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安源牌客車空調(diào)制冷機組斷皮帶的處理

2014-12-13 08:07:20劉奇榮
江西煤炭科技 2014年3期
關(guān)鍵詞:皮帶輪B型皮帶

劉奇榮,胡 江

(江西應用工程職業(yè)學院,江西 萍鄉(xiāng) 337042)

1 要解決的問題

型號為PK611000 安源牌大客車,整車整備質(zhì)量10200kg,發(fā)動機功率220 馬力,外型長11450 mm,寬2500mm,高3320mm。此車型的空調(diào)壓縮機的傳動皮帶,即使是進口高級皮帶,工作不到1 小時就會過熱而被拉斷,使空調(diào)系統(tǒng)形同虛設(shè)。

2 檢查分析

經(jīng)檢查此空調(diào)系統(tǒng)為非獨立式空調(diào)系統(tǒng),壓縮機和發(fā)電機都是依靠發(fā)動機主軸通過皮帶傳遞動力和扭矩的,膨脹閥、冷凝器、蒸發(fā)器、管路、操縱面板及輔助裝置等沒有出現(xiàn)故障,制冷劑也充足,故障可能出在壓縮機部分。安源牌PK611000 型客車空調(diào)制冷機組壓縮機采用德國Bock公司原裝進口FKX40/650N 大排量壓縮機,并配有完善的怠速提升控制裝置,可靠性好,運行壽命長,適用于大馬力后置式客車安裝使用,空調(diào)機組運行具有強弱兩檔制冷和通風功能,且能實現(xiàn)自動控制為增加車內(nèi)新鮮空氣而設(shè)有電動可調(diào)控制新風引入系統(tǒng)及負離子發(fā)生裝置,以滿足用戶的不同乘務(wù)需求。

2.1 FKX40/650N 型制冷壓縮機的工作原理

當空調(diào)系統(tǒng)啟動時,壓縮機電磁離合器吸合,發(fā)動機通過皮帶驅(qū)動壓縮機,氣態(tài)的HFC-I34a制冷劑被壓縮機吸入,經(jīng)壓縮后成為高溫高壓氣體送入冷凝器液化,同時向車外周圍空氣放熱,液態(tài)的制冷劑經(jīng)干燥、脫水過濾后,流至膨脹閥,經(jīng)節(jié)流減壓成低溫低壓霧狀工質(zhì)進入蒸發(fā)器,蒸發(fā)而吸收熱量,經(jīng)蒸發(fā)器翅片與空氣換熱,致使車廂內(nèi)空氣溫度下降。從蒸發(fā)器出來的制冷劑蒸氣通過低壓管被壓縮機再吸入,周而復始進行制冷循環(huán),從而把車廂內(nèi)熱量不斷帶到車外,達到制冷目的。同時,由于蒸發(fā)器表面溫度低于空氣零點,導致流經(jīng)表冷氣的空氣中的水分不斷被冷凝成為露水流出車外,從而達到去濕目的。

2.2 故障產(chǎn)生的原因

(1)現(xiàn)場觀察情況。檢查壓縮機和電磁離合器都正常,唯有傳動裝置即連結(jié)發(fā)動機與壓縮機及發(fā)電機的皮帶不是斷就是過熱磨損,天天調(diào)換,即使是調(diào)換進口高級皮帶也是如此。經(jīng)現(xiàn)場觀察,壓縮機安裝于汽車主發(fā)動機附近,出廠安裝時加裝了過渡輪,此過渡輪一方面可調(diào)整皮帶的張力,另一方面可使壓縮機轉(zhuǎn)速比發(fā)動機轉(zhuǎn)速略有提高。安裝時應保證發(fā)動機皮帶輪的帶槽與壓縮機離合器皮帶輪的帶槽在同一平面內(nèi),而現(xiàn)實是壓縮機皮帶輪移出50mm,皮帶松緊應能調(diào)整,松緊程度為在皮帶中間施加98N(10kgf)的力,其撓曲量為10~12mm。

(2)技術(shù)參數(shù)檢查及分析。①發(fā)動機皮帶輪端面與壓縮機皮帶輪端面不在同一平面內(nèi),壓縮機移出50mm 的距離;②過渡輪與壓縮機皮帶輪也不在同一平面內(nèi),并張得過緊,使皮帶增加負荷和輪槽磨檫;③連結(jié)發(fā)動機和壓縮機的皮帶型號為:VOLTA POWER XPB 2000Li,1800lLi,1500Li;④量得壓縮機和發(fā)動機輪心距離為777mm,預計改為700mm 左右;⑤發(fā)動機皮帶輪外徑Φ188 mm,槽寬16mm,皮帶齊外徑面;⑥壓縮機皮帶輪外徑Φ240mm,槽寬17mm,皮帶低外徑面,每邊2mm;⑦壓縮機輪軸線與底板底面高差244mm;⑧壓縮機輪軸線與底板表面高差188mm;⑨壓縮機皮帶輪與發(fā)動機皮帶輪,兩輪軸心高差188mm;⑩張緊輪(過度輪)安裝在壓縮機底板上直接張緊發(fā)動機和壓縮機間的皮帶。

由于以上原因,使皮帶易斷或過熱磨損嚴重,要天天調(diào)換。

3 技改方案

技改有三套配套方案:第一,前兩種方案都想采用安裝過渡輪,因為過渡輪一方面可張緊皮帶,起調(diào)節(jié)皮帶張力的作用。第二,因為D發(fā)<D 過(帶輪直徑D),D 過>D 壓。據(jù)N1/N 2=D2/D1,則可使壓縮機轉(zhuǎn)速略有提高,保持壓縮機的轉(zhuǎn)速與技改前相同。

第一套方案見圖1。

圖1 第一種方案

此種方案的特點是:(1)安裝了過渡輪。(2)它屬于三級傳動,D發(fā)<D 過,D 過>D 壓,D 壓>D 發(fā)。從轉(zhuǎn)速的關(guān)系來看,使用過渡輪,壓縮機轉(zhuǎn)速比未使用過渡輪壓縮機轉(zhuǎn)速稍有提高,n使>n未,就更好地使壓縮機起到制冷制熱的效果。(3)從受力方面來分析:過渡輪材料采用45#鋼,過渡輪自重10kg。而支承板厚δ過<δ壓<δ發(fā),所以有點頭重腳輕,有振動,地腳穩(wěn)定性不太好,皮帶與帶輪輪槽磨插增大,維修調(diào)節(jié)困難,容易引起壓縮機皮帶輪與發(fā)動機皮帶輪不共面,造成皮帶交叉磨損,皮帶會磨插過熱而被拉斷,因此蘋礦通程汽修公司、制冷設(shè)備廠及安源客車廠都就此方案進行過安裝,但效果不佳,所以不可取。

第二套方案見圖2。

圖2 第二種方案

此種方案設(shè)想可把過渡輪(或小點的張緊輪),安裝在三個地方:(1)安裝在槽鋼上(2)安裝在壓縮機底板上,(3)懸掛在某處,并且過渡輪還必須裝有螺旋可升降裝置,目的是使皮帶張緊,調(diào)節(jié)張力,特點是便于皮帶的裝卸。但是第二種方案安裝過渡輪,客車場地沒有安裝位置,所以不可取。

第三套方案見圖3。

圖3 第三種方案(正確采用的方案)

此種方案是不采用過渡輪而采用整體式移動底板來調(diào)節(jié)帶輪中心距,從而調(diào)節(jié)皮帶張力達到規(guī)定的張緊程度。此種方案的優(yōu)點是減少了過渡輪對皮帶的輪槽磨插,車內(nèi)可有安裝位置,而且改造和維修方便,便捷。第三套方案具體如下:

(1)第一種可行性方法:

設(shè)定發(fā)動機怠速為v=1000rpm 時,查機械加工手冊得,每根B型皮帶可帶負載2.5kW。

①初定中心距a0,則有:

0.7(D1+D2)<a0<2(D1+D2)

0.7(188+240)<a0<2(188+240)

299.6<a0<856

按實際條件暫定a0=700mm

②按中心距,a0=700mm 計算三角B帶的長度:

若使用B型三角皮帶,標準長度L0=2000mm 的話,則計算長度L′=L0+△L,△L經(jīng)查得,△L=40mm,所以=2000+40=2040mm,而2072mm>2040mm,所以采用中心距a0=700mm,標準長度為2000mm 的B 型三角皮帶不可行,只有縮短中心距a0。

③若將中心距改定為a0=685mm,則計算長度為:

因為2043≈2040,結(jié)果與以上近似相符,于是可采用中心距為685mm,標準長度為2000mm 的B型三角皮帶。

(2)第二種可行性方法見圖3。

考慮安裝皮帶方便和不使用張緊輪,將中心距調(diào)整為:a0=678mm,則皮帶計算長度為:

因為2029≈2040,結(jié)果與以上相符,于是可采用中心距 為678mm,標準長度為2000mm 的B型三角皮帶。

(3)第三種可行性方法:

若中心距采用a0=600mm,則皮帶計算長度為:

因為1873<2000mm,所以只能采用1800mm 三角帶B型皮帶。中心距a=600時,則壓縮機皮帶輪就要水平移動777-600=177mm,而實際車內(nèi)安裝位置最多可移動160mm 所以不可行。

若中心距采用a0=580時,則通過計算皮帶的長度得:L′=1833mm。故只能采用1800mm 三角帶B型皮帶,又因為1833-1800=33mm,而△L=40 mm 則40-33=7 mm,得△L=7mm,所以以中心距a0=580時,則壓縮機皮帶輪也要水平移動777-580=197 mm,以增大中心距來張緊皮帶,客車內(nèi)安裝位置不夠,且不現(xiàn)實。因此采用中心距為580mm 時,標準長度為1800mm 的B型三角皮帶更是不可行的。

經(jīng)過以上方案比較,決定采用第三套方案中的第二種方法,中心距為678mm,標準長度為2000mm 的B型三角皮帶。

4 處理措施

1)以發(fā)動機皮帶輪端平面為基準面,調(diào)整壓縮機皮帶輪以及發(fā)電機皮帶輪端平面與其共面,見圖3。

2)拆掉過渡輪減輕皮帶負荷,將原來三級皮帶傳動改為二級皮帶傳動,并采用整體移動式底座張緊裝置,仍然可使壓縮機轉(zhuǎn)速達到標準范圍:最高轉(zhuǎn)速為(2200~2800 rpm),最低轉(zhuǎn)速為1000rpm,仍然可調(diào)節(jié)皮帶的松緊程度達到標準范圍。

3)制作整體移動式底座后,只須調(diào)節(jié)螺栓就可調(diào)節(jié)中心距和底座固定(注:采用防震墊圈或防震橡膠墊圈)。

4)整體移動式底座的制作過程見圖4所示。

圖4 壓縮機底板

5 技術(shù)改造處理后的效果

技改處理后,皮帶減輕了過渡輪對它的負荷和磨損;維修、維護、裝卸,調(diào)節(jié)皮帶方便簡單,只需調(diào)節(jié)螺栓;保證了壓縮機的工作轉(zhuǎn)速達到標準范圍。原來采用進口高級皮帶每根按40元算,2根80元,而現(xiàn)在只需要7元一根的普通皮帶,2根14元,并且運行了兩年多都無需調(diào)換,就按一天工作1小時,損失皮帶2根計算,那么兩年多來可以節(jié)約資金50000余元。目前該項技改方案得到了上級的認可,被萍礦集團公司評為科技成果三等獎,該方案已被安源客車空調(diào)廠采用,該安源牌系列客車空調(diào)傳動裝置已全部按該方案改造。

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