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活塞式冷風(fēng)放風(fēng)閥缺陷及改進(jìn)

2015-01-01 02:18周昌銀周文濤
設(shè)備管理與維修 2015年11期
關(guān)鍵詞:活塞式自潤滑冷風(fēng)

周昌銀 周文濤

(馬鋼二鐵總廠 安徽馬鞍山)

一、前言

高爐冷風(fēng)放風(fēng)閥是送風(fēng)系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備,受高爐鼓風(fēng)機(jī)不允許頻繁啟動的限制,冷風(fēng)放風(fēng)閥安裝在鼓風(fēng)機(jī)出口與熱風(fēng)爐組間的冷風(fēng)管道上,在鼓風(fēng)機(jī)不停止工作情況下,用放風(fēng)閥把一部分或全部鼓風(fēng)排放到大氣中的方法來調(diào)節(jié)高爐入爐風(fēng)量和風(fēng)壓。活塞式放風(fēng)閥由調(diào)節(jié)蝶閥與放風(fēng)活塞閥組合而成,利用裝配在調(diào)節(jié)蝶閥主軸軸端的電動裝置驅(qū)動蝶閥閥板轉(zhuǎn)動,通過內(nèi)置的鉸接連桿實現(xiàn)蝶閥與活塞閥聯(lián)動。其存在的問題是活塞閥摩擦阻力大,容易發(fā)生卡阻現(xiàn)象而影響放風(fēng)閥的功能。馬鋼2500 m3高爐活塞式冷風(fēng)放風(fēng)閥自高爐投產(chǎn)后一直不能正常使用,放風(fēng)活塞閥卡阻,影響高爐送風(fēng)系統(tǒng)的正常操作,給高爐修復(fù)風(fēng)操作帶來困難。

二、缺陷分析

1.放風(fēng)閥故障

圖1 活塞式放風(fēng)閥結(jié)構(gòu)簡圖

馬鋼2500 m3高爐,所用直徑1600 mm/600 mm活塞式放風(fēng)閥,結(jié)構(gòu)見圖1。調(diào)節(jié)蝶閥閥板1在電動裝置作用下轉(zhuǎn)動,通過連桿驅(qū)動活塞上下移動,使放風(fēng)氣缸的放風(fēng)孔打開和關(guān)閉,實現(xiàn)放風(fēng)閥放風(fēng)調(diào)節(jié)功能。閥在常溫常壓下工作正常,但送風(fēng)后工況溫度為200℃,工作壓力將近40 kPa,活塞即與氣缸卡死。拆下氣缸部件解體檢查,活塞、活塞環(huán)與缸體呈抱死狀態(tài),活塞環(huán)脹緊力過大,拆卸困難。缸體內(nèi)壁單側(cè)有明顯撕傷,活塞單側(cè)柱面與缸壁緊密接合,呈膠合狀態(tài)?;钊?、閥板連接銷軸與軸套也抱死不能轉(zhuǎn)動。各轉(zhuǎn)動、滑動表面無潤滑油脂,含油軸套A、B,干化無油。

2.放風(fēng)閥活塞卡阻原因

(1)活塞環(huán)受熱伸長與氣缸壁脹緊抱死。活塞環(huán)原結(jié)構(gòu)尺寸如圖2,在200℃時其受熱伸長量≈2.79 mm,原設(shè)計活塞環(huán)受力狀態(tài)下的開口間隙0.45~0.7 mm過小,沒有考慮工況溫度的影響。

(2)原活塞環(huán)壁厚18 mm,活塞環(huán)在自由狀態(tài)下開口間隙7.8 mm,其工作時徑向脹緊力720 N。根據(jù)材料力學(xué)知識,利用莫爾定理可求出活塞環(huán)開口間隙與脹緊力的關(guān)系δ=3πPR3/2EI,式中活塞環(huán)半徑R=291 mm,材料彈性模量E=113~157 GPa(灰口鑄鐵),活塞環(huán)截面慣矩I=bh3/12 mm4。P=(0.0063~0.0088)bh3,(單位 N)。

由此可知,減小活塞環(huán)壁厚可以減小活塞環(huán)的脹緊力。若取活塞環(huán)壁厚16 mm,活塞環(huán)其他尺寸不變(活塞環(huán)寬度14 mm),則脹緊力 361~504 N。

(3)活塞受連桿側(cè)向推力作用,使活塞單側(cè)柱面與缸壁緊密接合,潤滑脂無法進(jìn)入活塞環(huán)、活塞與氣缸壁接觸表面,導(dǎo)致接觸表面膠合。

(4)高溫下潤滑脂形不成潤滑油膜,原設(shè)計含油軸套潤滑失效,使銷軸與軸套抱死。

三、改進(jìn)設(shè)計

根據(jù)以上分析,確定修復(fù)方案,改進(jìn)活塞環(huán)結(jié)構(gòu)尺寸,改進(jìn)轉(zhuǎn)動、滑動件表面的潤滑。本著從實際出發(fā),修改結(jié)合的原則,對活塞式放風(fēng)閥進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計。

(1)重新確定活塞環(huán)結(jié)構(gòu)尺寸。將活塞環(huán)開口處沿45°方向切去2.2 mm,使開口間隙達(dá)到2.65~2.9 mm,以消除活塞環(huán)受熱伸長量;為減小活塞環(huán)徑向脹緊力,沿內(nèi)徑方向切削2 mm,使壁厚為16 mm。由于活塞環(huán)外徑600 K7和軸向厚度14 f7的配合關(guān)系不變,故能保證其密封效果。

(2)在活塞圓柱面中段(上、下活塞環(huán)之間)表面鉆若干均布淺孔,鑲嵌自潤滑材料。此材料具有受熱微膨脹后凸出活塞表面的性能,消除了活塞與缸壁膠合現(xiàn)象,并可改善接觸面潤滑條件。

(3)將軸套A、B改為自潤滑軸承(銅套中鑲自潤滑材料),不需要加油潤滑。

(4)氣缸壁表面拉痕人工研磨刮平。

四、改進(jìn)效果

改進(jìn)后,高爐活塞式冷風(fēng)放風(fēng)閥手動、電動操作均比較輕松靈活,一次試車成功,活塞氣缸密封良好,經(jīng)過休風(fēng)、復(fù)風(fēng)操作檢驗,運行可靠。消除高爐送風(fēng)系統(tǒng)潛在的安全隱患,方便高爐休復(fù)風(fēng)操作,休復(fù)風(fēng)操作時間縮短,高爐在特除情況下緊急休風(fēng)操作得到保證,節(jié)省設(shè)備改型購置費30多萬元。

五、結(jié)語

從改進(jìn)后的冷風(fēng)放風(fēng)閥多年運行狀況看,上述改進(jìn)與修復(fù)是成功的,對于解決同類設(shè)備故障具有借鑒意義?;钊籽b置在高溫工況條件下工作,設(shè)計時要考慮活塞環(huán)受熱伸長的影響。可以用減小活塞環(huán)壁厚的方法來減小脹緊力。設(shè)備零部件在高溫下工作或潤滑脂難以進(jìn)入其摩擦表面時,轉(zhuǎn)動、滑動零件易采用自潤滑材料,使用效果較好。

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