王新會(huì) 劉琪 陳昕 張俊 關(guān)云鵬 翟超
( 安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司)
爐頂空間溫度[1]是指炭化室頂部空間的荒煤氣溫度。由于煤在炭化室內(nèi)加熱,溫度升高到700 ℃以后,以縮聚反應(yīng)為主,這時(shí)開始大量產(chǎn)生H2,基本上不產(chǎn)生焦油[2]和其它苯族烴類產(chǎn)品,如果升溫速度較快,控制偏高,爐頂空間及上升管根部很容易形成大量的石墨,嚴(yán)重時(shí)將影響焦?fàn)t的正常生產(chǎn),同時(shí)還影響化學(xué)產(chǎn)品的收率。因此要求在結(jié)焦時(shí)間2/3 時(shí),爐頂空間溫度控制在800 ±30 ℃,最高不應(yīng)超過(guò)850 ℃。
安鋼焦化廠兩座6 m 焦?fàn)t為焦耐院設(shè)計(jì)的JN60 -6 型焦?fàn)t、2 ×55 孔年產(chǎn)110 萬(wàn)噸焦炭,分別于2005年、2007年投產(chǎn),設(shè)計(jì)周轉(zhuǎn)時(shí)間為19 h,目前周轉(zhuǎn)時(shí)間穩(wěn)定在20 h,采用混合煤氣( 高爐煤氣中摻混一定比例的焦?fàn)t煤氣) 加熱。
爐頂空間溫度測(cè)量均采用爐蓋插熱電偶的方法進(jìn)行測(cè)量。與7 m 焦?fàn)t相比,因?yàn)橥平管嚊]有石墨吹掃裝置,刮板機(jī)經(jīng)常出現(xiàn)故障,爐頂空間溫度受爐頭溫度控制程度較大,易導(dǎo)致爐頂石墨偏多,經(jīng)常造成干熄焦排焦及皮帶系統(tǒng)堵料故障。2012年10月~2013年3月測(cè)定的爐頂空間及相關(guān)的主要數(shù)據(jù)見表1。
表1 7#、8#焦?fàn)t爐頂空間溫度關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)(平均)
由表1 可以看出,爐頂空間溫度與直行平均溫度成正比,與焦餅中心溫度成正比;與爐頭溫度沒有直接的關(guān)聯(lián)性,經(jīng)過(guò)排查分析,主要存在以下幾方面問題:
通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn),廢氣瓣及蓄熱室封墻等部位的密封性差,密封用的保溫材料處理間隔時(shí)間長(zhǎng),很多保溫部位開裂,或掉塊,起不到保溫效果,為了保持合理的邊火道溫度,標(biāo)準(zhǔn)溫度有所提高,導(dǎo)致爐頂空間溫度偏高。
裝煤量如果偏少,導(dǎo)致炭化室頂部和煤線的間距過(guò)大,會(huì)引起焦?fàn)t爐頂空間溫度高的“假象”。2013年3月份的煤線測(cè)量過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)8#煤車3#煤線平均達(dá)到了2100 mm,比要求的1800 mm 低300 mm左右。經(jīng)檢查,裝煤車螺旋轉(zhuǎn)數(shù)達(dá)到要求的轉(zhuǎn)數(shù),3#稱重長(zhǎng)期不顯示,不能做出合理判斷,通過(guò)對(duì)8#煤車3#螺旋進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)螺旋變形嚴(yán)重,每圈裝煤量比平時(shí)要少。
車間采用混合煤氣( 高爐煤氣里摻混焦?fàn)t煤氣) 加熱,其中焦?fàn)t煤氣量控制在2.5% ~3%左右。其中2012年2月~3月份的焦餅中心溫度情況見表2。
表2 2012年2 ~3月份焦餅中心溫度
由表2 中可以看出,由于采用主要為高爐煤氣的混合煤氣加熱,而高爐煤氣的高向加熱均勻性非常差,導(dǎo)致炭化室上部溫度1065 ℃比下部1046 ℃高出19 ℃,是焦?fàn)t爐頂空間偏高的一個(gè)主要原因。
如果荒煤氣系統(tǒng)導(dǎo)出不暢,如上升管根部石墨堆積較厚、橋管堵或氨水噴灑效果差都會(huì)導(dǎo)致荒煤氣導(dǎo)出不暢,這樣會(huì)引起焦油或芳香烴等在炭化室頂部停留時(shí)間較長(zhǎng),使化產(chǎn)品產(chǎn)生二次裂解的機(jī)率增加,形成較多的石墨,同時(shí)會(huì)造成爐頂空間溫度偏低的“假象”。
針對(duì)爐頭溫度波動(dòng),車間向焦化廠申請(qǐng)平均每?jī)赡陮?duì)焦?fàn)t( 特別是大焦?fàn)t) 進(jìn)行加固保溫一次,并且制度化,減少冷空氣進(jìn)入焦?fàn)t爐內(nèi)的可能性,提高并穩(wěn)定爐頭溫度。
標(biāo)準(zhǔn)溫度對(duì)爐頂空間的影響較大,針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)溫度偏高,爐頂空間溫度偏大,采取動(dòng)態(tài)標(biāo)準(zhǔn)溫度管理,根據(jù)夏天爐頭大等需要調(diào)節(jié)的生產(chǎn)實(shí)際需要,合理的調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)溫度,見表3。
表3 7#、8#焦?fàn)t爐頂空間溫度關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)
由表3 可以看出,焦餅中心溫度基本上穩(wěn)定在1000 ±50 ℃,爐頂空間溫度也在800 ±30 ℃合適的范圍之內(nèi)。
為了確保測(cè)量的準(zhǔn)確性,測(cè)量爐頂空間溫度時(shí),應(yīng)先測(cè)量相應(yīng)的煤線,讓其保持和平時(shí)要求的一樣,同時(shí)在裝煤前檢查上升管荒煤氣導(dǎo)出系統(tǒng)是否正常運(yùn)行,并組織對(duì)8#煤車3#螺旋進(jìn)行更換,要求計(jì)控部門恢復(fù)電子稱設(shè)備,并每年對(duì)其進(jìn)行規(guī)范標(biāo)定。同時(shí)每周對(duì)煤線進(jìn)行測(cè)量,避免由于煤車稱量系統(tǒng)故障導(dǎo)致裝煤量偏少。
針對(duì)焦餅中心溫度上下偏差較大的問題,將加熱用混合煤氣中的焦?fàn)t煤氣含量由原來(lái)的2.5% ~3%提高到現(xiàn)在的4.5% ~5%,焦餅中心溫度上下偏差由原來(lái)的19 ℃縮小到±5 ℃,解決了焦?fàn)t高向加熱均勻性差的問題,穩(wěn)定了焦炭質(zhì)量,確保了測(cè)量的爐頂空間溫度的全爐準(zhǔn)確性。
加大上升管系統(tǒng)( 橋管、上升管根部、氨水噴頭) 和爐口石墨等檢查力度,并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整爐頂空間溫度,使炭化室荒煤氣導(dǎo)出正常,確保焦?fàn)t生產(chǎn)的良性循環(huán)。
1) 確保了爐頂空間溫度測(cè)量的真實(shí)性,具有全爐代表性。
2) 在保證爐頂空間溫度控制在800 ±30 ℃,最高不超過(guò)850 ℃的前提條件下,很好的改善冬天爐頭焦炭偏生冒黑煙,夏天大爐頭現(xiàn)象,便于更好的組織生產(chǎn)。
3) 炭化室頂部及上升管根部結(jié)石墨情況得到明顯改善。
4) 提高了化學(xué)產(chǎn)品的收率,并有效的保證了收率穩(wěn)定,同時(shí)也減輕了大量酚氰污水排放的環(huán)保壓力。
目前采用熱電偶測(cè)量爐頂空間溫度,熱電偶測(cè)量受到爐墻高溫?zé)彷椛涞挠绊?,測(cè)量值比實(shí)際值偏高;同時(shí)對(duì)爐頂空間測(cè)量方法改進(jìn)[3]等更加有利于測(cè)量的準(zhǔn)確性; 另外推焦車上的自動(dòng)石墨吹掃裝置如能得到恢復(fù),將有利于焦?fàn)t的爐頂空間溫度的穩(wěn)定;清門清框系統(tǒng)如果能正常使用,在環(huán)保得到保證和爐頂空間溫度穩(wěn)定的情況下,適當(dāng)提高集氣管壓力,有利于焦?fàn)t爐體的保護(hù)。
[1]于振東,蔡承祐.焦?fàn)t生產(chǎn)技術(shù)[M]. 沈陽(yáng): 遼寧科學(xué)技術(shù)出版社,2005:171
[2]蘇宜春.煉焦工藝學(xué)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2006:59-73
[3]靳迎武,張俊,劉思沛等.焦?fàn)t爐頂空間溫度測(cè)量?jī)?yōu)化[J].甘肅冶金,2013,35(2) :118 -120