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優(yōu)選新型針布降低CJ 5.8 tex成紗千米棉結(jié)

2014-12-18 09:31:24張栓平
紡織器材 2014年5期
關(guān)鍵詞:梳棉刺輥分梳

張栓平

(陜西八方紡織有限責(zé)任公司,陜西 咸陽 712000)

在紡紗過程中,短纖維在加工中易扭結(jié)成棉結(jié),不僅影響成紗質(zhì)量,更影響坯布的外觀質(zhì)量及染色效果。圍繞降低CJ 5.8 tex成紗千米棉結(jié),我們?cè)谑崦扌滦歪槻嫉倪x型上下功夫,提高針布對(duì)纖維的穿刺力以增強(qiáng)梳棉機(jī)分梳效果,做到及時(shí)轉(zhuǎn)移,減少纖維間的揉搓,從而降低了成紗棉結(jié)。

1 合理配棉——梳棉質(zhì)量的重要保證

配棉質(zhì)量對(duì)成紗質(zhì)量作用重大。CJ 5.8 tex使用100%的長(zhǎng)絨棉。長(zhǎng)絨棉的成熟度、線密度、有害疵點(diǎn)和加工質(zhì)量是影響成紗棉結(jié)雜質(zhì)的主要因素,在配棉時(shí)必須嚴(yán)格控制。表1是我們選用不同配棉的成紗質(zhì)量對(duì)比。

表1配棉與成紗質(zhì)量對(duì)比

由表1可以看出,原棉成熟度差,線密度太細(xì)時(shí)成紗棉結(jié)明顯高。因此,我們對(duì)CJ 5.8 tex配棉指標(biāo)制定了內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)(見表2)。

表2 配棉內(nèi)控指標(biāo)

生產(chǎn)中我們堅(jiān)持按內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)配棉,使成紗千米棉結(jié)基本穩(wěn)定在正常水平。合理配棉是梳棉質(zhì)量的重要保證。

2 梳棉機(jī)型及特點(diǎn)

我廠生產(chǎn)CJ 5.8 tex品種的梳棉機(jī)是青島紡機(jī)制造的A186F型,共計(jì)20臺(tái),性能穩(wěn)定,配置了前3后2固定蓋板,加上整機(jī),工藝配置精準(zhǔn),生產(chǎn)CJ 5.8 tex品種能夠保證質(zhì)量。

3 梳棉機(jī)針布選配

3.1 積極推廣使用新型梳棉針布

針布的選用要從所紡原料、單產(chǎn)、車速等要素出發(fā),以錫林針布為核心,并選配蓋板、道夫、刺輥等針布型號(hào)。目前,新型針布向矮、淺、尖、薄、密、小的方向發(fā)展。齒高變低,前角變小有利于減小氣流和充塞,增強(qiáng)分梳轉(zhuǎn)移能力,尤其是采用薄齒密齒后增加了對(duì)纖維的作用齒數(shù),提高了分梳穿刺能力,分梳作用加強(qiáng),從而大幅度降低棉結(jié)。

錫林針布承擔(dān)著梳理主要功能。隨著材質(zhì)及工藝的提高,梳棉錫林針布向“矮、淺、尖、薄、密、小(前角)”的方向發(fā)展,具有分梳能力強(qiáng)、轉(zhuǎn)移較好的優(yōu)勢(shì),針高1.5 mm ~2.5 mm,齒密在 860 齒/(25.4 mm)2~1075 齒/(25.4 mm)2,經(jīng)過梳理后纖維網(wǎng)的分離度高,生條以及成紗結(jié)雜少,改善了織物外觀風(fēng)格。錫林新型針布的前角先后由75°、65°、60°發(fā)展到55°,極大地提高了對(duì)纖維的分梳作用,減少了滑脫纖維,使浮游纖維少,生條棉結(jié)及成紗質(zhì)量得到極大改善。通過試驗(yàn)優(yōu)選,我廠純棉纖維機(jī)臺(tái)均使用60°前角的針布。

道夫針布以凝聚轉(zhuǎn)移為主,為了保證高產(chǎn)高速時(shí)有良好的梳理轉(zhuǎn)移作用,對(duì)纖維的分梳和均勻混合提出新要求。在選型時(shí)應(yīng)考慮齒密、齒高和前角等主要參數(shù)。

3.1.1 齒密:須根據(jù)所紡原料及產(chǎn)量來確定,在生產(chǎn)長(zhǎng)絨棉時(shí),由于纖維細(xì),為易于凝聚和轉(zhuǎn)移纖維,齒密一般為 400齒/(25.4 mm)2~450齒/(25.4 mm)2。

3.1.2 齒高:由原來 4 mm 趨向 4.5 mm ~ 5.0 mm,以加強(qiáng)其凝聚轉(zhuǎn)移等功能。

3.1.3 前角:一般選60°,在紡化纖原料時(shí),為了防止纖維損傷、纏結(jié),易于纖維轉(zhuǎn)移,前角一般選58°。

我們針對(duì)新型針布特性有選擇地進(jìn)行了試紡,對(duì)比試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表3所示。

表3 不同針布選配與紡CJ 5.8 tex紗成紗結(jié)果對(duì)比

由表3可以看出,選用AC2030×1840新型針布后成紗千米棉結(jié)明顯下降。值得一提的是,河南光山AD4030×2090-G弧形橫紋齒道夫針布,針齒側(cè)面有3道橫紋溝槽疏導(dǎo)氣流,增強(qiáng)了抓取能力,利于纖維轉(zhuǎn)移,使用后對(duì)減少結(jié)雜效果明顯。不僅減少針布損傷,防止針布嵌花,而且也能穩(wěn)定質(zhì)量。我們現(xiàn)已開始在梳棉機(jī)上全面推廣新型針布。另外,在梳棉針布更換周期管理上還應(yīng)盡量避免同一排梳棉針布同時(shí)到期,同時(shí)更換,引起質(zhì)量波動(dòng)。每次平車前必須測(cè)試結(jié)雜,如果遇到成紗棉結(jié)上升,應(yīng)提前更換針布。

3.2 做好機(jī)械基礎(chǔ)工作3.2.1 做好錫林鐵胎斜磨工作。我們采用黑色碳化硅砂輪對(duì)錫林鐵胎進(jìn)行斜磨,確保錫林直線度在0.01 mm,錫林兩邊斜磨量控制在0.08 mm,使針布包覆后的直線度保證小于0.03 mm。

3.2.2 為了保證錫林與蓋板的隔距,我們保證曲軌與錫林的平行度不大于0.01 mm。

3.2.3 改造包刺輥機(jī),使刺輥帶軸承再包覆齒條,然后帶軸承平磨,使直線度不大于0.03 mm,以保證給棉板—刺輥和刺輥—錫林隔距。

3.3 梳理元件的管理工作

為了確保分梳元件完好無損傷,我們不斷加強(qiáng)梳棉機(jī)各部位安全自停的檢查,尤其是對(duì)厚卷自停、道夫返花自停和龍頭棉條斷頭自停及刺輥速度繼電器的檢查,做到分片包干加強(qiáng)維護(hù)。針布投入生產(chǎn)后要保證長(zhǎng)時(shí)間完好無損傷,并向值車工宣傳愛護(hù)針布和杜絕針布損傷的方法,將針布交接納入運(yùn)轉(zhuǎn)交接內(nèi)容進(jìn)行考核,做到維護(hù)與保養(yǎng)雙管齊下,確保針布始終保持良好的分梳狀態(tài),確保棉網(wǎng)質(zhì)量。

3.4 確保“五鋒一準(zhǔn)”

只有做好以上維護(hù)工作,才能保證錫林、刺輥、蓋板、道夫和附加分梳元件的針齒鋒銳度,各部隔距一定要準(zhǔn)確一致,最終為棉網(wǎng)質(zhì)量的提高及成紗棉結(jié)的降低奠定良好的基礎(chǔ)。

3.5 合理選配工藝

3.5.1 降低道夫轉(zhuǎn)速,保證充分梳理

降低道夫轉(zhuǎn)速,雖然梳棉產(chǎn)量降低,但在錫林轉(zhuǎn)速不變的情況下,卻相對(duì)地提高了對(duì)纖維的梳理作用。我們通過加工更小的道夫傳動(dòng)輪,使道夫轉(zhuǎn)速降低到11 r/min,并與原速度進(jìn)行了對(duì)比試驗(yàn),數(shù)據(jù)如表4所示。

表4 不同道夫轉(zhuǎn)速紡CJ 5.8 tex紗的成紗質(zhì)量對(duì)比

由表4可以看出,降低道夫轉(zhuǎn)速后成紗棉結(jié)有所下降。道夫轉(zhuǎn)速由原來的13 r/min調(diào)整為現(xiàn)在的11 r/min,降低了產(chǎn)量,減輕了梳理負(fù)荷,使纖維在錫林、蓋板和道夫間得到更徹底的分梳及均勻混和,提高了棉網(wǎng)質(zhì)量。

3.5.2 適當(dāng)增大錫林與后圍板的隔距

后圍板的作用是防止纖維飛散成為游離纖維而形成棉結(jié),此處隔距從入口到出口逐漸減小有利于控制纖維。后圍板下口隔距直接影響刺輥與錫林三角區(qū)氣流流動(dòng)和壓力,同時(shí)影響小漏底氣壓和排雜及刺輥返花,適當(dāng)放大,氣流暢通,減少刺輥返花。后圍板上口隔距也要適中,否則氣流溢出影響質(zhì)量。根據(jù)此原則我們將后圍板下口隔距調(diào)整為0.56 mm,上口隔距調(diào)整為0.38 mm。

3.5.3 縮小錫林與前固定蓋板隔距

此處隔距自上而下逐步縮小,以增強(qiáng)分梳。為加強(qiáng)梳理,3塊前固定蓋板至錫林隔距可以縮小為0.18 mm,0.15 mm 和0.13 mm。

3.5.4 調(diào)整工藝,多排結(jié)雜及短絨

長(zhǎng)絨棉纖維長(zhǎng),梳棉后車肚的落棉率一般偏少,為了多排雜質(zhì),我們將刺輥至小漏底入口隔距調(diào)小到6.4 mm,后車肚落棉率達(dá)到(2.8 ±0.6)%。同時(shí),我們又使用直徑為210 mm的最小蓋板導(dǎo)盤,將蓋板線速度增加達(dá)到244 mm/min,多排了細(xì)小雜質(zhì)及短絨。

3.6 建立落后機(jī)臺(tái)整改反饋卡制度

加強(qiáng)梳棉機(jī)臺(tái)質(zhì)量檢查與監(jiān)控,消滅落后機(jī)臺(tái)。工藝質(zhì)量員每天對(duì)梳棉機(jī)進(jìn)行檢查,凡發(fā)現(xiàn)棉網(wǎng)云斑、破洞等情況直接下發(fā)整改通知單,并限期整改。對(duì)試驗(yàn)室測(cè)試棉網(wǎng)結(jié)雜較高的機(jī)臺(tái)由檢修人員即時(shí)整改復(fù)試直至正常。

4 效果分析

通過不斷努力,我公司CJ 5.8 tex成紗千米棉結(jié)明顯下降,同品種棉結(jié)比同行業(yè)交流均較低。近期指標(biāo)如表5所示。

表5 近期紡CJ 5.8 tex紗成紗質(zhì)量

從表5中可以看出,2013年8月到2013年11月,我公司紡CJ 5.8 tex成紗千米棉結(jié)一直處于下降趨勢(shì)。我們從6月份開始將20臺(tái)紡CJ 5.8 tex機(jī)臺(tái)(2臺(tái)除外)均更換為光山 AC2030×1840、AD4030×2090-G針布后,棉結(jié)下降更為明顯。

5 結(jié)語

5.1 梳棉是減少棉結(jié)的關(guān)鍵工序,必須正確選用新型針布,從“五鋒一準(zhǔn)”抓起,合理配置工藝,對(duì)減少成紗千米棉結(jié)效果顯著。

5.2 根據(jù)生產(chǎn)品種定點(diǎn)、定向使用針布,可以充分發(fā)揮針布性能,達(dá)到高質(zhì)低耗的效果。

5.3 建立落后機(jī)臺(tái)整改制度,消滅落后機(jī)臺(tái),減少棉結(jié)波動(dòng),保證質(zhì)量穩(wěn)定。

[1]《棉紡手冊(cè)》(第3版)編委會(huì).棉紡手冊(cè)[M].3版.北京:中國(guó)紡織出版社,2004:313-338.

[2]孫鵬子.梳棉機(jī)工藝技術(shù)研究[M].北京:中國(guó)紡織出版社,2012.

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