高燕 耿濤 張泉城 孟昭凱(中國石油化工有限股份公司勝利油田分公司海洋采油廠山東東營257237)
勝利海上油田主體館陶組注水滯后,地下虧空嚴重,地層壓力低,地層平均壓降2.52 M Pa,油井射孔后,作業(yè)中入井液大量漏失到地層中[1],固相機雜含量高導致油層固相微粒堵塞傷害。過去作業(yè)平臺盛液罐艙清洗不徹底,入井液過濾后易二次污染;井筒清洗不徹底,洗井排量、周次、洗井液量及返出液濁度值檢測等指標未到達油層保護要求,經(jīng)檢測早期入井液基液濁度值達52 NT U,國外研究表明,22.6 L機械雜質(zhì)能夠把10 m油層所有的炮眼全部堵塞。因此,如何減少入井液對地層的傷害,是油層保護工作的重要內(nèi)容。油層保護是低壓油層完井中最核心的問題,通過借鑒國外成熟經(jīng)驗,在自主配套油層保護技術(shù)上做出如下改進:洗井液艙罐清洗、入井液精細過濾、入井液基液優(yōu)化、入井液配方優(yōu)化、加強井筒清洗、優(yōu)化新井組投產(chǎn)模式等環(huán)節(jié),探索總結(jié)出勝利油田海上主體區(qū)塊油層保護措施。
現(xiàn)場具體實施情況是作業(yè)前對作業(yè)平臺和施工船舶的盛液艙罐進行清洗。過去海上作業(yè)很少清洗施工平臺及施工船舶的備液罐、盛液艙罐、流程及泵車管線等,入井液受到二次污染。自2012年初埕北12 D井組為采油廠打造標準化作業(yè)運行管理模式試驗平臺,在投產(chǎn)作業(yè)時對施工平臺洗井液艙進行了兩次清艙,對船舶盛液罐進行兩次清罐,并更新了盛液罐,確保艙罐壁無泥沙等固體雜質(zhì)、無油污、污水等殘余液體雜質(zhì),檢測濁度值小于20 NT U為合格。現(xiàn)場監(jiān)督清艙罐后進行驗收,驗收合格后方可開工。對于作業(yè)施工周期長,艙底沉積物多,則多次實施清艙罐施工,確保入井液水質(zhì)問題。
以往勝利油田海上作業(yè)平均3口井使用一套過濾芯子,自2012年要求入井液過濾配備專人負責,每過濾100-150 m3換一次過濾芯子,現(xiàn)場作業(yè)監(jiān)督檢測連續(xù)半小時濁度值小于20 NT U方可使用,2012年平均每口井用2-3套過濾芯子,提高了入井液過濾質(zhì)量。
通過實驗研究表明,勝利海上埕島油田中心二號平臺館下水源井水、過濾海水與館陶組地層水的配伍性相比,館下水源井水與館陶組地層水配伍性較好。館下水源井水與館陶組地層水混合后水樣中的C a 2+、M g 2+和Sr 2+的含量損失非常小,成垢離子濃度減小0.19 mg/L,說明兩者混合后結(jié)垢輕微。過濾海水與館陶組地層水混合水樣中的C a 2+、M g 2+和Sr 2+的含量損失較大,成垢離子濃度減少120.6 mg/L,說明海水與館陶組地層水混合后配伍性較差,結(jié)垢較嚴重。另一方面,通過館陶組油樣與館下水源井水配伍性乳化實驗結(jié)果,發(fā)現(xiàn)館陶組油樣與館下水源井水基本上不形成穩(wěn)定的乳狀液。根據(jù)上述研究結(jié)果,推薦入井液基液采用館下水源井產(chǎn)出水(如表1)。
表1 過濾海水與水源井水作為入井液基液優(yōu)缺點對比
水質(zhì)好(濁度值≤20 NT U)水溫常年較高(水溫>60℃),與油層配伍性好低礦化度(0.8×104mg/L),基本不結(jié)垢懸浮物高過濾難度大(濁度值≥50 NT U)冬春季節(jié)溫度低(水溫<10℃),對油層有冷傷害高礦化度(3.3×104mg/L),井底易結(jié)垢
參考國外經(jīng)驗,采用水源井采出水添加3%的K C L比重調(diào)節(jié)劑配置成低密度鹽水,有效抑制作業(yè)期間粘土膨脹,減少其他外來液體與地層的不配伍性,徹底打倒過濾海水作為入井液的做法。開展室內(nèi)評價試驗發(fā)現(xiàn):館下段水源井水與館上段原油混合有輕微乳化、結(jié)垢趨勢,因此在館下段水源井水中添加破乳劑、阻垢劑等藥劑。目前館陶組入井液配方:老井洗井液:過濾平臺注入水+0.5%破乳劑+2%原油清洗劑+4%防水傷害劑;新井洗井液:過濾水源井水+3%K C L+0.5%高溫破乳劑+0.3%阻垢劑;水充填攜砂液:過濾水源井水+3%K C L+0.5%高溫破乳劑+0.3%阻垢劑。如果洗井液溫度超過45℃破乳劑會絮凝,則不加入破乳劑。
新井投產(chǎn)時套管里是沉淀的泥漿,套管壁上粘附著鐵銹、泥漿、螺紋脂、巖屑等雜質(zhì),館陶組、東營組均為低壓油層,射孔后發(fā)生完井液漏失,井筒中的雜質(zhì)侵入地層造成儲層傷害,因此需要徹底地清洗井筒。主要的措施是:提高洗井排量,過去海上新井投產(chǎn)井筒洗井排量0.4m3/mi n,洗井一般2-4周,依靠經(jīng)驗觀察判斷洗井質(zhì)量,目前洗井排量設(shè)計要求達到1.5m3/mi n,通過提高返出流速提高洗井液攜帶能力,同時洗井液用量不低于500 m3;采用氫氧化鈉溶液浸泡井筒,將套管壁粘附的鉆井泥漿、固井水泥、油脂、鐵銹剝落攜帶出井筒;洗井返出液采用濁度值檢測小于20 NT U為合格。
通過與鉆井、開發(fā)部門結(jié)合,在井組中優(yōu)選一口井鉆井鉆至下部館陶7砂組大水層,先單獨射開水層,并對水層進行防砂,下400 m3電泵完井當水源井用,井組作業(yè)完后,再射開上部注水層,下入注水管柱。該模式在埕北20 C A、埕北20 C B、埕北22 FA井組已優(yōu)先采用,在埕北22 H井組打一口9-5/8 i n套管實施同井采注施工,確保本井組投產(chǎn)有優(yōu)質(zhì)充足的地層水做完井液,從源頭做好油層保護工作。
通過以上六項措施基本解決了勝利海上油田主力區(qū)塊中高滲油藏油層保護問題,通過嚴格執(zhí)行油層保護措施以來,2013年勝利油田海上作業(yè)后平均日產(chǎn)油32噸/天,較平均單井日產(chǎn)高出10噸/天,取得了較好的增油效果。目前正在總結(jié)低滲透油藏東營組和沙河街油層保護措施,這是勝利海上油田下步油層保護工藝措施探索方向。
[1]劉金海.解水鎖工藝在躍進二號油田的應(yīng)用[J].油氣田地面工程,2010,48(10):1-2.
[2]李恒清.精確注水工藝研究[J].油氣田地面工程,2012,60(10):1-2.
[3]周長江.極淺海油田開發(fā)技術(shù)與實踐.北京:石油工業(yè)出版社,2000.
[4]何生厚.勝利油區(qū)油氣層保護技術(shù).東營:石油大學出版社,2003.