慢降為零。具體過(guò)程參照?qǐng)D2。

圖2 氮壓機(jī)二級(jí)振動(dòng)參數(shù)與電流曲線圖

再次檢查儀控部分,確定儀控部分工作正常,再次盤車時(shí)發(fā)現(xiàn)軸振動(dòng)值為12μm,已經(jīng)大大超過(guò)了正常值,初步判斷二級(jí)確實(shí)存在機(jī)械故障而導(dǎo)致了聯(lián)鎖停車。

在對(duì)氮壓機(jī)二級(jí)解體后發(fā)現(xiàn)葉輪每個(gè)葉片外邊緣有不同程度的磨損,而擴(kuò)壓器內(nèi)襯上,跟葉輪對(duì)應(yīng)的氣道壁一圈有嚴(yán)重的磨損,大量的鋁屑散落,最厚的鋁屑厚度達(dá)到了0.5m m。葉輪葉片磨損量經(jīng)過(guò)測(cè)量發(fā)現(xiàn),最高葉片與最低葉片相差2m m左右,擴(kuò)壓器最高與最低處相差4m m左右,說(shuō)明葉輪與擴(kuò)壓器發(fā)生過(guò)嚴(yán)重磨擦。在檢查軸承時(shí)發(fā)現(xiàn)軸承瓦塊上有積碳,并且前軸承已經(jīng)嚴(yán)重磨損,后軸承有輕微的磨損,推力軸承有輕微的磨損。

3 故障分析

壓縮機(jī)按正常程序啟動(dòng),機(jī)組兩次因二級(jí)軸振動(dòng)高造成聯(lián)鎖停車,基本排除偶然因素造成的振動(dòng)值瞬間增大導(dǎo)致聯(lián)鎖停車,根據(jù)故障檢查情況,擴(kuò)壓器內(nèi)襯與葉輪嚴(yán)重磨擦,前后徑向軸承磨損,針對(duì)故障現(xiàn)象,分析造成這次事故原因有兩種可能:一種是葉輪與擴(kuò)壓器先發(fā)生磨擦,徑向軸承損壞。葉輪與擴(kuò)壓器軸向串動(dòng)間隙過(guò)小,機(jī)組多年的連續(xù)運(yùn)行會(huì)使止推軸瓦有所磨損,止推間隙增大,在啟動(dòng)過(guò)程中,葉輪與擴(kuò)壓器有輕微接觸,轉(zhuǎn)子組件的動(dòng)平衡遭到破壞,葉輪與擴(kuò)壓器接觸受損后,造成轉(zhuǎn)子組件的動(dòng)不平衡更加嚴(yán)重,引起振動(dòng)升高;在高轉(zhuǎn)速、高振動(dòng)的運(yùn)行環(huán)境下,徑向軸瓦的負(fù)荷突然加大,導(dǎo)致軸瓦加速磨損,進(jìn)而軸承損壞,使葉輪的運(yùn)行更加惡化,振動(dòng)急劇升高,導(dǎo)致聯(lián)鎖停車。另一種是徑向軸承先損壞,葉輪與擴(kuò)壓器發(fā)生磨擦。由于機(jī)組長(zhǎng)期運(yùn)行,加上該機(jī)組不時(shí)有喘振現(xiàn)象發(fā)生,機(jī)組在加載前,軸承承受的負(fù)荷很小,運(yùn)轉(zhuǎn)正常;當(dāng)開始加載時(shí),葉輪的負(fù)荷迅速加大,軸承急劇磨損,間隙變大,引起徑向軸承突然失效,造成葉輪與擴(kuò)壓器磨擦,損壞了擴(kuò)壓器與葉輪,進(jìn)而造成轉(zhuǎn)子組件的動(dòng)平衡被破壞,振動(dòng)又進(jìn)一步升高聯(lián)鎖停車。

以上兩種原因都會(huì)導(dǎo)致相同的故障結(jié)果,但是根據(jù)英格索蘭設(shè)備具有的自我保護(hù)功能,當(dāng)軸承振動(dòng)超過(guò)聯(lián)鎖值時(shí),就會(huì)聯(lián)鎖停車,因此,應(yīng)該是第二種原因造成的事故。

4 故障處理

根據(jù)解體檢查情況及故障原因分析,作了以下處理:

(1)修復(fù)二級(jí)葉輪及擴(kuò)壓器。由于二級(jí)葉輪及擴(kuò)壓器磨損嚴(yán)重,根據(jù)廠家建議,需要對(duì)其進(jìn)行更換,但是該機(jī)組是進(jìn)口設(shè)備,備件的加工制造周期很長(zhǎng),而且價(jià)格昂貴,大約需要100萬(wàn)元左右。考慮到盡快恢復(fù)生產(chǎn),同時(shí)降低設(shè)備的維護(hù)費(fèi)用,決定對(duì)損毀的工作輪及擴(kuò)壓器尋求國(guó)內(nèi)廠家進(jìn)行修復(fù)。首先對(duì)損毀的工作輪及擴(kuò)壓器進(jìn)行掃描測(cè)繪,力爭(zhēng)最大限度地恢復(fù)其原有尺寸;依據(jù)測(cè)繪尺寸制作樣板備件,并以此調(diào)整裝配尺寸;最終以樣板備件對(duì)損毀備件進(jìn)行修復(fù),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)損毀備件的運(yùn)行功能。

(2)由于二級(jí)前后徑向軸承已經(jīng)損壞,無(wú)法修復(fù),更換了軸承。

(3)檢查并調(diào)整一、二、三級(jí)擴(kuò)壓器與葉輪串動(dòng)間隙,適當(dāng)增大擴(kuò)壓器與葉輪串動(dòng)間隙,使機(jī)組運(yùn)行更加安全。

(4)檢查并調(diào)整一、二、三級(jí)推力軸承間隙,確保其在允許的范圍內(nèi)。

(5)重新對(duì)電機(jī)與壓縮機(jī)進(jìn)行對(duì)中找正。

經(jīng)過(guò)處理后,各部間隙都在允許的范圍內(nèi),能夠滿足機(jī)組技術(shù)要求。

5 試車情況

表1 一、二、三級(jí)轉(zhuǎn)子推力間隙和葉輪與擴(kuò)壓器軸向串動(dòng)間隙調(diào)整數(shù)據(jù) m m

全部回裝完畢后盤車檢查,發(fā)現(xiàn)二級(jí)振動(dòng)最高為8μm,較事故前稍高。2012年2月9日用空氣試車,第一次開車由于空氣密封氣壓力低原因造成聯(lián)鎖停車,第二次改用管網(wǎng)氮?dú)庾髅芊鈿庠俅螁?dòng),各級(jí)振動(dòng)值如表2。

表2 檢修前后振動(dòng)值 μm

二級(jí)振動(dòng)比起一、三級(jí)高了一點(diǎn),但運(yùn)行很平穩(wěn),也在允許的范圍內(nèi),而且原來(lái)頻繁的喘振現(xiàn)象也有所減少,排氣量較檢修前有了較大提高,增加了超過(guò)1000m3/h氣量,達(dá)到了26000m3/h,達(dá)到甚至超過(guò)其設(shè)計(jì)流量。

6 結(jié)語(yǔ)

通過(guò)此次故障排除和設(shè)備檢修,我們從中吸取了一些教訓(xùn),也從中積累了經(jīng)驗(yàn),供同類機(jī)組參考。保持機(jī)組長(zhǎng)期平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn),避免頻繁開停;加強(qiáng)設(shè)備點(diǎn)檢,及時(shí)排查設(shè)備隱患;加強(qiáng)機(jī)組狀態(tài)運(yùn)行參數(shù)實(shí)時(shí)監(jiān)控,分析監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。通過(guò)采取相關(guān)措施,避免機(jī)組故障發(fā)生,進(jìn)而避免造成設(shè)備重大損失[1]。

[1]毛紹融,朱塑元,周智勇.現(xiàn)代空分設(shè)備技術(shù)與操作原理[M].浙江:杭州出版社,2005.

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