字定文
(騰沖縣金嶺爆破工程有限公司,云南騰沖 679100)
石灰石露天礦臺階中深孔爆破根底產生與防治
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(騰沖縣金嶺爆破工程有限公司,云南騰沖 679100)
本文詳細分析臺階中深孔爆破根底產讓的原因,提出針對性的措施,減少了根底,提高了爆破效率,降低了爆破成本。
石灰石 深孔爆破 防治
云維保山有機化工有限公司石灰石露天礦山,位于云南省保山市施甸縣境內,是公司水泥、化工生產的自備原料礦山,公司于2012年10月正式投產,設計能力160萬噸/年。礦區(qū)出露地層簡單,有寒武系上統(tǒng)保山組上段下部(∈3b2-1)、奧陶系上統(tǒng)上蒲縹組(O3p)、志留系上統(tǒng)(S3)及第四系(Qedl),根據礦區(qū)出露的地層巖性及力學特征可將區(qū)內地層劃分為三個工程地質巖組,即松散巖類軟弱—半堅硬巖組、碎屑巖類軟弱巖組及可溶鹽巖類堅硬巖組。
礦體賦存于寒武系上統(tǒng)保山組上段下部(∈3b2-1)地層中,呈單斜層狀產出,傾向48°~55°,傾角26°~30°,產狀總體穩(wěn)定。礦體出露較好,除低洼地段被第四系覆蓋外,其余大多裸露。礦體在平面上呈北西—南東向延伸,延伸長度>1000m,寬度375.88~417.25m,平均396.12m;厚度253.54~315.71m,平均276.51m。寬度、厚度均穩(wěn)定。礦石總量:53920464噸,礦石品質較好(CaO52.87%~54.48%,加權平均值53.87%),局部褶皺、節(jié)理、裂隙、巖溶較為發(fā)肩。
爆破目前礦山采用鉆機穿孔,臺階高度為15米,生產臺坡面角為75°,終了臺階坡面角65°角,爆破參數:鉆孔直徑為120mm,孔距為5.5米,排距為4米,抵抗線為4.5米,超深為1.5米,填充為4.5米,采用膨化粉狀硝銨炸藥塑料導爆管非電起爆網絡起爆,中深孔微差松動爆破。三個月生產運行,爆破會產生根底,給生產帶來影響:采場工作面高低不平,底部較硬,裝載機鏟牙、挖掘機鏟牙,礦車、裝載機輪胎磨損嚴重,鏟裝設備故障率增高,鏟裝效率低;道路高低不平,礦車、裝載機行駛困難,輪胎消耗增加;生產效率低營運成本增加,采礦生產成本增加。
(1)根底產生的原因:爆破器材粉狀膨化硝銨炸藥自身帶有吸水性,易結塊,使炸藥的氧平衡遭到破壞,從而產生“黃煙”,導致炸藥爆炸時威力、猛度、爆速未達到最大值,爆破質量達不到最佳效果,有時穩(wěn)定性也不佳,實際操作中難以控制,容易產生根底。塑料導爆管、毫秒管、及電雷管和起爆用乳化炸藥,由于儲存、運輸、本身質量等原因,也時有產生拒爆的現象,產生根底。裝填藥包不密實,減少了爆炸能量,增大了產生根底的機率。
(2)爆破技術:抵抗線過大,爆破時前排抵抗線過大,后沖作用強不能克服臺階坡底面的巖石,從而產生根底。孔距、排距及炮孔排數不合理,礦山采用的兩排交叉布孔方式,在實際生產中有時會出現孔距、排距過大的現象,尤其在鉆機施工過程中鉆孔偏離設計位置,孔與孔之間巖石難以得到充分破碎,后排孔巖石夾制性大,巖石位移小,產生根底。
炮孔深度不夠,每次穿孔結束,經檢驗有3%~8%的炮孔深度不夠,造成底部巖石得不到充分的破碎,產生根底。產生炮孔深度不夠的原因:孔內巖粉沒吹干凈,鉆桿拔出巖粉又回落至孔中;鉆機移動過程中將碎石塊拖入孔中;在地表邊坡施工打孔時場地不平整,沒保護好碎石塊進入孔中;現場裝填炸藥過程中將碎石塊帶入炮孔中。
爆破聯線線問題,有時存在漏聯,聯接方向不對或在充填時鏟斷導爆管等,均易產生拒爆而導致根底。
充填長度不夠,在充填炮孔時帶碎石塊或大塊,造成實際裝藥長度不夠或裝藥過高,充填長度減少,炸藥能量從炮孔上方逸出,底部巖石破碎不夠產生根底。
(3)炮孔含水的原因:露天礦爆破,由于受自然環(huán)境因素的影響,梅雨季節(jié)地表降雨和底洼積水滲入形成水孔,由于水的存在,裝藥質量差,炸藥下沉到孔底,造成炸藥在孔中處于不連續(xù)狀態(tài),底部巖石難以破碎,孔中有水時易使炸藥失效產生拒爆,出現根底。
(4)巖石的構造原因:在地表邊坡或有軟弱巖層、斷層或節(jié)理、裂隙比較發(fā)育或巖溶、巖洞發(fā)育的地方爆破時,由于炸藥能量從孔隙中逸出,炸藥能量分布不均,底部巖石未得到充分的破碎,產生根底。
圖1
(1)爆破器材的質量管理:嚴格按炸藥和雷管相關標準進行外觀質量驗收,確保炸藥不吸水、不結塊、不變質、不失效、不過期,其它器材不變質、不失效、不過期。確保所有器材不失效。
(2)完善爆破技術:布孔 布孔前采礦技術技術人員到現場查地形,根據相關地質數據進行爆破方案設計,為進一步步減少根底,提高采場作業(yè)面的平整度,提高鏟裝效率,于2013年6月分開始,在臺階坡底面打一排6~8米的深的淺孔輔助爆破,減少根底。
(3)穿孔嚴格按設計要求施工,為防止鉆機在移動時將碎石塊帶入炮孔中,要求在布孔點200mm內施工,不能偏移過大,另外要求一排炮孔在短時間內集中完成,并及時實施裝藥爆破,防止受不良天氣影響。
(4)炮孔口維護檢查:穿孔時遇破碎帶或巖溶等要求護孔,穿孔后要求將炮孔周圍300mm內的巖石粉和碎石塊清理干凈。
(5)清吹炮孔:增設吹孔專用的壓風軟管,并制定相應的操作規(guī)程規(guī)范措施,在準備爆破前1~2小時內對炮孔進行積水和巖石粉清吹干凈。
(6)裝藥爆破設計中增大炮孔底部炸藥單耗量(從0.35增到0.45kg/m),嚴格按設計要求裝藥,不得把碎石塊帶入炮孔中(如果出現及時用壓風管進行小風量輔助裝藥),若硝酸銨出現結塊,將其搗碎等措施來確保炮孔的裝藥質量和標準。
(7)水孔處理 積水主要來自大氣降水,采取的處理措施:在炮孔周邊積水清理場地,確保無積水滲入炮孔;查閱當地天氣預報,遇下雨天不進行施工作業(yè),小陣雨不帽雨裝藥,裝好的或正裝填還未完成的炮孔加設防雨設施,雨過后立即進行吹干后,在確保裝藥質量的基礎下盡快實施裝藥、起爆。
(8)充填 嚴格按爆破設計填充,制定了《炮孔填充作業(yè)指導書》,規(guī)范填充確保了石塊不帶入炮孔內和發(fā)生鏟斷導爆管的現象。
(9)網絡聯結 認真按爆破設計進行網絡聯結,聯結好的網絡要經過檢查,(為便于檢測,盡量使用作業(yè)面電力起爆、炮孔內導爆管起爆的起爆網絡。)聯結好的網絡必須經過檢查確認無誤后方可實施爆破。
公司通過8~11月的中深孔爆破實踐,重點加強了爆破器材、穿孔、裝藥和充填等環(huán)節(jié)的現場質量管理,進一步優(yōu)化了爆破設計,提高了爆破效率,減少了根底,提高了作業(yè)面的平整度和鏟裝效率,降低了生產成本,為公司創(chuàng)造了一定的經濟效益、環(huán)境效益和社會效益。