溫永波
(馬鞍山鋼鐵股份有限公司熱電總廠(chǎng),安徽馬鞍山 243000)
馬鋼熱電總廠(chǎng)老區(qū)的3臺(tái)220t煤粉鍋爐全年耗煤55萬(wàn)t,動(dòng)力煤來(lái)源為鐵路運(yùn)輸,2臺(tái)卸煤機(jī)為梅山鋼鐵公司生產(chǎn)的K=7.5m螺旋卸煤機(jī),屬于非標(biāo)產(chǎn)品。燃運(yùn)車(chē)間配有5萬(wàn)t煤場(chǎng),平均卸煤或加倉(cāng)1500t/d。運(yùn)行方式為,動(dòng)力煤卸入煤場(chǎng)后,再利用斗輪機(jī)加倉(cāng)。其中,鐵路局對(duì)熱電總廠(chǎng)的卸車(chē)時(shí)間有嚴(yán)格規(guī)定,11m i n/節(jié),2h/每批(17節(jié))。如果車(chē)皮超時(shí)停留,將對(duì)鐵路局的車(chē)組運(yùn)行計(jì)劃不利,并對(duì)熱電總廠(chǎng)執(zhí)行經(jīng)濟(jì)處罰。在1993年投產(chǎn)初期的幾年中,2臺(tái)卸煤機(jī)由于經(jīng)常發(fā)生卡軌現(xiàn)象,而不能按時(shí)完成卸車(chē)任務(wù),是熱電總廠(chǎng)迫切需要解決的技術(shù)難題。
螺旋卸煤機(jī)由行走機(jī)構(gòu)、起升機(jī)構(gòu)、螺旋機(jī)構(gòu)、搖擺機(jī)構(gòu)、司機(jī)室和機(jī)架構(gòu)成。
軌距K=7.5m
行走速度:v=0.22m/s
卸煤速度:450t/h
總重Q=26t
附屬設(shè)施鐵軌長(zhǎng)L=220m
減速器:蝸輪蝸桿減速器,速比i=54,模數(shù)M=8
電動(dòng)機(jī):Y Z R 160M 1—6,功率5.8k W
減速器數(shù)量:4臺(tái)
行走輪直徑D=500
卸煤過(guò)程由各個(gè)機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)動(dòng)作組成。其中,卸煤阻力為3000k g,由布置在機(jī)架4個(gè)支腿的4臺(tái)減速器驅(qū)動(dòng)。但是在投產(chǎn)初期,卸煤機(jī)在作業(yè)時(shí),4個(gè)驅(qū)動(dòng)輪中,其中的某一個(gè)輪經(jīng)常不能正常滾動(dòng),而是處于靜止?fàn)顟B(tài),被卸煤機(jī)被動(dòng)拖動(dòng)在軌道上滑行,由此產(chǎn)生巨大的阻力和強(qiáng)烈的振動(dòng)而終止作業(yè)。
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察發(fā)現(xiàn),卡軌原因是4臺(tái)減速器的蝸桿轉(zhuǎn)速不相同所造成。在蝸桿轉(zhuǎn)速相同的情況下,4個(gè)D=500的驅(qū)動(dòng)輪的轉(zhuǎn)速也相同,共同驅(qū)動(dòng)卸煤機(jī)進(jìn)行卸煤作業(yè)??墒牵?dāng)其中的某一個(gè)蝸桿轉(zhuǎn)速過(guò)慢的時(shí)候,其傳動(dòng)鏈末端的行走輪將被行走速度0.22m/s的卸煤機(jī)所驅(qū)動(dòng),通過(guò)傳動(dòng)鏈,最終蝸輪將作用于蝸桿。由于蝸輪蝸桿傳動(dòng)“自鎖”的特點(diǎn),蝸輪和蝸桿之間產(chǎn)生巨大的摩擦力而不能轉(zhuǎn)動(dòng),該減速器已不能輸出動(dòng)力,并且,電動(dòng)機(jī)同時(shí)出現(xiàn)“堵機(jī)”現(xiàn)象。
蝸桿轉(zhuǎn)速過(guò)慢的原因:
(1)由于Y Z R 160M 1—6電動(dòng)機(jī)本身的原因造成轉(zhuǎn)速不相同。
(2)減速器潤(rùn)滑效果不良。潤(rùn)滑條件對(duì)蝸輪蝸桿的傳動(dòng)影響較大,一旦油質(zhì)不良或漏油,傳動(dòng)阻力增加、溫度升高,轉(zhuǎn)速將有所下降。
(3)蝸桿的軸承出現(xiàn)故障。
(4)減速器的數(shù)量多,更加容易出現(xiàn)轉(zhuǎn)速不相同的現(xiàn)象。
由于蝸輪蝸桿減速器的特點(diǎn)是結(jié)構(gòu)緊湊、傳動(dòng)比高,在原設(shè)計(jì)中的安裝空間較狹小,所以對(duì)改造提出了較高的要求,通過(guò)性能特點(diǎn)的一一比較,選擇B L Y 33—87—5.5立式擺線(xiàn)針輪減速器可以達(dá)到設(shè)計(jì)改造的技術(shù)要求。
其優(yōu)點(diǎn):(1)沒(méi)有“自鎖”的特點(diǎn),出現(xiàn)轉(zhuǎn)速不相同時(shí),不會(huì)影響正常卸煤作業(yè)。(2)結(jié)構(gòu)緊湊、傳動(dòng)比高,所占空間較小可以置換原減速器。(3)效率高,達(dá)到95%以上。
通過(guò)錐齒輪副28:45,改變了傳動(dòng)方向,達(dá)到了原設(shè)計(jì)的速比i=54(見(jiàn)圖1)。
圖1 改造后行走裝置
焊接安裝基座時(shí),由于沒(méi)有安裝定位基準(zhǔn),無(wú)法保證減速器及主動(dòng)錐齒輪(Z=28)的安裝精度,為此,制作以輪軸為基準(zhǔn)的專(zhuān)用工具(見(jiàn)圖2)。
圖2 安裝用專(zhuān)用工具示意圖
以此,(1)保證基座孔D的中心線(xiàn)與輪軸的中心線(xiàn)在同一垂直平面內(nèi);(2)保證裝配尺寸L-20和M-20的安裝精度,并且取尺寸公差的下限,以便在精找正中可以在減速器與基座之間、被動(dòng)齒(Z=45)與輪軸臺(tái)肩之間加墊片,調(diào)整好齒輪副的側(cè)隙。當(dāng)基座焊接安裝完畢,拆除法蘭1、法蘭2的螺栓,取下專(zhuān)用工具。
由于低轉(zhuǎn)速和正反方向交替運(yùn)行,因此選擇較小的齒輪副的安裝側(cè)隙。
式中,K取6;
A——齒輪副中心距,m m;
J——側(cè)隙,μm。
裝配齒輪副時(shí),齒面的接觸部位盡量調(diào)整在小端的位置,當(dāng)工作產(chǎn)生負(fù)荷時(shí),接觸部位就會(huì)移到理想狀態(tài)的中部。
改造完成后,達(dá)到了預(yù)期效果,消除了卡軌現(xiàn)象,同時(shí)由于擺線(xiàn)針輪減速器的傳動(dòng)效率高,因此卸煤效率也大為提高,再未發(fā)生超時(shí)滯留車(chē)皮的事情。
但是出現(xiàn)了輪軸軸承壽命減少的現(xiàn)象,這是由于輪軸錐齒輪(Z=45)的懸臂式安裝產(chǎn)生了彎矩,通過(guò)計(jì)算,輪軸軸承承受了其4倍的附加應(yīng)力。之后采取措施,將錐齒輪改為雙跨支撐(如圖3)。
圖3 完善后行走裝置
支撐架起著支撐的作用,結(jié)構(gòu)合理,消除了輪軸軸承的附加應(yīng)力,增強(qiáng)了輪軸的剛性。至今已連續(xù)運(yùn)行13年,共卸煤715萬(wàn)t,沒(méi)有壓車(chē)皮記錄,改造成功。