雷國偉 周亞兵 王偉
摘要:文章對(duì)500kV架空輸電線路發(fā)生球頭掛環(huán)斷裂故障情況進(jìn)行了介紹,通過對(duì)金具受力及斷裂表象、材質(zhì)、金相等方面的分析,得出引起球頭掛環(huán)金具斷裂的原因,提出了在金具到貨抽檢時(shí)增加硬度和金相檢測(cè)、金具金屬質(zhì)量管理機(jī)制建立等針對(duì)性預(yù)防措施。
關(guān)鍵詞:500kV架空輸電線路;球頭掛環(huán);斷裂分析;故障設(shè)備;金具受力
中圖分類號(hào):TM755 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-2374(2014)36-0026-02
1 故障設(shè)備情況
500kV一線為2008年6月30日投產(chǎn)運(yùn)行,全長132.5km(全線與二線同塔架設(shè)),導(dǎo)線型號(hào)4×630/45。發(fā)生球頭掛環(huán)斷裂(型號(hào)為QP-21S)的#132號(hào)塔,與前后桿塔高差不明顯,故障段設(shè)計(jì)覆冰厚度0mm,絕緣子串為懸垂單串,垂直檔距274m,水平檔距415.5m。金具組裝設(shè)計(jì)及安裝合理,故障前絕緣子串轉(zhuǎn)動(dòng)靈活,不存在傾斜。
3 金具試驗(yàn)情況
3.1 外觀分析
經(jīng)斷口宏觀檢查,球頭掛環(huán)上半段圓弧部分銹蝕嚴(yán)重;由圖1(b)可見,A、B、C斷面均為明顯的脆性斷口,D斷面經(jīng)歷明顯的塑性變形,其中A、B斷面與銹蝕嚴(yán)重的上半段圓弧部分相連。另外,還可見球頭掛環(huán)側(cè)面有一條明顯的裂紋,如圖1(c)所示,沿著D斷面與圓弧的交界處,往球頭掛環(huán)的下半部分?jǐn)U展。球頭掛環(huán)無磨損現(xiàn)象。
4 金具斷裂原因分析
金具組裝設(shè)計(jì)及安裝合理,運(yùn)行工況未超出設(shè)計(jì)使用條件,可排除設(shè)計(jì)及施工質(zhì)量問題。
宏觀觀察結(jié)果表明,球頭掛環(huán)整體斷裂為明顯的脆性開裂,還可見球頭掛環(huán)側(cè)面有一條明顯的裂紋;上半段圓弧部分疑首先開裂;斷面未見明顯的疲勞紋,可排除疲勞引起的斷裂。
成分分析結(jié)果表明,球頭掛環(huán)成分符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 3077-1999對(duì)40Cr的要求。
硬度測(cè)試結(jié)果表明,球頭掛環(huán)的硬度值高于廠家作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的硬度范圍,硬度不合格。
球頭掛環(huán)取樣分析結(jié)果表明,顯微組織為馬氏體+少量鐵素體,硬度明顯偏高,由此判斷球頭掛環(huán)在出廠前熱處理工藝控制欠佳。另外,球頭掛環(huán)上半段圓弧斷裂時(shí)明顯分成了兩部分,呈脆性斷裂,疑鍛造工藝控制欠佳,形成鍛造缺陷。
綜上所述,分析認(rèn)為此次球頭掛環(huán)斷裂原因是出廠前熱加工工藝控制欠佳,導(dǎo)致未獲得均勻彌散分布的理想組織,造成材料硬度偏高,塑韌性略差,可能運(yùn)行初期或者運(yùn)行前已有肉眼無法辨認(rèn)的細(xì)小的微裂紋,微裂紋基本上沿原奧氏體晶界擴(kuò)展,從而造成此次球頭掛環(huán)脆性開裂。
5 防止金具斷裂針對(duì)性措施
(1)對(duì)全線該廠家同批次的球頭掛環(huán)進(jìn)行普查,發(fā)現(xiàn)有裂紋的及時(shí)予以更換。對(duì)全線同批次球頭掛環(huán)進(jìn)行材質(zhì)和性能抽檢,以進(jìn)一步確定該批次有無質(zhì)量問題;(2)開展此類入網(wǎng)設(shè)備到貨質(zhì)量抽檢,增加硬度和金相組織檢驗(yàn)項(xiàng)目,以防止熱加工工藝不當(dāng)導(dǎo)致的類似故障再次發(fā)生;(3)提高對(duì)線路金屬質(zhì)量監(jiān)督重視程度,進(jìn)一步完善對(duì)金屬質(zhì)量監(jiān)督檢查的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,建立金屬質(zhì)量可追溯的有效機(jī)制。
作者簡介:雷國偉(1972-),男,清遠(yuǎn)供電局工程師,研究方向:輸電線路運(yùn)行與檢修。
摘要:文章對(duì)500kV架空輸電線路發(fā)生球頭掛環(huán)斷裂故障情況進(jìn)行了介紹,通過對(duì)金具受力及斷裂表象、材質(zhì)、金相等方面的分析,得出引起球頭掛環(huán)金具斷裂的原因,提出了在金具到貨抽檢時(shí)增加硬度和金相檢測(cè)、金具金屬質(zhì)量管理機(jī)制建立等針對(duì)性預(yù)防措施。
關(guān)鍵詞:500kV架空輸電線路;球頭掛環(huán);斷裂分析;故障設(shè)備;金具受力
中圖分類號(hào):TM755 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-2374(2014)36-0026-02
1 故障設(shè)備情況
500kV一線為2008年6月30日投產(chǎn)運(yùn)行,全長132.5km(全線與二線同塔架設(shè)),導(dǎo)線型號(hào)4×630/45。發(fā)生球頭掛環(huán)斷裂(型號(hào)為QP-21S)的#132號(hào)塔,與前后桿塔高差不明顯,故障段設(shè)計(jì)覆冰厚度0mm,絕緣子串為懸垂單串,垂直檔距274m,水平檔距415.5m。金具組裝設(shè)計(jì)及安裝合理,故障前絕緣子串轉(zhuǎn)動(dòng)靈活,不存在傾斜。
3 金具試驗(yàn)情況
3.1 外觀分析
經(jīng)斷口宏觀檢查,球頭掛環(huán)上半段圓弧部分銹蝕嚴(yán)重;由圖1(b)可見,A、B、C斷面均為明顯的脆性斷口,D斷面經(jīng)歷明顯的塑性變形,其中A、B斷面與銹蝕嚴(yán)重的上半段圓弧部分相連。另外,還可見球頭掛環(huán)側(cè)面有一條明顯的裂紋,如圖1(c)所示,沿著D斷面與圓弧的交界處,往球頭掛環(huán)的下半部分?jǐn)U展。球頭掛環(huán)無磨損現(xiàn)象。
4 金具斷裂原因分析
金具組裝設(shè)計(jì)及安裝合理,運(yùn)行工況未超出設(shè)計(jì)使用條件,可排除設(shè)計(jì)及施工質(zhì)量問題。
宏觀觀察結(jié)果表明,球頭掛環(huán)整體斷裂為明顯的脆性開裂,還可見球頭掛環(huán)側(cè)面有一條明顯的裂紋;上半段圓弧部分疑首先開裂;斷面未見明顯的疲勞紋,可排除疲勞引起的斷裂。
成分分析結(jié)果表明,球頭掛環(huán)成分符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 3077-1999對(duì)40Cr的要求。
硬度測(cè)試結(jié)果表明,球頭掛環(huán)的硬度值高于廠家作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的硬度范圍,硬度不合格。
球頭掛環(huán)取樣分析結(jié)果表明,顯微組織為馬氏體+少量鐵素體,硬度明顯偏高,由此判斷球頭掛環(huán)在出廠前熱處理工藝控制欠佳。另外,球頭掛環(huán)上半段圓弧斷裂時(shí)明顯分成了兩部分,呈脆性斷裂,疑鍛造工藝控制欠佳,形成鍛造缺陷。
綜上所述,分析認(rèn)為此次球頭掛環(huán)斷裂原因是出廠前熱加工工藝控制欠佳,導(dǎo)致未獲得均勻彌散分布的理想組織,造成材料硬度偏高,塑韌性略差,可能運(yùn)行初期或者運(yùn)行前已有肉眼無法辨認(rèn)的細(xì)小的微裂紋,微裂紋基本上沿原奧氏體晶界擴(kuò)展,從而造成此次球頭掛環(huán)脆性開裂。
5 防止金具斷裂針對(duì)性措施
(1)對(duì)全線該廠家同批次的球頭掛環(huán)進(jìn)行普查,發(fā)現(xiàn)有裂紋的及時(shí)予以更換。對(duì)全線同批次球頭掛環(huán)進(jìn)行材質(zhì)和性能抽檢,以進(jìn)一步確定該批次有無質(zhì)量問題;(2)開展此類入網(wǎng)設(shè)備到貨質(zhì)量抽檢,增加硬度和金相組織檢驗(yàn)項(xiàng)目,以防止熱加工工藝不當(dāng)導(dǎo)致的類似故障再次發(fā)生;(3)提高對(duì)線路金屬質(zhì)量監(jiān)督重視程度,進(jìn)一步完善對(duì)金屬質(zhì)量監(jiān)督檢查的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,建立金屬質(zhì)量可追溯的有效機(jī)制。
作者簡介:雷國偉(1972-),男,清遠(yuǎn)供電局工程師,研究方向:輸電線路運(yùn)行與檢修。
摘要:文章對(duì)500kV架空輸電線路發(fā)生球頭掛環(huán)斷裂故障情況進(jìn)行了介紹,通過對(duì)金具受力及斷裂表象、材質(zhì)、金相等方面的分析,得出引起球頭掛環(huán)金具斷裂的原因,提出了在金具到貨抽檢時(shí)增加硬度和金相檢測(cè)、金具金屬質(zhì)量管理機(jī)制建立等針對(duì)性預(yù)防措施。
關(guān)鍵詞:500kV架空輸電線路;球頭掛環(huán);斷裂分析;故障設(shè)備;金具受力
中圖分類號(hào):TM755 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-2374(2014)36-0026-02
1 故障設(shè)備情況
500kV一線為2008年6月30日投產(chǎn)運(yùn)行,全長132.5km(全線與二線同塔架設(shè)),導(dǎo)線型號(hào)4×630/45。發(fā)生球頭掛環(huán)斷裂(型號(hào)為QP-21S)的#132號(hào)塔,與前后桿塔高差不明顯,故障段設(shè)計(jì)覆冰厚度0mm,絕緣子串為懸垂單串,垂直檔距274m,水平檔距415.5m。金具組裝設(shè)計(jì)及安裝合理,故障前絕緣子串轉(zhuǎn)動(dòng)靈活,不存在傾斜。
3 金具試驗(yàn)情況
3.1 外觀分析
經(jīng)斷口宏觀檢查,球頭掛環(huán)上半段圓弧部分銹蝕嚴(yán)重;由圖1(b)可見,A、B、C斷面均為明顯的脆性斷口,D斷面經(jīng)歷明顯的塑性變形,其中A、B斷面與銹蝕嚴(yán)重的上半段圓弧部分相連。另外,還可見球頭掛環(huán)側(cè)面有一條明顯的裂紋,如圖1(c)所示,沿著D斷面與圓弧的交界處,往球頭掛環(huán)的下半部分?jǐn)U展。球頭掛環(huán)無磨損現(xiàn)象。
4 金具斷裂原因分析
金具組裝設(shè)計(jì)及安裝合理,運(yùn)行工況未超出設(shè)計(jì)使用條件,可排除設(shè)計(jì)及施工質(zhì)量問題。
宏觀觀察結(jié)果表明,球頭掛環(huán)整體斷裂為明顯的脆性開裂,還可見球頭掛環(huán)側(cè)面有一條明顯的裂紋;上半段圓弧部分疑首先開裂;斷面未見明顯的疲勞紋,可排除疲勞引起的斷裂。
成分分析結(jié)果表明,球頭掛環(huán)成分符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 3077-1999對(duì)40Cr的要求。
硬度測(cè)試結(jié)果表明,球頭掛環(huán)的硬度值高于廠家作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的硬度范圍,硬度不合格。
球頭掛環(huán)取樣分析結(jié)果表明,顯微組織為馬氏體+少量鐵素體,硬度明顯偏高,由此判斷球頭掛環(huán)在出廠前熱處理工藝控制欠佳。另外,球頭掛環(huán)上半段圓弧斷裂時(shí)明顯分成了兩部分,呈脆性斷裂,疑鍛造工藝控制欠佳,形成鍛造缺陷。
綜上所述,分析認(rèn)為此次球頭掛環(huán)斷裂原因是出廠前熱加工工藝控制欠佳,導(dǎo)致未獲得均勻彌散分布的理想組織,造成材料硬度偏高,塑韌性略差,可能運(yùn)行初期或者運(yùn)行前已有肉眼無法辨認(rèn)的細(xì)小的微裂紋,微裂紋基本上沿原奧氏體晶界擴(kuò)展,從而造成此次球頭掛環(huán)脆性開裂。
5 防止金具斷裂針對(duì)性措施
(1)對(duì)全線該廠家同批次的球頭掛環(huán)進(jìn)行普查,發(fā)現(xiàn)有裂紋的及時(shí)予以更換。對(duì)全線同批次球頭掛環(huán)進(jìn)行材質(zhì)和性能抽檢,以進(jìn)一步確定該批次有無質(zhì)量問題;(2)開展此類入網(wǎng)設(shè)備到貨質(zhì)量抽檢,增加硬度和金相組織檢驗(yàn)項(xiàng)目,以防止熱加工工藝不當(dāng)導(dǎo)致的類似故障再次發(fā)生;(3)提高對(duì)線路金屬質(zhì)量監(jiān)督重視程度,進(jìn)一步完善對(duì)金屬質(zhì)量監(jiān)督檢查的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,建立金屬質(zhì)量可追溯的有效機(jī)制。
作者簡介:雷國偉(1972-),男,清遠(yuǎn)供電局工程師,研究方向:輸電線路運(yùn)行與檢修。