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礦井大采高工作面停采回撤期間防滅火技術研究

2014-12-24 17:55:40景長寶陳足章
山東工業(yè)技術 2014年12期
關鍵詞:漏風風量采空區(qū)

景長寶,陳足章,王 飛

(1.山東能源淄礦集團公司通風處,山東 淄博 255120;2.陜西長武亭南煤業(yè)公司通防科,陜西 咸陽 713602)

礦井大采高工作面停采回撤期間防滅火技術研究

景長寶1,陳足章2,王 飛2

(1.山東能源淄礦集團公司通風處,山東 淄博 255120;2.陜西長武亭南煤業(yè)公司通防科,陜西 咸陽 713602)

在煤礦生產(chǎn)過程中,隨著機械化程度的提高,近幾年大采高采煤工藝得到推廣,因一次推采、產(chǎn)量高而帶來了許多自然發(fā)火防治的新課題。本文重點分析了大采高工作面停采后煤炭自然發(fā)火的原因和應采取的針對性防治技術。

大采高工作面;回撤期間;防滅火

1 概述

亭南礦井位于陜西省咸陽市長武縣境內(nèi)、彬長礦區(qū)中部。礦井年生產(chǎn)能力300萬噸/年,為高瓦斯礦井,主采4號煤層。204采煤工作面是二盤區(qū)第二個工作面,第一個采用大采高采煤工藝的工作面,工作面采用傾斜長壁綜合機械化后退式采煤法回采,全部垮落法管理頂板,一次采全高6m,推進長度為2150m,工作面長度200m,煤層平均厚度19.1m,工作面設計采厚6m。煤塵具有爆炸危險性,屬自燃煤層,發(fā)火期約39~46天。

在工作面停采回撤期間,煤炭自燃事故屢有發(fā)生。在收面拆除設備期間,工作面停止推進,時間超過煤炭最短發(fā)火期,而且支架上方的煤炭和支架后方采空區(qū)的浮煤,在相對靜態(tài)的狀態(tài)下得到充分的氧氣供給和有良好的蓄熱環(huán)境。因此,煤炭自然發(fā)火的可能性大大增加。

2 大采高工作面停采后,煤炭自燃原因分析

對大采高工作面停采后,火災事故的現(xiàn)場進行考察、分析,造成自然發(fā)火頻繁的原因如下:

(1)由于是近水平開采,有時還處于俯采狀態(tài),對于原有的最有效的注漿防火措施不僅很難起到作用,而且注漿還增加了工作面上的水量,增加了撤支架的難度,延長了撤面時間;

(2)撤面之前采高逐漸降低至4m,導致大約有2m的頂煤遺留在采空區(qū),遺留的頂煤增加了發(fā)火幾率;

(3)因為要進行大采高開采,所以要選用大支架,其設備笨重,回撤速度慢,增加了防火難度;

(4)當工作面的支架開始拆除后,架頂煤炭隨之冒落,堵塞或縮小了原有的通風斷面,局部阻力加大,迫使工作面的進風流向采空區(qū)深部擴散,增大了工作面下半部采空區(qū)的漏風寬度,因此,在工作面支架拆除過程當中,工作面下半部從停采線至采空區(qū)50m范圍內(nèi)的遺留煤炭最易發(fā)生自燃。

根據(jù)以上分析,對204工作面進行回采工藝改進,采用相應的安全、技術措施控制煤炭的自然發(fā)火。

3 停采回撤期間煤炭自然發(fā)火的防治

3.1 設計停采段仰采工藝

在工作面設計時將停采段抬高標高,使停采線高于正?;夭蓸烁?~10m,使面在接近停采線50m時處于仰采狀態(tài),以便有利于注漿防火措施的落實。

3.2 及時調整通風系統(tǒng),降低工作面采空區(qū)漏風

工作面停采后,瓦斯涌出量較小,工作面配風量可降低至生產(chǎn)期間的65%左右。工作面封閉后,通過縮小204回風順槽調節(jié)風門及204回風順槽調節(jié)風門的調節(jié)風窗降低204面密閉外留有巷道的用風量,減少采空區(qū)漏風量。

上下兩巷道因支護原因在回采過程中冒落不實,特別是采用錨網(wǎng)、錨索支護形式的巷道,回采冒落滯后,使采空區(qū)的漏風深度加大。采取在工作面上、下隅角構筑全斷面防火墻,堵漏風措施,并在墻面噴涂凝膠或用黃泥摸面處理后注入高分子膠體防火材料。當上下隅角建墻后,有效封堵了因兩巷造成的漏風,起到了縮小采空區(qū)漏風寬度的作用。其次,在工作面前每隔1m打木垛加強頂板支護,這樣既可以防止撤架后頂板冒落、堵塞造成風流串入工作面后部,造成風流把采空區(qū)內(nèi)的瓦斯的帶出,發(fā)生瓦斯事故,又可以增加工作面前的風量而減少串入工作面后采空區(qū)的風量,降低了漏風寬度,從而降低了“氧化帶”的寬度。

3.3 注膠防火

工作面停采前,為了撤面需要在頂板鋪設頂網(wǎng),兜住碎煤,這些遺留在采空區(qū)內(nèi)的煤極易氧化發(fā)熱。為了防止遺煤自燃,在工作面停采撤架前,用快速防滅火鉆機,自工作面前或架間向工作面后上部采空區(qū)打鉆孔注高分子膠體。鉆孔終孔位于工作面尾梁后3~4m,煤層頂板以上2m左右。工作面進、回風隅角各打一端頭注膠孔,鉆孔間距為10m左右,鉆孔個數(shù)21個,孔徑Φ50mm。端頭鉆孔注膠約100m3,其它每個鉆孔注膠量為40m3。通過注膠孔對采空區(qū)進行輪流注膠。

其次,為了防止支架尾部頂煤自燃,從支架間向后上部插花管注高分子膠體,花管深入采空區(qū)2m左右,注膠量以注滿溢出鉆孔為止。

3.4 及時封閉并置換采空區(qū)氧氣

工作面回撤完畢后,在204運輸順槽2#聯(lián)絡巷以里、回風順槽1#聯(lián)絡巷以里分別構筑一道厚度不低于1.5m的防火密閉墻(密閉墻里、外為磚墻,中間充填黃土),構筑密閉墻時,2道墻必須同時封口。封閉后,通過注漿管路大流量注漿,通過注氮管路注氮氣和液態(tài)二氧化碳,通過高抽巷瓦斯抽放管路抽出采空區(qū)的氧氣,使采空區(qū)內(nèi)遺留的氧氣在最短時間內(nèi)用惰氣置換出來。通過預埋采空區(qū)束管取氣樣色譜分析,直至采空區(qū)氧氣濃度在5%以下后,停止置換工作。密閉墻位置。

3.5 強化預測預報措施,為提前做好相應的防火工作提供可靠的數(shù)據(jù)

煤的自然氧化過程起始緩慢,進入快速氧化階段后便會加快災變程度,在這個過程要加強日常的預測預報工作。亭南煤樣在起始溫度為25℃時的實驗自然發(fā)火期約為39天,按照25℃時的升溫速度推算,以礦井實際風流平均溫度20℃為起始溫度的實驗自然發(fā)火期約為46天,發(fā)火期較短。因此,亭南煤業(yè)安裝了束管檢測系統(tǒng),利用色譜儀分析采空區(qū)氣樣變化情況來確定不同的防火方案。

3.6 其它措施

工作面停采后要及時清理架間、架前及兩端頭浮煤并及時外運,盡量減少面上的遺煤量,同時對采空區(qū)加強噴灑阻化劑。同時對工作面前煤壁噴凝膠處理,保證噴封嚴密。

工作面回撤期間,堅持每天不間斷對采空區(qū)實施注漿、注氮、噴灑阻化劑。注氮流量要大于800m3/h,氮氣濃度保持在97%以上。

工作面停采、回撤期間,要安排專人看管204工作面范圍內(nèi)的通風設施,確保通風系統(tǒng)穩(wěn)定。同時加快回撤工作面的速度,縮短采空區(qū)遺煤的氧化發(fā)熱時間。

4 結論

在204工作面回撤前,由于好了充分的防火準備工作,對上述措施進行有效配合,并研究制定了優(yōu)選方案。在有關部門和單位的多次協(xié)調,齊抓共管的前提下,使相應措施在現(xiàn)場得到充分落實,確保了首個大采高工作面的安全順利回撤,為今后工作面的回撤提供了有效的參考依據(jù)和實施措施。

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