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低熱值無煙煤預(yù)分解窯上的應(yīng)用

2015-01-01 02:15:32
江西建材 2015年1期
關(guān)鍵詞:壓區(qū)低熱值窯頭

0 前言

四川筠連西南水泥有限公司,建有一條5000t/d熟料新型干法生產(chǎn)線,于2010年底投產(chǎn)。公司雖地處“煤都”之稱的筠連縣巡司鎮(zhèn),但卻無福享用此地的煤炭資源,靠公司最近的南北兩大煤礦主要產(chǎn)電煤,無煙煤收到基熱值在3800~4400kcal/kg,全硫在1.2%以下;高熱值無煙煤只有云南彝良、昭通、牛街等地才有,但其全硫含量高,最高達(dá)到5.5%,單獨(dú)使用這兩種煤炭既不經(jīng)濟(jì)又不可行。

宜賓地區(qū)的煤炭大部分是低熱值無煙煤,且價格較煙煤低,低熱值無煙煤因其燃燒特性的影響,限制了低熱值無煙煤在水泥行業(yè)中的廣泛應(yīng)用。然而,我公司在項(xiàng)目建設(shè)期就有利用無煙煤煅燒熟料的想法。投產(chǎn)后,公司從就地取材的角度出發(fā),充分利用當(dāng)?shù)刭Y源,降低水泥生產(chǎn)成本,大膽使用低熱值無煙煤煅燒水泥熟料,經(jīng)過兩年試驗(yàn)、實(shí)踐和探索,逐漸掌握了回轉(zhuǎn)窯煅燒低熱值無煙煤的技術(shù),并積累了較好的經(jīng)驗(yàn)。

1 低熱值無煙煤

低熱值無煙煤具有揮發(fā)分含量低,著火較困難,燃燒速度慢,不易燃盡,燃燒火焰較長等燃燒特性,要較好地利用低熱值無煙煤煅燒熟料,降低對回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)的負(fù)面影響,主要是根據(jù)低熱值無煙煤揮發(fā)分含量低(見表1),著火較困難,燃燒速度慢,不易燃盡,燃燒火焰較長的特性,為低熱值無煙煤的燃燒創(chuàng)造良好的燃燒環(huán)境。低熱值無煙煤良好的燃燒環(huán)境就是較高的燃燒溫度和低熱值無煙煤改性。

2 使用低熱值無煙煤的技術(shù)措施

2.1 固化篦冷機(jī)的“0”壓區(qū)

在窯頭AQC鍋爐排風(fēng)機(jī)、高溫風(fēng)機(jī)、煤磨引風(fēng)機(jī)的抽力作用下,篦冷機(jī)內(nèi)存在相對的“0”壓區(qū)。如果增加窯頭排風(fēng)機(jī)抽風(fēng)量或料層厚度,會使高溫段冷卻風(fēng)機(jī)出風(fēng)量減小,“0”壓區(qū)將會前移(向窯頭方向),則二次風(fēng)量下降,窯頭負(fù)壓增大;降低窯頭排風(fēng)機(jī)抽風(fēng)量或料層厚度,會使高溫段冷卻風(fēng)機(jī)風(fēng)量增大,“0”壓區(qū)將會后移,則二次風(fēng)溫下降風(fēng)量增大,窯頭負(fù)壓減小。所以在操作中如何穩(wěn)定“0”壓區(qū),以及“0”壓區(qū)在篦冷機(jī)中的位臵確定,對于保證足夠量的高溫二次風(fēng)是非常關(guān)鍵的。為了降低操作人員的因數(shù)對二次穩(wěn)定行的影響,我公司在篦冷機(jī)高溫區(qū)和中溫區(qū)處增設(shè)隔墻。有效地保證了二次風(fēng)溫的穩(wěn)定。

表1 低熱值無煙煤工業(yè)分析(kcal/kg)

2.2 調(diào)整高溫區(qū)風(fēng)機(jī)的葉片角度和葉片數(shù)量

我公司使用的是成都設(shè)計院新開發(fā)的“S”型第四代篦式冷卻機(jī),其物料的輸送靠推料棒和氣力共同作用。在試生產(chǎn)初期,為了提高入窯和入爐的風(fēng)溫,把高溫段的料層控制在800~900mm厚,明顯發(fā)現(xiàn)篦下室壓力超過控制參數(shù),熟料移動緩慢,油壓系統(tǒng)壓力超高,推雪人裝臵處明顯積料,風(fēng)機(jī)的電流偏低,只能達(dá)到電機(jī)額定電流的70左右,二次風(fēng)溫也只有900℃左右,風(fēng)溫明顯偏低。經(jīng)過分析確認(rèn),高溫段風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓偏低,無法把熟料吹成沸騰狀,冷卻風(fēng)和熟料無法進(jìn)行良好的熱交換。為了改變這種狀況,決定更換高溫段的風(fēng)機(jī)葉輪,風(fēng)機(jī)葉輪尺寸不變,調(diào)大風(fēng)機(jī)葉輪的角度,增加葉輪的片數(shù)。通過對高溫段風(fēng)機(jī)葉輪的改造,投入到生產(chǎn)運(yùn)行中去,風(fēng)機(jī)電流基本達(dá)到滿負(fù)荷,入窯二次風(fēng)溫明面提高,由原先的900℃提高1070℃左右,為低熱值無煙煤的煅燒創(chuàng)造了較好燃燒環(huán)境。

2.3 提高二、三次風(fēng)溫

我公司窯頭排風(fēng)機(jī)出口的廢氣溫度在120℃左右,為了有效地利用這部分余熱,通過技改,在窯頭排風(fēng)機(jī)出口處安裝一條管道(為了防止管道熱損失,管道一定要進(jìn)行保溫),把窯頭廢氣熱風(fēng)引入高溫段冷卻風(fēng)機(jī)的入口,作為高溫段熟料的冷卻介質(zhì)。提高了冷卻風(fēng)的升溫速率,同時也有效地提高了二次風(fēng)溫50℃左右。

2.4 摻入適當(dāng)比例的酒糟,對低熱值無煙煤進(jìn)行改性

酒糟含水量60左右,酒糟里面含有大量的稻谷殼,酒糟在烘干后,著火點(diǎn)低,揮發(fā)分高(見表2),升溫達(dá)到燃點(diǎn)(300~400℃)后能快速燃燒,酒糟與低熱值無煙煤搭配使用后,能起到對低熱值無煙煤的改性作用,使低熱值無煙煤的燃燒速度有較明顯的提高。

工業(yè)分析數(shù)據(jù)(%) 熱值(kcal/kg)編號 名稱分析分析熱值A(chǔ)1 酒糟 62.4 8.37 12.12 64.6 0.39 1988收到水分 水分 灰分 揮發(fā)分 全硫 收到熱值5708 A2 酒糟 68.6 9.5 9.85 65.1 0.17 1606 5760

酒糟含水量60%左右,酒糟里面含有大量的稻谷殼。酒糟在烘干后,著火點(diǎn)低,揮發(fā)分高,升溫達(dá)到燃點(diǎn)(300~400℃)后能快速燃燒,酒糟與低熱值無煙煤搭配使用后,

2.5 控制煤粉細(xì)度

細(xì)度對無煙煤燃燒是至關(guān)重要的。煤粉的細(xì)度越細(xì),其燃盡溫度越低,燃盡時間越短,合理地提高煤粉細(xì)度可以彌補(bǔ)因揮發(fā)分低帶來的燃燒差異?;剞D(zhuǎn)窯內(nèi)燃燒是擴(kuò)散控制過程,煤粉燃燼的時間正比于顆粒直徑的二次,而分解爐內(nèi)燃燒是化學(xué)反應(yīng)過程占主導(dǎo)地位,燃燼時間比于顆粒直徑,所以增加細(xì)度對前者影響大于對后者的影響。為了克服低熱值無煙煤的缺陷,在粉煤的質(zhì)量控制指標(biāo)中,盡量把低熱值無煙煤的細(xì)度控制在1.2以內(nèi)(80μm篩余量)。

3 結(jié)束語

利用低熱值無煙煤煅燒水泥熟料是可行的。通過以上的技術(shù)措施,利用4600~4800kJ/kg的低熱值無煙煤煅燒水泥熟料,能確?;剞D(zhuǎn)窯產(chǎn)能的發(fā)揮,能煅燒出優(yōu)質(zhì)的熟料質(zhì)量,熟料3d、28d抗壓強(qiáng)度分別達(dá)30MP、58MPa以上。且比用高熱值無煙煤年節(jié)約2000萬元,比使用有煙煤年節(jié)約3000萬元。

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